王袖女
(一汽奔騰事業(yè)部本部發(fā)傳中心保全室,吉林長(zhǎng)春 130013)
氣門墊片選配機(jī)是發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)備,如果選配的氣門墊片不正確,安裝完氣門墊片后檢測(cè)間隙超差,會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)排氣量,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒不充分或發(fā)動(dòng)機(jī)異響等問(wèn)題,因此氣門墊片復(fù)檢間隙不合格必須返修,而返修會(huì)直接影響設(shè)備的可動(dòng)率 。以發(fā)傳中心一工廠主線1氣門墊片選配機(jī)返修率高為實(shí)例,分析問(wèn)題、找出問(wèn)題的原因并加以解決。
圖1為2014年1月氣門墊片返修率統(tǒng)計(jì)情況匯總??梢钥闯觯骶€1在1月生產(chǎn)期間,每天的氣門墊片返修臺(tái)數(shù)最高達(dá)46臺(tái),不合格率為1.65%~13.37%。其中,有3 d氣門間隙不合格率達(dá)10%以上,嚴(yán)重影響了設(shè)備可動(dòng)率、班產(chǎn)及一次交檢合格率。
圖1 氣門間隙不合格統(tǒng)計(jì)情況
可以明確的是:理想狀態(tài)下氣門墊片返修率臆2%;而現(xiàn)實(shí)情況是,2014年1月氣門墊片返修率為1.65%~13.37%。氣門墊片返修率超出目標(biāo)值最高達(dá)11%,嚴(yán)重影響ET3發(fā)動(dòng)機(jī)的一次交檢合格率。
氣門墊片選配機(jī)返修率高問(wèn)題產(chǎn)生的因素主要有5個(gè)。
(1)人。選裝時(shí)級(jí)別錯(cuò)誤主要是由于操作者誤操作引起。為了調(diào)查是否存在此現(xiàn)象,選取了幾個(gè)復(fù)檢不合格的氣門墊片,將氣門墊片的級(jí)別與發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)記錄下來(lái),與工控機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)庫(kù)一一核對(duì)。核對(duì)的結(jié)果是,氣門墊片號(hào)與數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)數(shù)據(jù)級(jí)別一致,故排除人為因素。
(2)料。主要從采購(gòu)的氣門墊片的厚度是否合格調(diào)查。以前曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)氣門墊片的墊片號(hào)與圖紙要求不符的現(xiàn)象。委托相關(guān)部門隨機(jī)檢測(cè)10個(gè)氣門墊片厚度,檢查是否滿足產(chǎn)品圖紙要求。結(jié)果是合格的。
(3)法。主要指氣門間隙復(fù)檢方法。目前公司采用手工復(fù)檢,復(fù)檢檢具為塞尺。塞尺長(zhǎng)期使用磨損后,會(huì)造成測(cè)量誤差,導(dǎo)致復(fù)檢不合格數(shù)量增加。但是在車間將進(jìn)排氣面塞尺更新后,返修率還是很高。
(4)環(huán)。指環(huán)境溫度影響。溫度過(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響測(cè)量結(jié)果:經(jīng)過(guò)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度一直保持在(17~22)℃之間,故排除環(huán)境因素。
(5)機(jī)。氣門墊片選配機(jī)分為氣門高度測(cè)量機(jī)、凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)和氣門墊片工控機(jī)。以排氣面1缸1測(cè)量為例,通過(guò)介紹設(shè)備的工作原理進(jìn)一步分析問(wèn)題。
氣門高度測(cè)量機(jī)主要由工作臺(tái)舉升機(jī)構(gòu)、伺服滑臺(tái)、測(cè)量傳感器等組成(圖2)。排氣面有8個(gè)氣門,選配8個(gè)墊片,為了區(qū)分從左至右記作1缸1,1缸2,……4缸2。進(jìn)氣面也有8個(gè)氣門,選配8個(gè)墊片,為了區(qū)分位置記做1缸1,1缸2……4缸2。共6個(gè)測(cè)量傳感器,進(jìn)排氣面各有一組測(cè)桿,每組測(cè)桿3根(圖3)。通過(guò)伺服滑臺(tái)的移動(dòng),實(shí)現(xiàn)進(jìn)排氣面各8個(gè)氣門的測(cè)量,根據(jù)測(cè)量結(jié)果,計(jì)算出氣門頂部與缸蓋凸輪軸孔底邊距離 A1。
圖2 氣門高度測(cè)量機(jī)主要組成
圖3 氣門高度測(cè)量機(jī)測(cè)量的缸蓋俯視
根據(jù)圖4、圖5說(shuō)明其測(cè)量原理:淤開(kāi)機(jī)后首臺(tái)需要標(biāo)定,測(cè)桿1及中測(cè)桿在標(biāo)定件上的測(cè)量值分別記為R標(biāo)1,R標(biāo)中;于然后測(cè)量缸蓋,在排氣1缸1處測(cè)桿1及中測(cè)桿的實(shí)測(cè)值記為R實(shí)1,R實(shí)中;盂將4組測(cè)量結(jié)果傳送至工控機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)及計(jì)算。
圖4 氣門高度測(cè)量機(jī)的標(biāo)定
圖5 氣門高度測(cè)量機(jī)的測(cè)量
已知?dú)忾T高度測(cè)量機(jī)排氣面標(biāo)準(zhǔn)件尺寸R1=7.675 mm,所以氣門頂部與缸蓋凸輪軸孔底邊距離A1=R1垣(R實(shí)1-R實(shí)中)-(R標(biāo)1-R標(biāo)中)。
凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)主要由工作臺(tái)轉(zhuǎn)角電機(jī)、伺服滑臺(tái),測(cè)量傳感器等組成。共6個(gè)測(cè)量傳感器,進(jìn)排氣面各3個(gè)。通過(guò)伺服滑臺(tái)的移動(dòng),實(shí)現(xiàn)進(jìn)排氣面各8個(gè)凸輪軸基圓的測(cè)量,根據(jù)測(cè)量結(jié)果,計(jì)算出凸輪軸基圓與凸輪軸軸頸的距離S1。因?yàn)?臺(tái)機(jī)床相向而立,故傳感器布置方向相反,為了描述方便,均以測(cè)桿1在左側(cè)討論。下面根據(jù)圖6、圖7說(shuō)明其測(cè)量原理:淤開(kāi)機(jī)后首臺(tái)需要標(biāo)定,測(cè)桿1及中測(cè)桿在標(biāo)定件上的測(cè)量值分別記為S標(biāo)1,S標(biāo)中;于依次測(cè)量各凸輪軸基圓,在排氣1缸1處測(cè)桿1及中測(cè)桿的實(shí)測(cè)值記為S實(shí)1,S實(shí)中;盂將4組測(cè)量結(jié)果傳送至工控機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)及計(jì)算。
排氣面凸輪軸基圓標(biāo)準(zhǔn)件尺寸S1=4.015 mm,可知排氣面1缸1凸輪軸基圓與凸輪軸軸頸的距離 B1=S1垣(S實(shí)1-S實(shí)中)-(S標(biāo)1-S標(biāo)中)。
圖6 凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)標(biāo)定件
圖7 凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)測(cè)量
氣門墊片工控機(jī)依靠接收到的氣門高度測(cè)量機(jī)及凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)的測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算處需要選配的氣門墊片厚度H1(圖8)。H1越A1-B1垣油膜間隙-排氣面標(biāo)準(zhǔn)氣門間隙垣E1-1。其中,油膜間隙0.175 mm,為排氣1-1經(jīng)驗(yàn)修正值,用來(lái)彌補(bǔ)機(jī)械誤差。
選配不合格數(shù)據(jù)分析:經(jīng)過(guò)排查,發(fā)現(xiàn)氣門墊片不合格的均集中在排氣側(cè),進(jìn)氣側(cè)返修不合格的占整個(gè)不合格數(shù)據(jù)的10%。
(1)調(diào)整修正值。調(diào)整返修率高的氣門位置修正值(即E值),效果不明顯。
(2)核對(duì)配瓦表。同工藝員核對(duì)所有型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)配瓦表,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
所以排除軟件故障因素。
圖8 氣門墊片工控機(jī)計(jì)算原理
(1)排氣面頂尖檢查。發(fā)現(xiàn)2個(gè)凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)頂尖外觀有輕微的磨損,于是在2月初更換凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)頂尖。但返修率依然居高不下,效果不明顯。
(2)傳感器與工件接觸的測(cè)子檢查。因?yàn)闇y(cè)子長(zhǎng)期與工件接觸測(cè)量,有可能粘附有異物,導(dǎo)致測(cè)量誤差。用鹿皮依次清擦各測(cè)子表面,排除了測(cè)子表面粘接異物的可能。
測(cè)量重復(fù)性排查方法:無(wú)論是氣門高度測(cè)量機(jī)還是凸輪軸基圓測(cè)量機(jī),均用標(biāo)定件反復(fù)標(biāo)定,根據(jù)多次的標(biāo)定結(jié)果,查看是否有大的偏差。多次測(cè)量后發(fā)現(xiàn),凸輪軸基圓測(cè)量機(jī)的標(biāo)定數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定,但是氣門高度測(cè)量機(jī)的排氣面的標(biāo)定數(shù)據(jù)偏差從(0.0001~0.0276)mm,誤差高達(dá) 0.02 mm(相差1級(jí)墊片)。
經(jīng)過(guò)一系列的排查(圖9),最終將故障原因鎖定為傳感器。
排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),與傳感器相連的機(jī)械機(jī)構(gòu)存在卡滯現(xiàn)象,將其拆下發(fā)現(xiàn):淤位于排氣面中間位置的測(cè)桿表面與襯套連接處磨損嚴(yán)重;于彈簧偶爾存在不復(fù)位現(xiàn)象(圖10~圖 12)。
在2014年3月底之前將氣門高度測(cè)量機(jī)排氣面測(cè)量數(shù)據(jù)偏差降到臆0.003 mm。為了保證生產(chǎn),采取了臨時(shí)生產(chǎn)措施,對(duì)磨損的測(cè)桿表面進(jìn)行了修磨,并更換了新襯套。后續(xù)重新制作了氣門高度測(cè)量機(jī)排氣面的3根測(cè)桿并外購(gòu)了彈簧,于2月16日全部更新。
測(cè)桿及彈簧更換完成后,對(duì)氣門高度測(cè)量機(jī)用標(biāo)定件反復(fù)標(biāo)定,發(fā)現(xiàn)排氣面的標(biāo)定數(shù)據(jù)偏差在(0.0001~0.0023)mm,誤差下降至0.0022 mm,臆0.003 mm,達(dá)到了預(yù)期設(shè)定目標(biāo)。檢修后,主線1 I4裝機(jī)2月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1,可見(jiàn)設(shè)備改進(jìn)后可動(dòng)率恢復(fù)到了98%以上。其中,在2月13日,修磨測(cè)桿,更換襯套;2月18日,更換測(cè)桿及彈簧。
圖9 故障排除過(guò)程
圖10 整體測(cè)量機(jī)構(gòu)
圖11 拆除傳感器后的測(cè)量機(jī)構(gòu)
圖12 磨損的測(cè)桿及襯套
表1 2月份主線1 I4裝機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)