李 剛,李玉凡
(中國(guó)水利水電第三工程局有限公司,西安 710024)
隨著世界各國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展,混凝土使用量快速上升,占混凝土80%左右的砂石骨料用量巨大,僅在中國(guó)的年用量就遠(yuǎn)超過(guò)百億噸。由于天然骨料儲(chǔ)量不足,開(kāi)采時(shí)破壞生態(tài)環(huán)境,因此使用人工骨料的占比高達(dá)90%。石灰?guī)r、砂巖、花崗巖等作為人工骨料的爆破開(kāi)采技術(shù)已有介紹,而輝綠巖人工骨料開(kāi)采還鮮有介紹。非洲幾內(nèi)亞蘇阿皮蒂水電站選用輝綠巖料場(chǎng),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)不斷爆破試驗(yàn),優(yōu)化調(diào)整,找到了合適的爆破參數(shù),值得同類(lèi)工程借鑒。
蘇阿皮蒂水電站位于非洲幾內(nèi)亞孔庫(kù)雷河中游,規(guī)模為大(1)型,總裝機(jī)容量450 MW,混凝土總量350萬(wàn)m3,需砂石骨料約378萬(wàn)m3,毛料開(kāi)采約430萬(wàn)m3,附近天然骨料匱乏,全部采用人工骨料,料源為大壩下游2.4 km的左岸輝綠巖料場(chǎng)。料場(chǎng)山勢(shì)平緩,兩側(cè)沖溝切割較深,開(kāi)采高程為155.00~217.00 m,巖體微風(fēng)化或新鮮,呈深灰、青灰色,塊狀結(jié)構(gòu),水平構(gòu)造,主要礦物成份為輝石、斜長(zhǎng)石,致密堅(jiān)硬,具體輝綠巖實(shí)測(cè)密度及抗壓強(qiáng)度見(jiàn)表1。料場(chǎng)高峰期月開(kāi)采強(qiáng)度26萬(wàn)m3,爆破粒徑要求不大于80 cm。
表1 輝綠巖實(shí)測(cè)密度及抗壓強(qiáng)度表
前期料場(chǎng)爆破孔徑120 mm,臺(tái)階高度10 m,為消除根底,超深2 m,孔深12 m,單耗藥量選為0.45 kg/m3,間距4 m,排距3 m,封堵3 m,耦合間隔2 m裝藥,有效裝藥長(zhǎng)度7 m,毫秒雷管分段起爆,最大單響藥量600 kg。爆破后發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:① 單次爆破規(guī)模小,毛料供應(yīng)無(wú)法滿足骨料加工需要;② 炮孔利用率低,僅有58%;③ 爆破后大塊率高,約35%;④ 爆破后沖破壞明顯,保留巖體節(jié)理、裂隙和水平層面張開(kāi),對(duì)下一循環(huán)爆破影響較大。
針對(duì)初期開(kāi)采遇到的問(wèn)題,解決思路如下:① 通過(guò)優(yōu)化爆破網(wǎng)路,在控制最大單響藥量的條件下,增大單次爆破規(guī)模,提高毛料供應(yīng)能力。② 采用小直徑爆破孔,耦合連續(xù)裝藥,提高炮孔利用率。③ 從火工材料、鉆孔方向、炮孔間排距、微差起爆、單耗藥量等方面進(jìn)行爆破技術(shù)優(yōu)化,提高爆破質(zhì)量,降低大塊率;④ 控制后排爆破減少爆破后沖破壞。
(1) 孔徑:輝綠巖巖體堅(jiān)硬,最大抗壓強(qiáng)度達(dá)170 MPa,可鉆性差,120 mm大直徑爆破孔鉆進(jìn)速度慢,且需要分段間隔裝藥,藥量集中,工序多,孔口封堵段長(zhǎng),炮孔利用率低,施工速度慢,在孔口和間隔位置又容易出現(xiàn)大塊。用小直徑爆破孔,既能加快鉆孔速度,又能耦合連續(xù)裝藥,減少工序,減短孔口封堵長(zhǎng)度,提高炮孔利用率,降低大塊率。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多次試驗(yàn),爆破孔用阿特拉斯D7液壓鉆機(jī),鉆頭直徑78 mm,鉆孔擴(kuò)大系數(shù)1.15,成孔直徑90 mm。
