(煤科院節(jié)能技術有限公司,北京 100013)
火電廠燃煤產(chǎn)生的NOx是大氣污染物的重要來源之一[1]。隨著火電廠超低排放標準的出臺,為了降低NOx排放,選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)煙氣脫硝系統(tǒng)得到了廣泛應用[2]。隨著新能源快速發(fā)展,火電機組深度調(diào)峰能力不斷提高,負荷快速變化過程中,磨煤機會執(zhí)行啟/停動作,造成煙氣中NOx濃度大幅變化,煙氣超標排放。為確?;痣姍C組全工況下煙氣達標排放,SCR系統(tǒng)噴氨量控制得到廣泛關注。羅子湛等[3]通過分析脫硝反應過程,利用固定氨氮摩爾比方法對噴氨量進行控制。武寶會等[4]等采用固定出口NOx濃度方法,通過不斷調(diào)整氨氮摩爾比來控制噴氨量,保證SCR出口NOx濃度能跟蹤設定值。李剛等[5]分析了SCR系統(tǒng)噴氨控制過程中大延遲的產(chǎn)生原因,結合Smith預估器,提出了模糊自適應Smith串級控制策略,實現(xiàn)了脫硝系統(tǒng)快速穩(wěn)定調(diào)節(jié)。
噴氨量是影響脫硝效率的重要因素,過量噴氨會導致氨逃逸超標,造成空氣預熱器的堵塞及下游管道的腐蝕,對機組安全運行造成不利影響;噴氨量不足會導致SCR出口煙氣超標排放,造成環(huán)境污染并為電廠帶來經(jīng)濟損失。目前,火電廠通常采用單回路控制策略進行噴氨量控制[3-4]。但由于氨制備過程、煙氣NOx濃度取樣分析過程以及SCR反應過程存在延遲,SCR系統(tǒng)是具有大延遲和大慣性特性的被控對象,傳統(tǒng)的單回路控制系統(tǒng)難以取得良好的控制效果,無法實現(xiàn)噴氨量的準確控制。串級PID控制系統(tǒng)能迅速克服內(nèi)部擾動,及時適應機組的負荷變化,廣泛應用于具有大延遲特性的被控對象[6-9]。前饋控制可將被調(diào)量超前反映到調(diào)節(jié)器,從而克服大延遲環(huán)節(jié)的影響,改善控制品質(zhì)[10-13]。針對SCR系統(tǒng)的大延遲、大慣性特性以及磨煤機啟/停對SCR系統(tǒng)的影響,本文在串級控制方法的基礎上結合前饋控制策略,利用磨煤機的啟/停信號構建主調(diào)節(jié)器前饋信號,利用總煙氣量和SCR入口NOx濃度構建副調(diào)節(jié)器前饋信號,提出了SCR系統(tǒng)噴氨量優(yōu)化控制策略。將該策略應用于火電廠SCR系統(tǒng)并進行現(xiàn)場試驗。
某電廠330 MW機組SCR煙氣脫硝系統(tǒng)示意如圖1所示。SCR系統(tǒng)布置在鍋爐省煤器與空氣預熱器之間,以V2O5/TiO2為催化劑。氨氣與稀釋空氣混合后經(jīng)噴嘴噴入煙道中,再通過導流裝置與省煤器出口的煙氣混合后進入反應器?;旌蠚怏w在300~400 ℃條件下發(fā)生選擇性催化還原反應,將NOx轉(zhuǎn)化為無害的氮氣與水蒸氣,從而實現(xiàn)煙氣脫硝[14]。脫硝過程中的主要化學反應為
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圖1 SCR脫硝系統(tǒng)示意Fig.1 Sketch map of SCR denitration system
除主反應外,SCR脫硝過程中還發(fā)生副反應:
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其中,NH4HSO4是一種黏性很強的物質(zhì),會吸附在催化劑表面造成催化劑失活,還會造成下游空預器堵塞,對機組的安全穩(wěn)定運行造成不利影響。因此,有必要對SCR系統(tǒng)進行優(yōu)化控制,減少副反應的發(fā)生,提高機組運行的經(jīng)濟性和安全性。本文將前饋控制策略與串級控制方法相結合,利用磨煤機運行信息構建前饋控制信號,針對磨煤機啟/停對SCR系統(tǒng)的影響,提出了噴氨量優(yōu)化控制策略。
燃煤過程中生成的NOx主要有3類,分別為燃料型NOx、熱力型NOx和快速型NOx。其生成機理不同但存在一定聯(lián)系。NOx生成量與爐膛溫度關系如圖2所示(曲線1、2之間為燃料型NOx變化范圍,曲線3、4之間為熱力型NOx變化范圍,曲線5及以下為快速性NOx變化范圍)。
