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      雙龍水電站泄水陡坡優(yōu)化設(shè)計(jì)分析

      2018-11-22 07:42:26劉麗秋
      東北水利水電 2018年11期
      關(guān)鍵詞:陡坡消力池模型試驗(yàn)

      劉麗秋

      (遼寧水利土木工程咨詢(xún)有限公司,遼寧沈陽(yáng)110180)

      1 工程概況

      雙龍水電站工程主要由土石壩、泄洪建筑物、引水閘、輸水渠道、壓力前池、消力池、壓力管道和電站廠(chǎng)房構(gòu)成。其中,壓力前池主要由連接段、前室、進(jìn)水室、沖沙閘、泄水排沙閘以及泄水陡坡和側(cè)堰構(gòu)成。泄水陡坡長(zhǎng)全長(zhǎng)964 m,斷面為矩形,矩形底寬 12~20 m,縱坡分別為 1/500、1/3、1/1 000、1/2.755、1/1 000,底板高程 142.5~77.184 m。為防止水流沖刷,泄水陡坡的末端設(shè)置寬度分別為12 m、20 m,池長(zhǎng)分別為 60 m、50 m兩級(jí)消力池,泄水陡坡經(jīng)消力池后投入尾水渠。

      2 原設(shè)計(jì)方案分析

      2.1 模型的設(shè)計(jì)與制作

      這次研究不僅要完成泄水陡坡的整體模型試驗(yàn),還要局部流態(tài)研究,考慮試驗(yàn)場(chǎng)地因素和SL155—95《水工(常規(guī))模型試驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定,模型采用的幾何比尺為50[2]。為滿(mǎn)足水流紊動(dòng)阻力相似性需求,模型采用有機(jī)玻璃板制作,高程誤差小于2 mm,平面誤差小于10 mm[3]。水位監(jiān)測(cè)采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng);斷面流速分布采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和畢托管聯(lián)合監(jiān)測(cè)測(cè)量;底板壓強(qiáng)采用采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的壓力探頭測(cè)量;水流流態(tài)采用高倍像素相機(jī)拍攝[4]。根據(jù)泄水陡坡的運(yùn)行實(shí)際,選擇設(shè)計(jì)最不利工況(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工況1)和排冰排漂工況兩種工況,對(duì)泄水陡坡的流速分布、壓強(qiáng)分布以及水面線(xiàn)和水流流態(tài)進(jìn)行試驗(yàn)分析。在數(shù)據(jù)采集方面,水位和流速測(cè)點(diǎn)采用等間距布置。

      2.2 原設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題

      在兩種試驗(yàn)工況下對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行模型試驗(yàn),得到方案本身存在如下主要問(wèn)題:在工況1的365 m3/s流量下,泄水陡坡下游一級(jí)消力池內(nèi)水面波動(dòng)比較劇烈,在部分區(qū)域存在水流溢出消力池邊壁的情況。同樣,受到一級(jí)消力池內(nèi)水流波動(dòng)的影響,下游泄水陡坡的緩坡段內(nèi)水流波動(dòng)同樣比較大。在工況2,也就是排冰排漂工況下,流量為52.5 m3/s,在兩段泄槽和消力池交匯區(qū)域存在浮冰堆積現(xiàn)象。針對(duì)一級(jí)消力池水流溢出和水面波動(dòng)較大的問(wèn)題,需要對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化修改,增加輔助消能消波措施。

      3 泄水陡坡優(yōu)化設(shè)計(jì)方案與比選

      通過(guò)對(duì)原方案的模型試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),泄水陡坡存在的主要問(wèn)題是在最不利工況下,一級(jí)消力池水流溢出和水面波動(dòng)較大問(wèn)題。因此,需要對(duì)原始設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,并通過(guò)模型試驗(yàn)分析,以確定最優(yōu)設(shè)計(jì)方案。

      3.1 優(yōu)化方案設(shè)計(jì)

      在工況1下,由于大壩上游來(lái)水流量較大,泄槽坡度較陡、水利下瀉速度很快是造成一級(jí)消力池水流溢出和水面波動(dòng)的主要原因。針對(duì)上述原因,提出如下3種優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。

      3.1.1 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1

      相關(guān)研究結(jié)論顯示[5][6],消力池尾坎的形態(tài)對(duì)水躍消能和池內(nèi)流態(tài)具有顯著影響。具體而言,通過(guò)對(duì)尾坎形狀的改變,可以有效減小消力池尾坎部位的底部回流對(duì)水面的作用,從而大幅減小水面波動(dòng)?;谏鲜稣J(rèn)識(shí),優(yōu)化方案1對(duì)原設(shè)計(jì)方案中的一級(jí)消力池尾坎進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),將原設(shè)計(jì)中的垂直尾坎修改為1∶2的斜坡尾坎,其長(zhǎng)、寬、高分別為12.3 m、12 m和5.5 m,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的尾坎如圖1所示。

