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      無阻型高效洗井防污管柱的應(yīng)用與評(píng)價(jià)

      2018-12-20 03:49:44闞長(zhǎng)賓楊進(jìn)于曉聰方新強(qiáng)喬宏石蘇建
      石油鉆采工藝 2018年5期
      關(guān)鍵詞:抽油泵洗井浮動(dòng)

      闞長(zhǎng)賓 楊進(jìn) 于曉聰 方新強(qiáng) 喬宏石 蘇建

      1.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)資源學(xué)院;2.中國石油大學(xué)(北京)海洋工程研究院; 3.中國石油遼河油田分公司;4.中國石油渤海鉆探定向井公司

      定期熱力清蠟技術(shù)與化學(xué)清防蠟、電磁清防蠟、涂層防蠟相比,具有經(jīng)濟(jì)性、高效性、易操作性等諸多技術(shù)優(yōu)勢(shì),經(jīng)過20余年的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐已逐漸發(fā)展成為遼河高含蠟油田區(qū)塊的最主要防蠟方法[1-2]。

      油田開發(fā)轉(zhuǎn)入中后期,油層出砂、油藏欠注、竄層等原因造成的油藏壓力系數(shù)低直接導(dǎo)致常規(guī)熱洗洗井效果差[3-4],主要表現(xiàn)為:漏失嚴(yán)重或不返現(xiàn)象、洗后產(chǎn)能恢復(fù)慢、洗后產(chǎn)量下降、洗井液用量大、洗井效率低、周期短等[5-6]。國內(nèi)外工程技術(shù)人員針對(duì)此類技術(shù)難題開展了一系列高效洗井、油層防污染研究及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得一些技術(shù)效果,但這些防污染洗井技術(shù)通常增加了油氣舉升過程的流動(dòng)阻力或吸入阻力,從而一定程度影響了油井產(chǎn)能,而文獻(xiàn)中針對(duì)無阻型高效洗井防污管柱的研究相對(duì)較少[7-8]。

      為了在舉升過程中降低流動(dòng)阻力、洗井過程中高效防污,研制了無阻型防污染管柱,通過無阻型泵下漏失控制裝置的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,可有效控制熱洗過程中洗井液的漏失量,從而保護(hù)儲(chǔ)層不受傷害、提高了洗井液攜蠟的返排效率;同時(shí),生產(chǎn)舉升過程中無附加流動(dòng)阻力、不影響舉升效率。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和先導(dǎo)性應(yīng)用結(jié)果表明,該管柱技術(shù)可大幅提高洗井效率、保護(hù)油氣儲(chǔ)層。

      1 管柱結(jié)構(gòu)

      1.1 防污管柱結(jié)構(gòu)

      新型防污染高效洗井管柱,主要是將雙向卡瓦油管錨定器、無阻型洗井漏失控制裝置、油管扶正器、自封封隔器和篩管等井下工具,與常規(guī)抽油泵舉升管柱進(jìn)行配合。如圖1所示,為典型井的新型防污染高效洗井管柱結(jié)構(gòu)示意圖。

      1.2 防污染高效洗井原理

      常規(guī)抽油井熱洗反洗井過程為:首先將抽油泵活塞上提至泵筒一定距離,將高溫洗井液從井口套管泵入,經(jīng)油套環(huán)空、抽油泵進(jìn)入油管管柱,對(duì)井內(nèi)管柱和抽油泵進(jìn)行高溫融蠟,并將融化蠟從油管井口返出地面[9-10]。洗井過程中,若熱的洗井液攜帶融化的蠟晶漏失進(jìn)入油藏,則當(dāng)重新開井生產(chǎn)舉升時(shí),蠟晶體又將在管壁結(jié)蠟,導(dǎo)致頻繁洗井[11-12]。

      圖1 典型井的無阻型防污染高效洗井管柱Fig. 1 Unimpeded anti-fouling efficient flushing string of typical well

