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      提高水泥攪拌樁成樁一次合格率

      2018-12-26 07:04:08田佳平
      建材與裝飾 2018年47期
      關(guān)鍵詞:成樁噴漿壓漿

      田佳平

      (水利部長江水利委員會陸水樞紐工程局 湖北赤壁 437300)

      1 課題概況

      金灣區(qū)小林聯(lián)圍澇區(qū)整治工程—聯(lián)合泵站設(shè)計排澇流量分別為24m3/s,裝機容量為1200kW,泵站等別均為Ⅲ等,規(guī)模均為中型,主要建筑物級別為2級。主泵房基礎(chǔ)采用水泥攪拌樁基礎(chǔ)。水泥攪拌樁施工為本工程重點和難點所在,攪拌樁樁徑500mm,樁間距1.2m,成方形布置,噴粉法施工,其質(zhì)量控制對閘總體質(zhì)量至關(guān)重要。

      2 小組簡介

      陸水卓越(珠海聯(lián)合泵站)QC小組于2016年3月1日成立,2016年3月注冊登記,注冊登記號為LGJ-2016-01。

      3 選題理由

      (1)項目部質(zhì)量要求:

      地基基礎(chǔ)處理是水工建筑物重要的分部工程,水泥攪拌樁的施工質(zhì)量是閘基礎(chǔ)工程質(zhì)量的關(guān)鍵,前期施工中統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)水泥攪拌樁成樁一次合格率偏低,僅為87.6%。所以水泥攪拌樁成樁一次合格率對工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益影響嚴重。

      (2)質(zhì)量目標(biāo)要求

      確保工程合格,爭創(chuàng)優(yōu)良。

      (3)社會環(huán)境要求

      陸水樞紐工程局的項目經(jīng)營理念為“干一項工程、樹一座豐碑”,為推廣企業(yè)品牌,搶占市場,公司要求水泥攪拌樁成樁一次合格率達到90%。

      (4)本工程軟基處理共有水泥攪拌樁1926根,工程量相對較大。水泥攪拌樁施工工藝復(fù)雜,可變因素多,由此引起樁體質(zhì)量復(fù)雜,控制難度大,對工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益有很大影響。

      為此,成立專門的QC小組,研究如何進一步提高水泥攪拌樁成樁一次合格率,具有重要的意義。

      4 現(xiàn)狀調(diào)查

      確定目標(biāo)后,本QC小組在本項目部已施工的1#、2#閘等部位,對已建地基處理工程中有關(guān)水泥攪拌樁(粉噴)的質(zhì)量檢驗記錄進行調(diào)查統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果匯總見表1。

      表1 水泥攪拌樁質(zhì)量不合格點統(tǒng)計表

      小組共抽查統(tǒng)計了620個點,出現(xiàn)有質(zhì)量問題的點為77個,水泥攪拌樁(粉噴)樁合格率(620-77)/620=87.6%。

      按表1的數(shù)據(jù),繪制出已建閘的水泥攪拌樁質(zhì)量情況排列圖見圖1。

      從排列圖中可知,強度不足占到總因素的81.8%,因此,影響水泥攪拌樁成樁一次合格率的癥結(jié)是樁體強度不足。

      5 確定目標(biāo)值

      所以此次QC小組指定的目標(biāo)為:將水泥攪拌樁施工質(zhì)量一次合格率由87.6%提高到90%。

      圖1 排列圖

      6 原因分析

      經(jīng)過質(zhì)量管理小組開會進行討論。運用頭腦風(fēng)暴法,從人、機、料、法、環(huán)等五個方面對可能引起樁體強度不足的原因展開分析,繪制了因果分析圖見圖2。

      圖2 因果分析圖

      7 要因確認

      由魚刺圖可知影響水泥攪拌樁施工質(zhì)量的末端因素有13條,小組成員召開要因分析會及現(xiàn)場測試,進行要因確認。根據(jù)以上分析,我們找出了水泥攪拌樁施工質(zhì)量問題的三個主要原因:①壓漿機壓力不穩(wěn)定;②進鉆、攪拌速度控制不當(dāng);③攪拌、噴漿工藝不匹配。

      8 對策實施

      (1)對策實施措施一:確保壓漿機噴漿壓力正常。定期(每周)檢查壓漿機工作性能,檢查其噴漿工作壓力,保證穩(wěn)定的工作壓力,壓力要求。對壓漿機進行日常機械維護、保養(yǎng),確保正常運轉(zhuǎn)。壓漿機零部件磨損、破壞的,應(yīng)及時進行更換,確保運行。做好機械檢查、登記檢修臺賬,有據(jù)可查。

