屈 勇
(江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
傾動爐車間的引風(fēng)機根據(jù)工藝的工況要求,需要對風(fēng)量在不同冶煉工藝時段進行調(diào)節(jié)。原有傾動爐爐內(nèi)壓控制系統(tǒng)是采用主風(fēng)機全速運行,通過閥門調(diào)節(jié)開度來控制爐內(nèi)壓,開度最大不超過40%,存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象,功效不到10%,同時通過閥門調(diào)節(jié),很難滿足工藝對風(fēng)量的需求[1]。據(jù)統(tǒng)計,我國風(fēng)機的用電量占全國用電量的 10.4%,節(jié)能方式有換電機或采取方法提高電機節(jié)電率[2]。通過變頻綜合改造后,節(jié)能率可達到40%以上,同時通過改造后,可以方便地根據(jù)工藝要求,自動調(diào)節(jié)風(fēng)量來自動控制爐內(nèi)壓,改善爐況,保護爐窯設(shè)備,提高爐窯設(shè)備運行效率。本次改造帶來經(jīng)濟效益每年50萬元左右。
(1)傾動爐引風(fēng)機在額定工況下,風(fēng)量為140490m3/h,而引風(fēng)系統(tǒng)需要的最大排氣量不超過60000m3/h,存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象,工效不到10%。
(2)從工藝的工況要求可以看出,需要在不同的工藝階段調(diào)節(jié)風(fēng)量,要通過閥門控制對爐內(nèi)壓實現(xiàn)精準(zhǔn)控制較困難。
(3)關(guān)小閥門的開度,勢必引起負(fù)壓增大,造成用于布袋除塵的反吹風(fēng)失效,使得煙塵堵塞布袋,致使布袋溫度過高,燒毀布袋。
(4)煙塵堵塞布袋,會造成排氣不暢,致使鍋爐內(nèi)煙氣溫度過高,損壞鍋爐耐火構(gòu)層。
(5)由于不能有效控制風(fēng)量,不能保證高溫?zé)煔庠阱仩t內(nèi)進行有效的熱交換,造成熱能損耗。
(6)在還原過程中,需燃燒LNG,由于不能有效控制風(fēng)量,造成能量損耗和爐窯耐火材料損壞。
通過變頻改造后上述問題均可得到改善。
傾動爐冶煉過程中產(chǎn)生高溫?zé)煔庀韧ㄟ^沉渣室,沉降大顆粒冶煉雜質(zhì),之后通過鍋爐進行熱交換,沉降部分細顆粒煙塵,高溫?zé)煔庠偻ㄟ^空氣冷卻器對高溫?zé)煔膺M行冷卻,進入布袋收塵器進行收塵,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)風(fēng)量,最后將滿足環(huán)保要求的煙氣通過引風(fēng)機煙囪排空。
工藝流程圖如圖1。
圖1 工藝流程圖
本改造是為了滿足生產(chǎn)工藝需求,對引風(fēng)機進行變頻改造。利用DCS自控系統(tǒng)自動檢測鍋爐的壓力、流量、溫度,并根據(jù)工藝要求,自動控制變頻器頻率,通過電機調(diào)速達到控制風(fēng)量的目的,使鍋爐熱交換處以最佳工作狀態(tài),改變原先靠閥門控制風(fēng)量的工作方式。改造后不僅節(jié)省大量的電能,而且能非常有效地控制風(fēng)量,提高鍋爐工作效率,延長設(shè)備的使用壽命,降低維修成本。
主要工程內(nèi)容:更換工頻電機為變頻電機、增加控制變頻器、同時增加備用工頻旁路柜、增加變頻現(xiàn)場控制柜。采用高性能的施耐德6kVATV1200變頻器。
QF為上級高壓真空斷路器,QF41、QF42為隔離開關(guān)柜刀閘隔離開關(guān),QF43為旁路柜高壓真空斷路器。該系統(tǒng)有2種運行模式:模式1,當(dāng)變頻器可以正常運行時,風(fēng)機變頻運行QF41、QF42合閘,QF43分閘。此時風(fēng)機變頻運行。模式2,當(dāng)變頻器故障時,風(fēng)機此時工頻啟動工頻運行,QF41、QF42分閘,QF43合閘。
且QF41、QF42同QF43不能同時合閘[3]。該系統(tǒng)充分考慮到系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性。主回路系統(tǒng)圖見圖2。
圖2 引風(fēng)機系統(tǒng)旁路柜示意圖