(2) 孔向:考慮輝綠巖巖層接近水平,當(dāng)?shù)劂@工技術(shù)水平不高,鉆孔方向選用垂直向下,垂直鉆孔精度宜控制,不易發(fā)生偏差,鉆進(jìn)速度快,爆破能量不會(huì)順?biāo)綄用鎿p失利用率高,能提高料場(chǎng)巖體破碎效果。
(3) 孔深:垂直孔孔深為臺(tái)階高度加超深,臺(tái)階高度根據(jù)巖性、地形、道路、鉆孔機(jī)械和挖裝機(jī)械性能等綜合因素,選臺(tái)階高度為10 m,超深2 m,孔深為12 m。
(4) 孔間、排距:大孔距、小排距可增大爆破漏斗角,形成弧形自由面,為巖石受拉伸破壞創(chuàng)造有利條件;能防止爆炸氣體從相鄰炮孔間裂隙散逸,提高爆破能量利用率;能減弱炮孔間應(yīng)力疊加作用,使單孔的徑向裂隙、環(huán)向裂隙充分張開(kāi),提高巖石的破碎質(zhì)量;能提高巖體推移破碎能量,使巖塊相互碰撞,增強(qiáng)輔助破碎作用。鑒于以上優(yōu)點(diǎn),再結(jié)合初期炮孔間、排距經(jīng)驗(yàn),炮孔間距4 m、排距2 m。鉆孔剖面見(jiàn)圖1。
圖1 鉆孔剖面圖
圖2 水膠炸藥圖
開(kāi)采初期所有火工材料全部采用國(guó)產(chǎn),由國(guó)內(nèi)集中采購(gòu),然后運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng),炸藥采用散裝2號(hào)巖石硝銨炸藥和乳化炸藥,保質(zhì)期12個(gè)月,采購(gòu)+運(yùn)輸時(shí)間6個(gè)月,運(yùn)至工地后僅有6個(gè)月保質(zhì)期,幾內(nèi)亞國(guó)氣候炎熱,超過(guò)保質(zhì)期后,多次出現(xiàn)拒爆。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,該國(guó)市場(chǎng)有西班牙和法國(guó)火工材料銷(xiāo)售,價(jià)格與國(guó)產(chǎn)火工材料基本相同,但炸藥保質(zhì)期為24個(gè)月,運(yùn)輸+采購(gòu)時(shí)間為3個(gè)月。后選購(gòu)西班牙火工材料(見(jiàn)圖2),由于散裝硝銨炸藥裝填困難,炸藥選用卷狀水膠炸藥,裝藥簡(jiǎn)便迅速;毫秒導(dǎo)爆管雷管與導(dǎo)爆索連接為卡扣式聯(lián)接(見(jiàn)圖3、4),聯(lián)網(wǎng)迅速,比國(guó)產(chǎn)綁扎速度提高2倍以上。
圖3 毫秒導(dǎo)爆管雷管圖
圖4 毫秒延時(shí)連接塊圖
依據(jù)初期實(shí)際爆破參數(shù),查閱相關(guān)資料,料場(chǎng)開(kāi)采單耗藥量調(diào)整為0.64 kg/m3,單孔藥量51.2 kg。采用?70 mm水膠炸藥,單節(jié)長(zhǎng)度50 cm,炸藥密度1.25 g/cm3,單節(jié)藥重2.4 kg/節(jié),孔底1 m范圍,裝5節(jié)劃開(kāi)外包HDPE包裝膜的炸藥,耦合裝藥,延米裝藥8 kg,上部9 m,連續(xù)裝18節(jié)包裝完整的?70 mm水膠炸藥,孔口封堵長(zhǎng)度2 m。裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖5。
圖5 裝藥結(jié)構(gòu)圖
