龍貴福
(貴州開磷息烽合成氨有限公司,貴州貴陽 551100)
貴州開磷息烽合成氨有限公司(簡(jiǎn)稱息烽合成氨)為了減少向大氣排放廢氣,并變廢為寶增加效益,投資建設(shè)了一套總產(chǎn)能50 kt/a液體二氧化碳回收裝置,其中食品級(jí)液體二氧化碳15 kt/a,工業(yè)級(jí)液體二氧化碳35 kt/a,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后已用于飲料、卷煙、啤酒、焊接保護(hù)、鋁材加工、電子工業(yè)、醫(yī)學(xué)研究等行業(yè)。
將壓力為0.02~0.05 MPa、溫度為30~35 ℃合成氨變壓吸附脫碳裝置解吸氣中的二氧化碳?xì)庾鳛樵蠚?,要求原料氣的成分指?biāo)為φ(CO2)≥90×10-2,φ(H2S)≤250 mg/m3(標(biāo)態(tài)),φ(COS)6.0×10-6。
通過對(duì)二氧化碳原料氣進(jìn)行壓縮、脫硫、除濕干燥、冷凝液化、提純等處理,得到符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 6052—93《工業(yè)液體二氧化碳》中要求的工業(yè)級(jí)液體二氧化碳產(chǎn)品,再通過對(duì)工業(yè)級(jí)液體二氧化碳產(chǎn)品進(jìn)行脫烴處理,得到符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 10621—2006《食品添加劑液體二氧化碳》中要求的食品級(jí)二氧化碳產(chǎn)品[1-2]。
90%以上原料氣經(jīng)兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行加壓輸送至二氧化碳無油潤(rùn)滑三級(jí)壓縮,將壓力提至2.5~3.0 MPa,用液氨在-25~-30 ℃下蒸發(fā),間接冷卻被壓縮的二氧化碳?xì)庵?19 ℃,使其液化。
采用干法脫硫工藝,脫硫劑主要成分為氧化鐵脫硫劑,從壓縮機(jī)二段出來的二氧化碳?xì)怏w,經(jīng)一級(jí)脫硫塔用T703脫硫劑將H2S脫至≤2×10-6,然后回壓縮機(jī)三段進(jìn)口再加壓至2.5~3.0 MPa,經(jīng)脫硫加熱器加熱至60 ℃后進(jìn)入水解塔,在T504水解催化劑作用下將COS轉(zhuǎn)化為H2S,再經(jīng)脫硫水冷器冷卻至常溫,用精脫硫塔的T103精脫硫劑將水解轉(zhuǎn)化的H2S脫除,精脫硫后總硫(H2S+COS)≤0.1×10-6。
主要反應(yīng)如下:
COS+H2O=H2S+CO2
2H2S+O2=2S+2H2O
食品級(jí)液體二氧化碳產(chǎn)品對(duì)烴類物質(zhì)(如含CH4、C2H4等)有很高的要求,而烴類物質(zhì)的氧化脫除,若無催化劑的存在,必須在較高的溫度(如CH4的氧化必須在630 ℃以上)下才能進(jìn)行,而且氧化反應(yīng)還不能徹底進(jìn)行。為此,原料氣中的烴類物質(zhì)選擇在Pt、Pd催化劑存在及一定的溫度(約350~430 ℃)下與O2進(jìn)行催化氧化反應(yīng),將烴類及CO、H2等雜質(zhì)徹底除去,反應(yīng)方程式如下:
CH4+2O2=CO2+2H2O
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
2H2+O2=2H2O
2CO+O2=2CO2
經(jīng)過精脫硫的原料氣含有飽和水汽,此飽和水汽在二氧化碳液化前必須要進(jìn)行脫濕干燥,滿足液體二氧化碳產(chǎn)品中水分體積分?jǐn)?shù)≤20×10-6的指標(biāo);而且為了節(jié)能、充分利用余冷、延長(zhǎng)分子篩的運(yùn)行周期,脫硫后的氣體進(jìn)入除濕器,用低溫提純塔放空氣冷卻,分離出二氧化碳?xì)怏w中的飽和水,然后進(jìn)入干燥塔,利用分子篩吸附劑對(duì)水的吸附,將氣體中的微量水脫除,確保經(jīng)除濕干燥后的二氧化碳原料氣中水分體積分?jǐn)?shù)≤20×10-6。
含二氧化碳體積分?jǐn)?shù)90%以上的變壓吸附解吸氣,經(jīng)過壓縮、脫硫、脫烴、脫濕干燥等凈化工序處理后,進(jìn)入冷凝器冷凝、液化。用液氨在-25~-30℃下蒸發(fā),間接冷卻壓縮二氧化碳?xì)怏w,使二氧化碳?xì)饫淠?、液化成液體二氧化碳。
