高力強
摘 要:徐礦集團新疆阿克蘇熱電有限公司規(guī)模為2×200MW機組,配置兩臺型號為HX670/13.73-Ⅱ的超高壓一次中間再熱式自然循環(huán)燃煤鍋爐。每臺鍋爐配兩臺單吸、離心式、液力耦合器調(diào)速型送風機,電機功率為1400KW,由于市場原因,機組長期在低負荷下運行,具有較大的節(jié)能空間。2019年#2機組檢修期間,對送風機進行了變頻改造。本文介紹了200MW火電機組送風機變頻改造的工作原理,針對該廠現(xiàn)有送風機長期處于“小馬拉大車”運行,能耗偏高的情況,提出了改造方案。對送風機變頻改造前后節(jié)能的效果進行了分析對比,節(jié)電效果超過預期。
關鍵詞:送風機;變頻改造;節(jié)電
中圖分類號:TN773 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)22-0180-03
0 引言
能源產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎之一,對國民經(jīng)濟的提升和發(fā)展有極其重要的作用。在經(jīng)濟不斷增長的大環(huán)境下,中國能源產(chǎn)業(yè)面臨經(jīng)濟不斷增長及環(huán)保等多重壓力。受資源、技術能力、市場等因素的影響,我國能源利用率水平遠低于發(fā)達國家,多數(shù)能源在開發(fā)、過程轉(zhuǎn)換、儲藏運輸和實際利用過程中浪費嚴重。由此可見,提高能源利用率已迫在眉睫。
對于火力發(fā)電機組來說,80%左右的廠用電消耗在大容量風機、水泵等廠用高壓輔機電動機上,并且多數(shù)廠用高壓輔機運行效率低,長期運行在低負荷區(qū)間,設備出力變化頻繁,偏離高效運行工況點,造成能源在利用過程中浪費嚴重,這與高質(zhì)量發(fā)展的趨勢相悖。
利用變頻調(diào)速節(jié)能技術能夠改變電動機工作電源的頻率和幅值,從而改變電機的轉(zhuǎn)速,使得輸出功率隨著負荷的大小而變化,完成對交流異步電機啟動方式的改變,通過變頻來調(diào)節(jié)速度,提升運行精度,提高功率因數(shù),實現(xiàn)各種保護功能,還可實現(xiàn)長期低負荷運行工況下節(jié)約廠用電的目的。
1 變頻調(diào)速節(jié)能原理及優(yōu)點
1.1 變頻器的調(diào)速原理
高壓變頻調(diào)速是通過改變電機的頻率實現(xiàn)調(diào)速功能的。
公式中n表示轉(zhuǎn)速,f表示頻率,p表示極對數(shù),s表示轉(zhuǎn)差率,極間對數(shù)、轉(zhuǎn)差率一定時,電機轉(zhuǎn)速和頻率成正比。持續(xù)改變頻率,就能實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速平滑的變化。高壓變頻技術可實現(xiàn)恒定轉(zhuǎn)矩,無級調(diào)速,調(diào)速范圍廣,在0~100%調(diào)速范圍內(nèi),效率可以達到96%,具備電機軟起動功能,可以有效解決啟動電流大對設備造成沖擊的問題。
1.2 送風機變頻調(diào)速的節(jié)能原理
以風機變頻調(diào)速節(jié)能原理為例。改變風機轉(zhuǎn)速和風門開度調(diào)節(jié)風量,風機運行特性和工況點如圖1所示。
風機在全速下風壓與風量(P-Q)的特性曲線為曲線1,風門全開時管網(wǎng)的特性曲線為曲線2。自然運行工況點為點A,P1和Q1分別為風壓和風量。若Q2為實際風量,則通過調(diào)節(jié)風門開度,使管網(wǎng)的特性變化得到曲線3,和曲線1的交點B,得到要求的風量Q2。風壓提高到P2。改變風機的轉(zhuǎn)速風機的特性曲線為曲線4,與曲線2交于C點,也可以得到要求的風量Q2,此時風壓下降到P3。假設在A、B、C三個工況點運行時,各系統(tǒng)的效率相等,則A、B、C三個工況點運行時所吸收的功率PA,PB,PC應該和對應工況點的風量和風壓的乘積成正比,即圖中AP1OQ1、BP2OQ2、CP3OQ3三個矩形的面積成正比關系。從圖中可知,PB略小于PA,而PA遠大于PC??梢缘贸?,通過改變風機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)風量所消耗的電能,遠遠少于調(diào)節(jié)風門開度改變風量所消耗的電能[1]。