取消引風(fēng)機入口調(diào)節(jié)閥,使引風(fēng)機入口調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),DCS根據(jù)爐子的不同周期所需的不同爐膛負(fù)壓以及現(xiàn)場爐膛負(fù)壓的檢測值,通過PID計算向變頻器發(fā)出4~20mA信號對風(fēng)機轉(zhuǎn)速自動調(diào)速,從而實現(xiàn)對爐膛負(fù)壓的自動跟蹤控制,最大限度地滿足生產(chǎn)工藝的要求,同時節(jié)約電能,極大地提高經(jīng)濟效益,增加設(shè)備的自動化水平[4]??刂品绞讲捎矛F(xiàn)場控制和DCS控制兩種?,F(xiàn)場控制柜屏上按鈕操作起/停運行及調(diào)速;自動控制調(diào)速信號來自上一級DCS控制系統(tǒng),DCS根據(jù)傾動爐爐內(nèi)壓自動跟蹤調(diào)節(jié)工藝需要設(shè)定負(fù)壓值,然后自動計算出變頻器的頻率,從而實現(xiàn)變頻器的頻率對爐膛負(fù)壓的實時跟蹤。見圖3。
圖3 風(fēng)機頻率自動調(diào)節(jié)圖
Pd:電動機功率;
U:電動機輸入電壓;
I:電動機輸入電流;
cosφ:功率因數(shù)。
根 據(jù) 公 式(1):Pd = 1.732×6×25×0.806=217.2kW,即采用風(fēng)門控制時的實際功率為217.2kW。
風(fēng)機設(shè)備屬平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關(guān)系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉(zhuǎn)速成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比[5]。因此可以有較大的節(jié)電率。
在用風(fēng)門控制時實際功率百分比為217.2/355=0.61,查《2010版鋼鐵企業(yè)電力設(shè)計手冊》表6-12《各種控制方式下根基功率消耗相對值》得:采用變頻調(diào)速后的功率百分比為23%。
根據(jù)上述公式可得網(wǎng)側(cè)電機功率:
Pd =355×0.23=81.65kW,
增加變頻裝置后,網(wǎng)側(cè)功耗Pb=Pd/η;
變頻裝置的效率η=96%。則Pb=85.05kW。
2015年傾動爐車間1-10月用電量統(tǒng)計見表1,2016年傾動爐車間1-10月用電量統(tǒng)計見表2。數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計報表。
2016年月均用電量比2015年減少10萬kW·h,年節(jié)省用電量約100多萬元/kW·h,節(jié)能效果明顯。
表1 車間2015年用電量統(tǒng)計kW·h
表2 車間2016年用電量統(tǒng)計kW·h
采用變頻器控制將有以下諸多優(yōu)點:
(1)采用變頻器控制電機的轉(zhuǎn)速,取消調(diào)節(jié)閥門調(diào)節(jié),運行平穩(wěn),設(shè)備的故障率低,節(jié)電效果顯著;
(2)采用變頻器控制電機,實現(xiàn)了電機的軟啟動,避免大的啟動電流對電機對電機絕緣的破壞,延長了設(shè)備的使用壽 命,避免了對電網(wǎng)的沖擊[6];
(3)電機將在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運行,減少了噪聲對環(huán)境的影響;
(4)具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護功能[7];
(5)變頻器故障時可以工變頻切換,保證生產(chǎn)的連續(xù)性。
實踐證明,變頻改造具有顯著的節(jié)電效果,是一種理想的調(diào)速控制方式。既提高了設(shè)備效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,并且還大大減少了設(shè)備維護、維修費用,另外當(dāng)采用變頻調(diào)速時,由于變頻裝置內(nèi)的直流電抗器能很好的改善功率因數(shù),也可以為電網(wǎng)節(jié)約容量。直接和間接經(jīng)濟效益十分明顯。