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      半潛式平臺大直徑三筒取心技術(shù)

      2018-11-21 01:59:24張寶林閆園園石利星李石磊王雨王兵爽
      石油鉆采工藝 2018年4期
      關(guān)鍵詞:補償器井眼鉆具

      張寶林 閆園園 石利星 李石磊 王雨 王兵爽

      中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司

      在國內(nèi),常規(guī)取心技術(shù)已經(jīng)非常成熟,從單筒,雙筒一直到三筒取心,內(nèi)筒從鋼質(zhì)逐漸變?yōu)椴Aт?,鋁合金內(nèi)筒等,從常規(guī)取心發(fā)展到密閉取心和定向取心,以保證在不同巖性的地層,都能夠達(dá)到很高的收獲率。但是隨著油田的不斷開發(fā),老油田再次進行升級改造,這就要求再次進行取心作業(yè)重新對地層進行分析。因此,相同條件下獲得的巖心越多,直徑越大,提供有價值數(shù)據(jù)越多。大直徑三筒連續(xù)取心技術(shù)的應(yīng)用能很好地解決以上問題,進而保證獲得更加完整的地質(zhì)資料,為地層研究奠定基礎(chǔ)。

      目前大直徑取心技術(shù)在南海東部已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,但主要是以單筒和雙筒為主,三筒取心技術(shù)并未進行過應(yīng)用。隨著鉆井“提速增效”在各大油田的廣泛實施,鉆井取心的提速逐漸成為工作重點,三筒取心技術(shù)作為縮短取心工期的一個重要工藝措施而被提出并應(yīng)用。通過分析單雙筒取心和常規(guī)長筒取心技術(shù),總結(jié)大直徑三筒連續(xù)取心技術(shù)。通過對現(xiàn)有的取心工具進行研究分析,研制出適合大直徑三筒連續(xù)取心配套的差值短節(jié)和配套配件,保證取心順利進行。

      1 取心目的、井況及取心難點

      1.1 取心目的

      升級A勘探區(qū)塊油藏控制儲量,擴大探明儲量規(guī)模;實施鉆井取心,落實內(nèi)部隔層穩(wěn)定性及橫向變化;落實A勘探區(qū)塊油藏是否有氣頂。

      1.2 取心井況

      作業(yè)井1 005~2 606 m為裸眼段,取心開始位置2 606 m,巖性主要以泥巖、砂巖發(fā)育為主,造斜點在1 008 m,造斜率2 (°)/30m,從1 417 m開始穩(wěn)斜,井斜17°,井深2 410 m左右發(fā)育一條斷層。

      1.3 取心技術(shù)難點

      (1)在A區(qū)塊并沒有進行過三筒取心作業(yè),只進行過雙筒取心,具體數(shù)據(jù)見表1,所以對于大直徑三筒取心并沒有成功經(jīng)驗可以作為參考。

      表1 A區(qū)塊大直徑取心數(shù)據(jù)Table 1 Large-diameter coring data of block A

      (2)地層泥巖、砂巖、生屑灰?guī)r、砂屑灰?guī)r、泥頁巖等多種巖心交叉存在,夾層較多、不均質(zhì)性較強,取心鉆進時的機械鉆速很不穩(wěn)定。

      (3)1 600 m左右的裸眼段,井斜較大,工具外徑大,剛性強,與?311.15 mm井眼環(huán)空間隙較小,摩阻高,下鉆困難。

      (4)取心工具外徑大,鉆頭附近鉆井液沖刷巖心,巖心變細(xì),再加之大直徑巖心筒與井環(huán)空小造成的抽吸力大,容易使卡箍式巖心爪失效,從而給割心帶來問題。

      (5)大斜度井井壁與鉆具摩擦力較大,由此引起井口鉆壓與井底鉆壓不一致。

      (6)在斜井中,由于取心工具軸線與重力線方向構(gòu)成的夾角較大,在重力的作用下,取心工具躺臥在井眼邊,由此一方面容易造成井眼低邊形成巖屑床,導(dǎo)致摩阻增大,造成取心工具遇卡現(xiàn)象,另一方面取心工具的內(nèi)巖心筒因重力的作用而下垂,與取心工具的外筒內(nèi)壁相接觸,取心鉆進時,內(nèi)巖心筒隨外筒一起旋轉(zhuǎn),直接影響取心效果。

