溫寶春 周強 王曉光
摘 要:高壓斷路器液壓機構(gòu)故障中,油泵頻繁打壓故障占相當一部分比例,本文針對#4機組2204斷路器液壓機構(gòu)的頻繁打壓問題,分析了LW10B-252/CYT型SF6斷路器液壓機構(gòu)油泵頻繁打壓的各類故障原因,根據(jù)故障原因采取相應的處理方法,以期對其他相同類型斷路器的故障處理提供借鑒經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:六氟化硫斷路器;液壓機構(gòu);頻繁打壓
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.051
0 引言
近年來,液壓操作機構(gòu)以其體積小、輸出功率大、可靠性高、維修方便等特點得到了越來越廣泛的應用。高壓斷路器采用液壓操作機構(gòu),但在實際運行中液壓操作機構(gòu)出現(xiàn)故障的幾率較大,而其中油泵頻繁打壓故障又占相當一部分比例。下面就我廠#4機組2204斷路器液壓機構(gòu)頻繁打壓故障為例進行說明。
1 LW10B-252斷路器簡介
LW10B-252支柱式六氟化硫斷路器是河南平高電氣股份有限公司,在LW6B-252型產(chǎn)品的基礎上開發(fā)研制的新產(chǎn)品,每相配用一臺該公司自行開發(fā)研制的B型液壓操動機構(gòu)。該液壓機構(gòu)閥系統(tǒng)采用集成塊式的結(jié)構(gòu),體積小并放置在油箱中,既保持了液壓機構(gòu)動作快、特性穩(wěn)定、低噪音、低磨損、高可靠性等特點,又減少了液壓機構(gòu)的外部滲漏,而且斷路器本體直接安裝在機構(gòu)箱頂部,簡化了機械連接和氣路連接,進一步提高了整體的可靠性,同時也減少了占地面積,斷路器可進行單相操作或三相電氣聯(lián)動操作。
另外LW10B-252斷路器還可選用ABB公司生產(chǎn)的HMB-4.3型液壓彈簧操動機構(gòu),以及由平高公司自行研制并整合了ABB公司閥系統(tǒng)的CYT-40或50型液壓操動機構(gòu)。
我廠二期220kV升壓站共有8個間隔,均采用LW10B-252型斷路器配用的國產(chǎn)B型液壓操動機構(gòu)及CYT機構(gòu)。
2 故障實例
2014年9月2日21時31分,運行發(fā)現(xiàn)4號發(fā)變組2204開關(guān)頻繁打壓,就地檢查2204開關(guān)發(fā)現(xiàn)B相油壓27.5MPa左右,A、C相油壓29.5MPa左右。檢修人員到達現(xiàn)場后,發(fā)現(xiàn)2204開關(guān)B相液壓機構(gòu)有打壓現(xiàn)象,遂對B相進行檢查。
2.1 故障現(xiàn)象
(1)從儀表指示發(fā)現(xiàn),油壓下降速度較快,啟泵壓力在27.2MPa,停泵壓力在28.5MPa左右;
(2)打壓間隔時間越來越短,由開始的每小時一次縮短至10分鐘左右一次,無明顯規(guī)律,且間隔時間長短不一,長的有20分鐘左右,短的只有6、7分鐘。
2.2 檢查處理情況
(1)外觀檢查,無滲漏,排除因為外部漏油造成油壓下降。
(2)與廠家溝通,初步分析液壓機構(gòu)內(nèi)部安全閥動作后回座不到位造成內(nèi)部壓力保持不住,廠家人員提出的處理意見是調(diào)整油泵啟動壓力。首先下調(diào)啟泵壓力到26.5MPa(整定值 Mpa),觀察打壓時間稍有延長,但效果不明顯;上調(diào)啟泵壓力至27.8 MPa,停泵壓力由28.5MPa提高至29.2MPa,此時,進行觀察,發(fā)現(xiàn)油泵壓力下降速度有增長趨勢,打壓時間間隔縮短至3-4分鐘左右,觀察兩次啟停后,發(fā)現(xiàn)沒有效果,決定將壓力調(diào)整回啟泵壓力下限26.3MPa,壓力由29MPa開始往下降,當壓力下降至26.5MPa時,停止下降,壓力保持住,此時時間是9月3日凌晨0點05分,監(jiān)視壓力至1點30分左右時,壓力仍沒有變化,依然保持在26.5MPa。
(3)2014年9月3日0點至5點期間2204開關(guān)沒有打壓,在5點至8點期間每小時打壓一次,在8點15分之后打壓間隔時間縮短,平均每6-7分鐘打壓一次,在8點15分至9點,連續(xù)出現(xiàn)8次油泵打壓,將啟泵壓力調(diào)回至27MPa。再次與廠家人員進行聯(lián)系,將情況說明后,廠家技術(shù)人員給出兩個方案:方案一、手動降壓,促使油泵連續(xù)打壓;方案二、手動打壓,將壓力提高至安全閥動作壓力。