圖2 NOx生成量與爐膛溫度關系Fig.2 Relationship between NOx generation and furnace temperature
由圖2可知,爐膛溫度低于1 400 ℃時,燃煤生成的NOx中大部分為燃料型NOx,占NOx總量的60%~80%,其生成量受溫度影響較小。熱力型NOx生成量隨溫度升高逐漸增多,當溫度高于1 400 ℃時,熱力型NOx生成量快速增長。一般煤粉爐熱力型NOx占比為10%~20%??焖傩蚇Ox生成量較少,受溫度影響也相對不顯著。
磨煤機的啟/停會引起燃料量以及風量的波動,造成爐膛燃燒狀態(tài)變化,對爐膛出口NOx濃度產(chǎn)生影響。磨煤機啟動前需提前增加送風量,造成爐膛內(nèi)煤粉處于富氧燃燒狀態(tài),在氧化性氣氛條件下,NOx生成濃度和轉(zhuǎn)化率隨之提高。當磨煤機啟動時,爐膛中煤粉量升高,燃料型NOx增多,導致NOx總量升高。磨煤機停止過程中需維持送風量不變,風量不變而燃料量減少導致過量空氣系數(shù)升高,造成NOx生成量增多。隨著火電深度調(diào)峰能力的不斷增強,磨煤機的啟/停頻率也隨之提高。磨煤機的啟/停過程會造成SCR入口NOx濃度大幅波動。為保證脫硝效率的同時減少副反應發(fā)生,應對噴氨量進行精確控制,避免噴氨過量。
目前,常用的SCR系統(tǒng)噴氨量控制方法主要有2種:固定氨氮摩爾比控制方法和出口NOx定值控制方法。由于煙氣中NOx主要存在形式是NO,脫硝反應主要以式(1)為主,脫除1 mol的NO需消耗1 mol的NH3。固定氨氮摩爾比方法以此為依據(jù),通過入口NOx總量計算所需噴氨量。與固定氨氮摩爾比方法不同,出口NOx定值方法通過不斷調(diào)整氨氮摩爾比來改變噴氨量大小,從而保證SCR出口NOx濃度穩(wěn)定在一個固定值。固定氨氮摩爾比方法與出口NOx定值方法的控制原理如圖3、4所示。
圖3 固定摩爾比控制原理Fig.3 Control schematic of constant mole ratio
圖4 出口NOx定值控制原理Fig.4 Control schematic of constant outlet NOx
由于SCR系統(tǒng)的大延遲特性,常規(guī)PID控制方法噴氨量調(diào)整存在滯后,從而對脫硝效率造成不利影響。此外,磨煤機啟/停也會導致SCR入口NOx濃度大范圍波動,增加控制難度,影響控制效果。因此實際應用中,控制效果并不理想。
被控對象存在大延遲環(huán)節(jié)時,常規(guī)PID控制方法難以取得很好的控制效果。為解決這一問題,可根據(jù)對象特性設計前饋補償器,將被調(diào)量超前反映到調(diào)節(jié)器,從而克服大延遲環(huán)節(jié)的影響,提高控制品質(zhì),改善控制效果。
圖5 噴氨量優(yōu)化控制方案示意Fig.5 Optimal control strategy of ammonia injection
SCR系統(tǒng)反應過程復雜,影響脫硝效率因素眾多,通過對機組運行歷史曲線進行分析,發(fā)現(xiàn)機組在啟/停磨煤機過程中,SCR出口NOx濃度顯著增加。針對這一問題,將不同層燃燒器對應的磨煤機的啟/停作為前饋控制信號引入控制策略中,并與串級PID控制方法相結合,提出了噴氨量優(yōu)化控制策略,如圖5所示。圖5中X1、Y1為針對不同層燃燒器磨煤機啟/停過程分別設計的脈沖時間,X2、Y2為與磨煤機啟/停過程相對應的噴氨流量。當磨煤機發(fā)出啟/停信號時,前饋補償器通過脈沖信號作用于SCR系統(tǒng),短時增加一定的噴氨流量,從而避免爐膛富氧燃燒造成的SCR出口NOx濃度上升。其中,X1、X2、Y1和Y2需要根據(jù)機組實際情況分別確定,確保適量噴氨。
設定值擾動試驗如圖6所示。設定SCR系統(tǒng)A側出口NOx濃度,從20 mg/m3升至35 mg/m3,之后階躍下降至30 mg/m3。
圖6 2號機組脫硝系統(tǒng)A側(NOx)設定值擾動試驗曲線Fig.6 Experiment curves of A-side(NOx) set value disturbance of No.2 unit's denitration system
