• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      第三熱電廠鍋爐排放廢氣提標(biāo)改造

      2019-01-26 01:34:56晁云剛
      山西化工 2018年6期
      關(guān)鍵詞:共用循環(huán)泵吸收塔

      晁云剛

      (陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限公司發(fā)供電分公司第三熱電廠,山西 陽泉 045000)

      1 鍋爐、燃煤煤質(zhì)及現(xiàn)有脫硫脫硝系統(tǒng)概述

      1.1 鍋爐概述

      1#、2#、3#鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG150/9.8-1型鍋爐,4#鍋爐為濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)的YG270/9.8-M型鍋爐,1#、2#、3#、4#鍋爐均為高壓、露天布置、單爐膛、燃煤固態(tài)排渣、自然循環(huán)汽包鍋爐,“∏”型布置,煤粉懸浮燃燒。1#、2#、3#鍋爐建設(shè)于1996年,4#鍋爐建設(shè)于2004年。

      1.2 燃煤煤質(zhì)概述

      本廠屬于典型的坑口電廠,燃煤主要來源于旁邊的礦井所供給的無煙煤,其主要元素分析如表1。

      表1 煤質(zhì)工業(yè)分析數(shù)據(jù)

      1.3 脫硫脫硝系統(tǒng)概述

      現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏法脫硫工藝,其中:1#、2#鍋爐共用1#吸收塔,3#、4#鍋爐共用2#吸收塔,兩個(gè)吸收塔共用1個(gè)石灰石漿液制備系統(tǒng)、共用2套真空皮帶機(jī)系統(tǒng)、共用1個(gè)事故漿液池,1#、2#吸收塔其中分別設(shè)置有:4臺(tái)漿液循環(huán)泵、4層噴淋、單噴嘴、一層托盤、一級(jí)管式除霧器及兩級(jí)屋脊式除霧器、4臺(tái)側(cè)攪拌器,1#、2#吸收塔入口SO2質(zhì)量濃度最高時(shí)可達(dá)到6 000 mg/Nm3。根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求,1#吸收塔出口ρ(SO2)<200 mg/Nm3,而3#、4#鍋爐共用一個(gè)排放口,2#吸收塔出口ρ(SO2)<100 mg/Nm3。

      現(xiàn)有1#、2#、3#鍋爐采用SCR脫硝工藝,4#鍋爐采用低氮燃燒器加SCR脫硝工藝,脫硝劑采用尿素,共用1個(gè)尿素制備系統(tǒng)、尿素溶液儲(chǔ)存及輸送系統(tǒng),1#、2#鍋爐SCR布置兩層催化劑,3#、4#鍋爐SCR布置三層催化劑,1#、2#、3#鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度最高時(shí)可達(dá)到650 mg/Nm3,3#鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度最高時(shí)可達(dá)到850 mg/Nm3。根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求,1#吸收塔出口ρ(NOx)<200 mg/Nm3,2#吸收塔出口ρ(NOx)<100 mg/Nm3。

      1#、2#、3#鍋爐除塵設(shè)施采用布袋除塵器,4#鍋爐除塵設(shè)施采用電除塵器及布袋除塵器,1#、2#吸收塔出口煙塵質(zhì)量濃度<30 mg/Nm3。

      2 提標(biāo)改造方案

      為確保1#、2#吸收塔出口SO2、NOx、煙塵煙氣排放濃度能滿足《環(huán)大氣[2017]29號(hào)》、《晉氣防 [2017]1號(hào)》、《京津冀及周邊地區(qū)2017大氣污染防治工作方案》要求,需要對(duì)鍋爐脫硫系統(tǒng)、脫硝、除塵脫硫系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步升級(jí)改造,經(jīng)過系統(tǒng)性的計(jì)算、核算,分系統(tǒng)進(jìn)行提標(biāo)改造,方案如下。

      2.1 脫硫部分

      為徹底將1#、2#吸收塔出口SO2排放值降至35 mg/Nm3以下,在現(xiàn)有吸收塔基礎(chǔ)上,做如下改造。

      1) 因筒體平面尺寸無法再做調(diào)整,只能分別增高1#、2#吸收塔筒體,使得煙氣在筒體中停留時(shí)間延長,從而實(shí)現(xiàn)反應(yīng)時(shí)間延長,提高SO2吸收程度。

      2) 優(yōu)化除霧器系統(tǒng)。在原有一級(jí)管式除霧器及兩級(jí)屋脊式除霧器的基礎(chǔ)上,增加冷凝濕膜離心高效除塵除霧一體化裝置,并重新優(yōu)化除霧器沖洗管道及噴嘴,使得除霧更為徹底,達(dá)到凈煙氣中大于10 μm的液滴100%被去除分離,小于10 μm的液滴70%被去除分離。

      3) 優(yōu)化漿液循環(huán)及噴淋系統(tǒng)。在1#、2#吸收塔原有4臺(tái)漿液循環(huán)泵的基礎(chǔ)上,增加1臺(tái)大功率漿液循環(huán)泵,并對(duì)2臺(tái)循環(huán)泵提效增容,使得漿液循環(huán)量、噴淋量有所提升;同時(shí)將噴淋系統(tǒng)由四層增加至五層,在原有一層托盤的基礎(chǔ)上,重新安裝一層托盤,進(jìn)一步提高了煙氣與漿液接觸時(shí)間、接觸面積、接觸均勻性;同時(shí),為保證橫截面上漿液覆蓋率達(dá)300%,進(jìn)一步提高SO2吸收效率,對(duì)噴淋層的噴嘴分布重新進(jìn)行了優(yōu)化,并將原有單個(gè)噴嘴更換為高效雙噴嘴。

