杜鵬
摘要:600MW鍋爐空氣預(yù)熱器在使用過程中經(jīng)常會發(fā)生積灰堵塞的問題,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運(yùn)行?;诖耍疚囊罁?jù)運(yùn)行現(xiàn)狀,針對空氣預(yù)熱器積灰堵塞的原因進(jìn)行了深入分析,提出了有效的控制措施。希望能對今后設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整提供一定的幫助。
關(guān)鍵詞:600MW鍋爐;空氣預(yù)熱器;積灰堵塞
一、設(shè)備規(guī)范
空氣預(yù)熱器是一種用于提高鍋爐的熱交換性能、降低能量消耗的設(shè)備。一般來說,鍋爐空氣預(yù)熱器可分為管式、回轉(zhuǎn)式和板式三種,目前較常采用的是回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器。鍋爐空氣預(yù)熱器往往容易發(fā)生積灰堵塞問題,會對鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行造成威脅。
本文以某工程項(xiàng)目中的II3型鍋爐為例。該鍋爐于2015年投入生產(chǎn),2016年冬季出現(xiàn)輕微堵塞,2017年出現(xiàn)了多次積灰堵塞問題,嚴(yán)重影響了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行??諝忸A(yù)熱器為1600型,含硫量在1.5%以上,在投入使用后,能將進(jìn)口風(fēng)溫從0℃直接升高到20℃。暖風(fēng)器設(shè)備的管徑為ф530×3mm,風(fēng)溫為340℃,空氣預(yù)熱器進(jìn)口風(fēng)溫為20℃[1]。
二、積灰堵塞原因分析
1.煤質(zhì)影響因素
燃用含硫量較高的煤種時,空氣預(yù)熱器會發(fā)生不同程度的沾污。在600MW鍋爐空氣預(yù)熱器應(yīng)用過程中,鍋爐燃燒產(chǎn)生的煤灰具有嚴(yán)重的沾污性,其灰分整體粘附性較強(qiáng)。煤粉的細(xì)度為2%至4%,飛灰的粒徑較小,整體黏附性也較強(qiáng)。除此之外,整體應(yīng)用煤的折算硫分含量較高,且水分也較大,煙氣的硫酸露點(diǎn)溫度在不斷升高,這就必然會增加積灰堵塞出現(xiàn)的概率。
通常,若是煤的折算硫分在0.2%以上,則屬于高硫分煤。在空氣預(yù)熱器堵塞的過程中,煤因發(fā)熱量降低,平均折算硫分是設(shè)計(jì)數(shù)值的2倍以上。此外,硫酸露點(diǎn)的實(shí)際溫度參數(shù)和煤折算硫分成正比,在出現(xiàn)堵塞問題后,溫度也會隨之上升[2]。正是因?yàn)槭艿搅蛩釢舛忍岣咭约奥饵c(diǎn)溫度升高的雙重因素影響,空氣預(yù)熱器的金屬元件會相繼出現(xiàn)腐蝕,這也會增加積灰堵塞的概率。
2.蒸汽吹灰壓力
原控制蒸汽吹灰器提升閥的實(shí)際壓力約為0.6MPa,但若是空氣預(yù)熱器的壓差增加,則會造成靜壓差效果不佳的問題,從而制約整體疏通效果,也會造成設(shè)備運(yùn)行異常。
3.傳熱元件壁面溫度
與煙氣接觸的空氣預(yù)熱器的金屬元件壁溫若高于露點(diǎn)溫度,則低溫腐蝕導(dǎo)致的空氣預(yù)熱器堵灰一般不可能發(fā)生,否則反之。在對回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器進(jìn)行分析時,也要對傳熱元件的壁溫進(jìn)行判定,合理分析近似數(shù)值。也就是說,隨著機(jī)組負(fù)荷降低,排煙溫度下降,尤其是在冬季溫度較低的環(huán)境下,排煙溫度和空氣預(yù)熱器進(jìn)口風(fēng)溫隨之下降,這會導(dǎo)致整個空氣預(yù)熱器金屬壁出現(xiàn)溫度驟降的問題。另外,在鍋爐設(shè)計(jì)體系中,利用暖風(fēng)器可提升空氣預(yù)熱器的進(jìn)口風(fēng)溫,保證傳熱元件的壁溫,維護(hù)綜合溫度。
4.風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)口風(fēng)溫
在對600MW鍋爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行分析時,根據(jù)熱風(fēng)再循環(huán)的熱力計(jì)算,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)口風(fēng)溫一般會控制在0℃,暖風(fēng)器內(nèi)混合后的空氣預(yù)熱器進(jìn)口風(fēng)溫則設(shè)定為20℃。因此,在冬季開啟熱風(fēng)處理,整體負(fù)荷在600MW以下,在負(fù)荷數(shù)值降低后,差距也會隨之增大,暖風(fēng)器風(fēng)量不足,使得整體加熱能力也會受到影響[3]。
5.脫硝后造成氨逃逸因素
