肖輝(大慶油田有限責任公司第九采油廠)
大慶外圍油田供液能力差、產液量低、舉升效率低、供液不足井比例高,隨著老油田開發(fā)時間的延長及新油田不斷投產,低產井所占比例逐年增加,低產井高效開采成為了油田發(fā)展面臨的難題。采用連續(xù)生產勢必會造成供液不足,供采不協(xié)調,進而導致舉升效率低[1]。為保證低效井有足夠的供液能力,通常采用間歇采油技術[2-4]。常規(guī)間歇采油節(jié)能效果顯著,但目前間歇采油受人員、設備、管理方面因素影響,一般以24 h為周期?!按箝g隔”的間歇啟停,存在停機時間長、流壓以及沉沒壓力變化幅度大的問題,一般波動幅度在50~150 m之間,與理論上的合理流壓存在一定誤差。為此,需要探索一種機采井精準管理方法,實現(xiàn)低產井流壓精準管理,確保抽油機井穩(wěn)定高效運行。
短周期間歇采油技術以單井合理流壓及合理沉沒壓力為管理目標,實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定的供采協(xié)調和高效運行。
根據油氣層滲流理論及低滲透油田滲流特征,推導出低滲透油井流入動態(tài)方程,在數(shù)學上表明流入動態(tài)曲線存在拐點。同時,應用大量油井液面恢復數(shù)據繪制的流入動態(tài)曲線,也表明曲線存在拐點,此拐點即為合理流壓點。
流入動態(tài)曲線的獲得可通過液面恢復法。油井在一個較低流壓狀態(tài)時關井,通過連續(xù)監(jiān)測動液面,進而求得IPR曲線,界定合理流壓,保證油井流入產量最大化。
在確定合理流壓點的基礎上,結合產量、液面恢復、流壓等生產實際,以液面波動穩(wěn)定在10 m以內為臨界條件,對間歇采油周期進行了計算,確定合理流壓區(qū)間。在確定單井合理流壓的基礎上,結合產量、液面恢復、流壓等生產實際,按液面波動10 m為臨界條件,建立關井流壓恢復與時間的關系,求解關井時間。
產量與關井液面恢復時間可由下式求得:
式中:qi——液面恢復速度,m3/min;
R套——套管半徑,mm;
R油——油管半徑,mm;
ρ——混合液密度,kg/m3;
Δh——液面恢復高度,m;
Δt——關井時間,min。
測算了3 t/d、2 t/d、1 t/d、0.5 t/d不同產量級別井液面恢復10 m關井時間(表1)。
結果表明采用以30 min為整周期,全天分為48個周期進行間歇采油可以滿足生產需要。
為了保證在供采平衡的前提下舉升效率最高,就要確保抽油機井在合理沉沒壓力下生產。應用沉沒壓力與泵效關系理論公式[5],即
式中:η——泵效,%;
g——重力加速度,m/s2;
pc——沉沒壓力,MPa;
Go——溶解油氣比,m3/m3;
a——溶解系數(shù),m3/(m3·MPa);
fw——含水率,%;
s——沖程,m;
n——沖速,min-1;
L——泵掛深度,m;
E——桿柱的彈性模量,取2.06×1011Pa;
fp、fr、ft——活塞、抽油桿、油管的截面積,cm2。
根據油井生產參數(shù)及原油物性,對不同含水級別下沉沒壓力與泵效關系進行分析。給出最高泵效的沉沒壓力控制界限,保證油井高效采出。
圖1 不同含水級別的沉沒壓力與泵效關系
由圖1可知,在同一含水級別下,沉沒壓力越大,泵效越高,但當沉沒壓力達到一定值時,泵效上升趨勢逐漸變緩,達到極值,此時的沉沒壓力即為合理沉沒壓力。
合理泵掛深度的確定有利于協(xié)調統(tǒng)一合理流壓及合理沉沒壓力。泵掛深度可由下式求得:
式中:Lp——合理泵掛深度,m;
H0——油層中深,m;
P——合理流壓、合理沉沒壓力,MPa。
為確保單井流壓、沉沒壓力處于合理流壓及合理沉沒壓力下生產,且能夠保持較穩(wěn)定的值,應用短周期不停機間歇采油技術,以30 min為周期實現(xiàn)“小間隔”不停機間歇采油,實現(xiàn)穩(wěn)定流壓高泵效生產。
該技術采用高效整周運行與低能耗擺動運行組合方式,以30 min為周期實現(xiàn)間歇采油,停抽時抽油機曲柄做低能耗小角度擺動;擺動時桿柱運動控制在彈性變形范圍內,井下柱塞保持不動;到設定間隔,電動機在動態(tài)下柔性啟動,正常抽油[6]。在這種方式下地面設備不停機安全運行,井下抽油泵間歇采油,實現(xiàn)了油井供采協(xié)調、高效舉升的目的,同時消除了頻繁啟動對電動機和傳動系統(tǒng)的損害,且杜絕了無人自動啟機時現(xiàn)場的安全隱患。
新218-82區(qū)塊共有油井19口,試驗前14口井實施人工間歇采油,5口井連續(xù)生產,平均單井開井時間15.6 h,關井時間8.4 h。通過應用短周期不停機間歇采油技術,依據機采井供采協(xié)調精準管理方法,經過不斷優(yōu)化調整,取得了較好效果。
1)實現(xiàn)供采協(xié)調精準管理。由于采用30 min“小間隔”間歇運行,動液面變化幅度小,流壓、沉沒壓力較常規(guī)間歇采油變化范圍大幅度減小,能夠保持較穩(wěn)定的值,使供采更加協(xié)調(表2)。19口試驗井在日開井時間減少7.7 h情況下,流壓上升0.6 MPa,平均單井產液量提高0.1 t/d,泵效由試驗前18.7%提高至目前的32.5%,提高了13.8個百分點,實現(xiàn)了低產井流壓精準管理;同時沉沒度穩(wěn)定,泵充滿程度提高,改善了泵工作狀況,常規(guī)間歇采油液面波動幅度53 m,而不停機間歇采油液面波動幅度僅為3~5 m。
表2 區(qū)塊不停機間歇采油試驗前后生產情況
2)節(jié)能效果顯著。試驗井試驗前平均單井日耗電84.5 kWh,試驗后平均單井日耗電下降至50.9 kWh,系統(tǒng)效率由10.2%上升至14.5%,提高了4.3個百分點,平均單井節(jié)電率達39.7%(表3)。
表3 試驗區(qū)塊不停機間歇采油能耗測試效果
3)方便現(xiàn)場管理。試驗前人工執(zhí)行間歇采油,現(xiàn)場管理難度大。應用短周期間歇采油技術后,設備自動連續(xù)運行,不需要人工啟停機,在確保安全運行前提下,降低了工人勞動強度。
1)以低滲透油田合理流壓和合理沉沒壓力為理論基礎的供采協(xié)調精準管理方法,能夠實現(xiàn)機采井產量最大、泵效最高的管理目標。
2)應用30 min為周期的短周期不停機間歇采油,能實現(xiàn)低產井流壓、沉沒壓力保持較穩(wěn)定的值,并且沉沒度穩(wěn)定,改善了油井的工作狀況。
3)短周期間歇采油技術節(jié)能效果顯著,且方便現(xiàn)場管理,降低了工人勞動強度。