(4)2014年9月3日11時40分,準備好防止開關(guān)分閘的支撐件后,將2204開關(guān)分合閘連桿支撐住,手動卸壓,使油泵連續(xù)啟動5次,完成后,將支撐件取出,進行觀察,油壓依然不能保持住,有明顯下降的趨勢;接下來實施第二個方案,手動強迫油泵連續(xù)打壓,將壓力提高31MPa左右,安全閥動作,停止打壓,油壓下降到29MPa左右時,安全閥回位,當油壓下降到28.5MPa時,油壓保持住,此后連續(xù)觀察,未再次打壓。目前油泵啟動壓力為27.5MPa,運行壓力28MPa,開關(guān)恢復正常。
3 頻繁打壓故障原因分析及處理方法
通過對我廠#4機組2204斷路器液壓機構(gòu)故障的判斷,分析液壓機構(gòu)頻繁打壓的主要原因為安全閥回座不到位,壓力下降,導致油泵頻繁打壓。那么引起安全閥回座不到位的原因有可能為:1)閥體自身出現(xiàn)問題,動作后回座不到位;2)液壓油內(nèi)有雜質(zhì),導致安全閥動作后回座不到位。
根據(jù)不同原因,主要處理方法如下:
將LW10B-252產(chǎn)品操作液壓機構(gòu)油壓打至額定后,拆開油箱后,觀察一級閥、二級閥是否有內(nèi)泄漏,檢查組件安全閥。
3.1 安全閥內(nèi)漏的檢查與分析
檢查方法:
(1)檢查安全閥釋放壓力,使油泵強行打壓超過額定,即可檢查安全閥釋放壓力。標準壓力:30+2MPa,如果發(fā)現(xiàn)低于標準,證明為安全閥釋放低造成。
(2)拆開下端連接的不銹鋼金屬軟管,檢查是否有油從閥內(nèi)流出,如有,即可證明安全閥內(nèi)漏。
處理方法:
(1)安全閥釋放壓力低,可適當增加箭頭所指的部位調(diào)節(jié)墊片的數(shù)量。
(2)更換箭頭所指部位的密封墊圈。
3.2 一級閥內(nèi)漏檢查與分析
檢查方法:操動機構(gòu)在儲壓的狀態(tài)下,拆卸油箱分別檢查箭頭所指位置兩側(cè)的孔是否有油漏出,有油漏出即可證明該處一級閥漏油。
處理方法:連接油箱,把油壓釋放后,拆開油箱,并拆開漏油的一級閥,清洗閥體,更換鋼球,更換密封圈。
3.3 二級閥內(nèi)漏檢查與分析
檢查方法:操作機構(gòu)處于儲能狀態(tài)下,拆卸油箱后分別檢查分閘
(下轉(zhuǎn)第46頁)
(上接第60頁)
位置和合閘位置下,箭頭所指位置前后兩側(cè)是否有油漏出,有油漏出即可證明二級閥漏油。
處理方法:
(1)本體合閘狀態(tài)下二級閥內(nèi)漏處理方法:連接油箱,把油壓釋放后,拆開油箱,并拆開一級閥,拆開二級閥,研磨箭頭所指上端閥口,更換密封圈。
(2)本體分閘位置二級閥分閘內(nèi)漏處理方法:連接油箱,把油壓釋放后,拆開油箱,拆開二級閥閥芯,研磨箭頭所指上端閥口,更換密封圈。
3.4 液壓油雜質(zhì)分析
液壓油的品質(zhì)對于液壓機構(gòu)的正常運行尤為重要,關(guān)鍵是油的潔凈程度,所含雜質(zhì)、顆粒物越少,對機構(gòu)零部件的損害越小,所以過濾液壓油時應使用干凈的油桶,上面蓋一塊干凈的綢布進行過濾,而且應在斷路器合閘位置泄壓、放油,這樣能放出機構(gòu)內(nèi)部更多的油,盡量減少雜質(zhì)、顆粒的存在。
4 小結(jié)
采用液壓操作機構(gòu)的高壓斷路器,在實際運行中液壓操作機構(gòu)出現(xiàn)故障的幾率較大,而其中油泵頻繁打壓故障又占相當一部分比例?,F(xiàn)場處理過程中應根據(jù)具體情況分析判斷,找出主要原因,并按照上述方法進行處理。同時,在日常的檢查維護中,應重點檢查項目包括:液壓機構(gòu)額定壓力每天檢查與記錄,油泵啟動次數(shù)每天檢查與記錄,液壓機構(gòu)內(nèi)部滲漏油的檢查。并做好備品備件及液壓油的儲備,使檢修人員能盡快而且準確的找到所需備件,盡量縮短檢修時間并保證檢修質(zhì)量,而且對于備件的合理儲備也具有一定的意義。
參考文獻:
[1]河南平高電氣股份有限公司.LW10B-252六氟化硫斷路器安裝使用說明書[S].2005.
[2]韋斌.SF6斷路器異常打壓原因分析及解決方法[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2008(12).
[3]鄭俊洋.LW10B-252型斷路器機構(gòu)打壓頻繁的分析[J].高壓電器,2009(02).
作者簡介:溫寶春(1975-),男,本科,助理工程師,點檢員,研究方向:電氣。