      (7)割心時操作比較困難,一方面半潛式鉆井平臺存在升沉現(xiàn)象會給割心帶來困難,另一方面巖心直徑大,軸向抗拉強度比普通巖心大。

      (8)采用大直徑三筒取心,對現(xiàn)場工藝參數(shù)和出心措施的控制要求高?,F(xiàn)場工程師在調(diào)整作業(yè)參數(shù)時必須要考慮到井型和作業(yè)平臺為半潛式平臺,會對取心作業(yè)參數(shù)的影響,同時在出心時必須考慮到巖心直徑和自重的問題,避免在井口分段巖心時造成巖心滑落。

      2 取心技術(shù)方案

      2.1 優(yōu)選取心工具

      針對取心地層特性,井眼軌跡和甲方對巖心直徑的要求等技術(shù)難點以及對取心作業(yè)的影響,優(yōu)選得到大直徑取心工具。

      大直徑保形取心工具與常規(guī)取心工具最主要差異是采用了內(nèi)壁摩阻更小的鋁合金內(nèi)筒,其摩阻是常規(guī)鋼內(nèi)筒的十分之一,對于易吸水膨脹和破碎性巖心可以有效減小巖心進入內(nèi)筒的阻力,減小發(fā)生堵心的可能。

      內(nèi)筒的特殊扣型可以在內(nèi)筒較薄的情況下保證內(nèi)筒扣連接的強度。

      考慮大直徑取心筒鋼性大、狗腿度大和取心筒與井眼環(huán)空間隙小等問題,設(shè)計制造了替代取心工具扶正器的差值短節(jié),在保證三筒取心長度的方案下,緊鄰鉆頭上部安裝取心扶正器,取心工具上其他位置的扶正器均用差值短節(jié)代替,使取心工具具有很好的穩(wěn)斜功能,增強了鉆頭工作的穩(wěn)定性,又能減小取心工具的鋼性,成功減少鉆井作業(yè)復(fù)雜情況的發(fā)生,提高井下作業(yè)的安全性。

      差值短節(jié)是在鋼管本體加焊3條耐磨帶制成,耐磨帶20 mm×20 cm,有一定的防磨效果,其主要有配長、保持原扶正器長度和減小取心工具鋼性的作用[1-4]。

      2.2 優(yōu)選取心鉆頭

      考慮泥巖和砂巖互層,并且加雜灰?guī)r以及裸眼段中狗腿等難點,對取心鉆頭進行了針對性選擇以適應(yīng)該井取心作業(yè)。

      (1) 設(shè)計選用比金剛石和巴斯拉切削齒更大、吃入地層更深的、更易于排屑的PDC取心鉆頭;

      (2) 優(yōu)化布齒方式,選取8刀翼取心鉆頭,增加旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定性,利于巖心成形,同時提高切削部分的切削強度;

      (3) 增強內(nèi)外保徑的強度,減少灰?guī)r取心作業(yè)過程中巖層對取心鉆頭外錐和保徑的異常損害;

      (4) 采用新型專利切削齒,減少切削齒邊緣破裂的概率,使切削齒維持長時間自銳和鉆進速度,提高其在夾層多的復(fù)雜地層中的鉆進能力[2]。

      2.3 取心工藝措施

      (1) 取心鉆具組合。由于該井為定向井,存在井斜大、摩阻高、工具鋼性強等難點,特對取心工具本身以及整個取心鉆具組合進行新的優(yōu)化。

      取心工具大部分的扶正器被換作差值短節(jié),提高取心工具在井底的穩(wěn)定性,在浮閥上面(距離取心工具上的扶正器距離大約27 m)安裝一個?302 mm鉆井扶正器,同時減少鉆鋌的使用量有助于減小扭矩、防止井壁黏卡。

      ?309 mm取心鉆頭+?203 mm高強度取心工具(上端扣型630)+浮閥(閥瓣式,無承托環(huán))+?302 mm穩(wěn)定器+?203.2 mm鉆鋌+JAR/FJ+?127 mm 無磁鉆桿+?127 mm鉆桿。

