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      超超臨界機(jī)組一次調(diào)頻優(yōu)化研究

      2018-12-08 07:15:42張志鵬
      山東工業(yè)技術(shù) 2018年22期

      摘 要:分析了目前超超臨界機(jī)組一次調(diào)頻和AGC在兩個(gè)細(xì)則要求下存在的問題,提出了優(yōu)化方向,將優(yōu)化方案在新昌電廠兩臺機(jī)組上實(shí)施,試驗(yàn)和運(yùn)行效果良好,一次調(diào)頻和AGC水平得到了顯著提升。

      關(guān)鍵詞:一次調(diào)頻;AGC;高調(diào)門;流量特性;變負(fù)荷速率

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.22.197

      0 引言

      隨著特高壓入贛及風(fēng)電、太陽能等新能源建設(shè)的迅猛發(fā)展,區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜,對電網(wǎng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)要求相應(yīng)提升。風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電的可預(yù)測性相對不佳,且風(fēng)電的高峰負(fù)荷大多出現(xiàn)在用電量的波谷處,同時(shí)新能源發(fā)電的可控性相對較差,一次調(diào)頻貢獻(xiàn)能力有限。如何在保證電網(wǎng)快速發(fā)展的同時(shí),保證電網(wǎng)頻率、電壓等技術(shù)指標(biāo),成為一個(gè)重要的技術(shù)難題。

      1 目前國內(nèi)火電機(jī)組一次調(diào)頻運(yùn)行主要問題

      在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過程中,由于運(yùn)行工況、現(xiàn)場設(shè)備等原因,機(jī)組一次調(diào)頻功能往往受到較大影響,下面簡單介紹了常見的一次調(diào)頻存在問題。

      1.1 一次調(diào)頻響應(yīng)時(shí)間過長

      個(gè)別機(jī)組在一次調(diào)頻試驗(yàn)時(shí),負(fù)荷響應(yīng)大于技術(shù)要求的3s開始動作,有的甚至長達(dá) 5-10s開始響應(yīng)調(diào)頻指令,這類機(jī)組一次調(diào)頻的性能對電網(wǎng)調(diào)頻一般起不到正常的補(bǔ)償作用,反而可能引起反向補(bǔ)償。

      1.2 一次調(diào)頻動作范圍設(shè)置不合理

      投入條件設(shè)置不恰當(dāng),一般上限應(yīng)預(yù)留3%的額度,下限設(shè)置在穩(wěn)燃負(fù)荷(50%額定負(fù)荷以下)。在限幅點(diǎn)附近要設(shè)置死區(qū),避免在限幅點(diǎn)往往會引起機(jī)組負(fù)荷頻繁晃動,影響機(jī)組安全運(yùn)行。

      1.3 一次調(diào)頻與AGC的相互影響

      在機(jī)組運(yùn)行過程中,無論何種工況,為了保證大電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定性,一次調(diào)頻應(yīng)優(yōu)先動作。目前,機(jī)組投入AGC運(yùn)行的越來越多,負(fù)荷指令變化比較快,一次調(diào)頻動作時(shí),如果負(fù)荷指令沒有一次調(diào)頻優(yōu)先動作方案設(shè)計(jì)應(yīng)用,則會出現(xiàn)負(fù)荷指令和一次調(diào)頻指令正向疊加或反向削弱。正向疊加即一次調(diào)頻指令增負(fù)荷時(shí)機(jī)組負(fù)荷指令恰好也是升負(fù)荷(或一次調(diào)頻指令和機(jī)組負(fù)荷指令都是減負(fù)荷指令),這種情況,相當(dāng)于增大了一次調(diào)頻指令,機(jī)組負(fù)荷調(diào)整幅度也大。而出現(xiàn)反向削弱的情況則是一次調(diào)頻指令與機(jī)組負(fù)荷指令相反,這樣勢必削弱機(jī)組一次調(diào)頻性能。

      1.4 機(jī)組運(yùn)行方式

      目前,很多機(jī)組采用節(jié)流配汽經(jīng)濟(jì)方式運(yùn)行,調(diào)節(jié)閥大開度是造成一次調(diào)頻能力低下的主要原因。調(diào)節(jié)閥大開度運(yùn)行可以減少節(jié)流損失,提升經(jīng)濟(jì)性,但同時(shí)也會造成向上調(diào)節(jié)余量不足,一次調(diào)頻能力會被嚴(yán)重削弱。有些電廠正常運(yùn)行限制或完全閉鎖了補(bǔ)汽閥的開啟,這使得補(bǔ)汽閥的一次調(diào)頻作用喪失,機(jī)組整體一次調(diào)頻能力也被減弱。

