朱 研
江蘇射陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 江蘇 射陽(yáng) 224345
氣力除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用干除灰方式將省煤器及電除塵器灰斗內(nèi)干灰送至儲(chǔ)灰?guī)欤旨?xì)儲(chǔ)灰?guī)煜赂髟O(shè)三個(gè)排灰口,一個(gè)排灰口下接干灰散裝機(jī)散裝外運(yùn)綜合利用;另一個(gè)排灰口下接濕式雙軸攪拌機(jī),綜合利用出現(xiàn)困難時(shí)運(yùn)輸至灰場(chǎng)碾壓,還有一個(gè)排灰口直接裝船外用綜合利用。省煤器、電除塵器灰斗下均設(shè)置MD或AV泵,一電場(chǎng)A側(cè)采用MD泵(4個(gè))串聯(lián)的方式,通過(guò)一根管道與省煤器輸灰一起送入灰?guī)欤?/p>
在一電場(chǎng)和省煤器之間有隔斷閥,便于在省煤器堵管時(shí)可利用一、二電場(chǎng)進(jìn)行單獨(dú)輸送。B側(cè)采用MD泵(4個(gè))串聯(lián)的方式,通過(guò)一根管道直接送入灰?guī)?。二電?chǎng)A側(cè)采用MD泵(4個(gè))串聯(lián)的方式,通過(guò)一根管道送入細(xì)灰管(二、三、四電場(chǎng)合用)也可切換至A側(cè)粗灰管(當(dāng)一電場(chǎng)故障時(shí));B側(cè)采用MD泵(4個(gè))串聯(lián)的方式,通過(guò)一根管道送入細(xì)灰管(二、三、四電場(chǎng)合用)也可切換至B側(cè)粗灰管(當(dāng)一電場(chǎng)故障時(shí))
三、四電場(chǎng)的細(xì)灰采用AV泵(8個(gè))串聯(lián)的方式,由于灰量較少,因此采取電場(chǎng)之間交替運(yùn)行的方式,通過(guò)管路切換閥合用一根管道細(xì)灰管(二、三、四電場(chǎng)合用)送入灰?guī)臁?/p>
省煤器倉(cāng)泵脫硫輸灰系統(tǒng)核心設(shè)備之一,運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生輸灰困難,管道磨穿及進(jìn)料閥損壞等缺陷。造成各類缺陷的原因:一是省煤器倉(cāng)泵下灰時(shí)間設(shè)置較長(zhǎng),倉(cāng)泵內(nèi)還存有大量的積灰沒輸送完,就開始第二次進(jìn)灰,至使閥門因積灰多而卡澀,出現(xiàn)關(guān)不到位現(xiàn)象;二是熱工閥門的開關(guān)信號(hào)點(diǎn)出現(xiàn)問題。省煤器進(jìn)料閥長(zhǎng)期不間斷的開關(guān)運(yùn)行,固定在氣缸上的信號(hào)測(cè)點(diǎn)因長(zhǎng)期震動(dòng)發(fā)生偏移。就會(huì)出現(xiàn)無(wú)開關(guān)信號(hào)現(xiàn)象。
綜合以上二種原因,如果不能及時(shí)處理,就會(huì)產(chǎn)生第三種現(xiàn)象,就是進(jìn)料閥由于長(zhǎng)期卡澀及信號(hào)又處于不到位的狀態(tài)。就會(huì)發(fā)生閥芯磨穿的缺陷。當(dāng)進(jìn)口閥被損壞后,起不到密封的作用,在輸灰時(shí),壓縮空氣就會(huì)從進(jìn)口處泄漏,形成倒流。不斷的沖刷進(jìn)口閥,使得進(jìn)口閥密封隔離效果越來(lái)越差。最終磨穿進(jìn)口膨脹節(jié)。
為解決以上缺陷,我廠將省煤器下料管膨脹節(jié)更換為不銹鋼防磨軟管,同時(shí)在省煤器進(jìn)料閥進(jìn)口部分增加了500mm防腐短接,與不銹鋼防磨軟管進(jìn)行連接。當(dāng)進(jìn)料閥損壞時(shí),形成倒流,只會(huì)對(duì)防腐短接進(jìn)行磨損。當(dāng)出現(xiàn)砂眼時(shí),只需局部補(bǔ)焊或更換短接就行,可節(jié)約大量檢修費(fèi)用。由于傳統(tǒng)的不銹鋼波紋管膨脹節(jié)膨脹系統(tǒng)不大,運(yùn)行過(guò)程中,省煤器發(fā)熱量較大,常出現(xiàn)膨脹節(jié)撕裂現(xiàn)象。現(xiàn)更換為不銹鋼防磨軟管,膨脹系統(tǒng)由彎曲幅度來(lái)調(diào)整。完全滿足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行要求。