      根據(jù)設(shè)計的取心鉆具組合進行管柱力學(xué)模擬分析,如圖1所示,在滑動鉆進、倒滑眼、空轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)鉆進、上提、下放等6種工況下對管柱進行了屈曲分析。可以看出:在6種工況下管柱受拉力均小于材料的抗拉應(yīng)力極限,所受壓力均小于管柱的螺旋彎曲極限、正弦彎曲極限和自鎖極限,無屈曲風(fēng)險。

      如圖2所示,計算了管柱在滑動鉆進、倒劃眼、空轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)鉆進、上提、下放等6種工況下所受的側(cè)向力??梢钥闯觯赫w管柱所受側(cè)向力極小,2 750 m處上提、下放時管柱所受側(cè)向力驟增,起下鉆過程中應(yīng)注意平穩(wěn)操作。

      圖1 屈曲分析圖(無屈曲風(fēng)險)[6]Fig. 1 Buckling analysis diagram (no buckle risk)

      圖2 側(cè)向力圖[6]Fig. 2 Lateral force diagram

      圖3、圖4、圖5分別計算了下放、上提、旋轉(zhuǎn)鉆進時管柱的受力情況。從圖中可以看出:管柱在3種工況下所受周向力、徑向力、扭力、剪切力、軸向力、屈曲力、撓性力、三軸等效應(yīng)力,均遠(yuǎn)小于材料的屈服強度。

      圖3 下放工況受力分析結(jié)果[6]Fig. 3 Force analysis result in the operational mode of lowering

      因此,由圖2可以得知取心鉆具組合在上提,下放均需要勻速通過2 750 m卡點,不能猛剎猛放,這樣容易造成管柱被卡,同時也容易造成井壁出現(xiàn)鍵槽。通過圖1、3、4、5可以看出,取心鉆具組合各項數(shù)據(jù)均在規(guī)定的范圍內(nèi),其不影響正常的取心鉆進,證明此鉆具組合優(yōu)選正確,適合本次取心作業(yè)[6]。

      圖4 上提工況受力分析結(jié)果[6]Fig. 4 Force analysis result in the operational mode of lifting

      圖5 旋轉(zhuǎn)鉆井工況受力分析結(jié)果[6]Fig. 5 Force analysis result in the operational mode of rotary drilling

      (2) 取心鉆井液。由于該井井斜較大、取心工具與井眼內(nèi)徑之間的環(huán)空間隙較小并且取心時鉆井液排量較小,不利于巖屑排除,因此,需要對全面鉆進時的鉆井液進行適度調(diào)整來滿足取心的要求。將濾失量由原6 mL/30 min降低至4 mL/30 min,降低巖心吸水膨脹率和提高濾餅質(zhì)量,穩(wěn)固井壁,降低取心時的風(fēng)險系數(shù)。漏斗黏度由原60 s降低到50 s,降低鉆井液固相含量,實現(xiàn)降低鉆井液對取心工具的沖蝕,同時降低取心作業(yè)時的泵壓,給取心作業(yè)留足可操作的窗口。密度按照原鉆井液1.14 g/cm3控制。

      (3) 取心鉆進參數(shù)。取心參數(shù)的設(shè)定主要綜合考慮半潛式平臺自身的特性(升沉)、井眼軌跡、井眼摩阻和地層特性等難點。

      ①鉆壓。定向井取心時由于存在摩阻,因此在施加鉆壓時井口鉆壓并不等于鉆頭鉆壓,因此需要提前計算摩阻大小,然后結(jié)合現(xiàn)場扭矩情況適時地改變鉆壓[2-5]。

      ②排量。取心排量的設(shè)定一方面要滿足取心的需求,另一方面要能滿足攜砂、井眼穩(wěn)定和冷卻鉆頭的需求。并且在斜井中井眼底端的巖屑不易排出,現(xiàn)場經(jīng)過反復(fù)調(diào)節(jié)排量,在取心鉆進2 m時確定了正常鉆進時排量在 16~18 L/s[2-5]。

      ③轉(zhuǎn)速。在取心鉆進時要根據(jù)井下情況適時調(diào)整轉(zhuǎn)速,該井在取心作業(yè)時出現(xiàn)頻繁憋扭現(xiàn)象,因此,在保證取心鉆進時效和井下安全的情況下,正常取心鉆進時轉(zhuǎn)速控制在較低狀態(tài),一般控制在55 r/min較為合適。

