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      某船用汽輪機(jī)組圍帶進(jìn)汽邊局部碰擦問(wèn)題分析與處理

      2018-12-28 06:49:30胡繼敏
      機(jī)電設(shè)備 2018年6期
      關(guān)鍵詞:盤(pán)車(chē)通流鉚釘

      曹 輝,胡繼敏,靳 軍

      (1. 海軍駐上海江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司軍事代表室,上海 201913;2.上海船舶設(shè)備研究所,上海 200031)

      0 引言

      某船用汽輪機(jī)在中、低轉(zhuǎn)速下運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)組各熱力參數(shù)正常,振動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)正常,隨后進(jìn)行了停機(jī)惰走,惰走時(shí)間正常,盤(pán)車(chē)工作正常。之后開(kāi)機(jī),逐漸升轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速,完成振動(dòng)測(cè)試后,進(jìn)行惰走試驗(yàn)。期間汽輪機(jī)后軸承回油溫度明顯偏高,其他各參數(shù)正常,惰走試驗(yàn)時(shí)間偏短,停機(jī)后開(kāi)啟盤(pán)車(chē)裝置對(duì)機(jī)組進(jìn)行盤(pán)車(chē),但此時(shí)已無(wú)法盤(pán)動(dòng)。由此可斷定轉(zhuǎn)子與靜子出現(xiàn)碰擦、卡澀?,F(xiàn)場(chǎng)拆除盤(pán)車(chē)裝置后進(jìn)行手動(dòng)盤(pán)車(chē),并對(duì)機(jī)組前軸承座進(jìn)行了拆檢,隨后對(duì)汽缸、汽輪機(jī)后軸承、減速器上蓋進(jìn)行了拆檢,發(fā)現(xiàn)圍帶進(jìn)汽邊出現(xiàn)了局部碰擦問(wèn)題[1-3]。

      1 問(wèn)題描述

      首先,復(fù)速第二級(jí)圍帶與轉(zhuǎn)向?qū)~環(huán)有碰擦,圍帶上有2條明顯碰磨痕跡,如圖1所示。

      圖1 復(fù)速第二級(jí)圍帶

      其次,壓力第二級(jí)圍帶與隔板有碰擦,圍帶上有3處嚴(yán)重?fù)p壞,如圖2所示。

      圖2 壓力第二級(jí)圍帶

      另外,還發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)壓力第一級(jí)圍帶與隔板有輕微碰擦,壓力級(jí)上無(wú)痕跡,隔板上半內(nèi)圈焊縫處有輕微痕跡,且壓力第一級(jí)圍帶上一個(gè)鉚接型孔處有一條小裂紋。

      2 問(wèn)題的分析及處理

      文章主要從設(shè)計(jì)、制造和總裝 3個(gè)方面來(lái)對(duì)該碰擦問(wèn)題進(jìn)行分析。

      2.1 設(shè)計(jì)

      汽輪機(jī)通流動(dòng)靜部分發(fā)生了磨擦,因此,首先對(duì)汽輪機(jī)通流部分設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行了仔細(xì)檢查與核對(duì),檢查后發(fā)現(xiàn):通流部分各零件設(shè)計(jì)尺寸、通流間隙要求等均設(shè)計(jì)合理,可保證機(jī)組安全運(yùn)行,不會(huì)使機(jī)組運(yùn)行時(shí)動(dòng)靜產(chǎn)生碰擦。

      同時(shí),采用有限元方法對(duì)所設(shè)計(jì)的圍帶與葉片鉚接進(jìn)行了計(jì)算。根據(jù)設(shè)計(jì)條件,復(fù)速級(jí)第二級(jí)圍帶鉚釘頭高度約2 mm,鉚釘邊緣厚度約1 mm,鉚釘與鉚釘孔間隙為0.15 mm到0.35 mm,計(jì)算中取最大間隙0.35 mm,計(jì)算轉(zhuǎn)速取115%額定轉(zhuǎn)速。計(jì)算結(jié)果如圖3所示。

      圖3 設(shè)計(jì)條件下鉚釘強(qiáng)度計(jì)算

      根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知:設(shè)計(jì)條件下,鉚釘最大應(yīng)力為497.3 MPa,最大應(yīng)力位于鉚釘進(jìn)汽側(cè)倒圓處,鉚釘平均截面應(yīng)為25 MPa;圍帶最大應(yīng)力為204 MPa,圍帶的最大位移為0.048 mm,位于進(jìn)汽邊處,表明圍帶的鉚接設(shè)計(jì)滿足強(qiáng)度要求。

