姚俊峰,侯鵬鑫
(國(guó)網(wǎng)山西省電力公司計(jì)量中心,山西 太原 030032)
省級(jí)計(jì)量中心是按照國(guó)家電網(wǎng)公司“深化“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”、加快“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司,構(gòu)建“三集五大”管理體系的要求,以客戶和市場(chǎng)為中心,以集約化、專業(yè)化、扁平化為主線,立足“客戶導(dǎo)向型、業(yè)務(wù)集約化、管理專業(yè)化、機(jī)構(gòu)扁平化、管控實(shí)時(shí)化、服務(wù)協(xié)同化”的“一型五化”大營(yíng)銷體系而組建的[1]。
作為大營(yíng)銷體系的重要組成部分,省級(jí)計(jì)量中心成為電力營(yíng)銷體系的“計(jì)量檢定中心、資產(chǎn)管理中心、技術(shù)支持中心”,致力于實(shí)現(xiàn)“整體式授權(quán)、自動(dòng)化檢定、智能化倉(cāng)儲(chǔ)、物流化配送”的管理目標(biāo),主要承擔(dān)電能計(jì)量表計(jì)的統(tǒng)一集中檢定、存儲(chǔ)、配送及二級(jí)庫(kù)房的管理。省級(jí)計(jì)量中心建設(shè)的電能計(jì)量裝置智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),接受計(jì)量生產(chǎn)調(diào)度平臺(tái)[2-3]的統(tǒng)一調(diào)度和指揮,已成為網(wǎng)省公司區(qū)域內(nèi)進(jìn)行計(jì)量檢定倉(cāng)儲(chǔ)配送的重要組成部分。
智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是計(jì)量生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的核心設(shè)備[4],代表了網(wǎng)省級(jí)區(qū)域計(jì)量專業(yè)自動(dòng)化檢定的先進(jìn)性。隨著計(jì)量中心智能倉(cāng)儲(chǔ)及輸送系統(tǒng)建設(shè)工作的不斷細(xì)化,各單機(jī)設(shè)備和系統(tǒng)綜合效率的不斷提高,解決自動(dòng)裝箱機(jī)器人移庫(kù)作業(yè)中穩(wěn)定性差和噪聲超標(biāo)成為了當(dāng)務(wù)之急(見(jiàn)圖1、圖2)。
圖1 智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)庫(kù)前作業(yè)區(qū)
圖2 自動(dòng)裝箱機(jī)器人移庫(kù)作業(yè)
智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)日常作業(yè)共計(jì)8項(xiàng)作業(yè)任務(wù),分別為紙箱至周轉(zhuǎn)箱移庫(kù)作業(yè)、周轉(zhuǎn)箱至紙箱移庫(kù)作業(yè)、周轉(zhuǎn)箱配送作業(yè)、周轉(zhuǎn)箱入庫(kù)作業(yè)、周轉(zhuǎn)箱檢定出庫(kù)作業(yè)、周轉(zhuǎn)箱檢定入庫(kù)作業(yè)、紙箱入庫(kù)作業(yè)、紙箱配送作業(yè)。其中,紙箱至周轉(zhuǎn)箱移庫(kù)作業(yè)和周轉(zhuǎn)箱至紙箱移庫(kù)作業(yè)2項(xiàng)任務(wù)共同構(gòu)成智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的移庫(kù)作業(yè)。在智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)日常工作中,移庫(kù)作業(yè)是智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中占用設(shè)備和系統(tǒng)資源最多且流程最復(fù)雜的表計(jì)周轉(zhuǎn)作業(yè)。在該作業(yè)流程中,自動(dòng)裝箱機(jī)器人需要將紙箱中的計(jì)量表計(jì)抓取并放置周轉(zhuǎn)箱中,或是將周轉(zhuǎn)箱中的計(jì)量表計(jì)抓取并放置紙箱中,實(shí)現(xiàn)計(jì)量表計(jì)在紙箱和周轉(zhuǎn)箱之間的位置轉(zhuǎn)換。這是整個(gè)作業(yè)流程中最耗時(shí)間也是出現(xiàn)故障頻次最多、唯一需要人為干預(yù)的流程。所以提高自動(dòng)裝箱機(jī)器人的穩(wěn)定性和作業(yè)效率對(duì)于智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)乃至整個(gè)計(jì)量生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)順利運(yùn)行有關(guān)鍵影響作用。
圖3 智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)作業(yè)項(xiàng)目及運(yùn)行時(shí)間占比
從圖3可以看出:紙箱至周轉(zhuǎn)箱移庫(kù)作業(yè)和周轉(zhuǎn)箱至紙箱移庫(kù)作業(yè)2項(xiàng)任務(wù)在智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)整個(gè)作業(yè)任務(wù)中運(yùn)行時(shí)間占比較大,2項(xiàng)任務(wù)運(yùn)行時(shí)間占比合計(jì)達(dá)到65.74%。
從圖4可以看出:自動(dòng)裝箱機(jī)器人在紙箱至周轉(zhuǎn)箱移庫(kù)作業(yè)和周轉(zhuǎn)箱至紙箱移庫(kù)作業(yè)2項(xiàng)任務(wù)中運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)且故障率高,設(shè)備故障時(shí)間占比達(dá)到52.08%。
圖4 智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)移庫(kù)作業(yè)自動(dòng)化設(shè)備故障時(shí)間占比