爆破網(wǎng)路采用微差爆破,前排孔爆破時(shí)產(chǎn)生的短裂隙有利于后排孔爆破時(shí)對(duì)孔間巖石的破碎,可提高破碎質(zhì)量??變?nèi)炸藥用導(dǎo)爆索至孔底起爆,保證孔內(nèi)炸藥完全起爆。爆破網(wǎng)路采用高段位MS22(延時(shí)900 ms)孔內(nèi)延時(shí),用100 ms連接塊排間延時(shí),為保證最大單響藥量不超過(guò)600 kg,同排間爆破孔用42 ms連接塊延時(shí)間隔,控制最大單響藥量,一次起爆孔數(shù)不超過(guò)11個(gè)。具體爆破網(wǎng)路見(jiàn)爆破孔布置及爆破網(wǎng)路(見(jiàn)圖6)。起爆規(guī)??筛鶕?jù)需要,加大單次起爆孔數(shù)。該起爆網(wǎng)路具有起爆可靠,安全有保障,雷管段位少,易于采購(gòu)和存儲(chǔ),現(xiàn)場(chǎng)操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)快速聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
圖6 爆破網(wǎng)路示意圖
良好的臨空面是保證爆破質(zhì)量的關(guān)鍵因素,單次爆破選擇合理的采取寬度,能保證爆破質(zhì)量,提高石碴挖運(yùn)速度,可為下一循環(huán)爆破創(chuàng)造良好的臨空面。參照初期爆破經(jīng)驗(yàn)和查閱相關(guān)資料,寬度選擇在0.8~1.2倍的梯段高度效果較好,實(shí)際爆破中寬度選為與梯段高度相等,即10 m。
初期開(kāi)采爆破后沖未控制,后部保留巖體弱結(jié)構(gòu)面張開(kāi),在臨空面處較易形成大塊。為保護(hù)下一循環(huán)巖體結(jié)構(gòu)完整,給爆破提供一個(gè)優(yōu)質(zhì)的臨空面,最后一排孔需要采取控制措施,降低后沖作用。在開(kāi)采區(qū)內(nèi)最后一排孔排距2 m、孔距2 m,不耦合連續(xù)裝藥,孔底2 m范圍加強(qiáng)2倍裝藥,藥卷為?40 mm水膠炸藥,不耦合系數(shù)2.25,單孔藥量為25 kg/孔。在料場(chǎng)開(kāi)挖輪廓線位置采用光面爆破,孔距1.2 m,底部加強(qiáng)裝藥,藥卷采用?32 mm水膠炸藥,間隔裝藥,線裝藥密度450 g/m。
(1) 經(jīng)過(guò)爆破技術(shù)優(yōu)化,降低了鉆孔難度,提高了炮孔利用率,將初期58%的利用率提高至83%,節(jié)約鉆孔時(shí)間30%以上。
(2) 簡(jiǎn)化了火工材料采購(gòu)和雷管分發(fā)操作,加快了爆破網(wǎng)路連接速度,提高了爆破作業(yè)效率和毛料開(kāi)采速度。
(3) 爆破巖體大塊率(粒徑≥80cm)明顯降低,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì),大塊率從初期的40%降至5%左右。
(4) 爆破后底板平整,無(wú)明顯殘留埂坎。后沖破壞得到有效控制,保留巖體基本完整,臨空面處大塊石明顯減少。爆破效果見(jiàn)圖7。
(5) 增大了單次爆破規(guī)模,提高了月毛料供應(yīng)量,單次起爆規(guī)??蛇_(dá)2萬(wàn)m3/次,月毛料供應(yīng)量達(dá)到21萬(wàn)m3/月。
圖7 現(xiàn)場(chǎng)爆破效果照片
(1) 經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)爆破實(shí)踐,對(duì)于抗壓強(qiáng)度高、韌性好、可鉆性差的輝綠巖料場(chǎng)開(kāi)采,采用小孔徑、全孔耦合均勻裝藥、大孔距、小排距、梅花形布孔、微差起爆網(wǎng)路等爆破技術(shù),將大塊率從40%降至5%左右,既可提高開(kāi)采速度,又能降低了開(kāi)采成本。
(2) 料場(chǎng)經(jīng)過(guò)近6個(gè)月的爆破開(kāi)采,有用料累計(jì)開(kāi)挖80萬(wàn)m3,各項(xiàng)爆破參數(shù)通過(guò)優(yōu)化調(diào)整,已實(shí)用合理,料場(chǎng)毛料供應(yīng)強(qiáng)度已滿足工程要求,開(kāi)采成本下降,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,為主體混凝土施工提供了保障,值得類(lèi)似工程借鑒。