馬記
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 煙臺(tái) 261441)
對(duì)1 000 MW燃煤發(fā)電機(jī)組相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,當(dāng)鍋爐排煙溫度升高10 ℃時(shí),鍋爐熱效率將下降0.5%左右,發(fā)電煤耗約升高1.5 g/(kW·h)。因此,鍋爐排煙溫度高的問(wèn)題已成為嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性的一個(gè)難題。降低鍋爐排煙溫度、吸收鍋爐排煙熱損失對(duì)1 000 MW燃煤機(jī)組節(jié)能降耗和經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行具有現(xiàn)實(shí)意義。目前,加裝低溫省煤器是有效回收鍋爐排煙余熱的措施之一[1]。華電萊州發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)萊州公司)1 000 MW超超臨界鍋爐年平均排煙溫度高達(dá)126 ℃,吸收排煙余熱,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性勢(shì)在必行。本文對(duì)萊州公司#1機(jī)組加裝低溫省煤器后1 000,750 MW工況下的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析。
萊州公司2臺(tái)1 000 MW超超臨界機(jī)組燃煤鍋爐為高效超超臨界參數(shù)、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型變壓直流爐。汽輪機(jī)為超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式,設(shè)計(jì)額定功率為1 000 MW。
在機(jī)組小修煙氣超低排放一體化協(xié)同治理中,加裝低溫省煤器回收排煙熱損失,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。1 000,750 MW工況下加裝低溫省煤器后煙氣、水側(cè)參數(shù)見(jiàn)表1(表中BMCR為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)。
低溫省煤器出口水溫設(shè)計(jì)時(shí),考慮低溫省煤器換熱管低溫腐蝕與靜電除塵器運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
表1 1 000,750 MW工況下低溫省煤器煙氣、水側(cè)參數(shù)
萊州公司燃煤機(jī)組在電除塵器入口煙道上布置6臺(tái)低溫省煤器,設(shè)置3臺(tái)熱媒循環(huán)泵(2用1備)。低溫省煤器布置位置選擇考慮以下2點(diǎn)因素。
(1)低溫省煤器布置在鍋爐靜電除塵器之前,將低溫省煤器系統(tǒng)和汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)有機(jī)地聯(lián)系在一起,不會(huì)對(duì)一/二次風(fēng)溫、鍋爐燃燒狀況造成影響,也不會(huì)降低空氣預(yù)熱器的換熱量。同時(shí),低溫省煤器在尾部煙道吸收的煙氣熱量可看做是排煙余熱,鍋爐效率不會(huì)因此而變化。
圖1 低溫省煤器現(xiàn)場(chǎng)布置
低溫省煤器利用鍋爐尾部煙道的排煙余熱直接加熱汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)中凝結(jié)水泵供出的低壓主凝結(jié)水。低溫省煤器系統(tǒng)可以通過(guò)串聯(lián)或并聯(lián)的方式布置在汽輪機(jī)低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)低加)回路中,起到部分低加的相同作用,排擠汽輪機(jī)部分回?zé)岢槠谄啓C(jī)進(jìn)汽量不變的情況下,排擠抽汽返回至汽輪機(jī)繼續(xù)膨脹做功,在燃料量不變的情況下可以多獲得電功,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性[2]。
針對(duì)萊州公司機(jī)組1 000 MW工況下,鍋爐空氣預(yù)熱器出口排煙溫度及汽機(jī)側(cè)低加水側(cè)運(yùn)行參數(shù),確定低溫省煤器凝結(jié)水取水方案:凝結(jié)水從#8低加入口和#7低加出口主凝結(jié)水管分別取凝結(jié)水,混合后進(jìn)入低溫省煤器,吸熱升溫后再進(jìn)入#7低加出口主凝結(jié)水管,從而實(shí)現(xiàn)熱量的回收利用。低溫省煤器凝結(jié)水取水方案如圖2所示。
圖2 低溫省煤器凝結(jié)水取水方案
萊州公司低溫省煤器凝結(jié)水取水方案中,#7低加出口取水目的是與#8低加入口凝結(jié)水混合調(diào)節(jié)低溫省煤器入口凝結(jié)水溫度,因此,取水方案可看作#8低加入口取部分凝結(jié)水與低溫省煤器并列布置。低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)
低溫省煤器并聯(lián)系統(tǒng)從低加No.x入口分流部分凝結(jié)水Dd流經(jīng)低溫省煤器,吸收排煙余熱被加熱升溫后返回汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),在低加No.(m-1)的出口處與主凝結(jié)水相匯合。從凝結(jié)水流系統(tǒng)看,低溫省煤器與No.x至No.(m-1)低加成并聯(lián)運(yùn)行方式。
經(jīng)過(guò)低溫省煤器的凝結(jié)水量Dd相對(duì)于1 kg新蒸汽的份額為
(1)
式中:α為份額,%;Dd為經(jīng)過(guò)低溫省煤器的凝結(jié)水量,kg/s;D為主蒸汽流量,kg/s。
外觀(guān)設(shè)計(jì)單獨(dú)立法論 ................................................張 鵬 06.45
依據(jù)等效熱降原理[3],份額αd的凝結(jié)水從低加No.x入口引出熱系統(tǒng),從低加No.(m-1)的出口進(jìn)入熱系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)獲得的實(shí)際做功收益為
(2)
低溫省煤器將機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性提高相對(duì)量
(3)
式中:H為新蒸汽等效焓降,kJ/kg;ηi為發(fā)電機(jī)組效率提高的相對(duì)值。
新蒸汽的等效焓降
(4)
式中:ηb為鍋爐試驗(yàn)效率,%;d為機(jī)組汽耗率,kg/(kW·h)。
發(fā)電機(jī)組效率提高的相對(duì)值
(5)
發(fā)電機(jī)組熱耗率降低相對(duì)值
Δq=qΔηi,
(6)
式中:q為機(jī)組熱耗率,kJ/(kW·h)。
機(jī)組發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低量
(7)
式中:ηg為管道效率,%。
機(jī)組全年煤耗降低量
ΔB=ΔbPn×10-6,
(8)
式中:P為發(fā)電機(jī)組額定功率,kW;n為機(jī)組在額定功率年工作小時(shí)數(shù)。
1 000,750 MW工況下汽輪機(jī)低加經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 1 000,750 MW工況下低加經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)
萊州公司#1機(jī)組加裝低溫省煤器后,1 000,750 MW工況的機(jī)組經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 1 000,750 MW工況加裝低溫省煤器經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
(1)萊州公司低溫省煤器布置在靜電除塵器入口煙道上,既降低了電除塵器入口煙氣溫度,提高了電除塵器除塵性能,同時(shí)充分吸收排煙余熱,提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性,位置布置方案具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
(2)考慮到受熱面低溫腐蝕,低溫省煤器凝結(jié)水取水方案、分水流量系數(shù)需經(jīng)過(guò)優(yōu)化選擇設(shè)計(jì),保證低溫省煤器出口煙溫維持在(90±2 ℃)。
(3)機(jī)組加裝低溫省煤器后,1 000,750 MW工況下利用等效焓降法進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析,年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤量分別為2 515/2 393 t,去除熱媒循環(huán)泵電耗,年節(jié)約成本分別為17.66/12.39萬(wàn)元,提高了機(jī)組運(yùn)行的熱經(jīng)濟(jì)性。