由表1的表計(jì)移庫(kù)作業(yè)故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)可以看出,在單相表移庫(kù)作業(yè)中,紙箱卡塞計(jì)量器具,導(dǎo)致機(jī)器人抓取表計(jì)時(shí)帶出紙托引起的故障在總故障中占比達(dá)到了50.36%,在總故障類型中占比達(dá)到了第一。機(jī)器人吸盤吸力不足引起的故障在總故障中占比達(dá)到了37.51%,在總故障類型中占比達(dá)到了第二。采用有效的措施解決機(jī)器人吸盤吸力不足和紙箱卡塞計(jì)量器具兩種故障對(duì)于改善自動(dòng)裝箱機(jī)器人運(yùn)行有著重要的意義。
表1 2016年1月—6月3種表計(jì)移庫(kù)作業(yè)故障次數(shù)
表2 故障處理措施對(duì)比分析
為了解決自動(dòng)裝箱機(jī)器人吸盤抓手吸力不足引起的設(shè)備故障,通過(guò)改善機(jī)器人排氣閥性能來(lái)降低故障發(fā)生。自動(dòng)裝箱機(jī)器人配置的傳統(tǒng)鐵錳合金排氣閥由于容易被灰塵阻塞,使用效果不好,考慮研制新型塑料排氣閥改善自動(dòng)裝箱機(jī)器人排氣性能,從而減少故障發(fā)生。塑料排氣閥的內(nèi)體容積較大,表面排氣微孔數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于小型鐵錳合金排氣閥,其排氣能力強(qiáng)且不易被灰塵阻塞,同時(shí)消音棉的使用在一定程度上能改善自動(dòng)裝箱機(jī)器人運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲(見(jiàn)圖5、圖6)。
圖5 新式塑料排氣閥
圖6 排氣閥更換完成后的機(jī)器人
為了解決紙箱卡塞計(jì)量器具引起的設(shè)備故障,通過(guò)優(yōu)化自動(dòng)裝箱機(jī)器人抓表方式來(lái)降低故障發(fā)生,將自動(dòng)裝箱機(jī)器人順序式抓表方式改成往復(fù)式抓表方式。傳統(tǒng)順序式抓表方式由紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱一側(cè)開(kāi)始順序抓取表計(jì),造成受力不均容易帶出紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)殼,表計(jì)被卡在紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。往復(fù)式抓表方式由紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱一側(cè)開(kāi)始采取對(duì)稱方式抓取,紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)殼受力均衡,不易帶出紙箱(見(jiàn)圖7、圖8)。
圖7 順序式抓表方式圖
圖8 往復(fù)式抓表方式
實(shí)施前后移庫(kù)作業(yè)故障概率占比和故障處理時(shí)間占比對(duì)比如表3所示。吸盤吸力不足和紙箱卡塞計(jì)量器具導(dǎo)致的兩種故障的概率和處理占比時(shí)間大大降低了,總的故障概率從原來(lái)的1.13%降低到0.31%,故障處理時(shí)間占比由15.09%降低到4.96%。
表3 生產(chǎn)效能分對(duì)比分析
以2016年上半年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益。
4.2.1 節(jié)省運(yùn)維時(shí)間費(fèi)用
計(jì)量中心智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)運(yùn)維人員工作時(shí)間降低,節(jié)省時(shí)間為702×(15.1%-4.96%) ×2=142.4 h,按照運(yùn)維費(fèi)用每天160元計(jì)算,半年節(jié)省運(yùn)維人員費(fèi)用142.4×160/8=2848元,全年節(jié)省運(yùn)維人員費(fèi)用2×2848=5696元。
4.2.2 節(jié)省備品備件費(fèi)用
由于掉表故障減少,機(jī)械手吸附海綿(單價(jià)1200元) 損壞速度降低,更換周期由3個(gè)月增加到6個(gè)月,每半年4個(gè)機(jī)械手節(jié)省4個(gè)吸附海綿,半年節(jié)省金額為4×1200=4800元,全年節(jié)省金額為9600元。
4.2.3 節(jié)省機(jī)器人運(yùn)維費(fèi)用
自動(dòng)裝箱機(jī)器人故障率降低,運(yùn)行維護(hù)周期由季度保養(yǎng)變?yōu)榘肽甓缺pB(yǎng),單次保養(yǎng)費(fèi)用為1.3萬(wàn),全年共節(jié)省保養(yǎng)費(fèi)用:1.3×2=2.6萬(wàn)元。
全年共可節(jié)省費(fèi)用5696+9600+24828+26000=66124元。
新型塑料排氣閥應(yīng)用降低了自動(dòng)裝箱機(jī)器人故障率,將系統(tǒng)運(yùn)行噪聲降低到65 dB以下,滿足了國(guó)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范[5]的運(yùn)行要求,改善了運(yùn)行人員的工作環(huán)境,實(shí)現(xiàn)“小創(chuàng)新改變大庫(kù)房”運(yùn)維理念。
通過(guò)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的作業(yè)流程和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行分析,找出自動(dòng)裝箱機(jī)器人影響智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)運(yùn)行效率的因素。分析故障處理時(shí)間消耗最長(zhǎng)的故障類型,采取有效措施降低自動(dòng)裝箱機(jī)器人故障處理時(shí)間占比,提高了智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)移庫(kù)工作效率,實(shí)現(xiàn)了智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)高效調(diào)度和自動(dòng)化設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。