脫硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在冷端壁面也是空氣預(yù)熱器堵塞的主要原因之一。一方面,由于煙氣量測量不準(zhǔn),造成原煙氣NOx總量不準(zhǔn),導(dǎo)致噴氨量過大。另一方面,因?yàn)闄C(jī)組投運(yùn)時間增加,催化劑活性下降,當(dāng)設(shè)備低負(fù)荷運(yùn)行時,催化劑活性降低,脫硝效率下降,使得煙氣流場分布、噴氨量、NOx濃度分布不均等原因,導(dǎo)致氨逃逸不均勻。
三、積灰堵塞防范策略
針對600MW鍋爐空氣預(yù)熱器積灰問題,設(shè)備管理部門要結(jié)合實(shí)際情況分析堵塞成因,并提出優(yōu)化策略,建立健全積灰堵塞防控機(jī)制,確保機(jī)組可以安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。
1.暖風(fēng)器風(fēng)管移位
為了有效提升600MW鍋爐空氣預(yù)熱器積灰的處理效果,應(yīng)控制暖風(fēng)器風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)風(fēng)管管理效果的全面優(yōu)化。也就是說,技術(shù)部門要對暖風(fēng)器風(fēng)管展開系統(tǒng)化移位改造工作,在一定程度上提高風(fēng)量。
第一,通過移位改造試驗(yàn)后,當(dāng)負(fù)荷達(dá)到300MW后,整體環(huán)境溫度5℃,全開暖風(fēng)器裝置門,以保證空氣預(yù)熱器進(jìn)口風(fēng)溫能有效滿足設(shè)計(jì)參數(shù)。在冬季進(jìn)行設(shè)備應(yīng)用管理時,技術(shù)部門要對環(huán)境予以控制,當(dāng)溫度低于0℃,且整體負(fù)荷不足360MW時,需盡量減少總風(fēng)門擋板的面積,提升熱風(fēng)的風(fēng)量參數(shù)應(yīng)用效果。與此同時,也要關(guān)小風(fēng)門擋板,確保試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)用效果實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化,提升前后風(fēng)壓差,一定程度上調(diào)整空氣預(yù)熱器進(jìn)口的實(shí)際風(fēng)溫參數(shù)[4]。
第二,相關(guān)人員要對冷端綜合溫度進(jìn)行控制,優(yōu)化觀察機(jī)制和探索性試驗(yàn)體系,結(jié)合機(jī)組負(fù)荷參數(shù)確定具體的入爐煤含硫量。具體參數(shù)如下:(1)機(jī)組負(fù)荷在500MW以上,含硫量St,ar在1%以下的含量為145,含硫量St,ar在1%~2%的含量為148,含硫量St,ar在2%以上的含量為150,采取排煙溫度的三點(diǎn)平均值。(2)機(jī)組負(fù)荷在400MW~500MW,含硫量St,ar在1%以下的含量為145,含硫量St,ar在1%~2%的含量為148,含硫量St,ar在2%以上的含量為150,采取排煙溫度的二點(diǎn)低的排煙溫度平均值。(3)機(jī)組負(fù)荷在400MW以下,含硫量在1%以下的含量為148,含硫量St,ar在1%~2%的含量為150,含硫量St,ar在2%以上的含量為152,采取最低點(diǎn)排煙溫度數(shù)值[5]。
第三,要結(jié)合實(shí)際需求完成搜索性試驗(yàn)機(jī)制,制訂正常的空氣預(yù)熱器前后壓差控制數(shù)值。尤其是在壓差數(shù)值高于控制數(shù)值后,會出現(xiàn)不同程度上的積灰,此時需借助冷端空氣預(yù)熱器完成壓力管理,將壓力參數(shù)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi), 對空氣預(yù)熱器冷端連續(xù)吹灰,直到其前后壓差達(dá)到正常值,然后才能進(jìn)行常規(guī)化吹灰蒸汽壓力運(yùn)行。
2.建立預(yù)警機(jī)制
為了有效提升600MW鍋爐空氣預(yù)熱器積灰防控效果,技術(shù)部門要結(jié)合實(shí)際需求建立含硫量預(yù)警機(jī)制,對體系中的入爐煤含硫量進(jìn)行判定分析,從根本上解決冬季設(shè)備應(yīng)用負(fù)荷運(yùn)行問題,確保能集中解決空氣預(yù)熱器積灰堵塞問題[6]。
四、結(jié)語
600MW鍋爐空氣預(yù)熱器在使用過程中經(jīng)常會發(fā)生積灰堵塞的問題,對此,技術(shù)部門要積極整合相關(guān)參數(shù),完善具體流程,針對實(shí)際問題提出相應(yīng)的防范策略。要合理管控進(jìn)口風(fēng)溫,建立具體的預(yù)警機(jī)制,避免積灰問題對設(shè)備正常運(yùn)行造成影響。
參考文獻(xiàn):
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