1.3 變頻調(diào)速的優(yōu)點
(1)有優(yōu)越啟動性能。一般情況下,功率較大的電動機啟動時電流都很大,對設備造成不同程度的沖擊,縮短設備的使用壽命。通過變頻調(diào)速啟動,可以有效控制啟動電流在一定范圍內(nèi),實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速緩慢增加,減小對電源及負載的沖擊,延長設備使用壽命。
(2)有良好的調(diào)速性能。均勻改變電源頻率,電動機的轉(zhuǎn)速就可以平滑地改變。變頻調(diào)速可以實現(xiàn)無級調(diào)速,調(diào)速過程平滑,變頻器可以實現(xiàn)0至50Hz的輸出,因此調(diào)速范圍廣。
(3)有效提高功率因數(shù)。變頻器濾波電容可以對電機無功進行補償,輸入功率因數(shù)可以在0.95以上。對于工頻狀態(tài)下運行的電動機而言,功率因數(shù)會大幅提高。
(4)節(jié)電效果明顯。通過改變頻率,電機轉(zhuǎn)速降低,功率消耗會大幅下降。
(5)減少機械磨損。通過變頻調(diào)速,可以有效減少風機擋板、軸承、密封的磨損,減少設備維護量。
(6)運行可靠性高。變頻器保護配備齊全,出現(xiàn)過壓、欠壓、缺相、輸出接地、輸出短路、過流、變壓器過載等情況時,保護都能夠快速可靠的動作。
2 送風機改造方案
風機的改造主要問題集中在液偶是否拆除的問題上。主要有以下改造方案:
2.1 保留液偶結(jié)構(gòu)
如圖2所示,a保留原有液偶不做任何改變,勺管開度維持在最大值附近,b將液偶中的泵輪、渦輪拆除,后用連軸器連接輸入軸與輸出軸。
2.2 拆除液偶
如圖3所示,a底座全部拆除,將風機與電機靠近,b用較長聯(lián)軸器進行風機和電機的直聯(lián),基礎不變動。
如表1所示,在上述的四種方案中,1a運行可靠性和節(jié)能效果比其他幾種方案低,實現(xiàn)風機軸與電機軸的相連接為最優(yōu)方案。其中1b,2a,2b方案均滿足要求。
方案2b中電機與風機的距離不變,在無中間軸系支撐的情況下,在使用較長的聯(lián)軸器長時間運行的穩(wěn)定性和安全性較差。
方案2a中,電動機基礎如果不需要重新建造,平移難度不大的情況優(yōu)先選擇2a方案[2]。
3 送風機改造前后的數(shù)據(jù)對比分析
如表2所示,送風機變頻改造后,從連續(xù)運行日的發(fā)電情況和送風機耗電量對比發(fā)現(xiàn),改造后較改造前送風機日耗電平均節(jié)約0.7768萬千瓦時左右,2018年我公司#2機組實際運行8246小時,每度電按照0.25元計算,則年節(jié)約電費=0.7768萬kwh/24h×8246h×0.25元/kwh=66.72萬元。
#2機組送風機變頻改造投入費用130萬元,年節(jié)約電費66.72萬元,回收投資年限約為2年。
4 結(jié)語
通過理論分析、改造后的實際運行的數(shù)據(jù)及結(jié)果分析可知,變頻技術替代液力偶合器裝置理論上可行,技術上先進,運行上安全可靠,經(jīng)濟上合理,回收投資年限短,節(jié)電效果明顯。綜合以上的分析,送風機高壓變頻替代液力耦合器的改造可行。
參考文獻
[1] 周忠寧,李意民.中國礦業(yè)大學電力工程學院,給水泵、送風機系統(tǒng)節(jié)能改造可行性研究報告,2016.
[2] 丁海明.徐礦集團新疆阿克蘇熱電有限公司送風機變頻改造實施方案,2019.