      無阻型防污染高效洗井管柱的防污染原理為:洗井管柱通過無阻型洗井漏失控制裝置與自封封隔器的配合應(yīng)用,使得抽油井在熱洗洗井過程中,當(dāng)洗井液自井口套管經(jīng)套管環(huán)空泵入井筒,受自封封隔器的封隔作用,洗井液將經(jīng)篩管短節(jié)流入無阻型洗井漏失控制裝置,這時(shí)洗井流體將流經(jīng)由控制裝置本體、六輔限位扶正肋和近懸浮狀態(tài)的筒型浮動(dòng)閥側(cè)壁所構(gòu)成的圓環(huán)形流體通道,筒型浮動(dòng)閥側(cè)壁由于受流體黏附力作用及壓差壓持作用將自動(dòng)關(guān)閉并保持關(guān)閉狀態(tài),從而阻止了洗井液經(jīng)控制裝置漏失進(jìn)入油層;而在油氣井舉升過程中,流經(jīng)控制裝置的產(chǎn)出液將反方向流經(jīng)流動(dòng)通道,流體所產(chǎn)生的黏附力及壓差壓持作用將筒型浮動(dòng)閥壓持在六輔限位扶正肋的上部端面,從而將漏失控制裝置的流通通道開啟。控制裝置的流道與上下管柱為等通徑流動(dòng)過程,其次,筒形浮動(dòng)閥的近懸浮式設(shè)計(jì),并可根據(jù)不同油井的產(chǎn)液等效密度進(jìn)行等效密度調(diào)整,故舉升過程流經(jīng)泵下管柱的流動(dòng)阻力很小,可視為吸入過程為無阻流動(dòng)過程。

      油管錨的主要作用是錨定油管,有效防止油管管柱的蠕動(dòng),改善抽油泵工作工況,提高泵效并延長(zhǎng)檢泵周期[13],防止油管在抽油泵交變載荷作用下的油管蠕動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生,從而造成自封封隔器早期失效而影響管柱的洗井效果。油管扶正器的作用是改善油管的下入狀況,從而提高無阻型洗井漏失控制裝置的工況環(huán)境并提高抽油泵泵效,保障其順利的打開與關(guān)閉,同時(shí)也改善了自封封隔器的工況。

      2 無阻型洗井漏失泵下控制裝置

      2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與工作原理

      無阻型洗井漏失泵下控制裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由裝置本體、六輻限位扶正肋、筒形浮動(dòng)閥、安裝環(huán)、浮動(dòng)閥密封蓋、浮動(dòng)閥密封座、下接頭、O型橡膠密封圈、油管接頭等構(gòu)件構(gòu)成。

      圖2 無阻型洗井泵下控制裝置柱結(jié)構(gòu)Fig. 2 Structure of pump control device for open-flow well flushing

      其中,六輻限位扶正肋、筒形浮動(dòng)閥、密封座是無阻型洗井漏失泵下控制裝置的功能性構(gòu)件,在流體黏附力作用及壓差壓持聯(lián)合作用下可實(shí)現(xiàn)控制裝置的開啟與關(guān)閉。筒形浮動(dòng)閥通過筒形密閉浮筒的地面等效密度標(biāo)定,根據(jù)油層產(chǎn)液等效密度以實(shí)現(xiàn)井下的近懸浮狀態(tài)的開啟與關(guān)閉控制,從而降低井底流體入泵的流動(dòng)阻力。

      油井洗井工況條件下,流體自控制裝置上部沿筒形閥周圍的環(huán)形空間流經(jīng)漏失控制裝置,浮動(dòng)閥的圓筒壁在流體黏附力作用下向下拖曳運(yùn)動(dòng)并坐落于密封閥座上,在裝置密封面上、下壓差的作用下,浮動(dòng)閥將在壓差壓持作用下保持關(guān)閉狀態(tài),從而阻止了洗井液漏失進(jìn)入油層。油井舉升工況條件下,流體反向流經(jīng)筒形閥周圍的環(huán)形流體通道,浮動(dòng)閥的圓筒壁將受到向上的流體拖曳力作用,從而離開密封閥座,并在壓差壓持作用下將近懸浮浮動(dòng)閥壓持在六輻限位扶正肋的上部端面,保持開啟狀態(tài)。筒形浮動(dòng)閥的開啟與關(guān)閉由六輻限位扶正肋限定在有限的活動(dòng)空間內(nèi),即保證開啟過程的流動(dòng)無阻,又能通過扶正筒形閥坐落在密封座的坐落姿態(tài),以確保密封有效性。

