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      降低發(fā)電廠水消耗的研究與實(shí)踐

      2019-01-22 02:19:24董小錄裴居峰
      山西電力 2018年6期
      關(guān)鍵詞:損失量弱酸凝汽器

      董小錄,裴居峰

      (山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司,山西 河津 043300)

      0 引言

      2015年4月16日,國務(wù)院發(fā)布《水污染行動計(jì)劃》 (《水十條》),要求實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理,提高用水效率,嚴(yán)格用水定額管理。自此,火電廠在水資源利用方面的壓力陡然提升,加快落實(shí)深度節(jié)水任務(wù)迫在眉睫。

      山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(以下簡稱“河津電廠”) 一期2臺機(jī)組為2×350 MW亞臨界參數(shù)濕冷式汽輪發(fā)電機(jī)組,日本三菱公司制造,分別于2000年8月和2000年11月投產(chǎn)。濕冷機(jī)組的發(fā)電水耗普遍偏高。2015年之前,河津電廠一期機(jī)組發(fā)電水耗為2.55 kg/(kW·h)左右,亟待尋求一個有效降低發(fā)電水耗的辦法。一期機(jī)組最大的用水系統(tǒng)是循環(huán)水系統(tǒng),最有效的節(jié)水措施就是提高循環(huán)水濃縮倍率。

      1 循環(huán)水系統(tǒng)概況

      一期機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)保有水量為15000 m3,循環(huán)水量為38000 m3/h。凝汽器換熱管均為HSn70-1A黃銅管,空抽區(qū)為BFe30-1-1白銅管。循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水水源為黃河?xùn)|岸地下水。投產(chǎn)以來,水源水質(zhì)持續(xù)惡化,生水含鹽質(zhì)量濃度及氯離子質(zhì)量濃度不斷升高。投產(chǎn)時(shí)氯離子質(zhì)量濃度為70 mg/L左右,2010年為100 mg/L左右,2015年為130 mg/L左右,2018年達(dá)200 mg/L左右。

      生水經(jīng)過雙流弱酸床處理后作為循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水。設(shè)計(jì)弱酸床運(yùn)行終點(diǎn)堿體積濃度為1.7 mmol/L,出水平均pH值為4.5左右,水的腐蝕性比較強(qiáng),因此作為循環(huán)水的補(bǔ)充水時(shí)配比了約30%的生水。配比生水可以降低補(bǔ)充水的腐蝕性,但補(bǔ)充水的堿度也隨之增大,使得循環(huán)水系統(tǒng)容易結(jié)垢,從而限制了濃縮倍率。

      2010年一期機(jī)組循環(huán)水的緩蝕阻垢試驗(yàn)結(jié)果表明,在添加緩蝕阻垢劑的條件下,循環(huán)水系統(tǒng)鈣體積濃度與堿體積濃度之和應(yīng)小于等于12.65 mmol/L,氯離子質(zhì)量濃度應(yīng)小于380 m g/L。試驗(yàn)時(shí)生水氯離子質(zhì)量濃度約為100 mg/L左右,濃縮倍率可達(dá)3.8倍。2015年氯離子質(zhì)量濃度達(dá)130 mg/L左右,循環(huán)水中氯離子質(zhì)量濃度為380 mg/L左右時(shí),對應(yīng)的濃縮倍率不到3倍。

      也就是說,在當(dāng)時(shí)的條件下循環(huán)水濃縮倍率無法提高,主要受到以下兩個因素的制約。

      a)若循環(huán)水中鈣體積濃度與堿體積濃度之和大于12.65 mmol/L,會導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢。

      b) 若循環(huán)水中Cl-質(zhì)量濃度增大,會導(dǎo)致凝汽器銅管發(fā)生腐蝕。

      2 提高循環(huán)水濃縮倍率的措施

      a)根據(jù)《發(fā)電廠凝汽器及輔機(jī)冷卻器管選材導(dǎo)則》 (DL/T 712—2010),HSn70-1A黃銅管循環(huán)水中氯離子質(zhì)量濃度應(yīng)小于400 mg/L;316L不銹鋼管循環(huán)水中氯離子質(zhì)量濃度應(yīng)小于1000 mg/L。為此,可將凝汽器HSn70-1A黃銅管更換為316L不銹鋼管。在2015年的水質(zhì)條件下,循環(huán)水濃縮倍率可提高至5~6倍。由于銅材的市場價(jià)格高于不銹鋼,凝汽器換熱管可以免費(fèi)由銅管更換為不銹鋼管。

      b)改變?nèi)跛岽驳倪\(yùn)行方式,對弱酸床進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),通過試驗(yàn)達(dá)到以下目的:提高弱酸床出水的平均pH值,循環(huán)水補(bǔ)充水只補(bǔ)充弱酸床出水,使得循環(huán)水系統(tǒng)既不容易結(jié)垢也不容易腐蝕,從而可有效提高循環(huán)水的濃縮倍率。

