陳昌維
摘要:恒壓源;電除霧器;控制系統(tǒng);制酸工藝;應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:恒流源;恒壓源;DCS控制;
0 引言
昆鵬公司年產(chǎn)320kt濃硫酸的煙氣制酸系統(tǒng),是100kt/a陽極銅的配套項(xiàng)目,與2010年投產(chǎn)使用。銅冶煉煙氣制酸采用絕熱蒸發(fā)、稀酸洗滌凈化和兩轉(zhuǎn)兩吸工藝。凈化工序采用兩級動力波、填料塔和兩級共四臺電除霧器,兩串兩并。該系統(tǒng)建成以來,對降低二氧化硫的外排,減輕對大氣的污染起到舉足輕重的作用。目前,除霧效率低,致使大量酸霧進(jìn)入轉(zhuǎn)化系統(tǒng),造成轉(zhuǎn)化效率降低。因此,去年對電除霧器控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用GGAJ02E20.8/80恒壓源控制系統(tǒng),自投入運(yùn)行以來,取得理想的效果。
1 改造前的情況
分廠于建廠開始使用上海譽(yù)騰電源設(shè)備有限公司HVCC-1型恒流源控制系統(tǒng),電網(wǎng)輸入的交流正弦電壓通過L-C恒流變換器轉(zhuǎn)換為與電壓同相的交流正弦電流,經(jīng)升壓整流后成為恒流高壓直流電源,向電場供電。其控制系統(tǒng)由10個檔位組成14塊恒流源組成,檔位及對應(yīng)電流見表1。
恒流源工作原理見圖1
在使用過程中發(fā)現(xiàn)控制柜輸出電流程階梯形式上漲,在送上2/7/8/9/10檔位,二次電流190A,二次電壓也低于80KV,若再加一檔二次電壓過壓,其可調(diào)節(jié)性較差,不能實(shí)現(xiàn)平滑調(diào)節(jié)。同時除霧效率較低,具體指標(biāo)見表2.
2 GGAJ02E20.8/80恒壓源控制系統(tǒng)的工作原理及改進(jìn)措施
2.1 GGAJ02E20.8/80恒壓源控制系統(tǒng)的工作原理
GGAJ02E20.8/80恒壓源控制系統(tǒng)通過調(diào)整可控硅導(dǎo)通角來實(shí)現(xiàn)恒電壓輸出,再通過升壓器升壓整流后進(jìn)入電場進(jìn)行除霧。具體工作原理見圖2。
電場電壓給定后,當(dāng)工況變化引起電場電壓上升時,DAVC控制器根據(jù)檢測的電壓值判斷電壓具有上升的趨勢,便及時減小可控硅的導(dǎo)通角,降低一次側(cè)輸入電壓值,從而抑制電場電壓的上升;反之,當(dāng)工況變化引起電場電壓下降時,DAVC控制器根據(jù)檢測的電壓值判斷電壓具有下降趨勢,便及時增大可控硅的導(dǎo)通角,提高一次側(cè)輸入電壓值,從而抑制電場電壓的下降??傊?,維持電場電壓在給定值附近是恒源的工作原理。
2.2 存在問題及改進(jìn)措施
2018年1月項(xiàng)目完工后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)通角給定后電場發(fā)生變化后,控制器不能及時調(diào)整導(dǎo)通角,負(fù)荷變化后,造成電除霧放電嚴(yán)重或不能滿足生產(chǎn)負(fù)荷所需。經(jīng)過現(xiàn)場觀察,在風(fēng)量發(fā)生變化后,電場流速變化,控制器反應(yīng)時間過長,不能及時調(diào)整導(dǎo)通角。因此采用DCS順序控制器結(jié)合火化率強(qiáng)行給定導(dǎo)通角,來調(diào)整導(dǎo)通角以達(dá)到負(fù)荷最大化,除霧效率最高的目的??刂屏鞒虉D見圖3。
3 運(yùn)行效果
通過DCS控制系統(tǒng)的改造后,電除霧器能夠穩(wěn)定運(yùn)行,放電頻次由原來每日1000次降低到每日10次,二次電壓穩(wěn)定運(yùn)行在80KV,一級電除霧器二次電流200mA,二級電除霧器二次電流500mA。在DCS自動控制投入使用前于2018年1月10日12:21測量一級電除霧器入口酸霧0.73g/Nm3,此時二級電除霧器出口酸霧0.0057g/Nm3,電除霧器效率達(dá)到99.21%,在DCS自動控制投入使用后于2018年6月10日10:09測量一級電除霧器入口酸霧0.68g/Nm3,此時二級電除霧器出口酸霧0.0029g/Nm3,電除霧器效率達(dá)到99.57%,除霧效率超過目標(biāo)值99%。同時從今年年初至今電除霧器出口酸霧保持在0.005g/Nm3以下。
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