      1.5 機(jī)組高調(diào)門流量特性不線性

      大部分機(jī)組運(yùn)行時(shí)汽機(jī)采用順序閥的閥位控制模式。處于功率調(diào)節(jié)狀態(tài)的閥組,在開度20%-60%之間是線性行程,開度在此范圍之外均為非線性行程。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生頻率擾動時(shí),如果汽機(jī)處于閥門切換過程或閥位行程模擬不準(zhǔn)確,都會影響機(jī)組一次調(diào)頻效果。建議優(yōu)化閥門流量特性曲線,特別是解決閥切換過程的流量線性問題,提高一次調(diào)頻效果。

      1.6 煤質(zhì)和輔機(jī)設(shè)備影響

      目前大部分機(jī)組在協(xié)調(diào)控制方式下運(yùn)行,在一次調(diào)頻動態(tài)調(diào)整過程中,鍋爐主控會自動調(diào)整燃料完成蒸汽壓力變化的補(bǔ)償,而如果入爐煤質(zhì)較差,鍋爐的動態(tài)調(diào)整過程勢必增長,影響機(jī)組穩(wěn)定,尤其對于直流鍋爐表現(xiàn)更明顯。

      2 一次調(diào)頻優(yōu)化方案及實(shí)施效果

      2.1 高調(diào)門變壓優(yōu)化試驗(yàn)

      當(dāng)汽輪機(jī)采用滑壓運(yùn)行方式時(shí),高調(diào)門開度不變,維持進(jìn)汽面積不變,通過鍋爐調(diào)節(jié)改變蒸汽壓力來適應(yīng)負(fù)荷的變化。從熱經(jīng)濟(jì)的角度來說,滑壓運(yùn)行可以減少調(diào)門節(jié)流損失、提高高壓缸的效率,減少給水泵耗功,但新蒸汽壓力的降低也使得機(jī)組的理想循環(huán)熱效率下降,因此只有當(dāng)理想循環(huán)熱效率的降低小于高壓缸內(nèi)效率的提高和給水泵動力消耗的減少(對于配備汽動給水泵的機(jī)組即為機(jī)組熱耗率減少)時(shí),采用滑壓運(yùn)行方式才能提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。理論與大量實(shí)踐證實(shí),對于不同的負(fù)荷點(diǎn)必存在著一個(gè)最佳主蒸汽壓力,使得機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性最好(對應(yīng)機(jī)組熱耗率最低)。而且,根據(jù)汽輪機(jī)原理,超(超)臨界機(jī)組低負(fù)荷滑壓運(yùn)行較亞臨界機(jī)組更容易取得經(jīng)濟(jì)效益上的優(yōu)勢。

      根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定#2機(jī)組在630MW以下負(fù)荷開始變壓運(yùn)行,以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)變壓試驗(yàn)優(yōu)化后,在540MW~300MW工況下,修正后熱耗率最大下降74.61kJ/(kW.h),平均下降55.63kJ/(kW.h),折算供電煤耗下降2.18g/(kW.h);同時(shí),在480MW~300MW工況下,因調(diào)門閥序的變更,尋優(yōu)后的主蒸汽壓力較混合閥下平均提高2.22MPa,相應(yīng)提高了該負(fù)荷段下機(jī)組一次調(diào)頻的響應(yīng)能力。

      2.2 高調(diào)門配汽函數(shù)優(yōu)化

      為了改進(jìn)#2機(jī)組進(jìn)汽流量的精確控制水平及機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)能力,對DEH系統(tǒng)配汽函數(shù)進(jìn)行了重新整定。

      降負(fù)荷試驗(yàn)過程中,爐側(cè)風(fēng)水自動,爐側(cè)燃燒維持初壓初溫不變(由初始負(fù)荷630MW燃煤量,預(yù)估結(jié)束負(fù)荷350MW燃煤量;根據(jù)降負(fù)荷允許速率3MW/min,每5分鐘手動減燃煤若干噸或減負(fù)荷指令);機(jī)側(cè)為維持機(jī)前主汽壓力,手動減小總閥位指令(手動輸入,每次0.1%-0.2%),#1高調(diào)門及#3高調(diào)門依次關(guān)閉,待#2/#4高調(diào)門開度小于40%,停止試驗(yàn)。(最終最小負(fù)荷,視#2/#4高調(diào)門開度達(dá)到40%為定)。