      圖1 尾坎優(yōu)化設(shè)計(jì)示意圖

      3.1.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案2

      該優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的思路是在一級(jí)消力池內(nèi)設(shè)置懸柵,以改變池內(nèi)水躍的內(nèi)部水流結(jié)構(gòu),通過(guò)增大水流紊流強(qiáng)度,提高水流的能量損失,進(jìn)而達(dá)到降低水面波動(dòng)的效果[7][8]。結(jié)合消力池的基本結(jié)構(gòu)和原設(shè)計(jì)方案中水面波動(dòng)特點(diǎn),在消力池內(nèi)的水躍內(nèi)部和尾部分別設(shè)置兩組懸柵。懸柵的水平間距和垂直兼具均設(shè)計(jì)為3 m,長(zhǎng)、寬、高分別為12 m、0.6 m和0.6 m,具體布置如圖2所示。

      圖2 池內(nèi)懸柵設(shè)置示意圖

      3.1.3 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3

      借鑒相關(guān)的研究成果,在一級(jí)消力池的頂部設(shè)置消波梁,以破碎消力池水躍旋流的表面波,從而有效改善消力池以及下游渠道中水流的水面波動(dòng)強(qiáng)度。具體而言,應(yīng)在距消力池頂部1.5 m的位置設(shè)置12根,間距1.5 m的一排消波梁,消波梁的長(zhǎng)、寬、高分別為12 m、0.6 m和0.6 m,具體布置如圖3所示。

      3.2 優(yōu)化方案的模型試驗(yàn)范圍

      圖3 消波梁布置示意圖

      雙龍水電站一級(jí)消力池彎道之后到二級(jí)消力池之間的渠道長(zhǎng)度為425.8 m,坡度為0.001,渠道較長(zhǎng)且坡度較緩??紤]到本次優(yōu)化設(shè)計(jì)僅針對(duì)一級(jí)消力池部位,因此在模型試驗(yàn)時(shí),將試驗(yàn)范圍定為一級(jí)陡坡的入口帶消力池彎道后60 m的位置,也就是樁號(hào)泄0+94.486到泄0+385.850。

      3.3 優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果及分析

      3.3.1 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1

      優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1的典型斷面水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。由試驗(yàn)結(jié)果可知,通過(guò)對(duì)尾坎形態(tài)的重新設(shè)計(jì),消力池內(nèi)水躍后半段的波動(dòng)性有明顯降低,但是在泄0+226.50斷面出仍然出現(xiàn)了水位超高現(xiàn)象,水流超出邊壁0.35 m。同時(shí),由于坡度改變,尾坎處的水流形態(tài)較為平順,從而造成流速變大,在彎道處受離心力作用,致使左岸水位高于右岸水位。

      表1 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      3.3.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案2

      優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1的典型斷面水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。由試驗(yàn)結(jié)果可知,消力池水躍區(qū)的前段水位有所上升,在水流穿過(guò)懸柵時(shí)被分為上下兩股水流然后在懸柵后交匯摩擦碰撞,消耗掉一部分能量,因此水躍的后半段水位下降比較明顯。整體來(lái)看,水位高度沒(méi)有超過(guò)消力池邊壁高度。同樣,由于懸柵的阻礙作用,使得出池流速下降明顯,渠道內(nèi)水流低于邊壁。

      表2 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案2水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      3.3.3 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3

      優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3的典型斷面水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。

      表3 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案1水位流速試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      由試驗(yàn)結(jié)果可知,消力池內(nèi)的最高水位為120.31 m,整體水位低于消力池邊壁。消力池的前半部分形成比較穩(wěn)定的水躍,流速比較均勻,由于在消力池后半部分設(shè)置了一排消波梁,對(duì)水流沖擊起到了有效減弱作用,因此水躍波浪得到均勻分散,水流表面流速有所降低,表面波動(dòng)性明顯變小。在水躍后的過(guò)渡段水流形態(tài)平穩(wěn),沒(méi)有發(fā)生明顯的跌水。此外,由于出池流速較小,彎道及下游水面波動(dòng)也較小。

      3.4 優(yōu)化結(jié)論

      對(duì)3種擬定的優(yōu)化方案進(jìn)行模型試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比發(fā)現(xiàn),在優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3的情況下,消力池內(nèi)的最高水位明顯降低到邊壁高度以下,說(shuō)明該方案能夠有效消弱池內(nèi)水面波動(dòng)。因此,認(rèn)為優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3為最優(yōu)方案,推薦在工程設(shè)計(jì)中采用。

      4 結(jié)語(yǔ)

      文中通過(guò)模型試驗(yàn)的方法對(duì)雙龍水電站泄水陡坡進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),并對(duì)最不利工況下物理試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了3中優(yōu)化改進(jìn)措施,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)比對(duì),最終推薦優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3為最優(yōu)方案。當(dāng)然,這次研究以物理模型試驗(yàn)結(jié)果為主要依據(jù),并沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)值模擬計(jì)算。因此,在后續(xù)研究中有必要利用數(shù)值模擬計(jì)算再次進(jìn)行驗(yàn)證,以全面準(zhǔn)確了解泄水陡坡的水力特征。

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