      4) 對(duì)工藝水系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、漿液儲(chǔ)存、制備及輸送系統(tǒng)進(jìn)行再優(yōu)化,尤其加裝漿液輸送管道備用管路,防止運(yùn)行管路出現(xiàn)故障時(shí),因無法及時(shí)進(jìn)漿造成指標(biāo)超標(biāo)現(xiàn)象。

      5) 引風(fēng)機(jī)改造。因系統(tǒng)缺少增壓風(fēng)機(jī),且提效改造后,吸收塔增高、內(nèi)部均流托盤增加、SCR催化劑增加系統(tǒng)阻力增大等因素影響,對(duì)現(xiàn)有8臺(tái)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行擴(kuò)容改造。

      2.2 脫硝部分

      為徹底將1#、2#吸收塔出口NOx排放值降至50 mg/Nm3以下,根據(jù)每臺(tái)鍋爐不同的運(yùn)行工況,做出如下改造。

      1) 更新1#、2#鍋爐SCR布置的兩層催化劑,同時(shí)為保證NOx排放值重新增加一層催化劑。

      2) 更新3#鍋爐SCR布置的三層催化劑中使用年限較長的下兩層。

      3) 更新4#鍋爐SCR布置的三層催化劑中使用年限較長的下兩層,為保證NOx排放值重新增加一層催化劑,將熱解系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)容改造。

      4) 根據(jù)1#、2#、3#、4#鍋爐實(shí)際運(yùn)行工況,結(jié)合動(dòng)力場模擬數(shù)據(jù),在SCR入口煙道加裝導(dǎo)流板,對(duì)于現(xiàn)有的噴氨格柵重新進(jìn)行了優(yōu)化,確保噴射更為均勻,更能與煙氣充分混合反應(yīng);同時(shí)將每臺(tái)鍋爐尿素溶液計(jì)量系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),并對(duì)公用的兩臺(tái)尿素溶液循環(huán)泵進(jìn)行了擴(kuò)容改造。

      5) 為進(jìn)一步解決因鍋爐啟動(dòng)初期,SCR催化劑溫度達(dá)不到要求,NOx排放超標(biāo)的現(xiàn)象,重新建設(shè)一套臭氧氧化濕法脫硝系統(tǒng)。

      2.3 除塵部分

      結(jié)合吸收塔冷凝濕膜離心高效除塵除霧一體化裝的協(xié)同除塵效果,為進(jìn)一步降低吸收塔出口煙塵濃度,將四臺(tái)鍋爐布袋除塵器布袋全部更換為耐高溫的P84+PTFE濾袋。

      3 提標(biāo)改造實(shí)施效果

      以上方案的實(shí)施后,邀請(qǐng)第三方對(duì)脫硝系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)分別進(jìn)行性能測(cè)試,結(jié)果如下。

      1) 經(jīng)提標(biāo)改造,1#、2#、3#、4#鍋爐脫硝出口NOx質(zhì)量濃度為29.12 mg/Nm3、28.36 mg/Nm3、40.36 mg/Nm3、39.45 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),符合ρ(NOx)<50 mg/Nm3的排放要求,且脫硝綜合效率均達(dá)到90%以上。

      2) 經(jīng)提標(biāo)改造,1#、2#吸收塔出口SO2質(zhì)量濃度為13.5 mg/Nm3、15.4 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),符合ρ(SO2)<35 mg/Nm3的排放要求,且脫硫效率達(dá)到99%。

      3) 經(jīng)提標(biāo)改造,1#、2#吸收塔出口煙塵質(zhì)量濃度為4.1 mg/Nm3、4.7 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),符合煙塵質(zhì)量濃度<5 mg/Nm3的排放要求。

      4 結(jié)論

      在現(xiàn)有石灰石-石膏法、SCR脫硝、布袋除塵器的基礎(chǔ)上,通過吸收塔擴(kuò)容改造、循環(huán)噴淋系統(tǒng)改造、加裝高效除霧器、增加催化劑層數(shù)以及更換布袋的方式,進(jìn)一步降低了大氣排放標(biāo)準(zhǔn),使得系統(tǒng)更為優(yōu)越、智能化、精準(zhǔn)化,機(jī)組對(duì)外排放SO2、NOx、煙塵濃度得到進(jìn)一步大幅度下降。

      猜你喜歡
      共用循環(huán)泵吸收塔
      脫硫系統(tǒng)用漿液循環(huán)泵汽蝕分析
      脫硫裝置水洗循環(huán)泵機(jī)封沖洗案例分析
      脫硫裝置貧液循環(huán)泵優(yōu)化改造研究
      熱源循環(huán)泵流量對(duì)熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行影響
      煤氣與熱力(2021年2期)2021-03-19 08:55:50
      GSM-R網(wǎng)絡(luò)新設(shè)共用設(shè)備入網(wǎng)實(shí)施方案研究
      低溫甲醇洗H2S吸收塔和CO2吸收塔流程模擬
      山東化工(2019年8期)2019-05-13 09:44:20
      電廠脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵振動(dòng)問題的治理
      催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
      解決因病致貧 大小“處方”共用
      北京地鐵1號(hào)線四惠試車線多線共用解決方案
      鲁山县| 渭源县| 韶山市| 连平县| 武定县| 商丘市| 余庆县| 东阳市| 公安县| 隆林| 博客| 龙山县| 新津县| 陇川县| 阳新县| 山阳县| 许昌市| 北票市| 广汉市| 富裕县| 会东县| 九龙县| 甘肃省| 郎溪县| 公主岭市| 文登市| 溆浦县| 阿克| 安泽县| 涞水县| 平顺县| 菏泽市| 新郑市| 全椒县| 南投县| 运城市| 寻甸| 德庆县| 六枝特区| 崇文区| 进贤县|