      2.2 制造

      在排除了設(shè)計(jì)問(wèn)題的基礎(chǔ)上,詳細(xì)檢查了制造方面的問(wèn)題。通過(guò)開(kāi)缸對(duì)通流部分各零件的檢查和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)隔板制造和圍帶裝配存在制造誤差,導(dǎo)致了此次故障的發(fā)生。

      2.2.1 隔板制造

      現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)開(kāi)缸對(duì)通流部分各零件的檢查和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)隔板汽封圈內(nèi)圈焊縫高度不一致,部分焊縫高度達(dá)到了約10 mm(見(jiàn)圖4),而設(shè)計(jì)焊縫高度為5 mm,實(shí)際高度超出了設(shè)計(jì)要求。

      由于隔板汽封圈內(nèi)圈部分焊縫高度超出了設(shè)計(jì)值,就會(huì)造成轉(zhuǎn)子圍帶和隔板焊縫之間間隙的減小,從而存在動(dòng)靜部分碰擦的隱患,機(jī)組運(yùn)行時(shí),可能會(huì)引起動(dòng)靜部分之間的碰擦。

      圖4 隔板焊縫

      2.2.2 圍帶裝配

      圍帶裂紋是由于圍帶鉚接后產(chǎn)生的沖擊裂紋,沖鉚后探傷檢查未發(fā)現(xiàn),在試驗(yàn)運(yùn)行過(guò)程中高轉(zhuǎn)速、高溫、高壓產(chǎn)生了高離心力擴(kuò)展了該裂紋。

      2.3 總裝

      檢查零件的同時(shí),技術(shù)人員也對(duì)總裝過(guò)程記錄進(jìn)行了仔細(xì)檢查,檢查后發(fā)現(xiàn)各零件裝配及間隙均符合要求,所有通流間隙尺寸也在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),總裝符合要求。

      3 處理措施與試驗(yàn)驗(yàn)證

      根據(jù)上述原因分析,特制訂了以下處理措施:1)檢查機(jī)組所有隔板汽封圈內(nèi)圈焊縫高度,并按圖紙要求進(jìn)行處理;2)檢查機(jī)組轉(zhuǎn)子上所有葉片與圍帶的間隙,如超差較大則按相關(guān)質(zhì)量管理流程進(jìn)行處理;3)如果機(jī)組圍帶有裂紋,則更換圍帶及相關(guān)葉片;4)對(duì)機(jī)組其他所有動(dòng)葉圍帶進(jìn)行探傷,如發(fā)現(xiàn)不合格,則更換圍帶及相關(guān)葉片,重新做動(dòng)平衡;5)機(jī)組進(jìn)行復(fù)裝后重新進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

      在完成隔汽封圈內(nèi)焊縫處理、更換圍帶葉片后,機(jī)組復(fù)裝并重新進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速工況下運(yùn)行平穩(wěn)、正常,停機(jī)后,盤(pán)車(chē)正常,故障消除。

      4 結(jié)論

      該汽輪機(jī)圍帶進(jìn)汽邊局部碰擦問(wèn)題主要是由于制造過(guò)程中存在誤差造成的。通過(guò)原因分析,可以得出以下結(jié)論:1)隔板汽封圈內(nèi)圈的部分焊縫高度超出設(shè)計(jì)值,使兩者之間動(dòng)靜間隙減小,由于后軸承燒毀后振動(dòng),從而導(dǎo)致了壓力第二級(jí)圍帶與隔板發(fā)生了碰擦、損壞;2)汽輪機(jī)壓力第一級(jí)圍帶與隔板焊縫有輕微碰擦的原因主要是隔板汽封圈內(nèi)圈的部分焊縫高度超出設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致動(dòng)靜間隙減小,在高轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)輕微碰擦;3汽輪機(jī)壓力第一級(jí)圍帶上出現(xiàn)的1條小裂紋為鉚接是沖擊應(yīng)力引發(fā)裂紋。

      通過(guò)更換葉片圍帶以及加工處理超差的焊縫高度后,機(jī)組復(fù)裝,驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果表明機(jī)組運(yùn)行及盤(pán)車(chē)正常,故障消除。

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