      3 節(jié)水量估算

      將凝汽器HSn70-1A黃銅管更換為316L不銹鋼管,提高循環(huán)水的濃縮倍率后的節(jié)水情況進(jìn)行了以下計(jì)算。

      3.1 循環(huán)水系統(tǒng)的3部分損失

      a)蒸發(fā)損失。冷卻塔進(jìn)出口水溫每相差5℃,蒸發(fā)損失率夏季0.8%,冬季0.4%。河津電廠冷卻塔進(jìn)出口溫差一般為8℃左右。

      b)吹散及泄漏損失。自然通風(fēng)冷卻塔的吹散及泄漏損失為0.3%~0.5%。

      c)排污。循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水就是為了補(bǔ)充以上幾方面的損失。對于一定的循環(huán)冷卻水系統(tǒng),蒸發(fā)損失和風(fēng)吹泄漏損失是一定的,因此補(bǔ)充水量的多少取決于排污水量的大小。

      3.2 根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)中的水量平衡和鹽量平衡計(jì)算損失率

      根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)中的水量平衡和鹽量平衡,循環(huán)水的排污損失率和蒸發(fā)損失率、風(fēng)吹泄漏損失率、濃縮倍率的關(guān)系為

      式中:Pp——循環(huán)水排污損失率,%;

      Pz——循環(huán)水蒸發(fā)損失率,%;

      Pp——循環(huán)水風(fēng)吹泄漏損失率,%;

      φ——循環(huán)水濃縮倍率。

      3.2 循環(huán)水補(bǔ)充水等損失量

      循環(huán)水補(bǔ)充水率和排污率、蒸發(fā)損失率、風(fēng)吹泄漏損失率的關(guān)系為

      式中:Pb——循環(huán)水補(bǔ)充水率,%。

      3.4 節(jié)水量計(jì)算

      以單臺機(jī)組計(jì):循環(huán)水系統(tǒng)儲水量15000 t,循環(huán)水流量以38000 t/h(夏季)計(jì),蒸發(fā)損失率取2個數(shù)值1.0%(一般情況) 和1.5%(極端情況),風(fēng)吹泄漏損失率取2個數(shù)值0.1%(小風(fēng))和0.3%(大風(fēng)),計(jì)算4種不同條件下的排污水量和補(bǔ)充水量,計(jì)算結(jié)果如下。