      (4) 割心措施。由于半潛式鉆井平臺隨著海浪周期性的上下浮動,割心時對于過提噸位和鉆具上提距離的判斷有很大影響[2]。當(dāng)不關(guān)鉆具補償器進行割心作業(yè)時,其補償器變?yōu)閮δ芷鳎?dāng)上提一定噸位后,巖心突然拔斷,補償器瞬間釋放能量,容易造成氣缸損壞、油車跳繩等危險的發(fā)生。當(dāng)打開補償器割心時,井口提出鉆具的距離無法有效預(yù)測,其中有補償器的壓縮量對上提距離的影響,誤導(dǎo)取心工程師對距離上的判斷。因此,現(xiàn)場取心工程師要求關(guān)閉鉆柱補償器,消除由于補償器造成的影響,實現(xiàn)了割心過提參數(shù)的有效判斷和鉆柱上提距離的有效控制,最終過提8 t割心成功。

      (5)異常情況處理。在斜井取心鉆進時容易出現(xiàn)扭矩過大、無進尺的情況,此時應(yīng)根據(jù)地層及工具特性做出恰當(dāng)分析和調(diào)整。在取心時出現(xiàn)了無進尺、扭矩過大和憋停的現(xiàn)象,主要是因為井底鉆屑排屑不干凈形成巖屑床堆積、地層砂泥巖交錯和半潛平臺升沉造成。當(dāng)出現(xiàn)鉆具憋停時,現(xiàn)場工程師通過給鉆具補償器進行充氣實現(xiàn)鉆具微量上體,鉆壓降低但不提離井底,最終實現(xiàn)鉆具激活,正常取心鉆進。為了降低頻繁憋扭現(xiàn)象的發(fā)生,同時清潔井底,取心工程師在保證巖心不受損的情況下加大排量將巖屑排出,解決了扭矩過大問題。

      3 取心效果

      分析總結(jié)此區(qū)塊疏松地層大直徑取心存在的主要技術(shù)難點,斜井的井身結(jié)構(gòu)特點,摸索總結(jié)出疏松地層斜井大直徑三筒取心技術(shù),通過現(xiàn)場的技術(shù)分析,實現(xiàn)作業(yè)參數(shù)實時調(diào)整。

      通過取心工具、鉆頭的優(yōu)選和技術(shù)方案設(shè)定,大直徑三筒取心取得了較好的效果,取心純鉆進時間8.52 h,平均鉆速6.49 m/h,該井作業(yè)結(jié)果遠(yuǎn)高于該區(qū)的雙筒取心數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)見表2和表3。

      4 結(jié)論與認(rèn)識

      (1) 研究區(qū)域地質(zhì)特點,分析鄰井資料是優(yōu)選鉆頭、提高取心收獲率的重要因素;對比傳統(tǒng)取心,三筒取心作業(yè)時效提高了32.5%,節(jié)省了成本。

      (2) 通過鄰井的地層劃分和巖性描述,根據(jù)錄井曲線和鉆臺儀表參數(shù)的變化準(zhǔn)確判斷、對作業(yè)參數(shù)進行及時調(diào)整,有效規(guī)避了井下的異常情況,保證取心鉆進的順利完成。

      表2 作業(yè)井取心技術(shù)獲得的成果Table 2 Achievements of coring technology in the well in operation

      表3 本區(qū)塊雙筒取心和三筒取心方案時效比較Table 3 Time ef ficiency comparison between double-barrel coring scheme and three-barrel coring scheme in this block

      (3) 半潛式鉆井平臺進行長筒取心存在較高的風(fēng)險因素,在割心時要關(guān)閉鉆桿補償器,保證割心時不會因為鉆桿補償器的原因造成割心的失敗。

      (4) 在定向井取心鉆進時要注意脫壓影響。

      (5) 優(yōu)化后的取心工藝現(xiàn)場實施效果較好,在長裸眼井段連續(xù)取心作業(yè)中采用三筒,取得了100%的收獲率。

      (6) 科學(xué)地論證了地層的可鉆性及井身條件,成功實施三筒取心作業(yè),創(chuàng)大直徑長筒取心進尺最長的記錄。

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