液化后的液體二氧化碳要進(jìn)行提純,采用新型復(fù)合提純塔,根據(jù)二氧化碳與雜質(zhì)組分的沸點(diǎn)不同,利用低溫精餾原理,在特定條件下將雜質(zhì)加以分離,可提高二氧化碳純度,得到合格的液體二氧化碳產(chǎn)品[3]。
由于息烽合成氨半水煤氣造氣工段使用的原料煤為本地煤,基本上為高硫煤,變壓吸附脫碳工段解吸放空氣中硫的質(zhì)量濃度平均高達(dá)約800 mg/m3(標(biāo)態(tài)),大大超出裝置設(shè)計(jì)指標(biāo)250 mg/m3(標(biāo)態(tài))的要求,同時(shí)二氧化碳回收系統(tǒng)脫硫采用干法脫硫,雖然干法脫硫既能脫除無機(jī)硫,又能脫除有機(jī)硫,且脫硫后氣體中硫的質(zhì)量濃度可達(dá)1~2 mg/m3,但脫硫劑不能再生或再生非常困難,干法脫硫法只能用在硫含量較低的場(chǎng)所進(jìn)行周期性操作,而息烽合成氨二氧化碳回收裝置實(shí)際所用的原料氣中硫含量是設(shè)計(jì)指標(biāo)的3倍,脫硫劑運(yùn)行時(shí)間短即飽和穿透,出口硫含量超標(biāo),嚴(yán)重影響了二氧化碳回收裝置的長(zhǎng)周期正常運(yùn)行,同時(shí),脫硫劑的更換又增加了裝置的運(yùn)行成本,為達(dá)到降本增效的目的,必須對(duì)二氧化碳回收裝置原料氣脫硫進(jìn)行改造。改造前二氧化碳回收流程見圖1。
圖1 改造前二氧化碳回收流程
在二氧化碳回收裝置原料氣進(jìn)壓縮機(jī)之前,增設(shè)一套脫硫塔,直徑Φ2 000 mm,高度H為20 000 mm(φ76×76鮑爾環(huán)填料高度為4 m×2,溶液循環(huán)量L為100 m3/h),氣液分離器為DN 1200的濕法脫硫裝置。其所用貧液,從半水煤氣脫硫二級(jí)貧液泵出口總管接一直徑Φ15 9×6 mm的支管進(jìn)脫硫塔,接一Φ273×6 mm富液管采用自流式流入半水煤氣脫硫二級(jí)富液槽,將二氧化碳回收原料氣中硫含量降至指標(biāo)內(nèi),降低二氧化碳回收裝置進(jìn)口硫含量,減小干法脫硫的負(fù)荷,從而延長(zhǎng)脫硫劑的運(yùn)行周期,降低二氧化碳回收裝置的運(yùn)行成本,達(dá)到降本增效的目的。改造后二氧化碳回收流程見圖2。
圖2 改造后二氧化碳回收流程
二氧化碳回收裝置脫硫改造前生產(chǎn)時(shí),液體二氧化碳產(chǎn)量為5 t/h,1 t液體二氧化碳平均需消耗原料氣約1 000 m3,原料氣平均含硫化氫質(zhì)量濃度為800 mg/m3,3個(gè)粗脫硫塔脫硫劑為(25+45+45 =120 m3)84 t,脫硫劑穿透硫容按12%計(jì),可吸收硫量10.08 t,按此計(jì)算,脫硫劑在未飽和穿透時(shí)間內(nèi)可生產(chǎn)液體二氧化碳13 388 t;推算3個(gè)粗脫硫塔120 m3脫硫劑可運(yùn)行時(shí)間為2 678 h,即可運(yùn)行近4個(gè)月。
(1)二氧化碳回收裝置脫硫增設(shè)濕法脫硫改造后生產(chǎn)時(shí),進(jìn)二氧化碳?jí)嚎s機(jī)進(jìn)口原料氣平均硫化氫質(zhì)量濃度為150 mg/m3,液體二氧化碳產(chǎn)量仍為5 t/h,1 t液體二氧化碳平均需消耗原料氣約1 000 m3,3個(gè)粗脫硫塔脫硫劑為(25+45+45 =120 m3)84 t,脫硫劑穿透硫容按12%計(jì),可吸收硫量10.08 t,按此計(jì)算,脫硫劑在未飽和穿透時(shí)間內(nèi)可生產(chǎn)液體二氧化碳71 388 t,推算3個(gè)粗脫硫塔120 m3脫硫劑可運(yùn)行時(shí)間為14 278 h,即可運(yùn)行近20個(gè)月,較改造前延長(zhǎng)16個(gè)月。
(2)新增濕法脫硫所用的脫硫液為栲膠脫硫液,主要成分為純堿,液體呈堿性,而二氧化碳原料氣主要成分為二氧化碳,為酸性氣體,在脫除硫化氫的同時(shí),將有原料氣二氧化碳被吸收,造成原料氣二氧化碳濃度降低,通過實(shí)際取樣分析,合成氨變壓吸附脫碳裝置解吸氣中的二氧化碳體積分?jǐn)?shù)為95%~98%,通過濕法脫硫后原料氣中二氧化碳體積分?jǐn)?shù)為92%~96%,大于設(shè)計(jì)指標(biāo),可滿足生產(chǎn)需求。
(3)從直接經(jīng)濟(jì)來看,改造后較改造前粗脫硫氧化鐵干法脫硫劑的使用延長(zhǎng)16個(gè)月,可減少粗脫硫氧化鐵干法脫硫劑更換4次,節(jié)省粗脫硫氧化鐵干法脫硫劑共計(jì)480 m3,按1 500元/m3計(jì)算,直接成本可節(jié)約72萬元,年節(jié)約成本54萬元。