對SCR系統(tǒng)B側出口NOx設定值進行擾動試驗,將設定值先從35 mg/m3降至20 mg/m3,持續(xù)5 min后再升至35 mg/m3,最后降至25 mg/m3。SCR系統(tǒng)響應效果如圖7所示。可知,出口NOx濃度設定值發(fā)生變化時,NOx實際值存在一定延遲。這是由于噴氨量在調(diào)整過程中要經(jīng)煙氣濃度檢測和氨制備等環(huán)節(jié),造成了一定延遲。當噴氨量調(diào)整完畢,出口NOx濃度實際值與設定值基本保持一致。
圖7 2號機組脫硝系統(tǒng)B側(NOx)設定值擾動試驗曲線Fig.7 Experiment curves of B-side(NOx) set value disturbance of No.2 unit's denitration system
設定值擾動試驗過程中將SCR出口NOx設定值由20 mg/m3增至35 mg/m3,選取穩(wěn)態(tài)偏差和穩(wěn)態(tài)時間作為評價指標,結果見表1??芍谠O定值擾動試驗中,采用噴氨優(yōu)化控制策略后,SCR出口NOx濃度可快速跟蹤設定值,穩(wěn)態(tài)時間較短,穩(wěn)態(tài)偏差較小,保證煙氣達標排放,控制品質(zhì)良好。
表12號機組脫硝系統(tǒng)A、B側(NOx)設定值擾動試驗
Table1A,Bside(NOx)setvaluedisturbanceexperimentofNo.2unit'sdenitrationsystem
項目SCR出口NOx設定值變化/(mg·m-3)穩(wěn)態(tài)偏差/(mg·m-3)穩(wěn)態(tài)時間/minA側20~3529.5B側20~35411.0
對2號機組進行變負荷試驗,機組負荷從280 MW升至330 MW,觀察SCR系統(tǒng)出口NOx濃度變化趨勢,如圖8所示??芍?,當機組穩(wěn)定運行時,SCR出口NOx濃度可控制在設定值附近。機組負荷升高時,SCR出口NOx濃度隨之升高,此時噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)調(diào)整噴氨量,出口NOx濃度快速下降并達到設定值附近,保證了煙氣的達標排放。
圖8 2號機組變負荷試驗工況NOx控制系統(tǒng)隨動曲線Fig.8 Servo curves of No.2 unit's NOx control system in load change test condition
改變2號機組E磨煤機運行工況,觀察磨煤機停止過程中噴氨優(yōu)化控制策略的控制效果,SCR系統(tǒng)出口NOx濃度變化趨勢如圖9所示??芍?,E磨煤機由運行改為停止時,爐膛富氧燃燒導致NOx濃度升高,此時及時調(diào)整噴氨量,出口NOx濃度沒有出現(xiàn)大幅變化。此外,由于Y2數(shù)值設置合理,噴氨量調(diào)整適度,沒有造成過量噴氨。
圖9 2號機組啟/停磨煤機工況NOx控制系統(tǒng)隨動曲線Fig.9 Servo curves of No.2 unit's NOx control system in start/stop coal mill condition
1)SCR系統(tǒng)具有大延遲、大慣性特性,隨著環(huán)保要求提高,傳統(tǒng)噴氨控制策略無法滿足火電廠的運行要求。本文將串級控制與前饋控制方法相結合,利用磨煤機的啟/停信號構建主調(diào)節(jié)器前饋信號,利用總煙氣量和SCR入口NOx濃度構建副調(diào)節(jié)器前饋信號,提出了SCR系統(tǒng)噴氨量優(yōu)化控制策略。
2)將該控制策略應用于SCR系統(tǒng),通過定值擾動試驗、滑壓變負荷試驗以及磨煤機變工況試驗驗證了控制系統(tǒng)效果。結果表明,噴氨優(yōu)化控制策略具有較好的控制品質(zhì),能及時、準確調(diào)整噴氨量,保證煙氣達標排放的同時避免了過量噴氨,SCR系統(tǒng)的動態(tài)、靜態(tài)調(diào)節(jié)品質(zhì)全部滿足國家相關標準。