      2.2 主要技術(shù)指標(biāo)

      總長(zhǎng):0.8 m; 外徑:144 mm;適用流體等效密度范圍:0.80~1.30 g/cm3;最大允許使用工作壓力:35 MPa;最大允許漏失量:0.5 m3/h;最大允許壓差阻力:0.2 MPa;最小過流面積:4500 mm2;連接方式:?73 mm;耐溫:150 ℃;耐酸洗、堿洗。

      3 性能實(shí)驗(yàn)與測(cè)試

      3.1 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)

      (1)實(shí)驗(yàn)裝置。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)裝置主要由密封套管實(shí)驗(yàn)筒、試壓泵、自封封隔器、無阻型漏失控制裝置、壓力表、數(shù)據(jù)采集及控制系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)架等構(gòu)成。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意圖如圖3所示。

      圖3 室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)Fig. 3 Laboratory simulation experiment system

      (2)實(shí)驗(yàn)過程。無阻高效洗井管柱主要對(duì)其舉升過程附加阻力、洗井過程管柱漏失率、管柱承壓特性等參數(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)?zāi)M。實(shí)驗(yàn)過程為:實(shí)驗(yàn)裝置連接完畢后,通過中心打壓管線和上腔室液控管線同時(shí)打入壓力液,當(dāng)上、下腔壓差從0逐漸增加到5 MPa,穩(wěn)壓3 min,記錄漏失量;而后逐漸提高上、下腔壓差至10 MPa,每增加1 MPa,穩(wěn)壓3 min并記錄管柱漏失量。上述過程結(jié)束后,關(guān)閉上腔室液控管線閥門,從下腔室液控管線向?qū)嶒?yàn)系統(tǒng)內(nèi)打壓,打壓方式為定排量打壓,排量范圍為0.3~3 m3/h,每組排量增量為0.2 m3/h,并記錄定排量穩(wěn)定條件下的下腔壓力值與中心管壓力值。

      (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,無阻高效洗井管柱承壓特性及自封封隔器密封性能良好,當(dāng)上、下腔壓差為10 MPa并在穩(wěn)壓過程中,各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo);打壓至10 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓力不下降;10 MPa穩(wěn)壓條件下的折算漏失量小于0.6 m3/h,滿足熱洗洗井工況的漏失量控制要求。

      3.2 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試

      (1)井場(chǎng)地面測(cè)試。HN23-CS1井小修作業(yè)過程中,對(duì)將要下井的無阻型洗井泵下控制裝置進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示,試驗(yàn)過程中壓力最大值為20.8 MPa,滿足采油作業(yè)的壓力要求;當(dāng)壓力值設(shè)定維持在20 MPa時(shí),折算漏失量隨壓力的升高而減小,且當(dāng)壓力值高于11 MPa時(shí)漏失量基本保持在一個(gè)恒定值0.78 m3/h不變。從井場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)看,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)的要求,滿足工具下井要求。

      (2)洗井測(cè)試。HN23-CS1井下入新型防污染高效洗井管柱,開展了洗井測(cè)試。該井完鉆井深2355.6 m,人工井底 2 304.3 m,最大井斜角 27.5°,造斜段長(zhǎng)350 m,主力油層層位為1 918.7~2 012.8 m(16.2 m/4層)。