      #2機(jī)組在兩閥點(diǎn)和三閥點(diǎn)處的調(diào)節(jié)閥重疊度過小且高調(diào)閥空行程步進(jìn)幅度過大,存在調(diào)節(jié)閥異常大幅晃動的隱患(同類型某機(jī)組在東汽自控改造后,運(yùn)行過程中已出現(xiàn)多次LVDT脫落現(xiàn)象)。同時(shí),該機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥有別于300MW等級機(jī)組,其預(yù)啟閥全開行程達(dá)到調(diào)節(jié)閥總行程的20%左右,而東汽自控的整定值默認(rèn)為11.236%。針對以上情形,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,以全過程流量控制線性化和重疊度規(guī)范化為標(biāo)準(zhǔn),對#2機(jī)組DEH系統(tǒng)配汽函數(shù)進(jìn)行了重新整定,進(jìn)一步提高汽輪機(jī)在順序閥閥序方式下進(jìn)汽流量精確控制水平。

      2.3 一次調(diào)頻動作量信號優(yōu)化

      由于機(jī)組一次調(diào)頻實(shí)際動作量比較小,因此在系統(tǒng)計(jì)算時(shí),小的偏差對計(jì)算結(jié)果影響也比較明顯,提高一次調(diào)頻的數(shù)據(jù)精度是提高機(jī)組一次調(diào)頻合格率的有效途徑之一。目前,江西省內(nèi)電廠一次調(diào)頻動作量采用轉(zhuǎn)速信號,轉(zhuǎn)速量程比較大,一般2950rpm-3050rpm或更大,精度比較低。調(diào)度考核采用的是頻率信號,因此新昌兩臺機(jī)組利用等級檢修機(jī)會,增加切換模塊,由汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速信號(三取中)改為“同源”頻率信號(二取平均),減少一次調(diào)頻數(shù)據(jù)精度誤差帶來的影響。

      2.4 “快動慢回”邏輯優(yōu)化

      為了提高一次調(diào)頻的性能,確定了“快動慢回”一次調(diào)頻的控制策略?!翱靹勇亍奔匆淮握{(diào)頻動作后,通過一次調(diào)頻函數(shù)F(x)改變一次調(diào)頻前饋,改變的一次調(diào)頻動作量在頻差信號恢復(fù)過程中滯后恢復(fù),直到一次調(diào)頻過程結(jié)束。這樣,保證了一次調(diào)頻“快動”的性能,且在恢復(fù)過程中由于慣性作用,提供了更多的一次調(diào)頻電量,減緩了調(diào)頻裝置的振蕩。

      3 結(jié)束語

      隨著電網(wǎng)用電結(jié)構(gòu)和電源組成編號,電網(wǎng)的協(xié)調(diào)控制越來越復(fù)雜,一次調(diào)頻和AGC已成為電網(wǎng)控制的基本和重要功能。本文針對新昌兩臺機(jī)組一次調(diào)頻存在的問題分析,通過汽機(jī)高調(diào)門配汽函數(shù)的優(yōu)化和變壓優(yōu)化,同時(shí)對調(diào)頻信號邏輯優(yōu)化,基本解決了新昌兩臺機(jī)組一次調(diào)頻存在的問題,在滿足電網(wǎng)兩個(gè)細(xì)則考核要求的同時(shí)也獲得了電網(wǎng)額外獎勵,給機(jī)組帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]沈叢奇,單英雷.超臨界機(jī)組一次調(diào)頻研究和實(shí)施技術(shù)[J].華東電力,2011(02):94-99.

      [2]王禮,劉國華,揭其良.超超臨界燃煤機(jī)組AGC及一次調(diào)頻優(yōu)化[J].東北電力技術(shù),2015(07):1-4.

      [3]趙秀峰.為滿足兩個(gè)細(xì)則考核下閥門曲線優(yōu)化[J].華北電力技術(shù),2012(05):29-32.

      作者簡介:張志鵬(1985-),男,江西南昌人,研究生,工程師,研究方向:火電廠熱工自動化。

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