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      氯氣壓縮機(jī)冷卻器泄漏事故分析

      2018-12-27 06:29:14李景旺郝長(zhǎng)青
      中國(guó)氯堿 2018年12期
      關(guān)鍵詞:管程殼程壓機(jī)

      李景旺,郝長(zhǎng)青

      (滄州聚隆化工有限公司,河北 滄州061000)

      氯氣壓縮機(jī)是氯堿企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是把經(jīng)過(guò)干燥后的干氯氣加壓后送至氯氣液化或氯產(chǎn)品生產(chǎn)工序。氯氣經(jīng)壓縮后溫度上升很快,如不及時(shí)把熱量轉(zhuǎn)移走,必然會(huì)影響下一級(jí)壓縮;若溫度超過(guò)500 ℃,氯氣會(huì)與鋼產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),從而損壞設(shè)備。因此,在每一級(jí)壓縮過(guò)程之間必須設(shè)置中間冷卻器。在中間冷卻器中,一般氯氣走殼程,冷卻水走管程。若管程泄漏,氯氣與水混合后反應(yīng)生成鹽酸、次氯酸,會(huì)對(duì)碳鋼設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,輕則損壞氯氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備,重則可能造成液氯系統(tǒng)含水超標(biāo),嚴(yán)重影響后續(xù)裝置的安全生產(chǎn)。

      滄州聚隆化工有限公司氯氣壓縮機(jī)型號(hào)為4VRZ 151-405-04G,進(jìn)口壓力-9~-11 kPa;出口壓力0.3~0.5 MPa;含水≤50×10-6;流量2 990 Nm3/h,2010年投入使用。濕氯氣用99.99%硫酸為干燥介質(zhì),進(jìn)行干燥,使氯氣含水≤50×10-6,然后通過(guò)氯氣壓縮機(jī)加壓、冷卻后,進(jìn)入液氯工序。

      1 事故經(jīng)過(guò)

      2018 年3 月某日凌晨5:10,該公司中控主操工發(fā)現(xiàn)氯氣含水指標(biāo)開始出現(xiàn)波動(dòng),并且逐漸升高。雖然氯含水指標(biāo)當(dāng)時(shí)并沒有超出范圍,但是其含量逐漸上漲,也是不正常現(xiàn)象。

      首先檢查氯壓機(jī)換熱器檢漏孔,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏痕跡;檢測(cè)循環(huán)水總管pH 值,沒有發(fā)現(xiàn)變化;又到氯壓機(jī)廠房檢測(cè)四段冷卻器,循環(huán)水壓力正常;淀粉試紙測(cè)試循環(huán)水沒有變色;檢查泡罩塔加酸量正常;洗滌塔液位正常;檢查氯含水分析儀,運(yùn)行正常。但此時(shí)中控室顯示氯含水還在漲,只是漲幅較慢。

      使用降低水壓的檢測(cè)方式進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)。中控室密切關(guān)注氯壓機(jī)四段冷卻器氯氣溫度變化的同時(shí),把四段冷卻器循環(huán)冷卻水進(jìn)口控制閥門逐個(gè)關(guān)小,再用試紙一一測(cè)試。在測(cè)試到第一段冷卻器循環(huán)水時(shí),試紙變藍(lán),其他冷卻器仍然無(wú)變化,當(dāng)即判斷是第一段冷卻器發(fā)生泄漏。

      2 原因分析

      (1)設(shè)備老化換熱管腐蝕后出現(xiàn)漏點(diǎn)。該中間冷卻器是三類壓力容器,2009 年6 月制造,已經(jīng)使用9 年。

      (2)冷卻水壓力大于一段氯壓機(jī)氯氣壓力。冷卻水沿泄漏的換熱管進(jìn)入氯氣系統(tǒng),但漏點(diǎn)很小不易查找,造成氯氣含水緩慢升高。

      (3)氯壓機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,隨著負(fù)荷的減小,氯氣系統(tǒng)的壓力不足以維持系統(tǒng)的安全運(yùn)行。這時(shí)殼程壓力逐漸減小,當(dāng)殼程壓力小于管程壓力時(shí),冷卻水就會(huì)通過(guò)換熱管微小漏點(diǎn)進(jìn)入氯氣。