      完井管柱結(jié)構(gòu):絲堵(1 583.4 m)+?73.02 mm油管+篩管(8 m)+自封封隔器(1 546.7 m)+油管扶正器(1 544.5 m)+?73.02 mm油管短節(jié)+無阻型洗井泵下控制裝置(1 540.9 m)+?73.02 mm油管+篩管(3.5 m)+?73.02 mm 油管 +抽油泵(1 520.1 m)+油管錨(1 495.6 m)+?73.02 mm油管至井口懸掛器。如表1所示,為HN23-CS1井新型防污染高效洗井管柱測(cè)試試驗(yàn)與前幾次常規(guī)洗井效果對(duì)比情況表。試驗(yàn)結(jié)果表明,洗后平均電流、洗井液用量、洗井用時(shí)分別為前4次洗井平均參數(shù)值的85.94%、46.22%、40.58%;與此同時(shí),洗井液漏失量與歷次常規(guī)洗井相比,僅為平均漏失量的4.57%;新型防污染高效洗井管柱有效控制了洗井過程的洗井液漏失現(xiàn)象、提高了洗井液的熱能利用效率、改善了熱洗效果、提高了洗井時(shí)效性。洗井后,油井的平均產(chǎn)能恢復(fù)歷時(shí)僅為常規(guī)熱洗恢復(fù)歷時(shí)的9.80%,熱洗周期提高至常規(guī)洗井周期的2.49倍,大幅提高了熱洗井的生產(chǎn)時(shí)效性,且節(jié)省了洗井費(fèi)用。

      圖4 洗井泵下控制裝置地面承壓測(cè)試時(shí)程曲線Fig. 4 Time history curve of ground pressure bearing test of pump control device

      表1 HN23-CS1井歷次洗井效果對(duì)比Table 1 Well flushing effect comparison of Well HN23-CS1

      4 效果評(píng)價(jià)

      在開展先期實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,又開展了先導(dǎo)性試驗(yàn),試驗(yàn)總井次為33口井,成功率為100%,部分井的實(shí)驗(yàn)效果對(duì)比分析如圖5、圖6所示。先導(dǎo)性試驗(yàn)表明,與常規(guī)熱洗81.2 m3/井次的平均單井洗井液用量相比,高效防污管柱的平均單井洗井液用量為37.4 m3/井次,而平均單井洗井液漏失量分別為67.5 m3/井次、5.4 m3/井次;單井平均洗井耗時(shí)分別為8.8 h、4.1 h,大幅提高了洗井作業(yè)效率,并大幅降低了因洗井液漏失給油氣產(chǎn)層造成的傷害。洗井后,與常規(guī)熱洗5.3 d的平均產(chǎn)能恢復(fù)時(shí)間相比,高效防污管柱的產(chǎn)能恢復(fù)效率提高8.83倍,大幅提高了油井的生產(chǎn)時(shí)效。

      圖5 部分井的洗井液用量及洗井耗時(shí)對(duì)比Fig. 5 Comparison of flushing fluid consumption and flushing time between some wells

      圖6 部分井的洗井液漏失量及產(chǎn)能恢復(fù)時(shí)間對(duì)比Fig. 6 Comparison of flushing fluid loss and productivity recovery time between some wells

      5 結(jié)論

      (1)無阻高效防污管柱的技術(shù)管柱結(jié)構(gòu)緊湊、工藝簡(jiǎn)單、配套工具技術(shù)成熟,且經(jīng)濟(jì)性高。可大幅節(jié)約洗井液用量、縮短洗井歷時(shí)及產(chǎn)能恢復(fù)時(shí)間,有效避免低壓、易污油藏的油層傷害。

      (2)與常規(guī)熱洗技術(shù)相比,洗井液用量、洗井耗時(shí)僅為常規(guī)技術(shù)的46.1%、46.6%,洗井液漏失量、洗后產(chǎn)能恢復(fù)時(shí)間為常規(guī)技術(shù)的8.0%、11.3%,洗井漏失率降低了95.43%,有效防止了洗井液進(jìn)入油層造成傷害、大幅提高了油井的生產(chǎn)時(shí)效。

      (3)該管柱結(jié)構(gòu)為易結(jié)蠟、低壓力系數(shù)、易傷害油藏的產(chǎn)層保護(hù)及高效開采提供了一個(gè)新思路,可在現(xiàn)有采油工藝技術(shù)條件下,借助于油井檢泵、檢管、重配等小修作業(yè)措施,完成無阻高效洗井防污管柱的下入作業(yè),經(jīng)濟(jì)性好且具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。

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