      (2)對策實施二:鉆進、攪拌速度的控制。對樁機操作人員進行詳細的工藝技術(shù)培訓(xùn),做到操作工人人心里有底。借鑒試樁各階段記錄的施工技術(shù)參數(shù),確保鉆進速度、攪拌速度、提升速度的協(xié)調(diào)性。第一次下鉆和攪拌時應(yīng)釆用低檔操作運行,慢進緩出;復(fù)攪時可提高一個運行檔位。第一次提鉆噴漿時應(yīng)在樁基底部停留30s,進行磨樁端,余漿上提過程中全部噴入樁體;在樁頂部位進行磨樁頭,停留時間為30s。每根樁的正常施工成樁時間應(yīng)控制在40min左右。

      (3)對策實施三:攪拌速度、噴漿頻率的控制。對樁機操作人員進行詳細的工藝技術(shù)培訓(xùn),做到操作工人人心里有底。借鑒試樁各階段記錄的施工技術(shù)參數(shù),保證攪拌速度與噴漿頻率的匹配??刂戚敐{泵,調(diào)節(jié)每次噴漿量,保證有足夠的壓力和持久穩(wěn)定的輸漿能力。配置自動流量計,電腦控制噴漿頻率,達到二噴四攪要求。

      9 效果檢查

      (1)目標(biāo)檢查。方案實施過程中,小組按照預(yù)先分工對水泥攪拌樁施工進行了嚴格控制,并在施工結(jié)束后,對成樁質(zhì)量進行檢查、統(tǒng)計、匯總與評定,結(jié)果見表2。

      表2 成樁質(zhì)量檢查統(tǒng)計表

      通過以上表2的信息統(tǒng)計,我們可以得知措施實施后合格率由原來的87.6%提高到92.1%。

      (2)質(zhì)量情況。經(jīng)統(tǒng)計匯總,活動前水泥攪拌樁的成樁質(zhì)量合格率為87.6%,活動設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)合格率90%,活動后質(zhì)量合格率92.1%。

      (3)經(jīng)濟效益。本工程進行QC小組活動后,不僅質(zhì)量管理有效提高,也有效限制了施工材料的浪費,為水泥攪拌樁施工降低了成本。

      (4)無形效益小組組織帶領(lǐng)全體成員對整個活動前后進行了自我評價,使QC小組得到了全新的鍛煉和提高。

      10 鞏固措施

      (1)通過本次QC活動,我們提高了水泥攪拌樁的成樁質(zhì)量,收到很好成效。獲得了項目建設(shè)各方的好評。將上述鉆進、攪拌、噴漿工藝控制方法編寫《水泥攪拌樁(粉噴)施工作業(yè)指導(dǎo)書》推廣到公司其它類似項目施工中。

      (2)加強QC小組成員的攻關(guān)能力,繼續(xù)深入開展QC小組活動和經(jīng)驗交流活動,把質(zhì)量管理提高到一個新水平。

      (3)進一步健全崗位責(zé)任制,制定質(zhì)量檢查制度和獎罰制度,實行“優(yōu)勝劣汰”機制。加強操作技能培訓(xùn),按規(guī)程操作,把好質(zhì)量關(guān)。堅持工程技術(shù)人員、老技術(shù)工人跟班監(jiān)督指導(dǎo),及時解決技術(shù)質(zhì)量問題,把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。

      11 結(jié)語

      回顧這次活動,我們認為先進的施工技術(shù)和施工工藝,嚴格的質(zhì)量管理,是保證工程質(zhì)量的根本。在今后的施工管理工作中,我們QC小組將繼續(xù)加強企業(yè)技術(shù)攻關(guān)能力,積極推廣QC小組活動,開展全面質(zhì)量管理,施工中要嚴格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),建立質(zhì)量保證體系,提高企業(yè)施工管理水平和質(zhì)量保證能力,使QC方法廣泛應(yīng)用于施工生產(chǎn),為企業(yè)的健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

      QC小組今后打算將《降低水閘基礎(chǔ)水泥攪拌樁水泥摻量》作為下次活動的課題,使公司承建的工程創(chuàng)造新理念、運用新技術(shù),從而提高工程施工質(zhì)量,爭創(chuàng)品牌,服務(wù)社會。

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