      3 采取措施

      (1)在一段冷卻水進(jìn)口安裝DN100、1.6 MPa 的自動(dòng)調(diào)節(jié)閥1 臺(tái),使冷卻水壓力小于氯氣壓縮機(jī)氯氣壓力0.02~0.03 MPa。如果冷卻器泄漏,殼程的氯氣壓力大于管程冷卻水壓力,冷卻水不能進(jìn)入氯氣壓縮機(jī),使氯氣壓縮機(jī)得到保護(hù)。

      (2)加強(qiáng)巡檢,每2 h 檢測(cè)一次冷卻水氯離子含量。冷卻器泄漏,氯氣進(jìn)入冷卻水,冷卻水內(nèi)氯離子升高,用淀粉試紙檢測(cè),試紙成藍(lán)色。如果發(fā)現(xiàn)異常,立即采取措施。

      (3)盡量采用雙管板結(jié)構(gòu),可防止殼程與管程流體介質(zhì)混合。氯氣中間冷卻器應(yīng)采用雙管板結(jié)構(gòu),只要換熱管質(zhì)量好,即使管板與換熱管的連接部位泄漏,氯氣也不會(huì)與水混合而對(duì)設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)腐蝕。換熱管應(yīng)采用優(yōu)質(zhì)鋼管,建議采用高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管。

      圖1 工藝設(shè)計(jì)排水示意圖

      (4)在工藝設(shè)計(jì)上,對(duì)氯氣中間冷卻器采取常壓排水,換熱后的冷卻水先排到地下水池,再用泵打回冷卻塔冷卻,盡可能減小排水阻力,避免換熱列管突然泄漏時(shí)冷卻水進(jìn)入氯氣系統(tǒng),工藝設(shè)計(jì)排水示意圖見圖1。

      (5)在條件許可、技術(shù)成熟的情況下,可安裝游離氯在線檢測(cè)裝置,一旦檢測(cè)到冷卻水中含游離氯,立刻報(bào)警,再通過(guò)分析檢測(cè),如確定含有游離氯,立即緊急停車。

      (6)定期風(fēng)掃管道和設(shè)備,及時(shí)清理鐵銹和硫酸晶體,保持管道暢通。

      (7)按照設(shè)備臺(tái)賬記錄情況,對(duì)于服役年久的設(shè)備、管道在停車后進(jìn)行打壓試漏,對(duì)于不符合在線使用的設(shè)備進(jìn)行更換。拆下的冷卻器管程打壓試漏,對(duì)泄漏換熱管兩端進(jìn)行焊接封堵,壓力試驗(yàn)合格后,將冷卻器清洗,再次進(jìn)行壓力試驗(yàn),合格后,充氮?dú)饷芊獗Wo(hù),備用。

      4 結(jié)語(yǔ)

      氯氣壓縮機(jī)是氯堿企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,主要作用是對(duì)氯氣進(jìn)行加壓后,輸送至下一道工序。該設(shè)備有四段冷卻器,在本次事故中氯氣壓縮機(jī)一段冷卻器泄露后,冷卻水由管程進(jìn)入殼程隨氯氣一同進(jìn)入氯氣壓縮機(jī),造成氯氣含水升高,三個(gè)多小時(shí)內(nèi)由6×10-6升高到26×10-6。如果冷卻水泄漏量繼續(xù)加大,將造成氯壓機(jī)報(bào)警事故急停甚至對(duì)氯壓機(jī)直接造成損害,影響安全穩(wěn)定生產(chǎn);如果含水超標(biāo)的氯氣進(jìn)入液氯工序,水結(jié)冰將引起設(shè)備堵塞甚至爆炸事故,后果不堪設(shè)想。

      氯氣含水升高的原因較為復(fù)雜,發(fā)生故障時(shí),操作工和技術(shù)人員要冷靜對(duì)待,逐一摸索排查,才能盡快找到故障點(diǎn),并采取最佳應(yīng)對(duì)措施,及時(shí)避免重大事故的發(fā)生。

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