      3.4.1 第一種工況

      Pz=1.5%,Pf=0.3%

      蒸發(fā)損失量加風(fēng)吹泄漏損失量:38000×(1.5%+0.3%) =684 t/h。

      此時(shí),在不同濃縮倍率和排污率的工況下,對應(yīng)的循環(huán)水排污水量和補(bǔ)充水量如表1所示。

      表1 第一種工況下的循環(huán)水的排污水量和補(bǔ)充水量

      3.4.2 第二種工況

      Pz=1.5%,Pf=0.1%

      蒸發(fā)損失量加風(fēng)吹泄漏損失量:38000×(1.5%+0.1%) =608 t/h。

      此時(shí),在不同濃縮倍率和排污率的工況下,對應(yīng)的循環(huán)水排污水量和補(bǔ)充水量如表2所示。

      表2 第二種工況下的循環(huán)水的排污水量和補(bǔ)充水量

      3.4.3 第三種工況

      Pz=1.0%,Pf=0.3%

      蒸發(fā)損失量加風(fēng)吹泄漏損失量:38000×(1.0%+0.3%) =494 t/h

      此時(shí),在不同濃縮倍率和排污率的工況下,對應(yīng)的循環(huán)水排污水量和補(bǔ)充水量如表3所示。

      表3 第二種工況下的循環(huán)水的排污水量和補(bǔ)充水量

      3.4.4 第四種工況

      Pz=1.0%,Pf=0.1%

      蒸發(fā)損失量加風(fēng)吹泄漏損失量:38000×(1.0%+0.1%) =418 t/h

      此時(shí),在不同濃縮倍率和排污率的工況下,對應(yīng)的循環(huán)水排污水量和補(bǔ)充水量如表4所示。

      表4 第二種工況下的循環(huán)水的排污水量和補(bǔ)充水量

      根據(jù)上述計(jì)算可知,在蒸發(fā)損失率為1.5%的條件下,濃縮倍率從3倍提高到5倍,單臺機(jī)組補(bǔ)水量從855 t/h降到712.5 t/h,每小時(shí)可節(jié)水142.5 t,2臺機(jī)組每天可節(jié)水6840 t。

      在蒸發(fā)損失率為1.0%的條件下,濃縮倍率從3倍提高到5倍,單臺機(jī)組補(bǔ)水量從570 t/h降到475 t/h,每小時(shí)可節(jié)水95 t,2臺機(jī)組每天可節(jié)水4560 t。

      計(jì)算可知,若將循環(huán)水濃縮倍率從目前的3倍提高到5倍,2臺機(jī)組每天節(jié)水量以5700 t計(jì),每年以300 d計(jì),年發(fā)電量以36億kW·h計(jì),水耗可降低約0.475 kg/(kW·h)。節(jié)水效果十分可觀。

      4 弱酸床的出力

      將凝汽器HSn70-1A黃銅管更換為316L不銹鋼管,可以提高循環(huán)水的濃縮倍率。需要考慮的問題是,以往循環(huán)水補(bǔ)水配比了30%左右的生水,若只補(bǔ)充弱酸床出水,弱酸床的出力是否滿足要求,是否需要增加弱酸床。

      弱酸床共設(shè)置有7臺。濃縮倍率提高至5倍時(shí),2臺機(jī)組日補(bǔ)水量為21000~22000 t,弱酸床的出力為230 t/h左右,4臺弱酸床運(yùn)行即可滿足補(bǔ)充水量需求??紤]到夏季補(bǔ)水量大,最大日補(bǔ)水量以32000 t計(jì),6臺弱酸床可滿足循環(huán)水補(bǔ)水要求。

      一般情況下日補(bǔ)水量大于30000 t的時(shí)候很少,因此提高濃縮倍率到5倍時(shí),即使在夏季蒸發(fā)量很大時(shí),一般5臺弱酸床即可滿足補(bǔ)水量需求。

      5 降低水消耗的改造措施

      經(jīng)過上述論證,認(rèn)為將凝汽器銅管更換為不銹鋼管,可以提高循環(huán)水濃縮倍率至5倍,而且不需要增加弱酸床,隨后進(jìn)行了以下幾項(xiàng)工作。

      a) 一期2臺機(jī)組于2016年12月—2017年3月,將凝汽器銅管更換為316L不銹鋼管。

      b)對雙流弱酸床進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),確定了雙流弱酸床合理的運(yùn)行方式及終點(diǎn)控制指標(biāo)。弱酸床的運(yùn)行時(shí)間由原來的34 h延長至58 h左右,終點(diǎn)堿體積濃度由原1.0 mol/L左右提高至2.0 mmol/L左右。

      c) 采取調(diào)整后的弱酸床出水水樣進(jìn)行了循環(huán)水的緩蝕阻垢試驗(yàn),確定了循環(huán)水的各項(xiàng)控制指標(biāo)。

      2017年3月份,一期2臺機(jī)組改造后重新投產(chǎn)。2017年3月,補(bǔ)充水中氯離子質(zhì)量濃度為180 mg/L左右,循環(huán)水的濃縮倍率控制在5倍左右;2018年,補(bǔ)充水中氯離子質(zhì)量濃度達(dá)200mg/L,循環(huán)水的濃縮倍率控制在4.5倍左右。

      6 改造前后的發(fā)電水耗

      改造前,2014年—2016年,一期2臺機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水量為24700 t/d左右,發(fā)電水耗約為2.55 kg/(kW·h)。

      2017年—2018年,一期2臺機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水量為20200 t/d左右,與改造前相比,每天減少用水量約4500 t;發(fā)電水耗約為2.15 kg/(kW·h)。若不進(jìn)行改造的話,目前循環(huán)水濃縮倍率只能維持在小于1.9倍。改造后,節(jié)水效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。

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