我廠省煤器是由6只MD倉(cāng)泵串聯(lián)組成,輸灰過(guò)程時(shí),對(duì)倉(cāng)泵的出口磨損特別嚴(yán)重,所以經(jīng)常出現(xiàn)倉(cāng)泵出口管道砂眼的缺陷。如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)就對(duì)文明生產(chǎn)造成影響。針對(duì)這類問題,我廠通過(guò)機(jī)組的等級(jí)檢修對(duì)這些易磨部位進(jìn)行集中防磨處理。主要是倉(cāng)泵的出口處、彎頭處、補(bǔ)氣輸灰管的迎風(fēng)面、三通迎風(fēng)面等部位。防磨的填充材料主要采用11470小顆粒耐磨防腐劑。外部用3mm的鋼板包裹。一般都能滿足機(jī)組的檢修周期。通過(guò)合理的布置防腐區(qū)域,能大量減少檢修工作量。適當(dāng)延長(zhǎng)設(shè)備的使用周期。
我廠氣力除灰管道主要采用雙套管輸灰,雙套管的結(jié)構(gòu)為大管套小管,即:在普通管道上部裝設(shè)有一直徑較小的內(nèi)管,內(nèi)管每隔一定的間距開設(shè)有一特定的開口。 把雙套管作為輸灰管道應(yīng)用于氣力輸送的水平管道,可以有效的防止灰管堵塞,其防堵的機(jī)理就在于雙套管的特殊結(jié)構(gòu)。當(dāng)灰氣混合物在管道內(nèi)流動(dòng)時(shí),經(jīng)常會(huì)由于種種原因?qū)е赂苫以诠艿纼?nèi)部逐漸沉積導(dǎo)致堵管。當(dāng)管道內(nèi)的干灰開始沉積將要堵管時(shí),壓縮空氣會(huì)通過(guò)小管流過(guò),經(jīng)過(guò)小管開孔和節(jié)流孔板的作用,對(duì)堵塞的部分進(jìn)行擾動(dòng),將沉積的干灰逐漸吹動(dòng),從而避免將輸送管道堵死。但運(yùn)行過(guò)程中常出現(xiàn)雙套管脫落的現(xiàn)象,此類缺陷出現(xiàn)不易及時(shí)發(fā)現(xiàn)。想要確保氣力出灰正常運(yùn)行,補(bǔ)氣助吹管的布置就顯得尤為重要。我廠根據(jù)多年的除灰運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在水平管道的輸送上,每5至7米布置一根Φ32的管道進(jìn)行補(bǔ)氣助吹。補(bǔ)氣管道進(jìn)口應(yīng)設(shè)置在水平輸灰管道的90度位置與輸灰管道成30度至40度夾角插入??梢杂行Х乐馆敾夜艿蓝鹿墁F(xiàn)象的發(fā)生。
現(xiàn)電廠省煤器除灰系統(tǒng)輸送困難主要是由于以下原因造成:一、省煤器段粉煤灰的特性不穩(wěn)定,粉煤灰內(nèi)經(jīng)常伴有大顆粒、多孔隙的渣粒,而且比例較大?;宜y以形成。二、內(nèi)部雙套管脫落較多,對(duì)氣力輸送造成一定影響。三、輸送邏輯設(shè)置不完善。省煤器輸送和電除塵一電場(chǎng)A側(cè)輸送共用一根輸灰管道。邏輯設(shè)置是同時(shí)進(jìn)料同時(shí)輸送。實(shí)際情況是同時(shí)輸送時(shí),由于一電場(chǎng)A側(cè)輸灰壓力較省煤器壓力高,至使輸送時(shí)先進(jìn)行A側(cè)輸送,當(dāng)A側(cè)輸送壓力小于省煤器輸灰壓力時(shí),方進(jìn)行省煤器輸送。在這個(gè)泄壓的過(guò)程中,相當(dāng)于對(duì)省煤器輸送管道內(nèi)的積灰進(jìn)行了沉淀。如果輸灰補(bǔ)氣閥有泄漏,還可造成輸灰氣源管內(nèi)有積灰,造成輸灰硫化床的堵塞,影響系統(tǒng)輸灰。
想要根本解決以上輸灰問題,就必須在輸送方式上進(jìn)行改進(jìn)。我廠在保留原有與A側(cè)一電場(chǎng)氣力除灰管道的基礎(chǔ)上,現(xiàn)將省煤器氣力除灰輸送至電袋除塵器一室、二室入口煙道內(nèi),經(jīng)電袋除塵器捕捉后與電袋區(qū)粉煤灰混合,并在PLC中設(shè)置為獨(dú)立輸送單元,原輸送單元功能保留。改造后,省煤器粗灰與電袋區(qū)粉煤灰混合,整體輸送性能得到很好的改善,提高了氣力除灰輸送系統(tǒng)的穩(wěn)定性??諌簷C(jī)運(yùn)行由原來(lái)的五臺(tái)減少到四臺(tái)就可保證機(jī)組的正常耗氣需求,年節(jié)電達(dá)90多萬(wàn)元,節(jié)能效益明顯。
通過(guò)對(duì)以上氣力出灰系統(tǒng)檢修過(guò)程中的各項(xiàng)總結(jié),在確保氣力除灰安全運(yùn)行的同時(shí)還能有效減少除灰系統(tǒng)運(yùn)行缺陷,尤其是在輸送方式上的改動(dòng),能大量減少整個(gè)輸灰用氣的用氣量。經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。我們將繼續(xù)努力,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),集思廣益,爭(zhēng)取創(chuàng)造我廠氣力除灰運(yùn)行的最佳水平。