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      原油穩(wěn)定不凝氣吸收裝置效果分析

      2019-02-22 05:09:22高明明
      中國(guó)設(shè)備工程 2019年3期
      關(guān)鍵詞:凝氣輕烴烷烴

      高明明

      (大慶油田化工有限公司東昊分公司油氣處理廠,黑龍江 大慶 163000)

      目前油田的原油穩(wěn)定裝置在加工過(guò)程中自產(chǎn)的不凝氣,除利用深冷、淺冷裝置進(jìn)行處理外,還有較大的一部分是直接作為加熱爐的燃料燒掉,這種做法是對(duì)輕烴資源極大的浪費(fèi),同時(shí)未經(jīng)過(guò)處理的不凝氣屬于濕氣,當(dāng)其作為燃料氣時(shí),存在燃料氣帶液情況,極易造成火嘴堵塞加熱爐熄火,導(dǎo)致裝置運(yùn)行波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)可能引發(fā)爐膛爆燃事故。因此,如何將這部分不凝氣中C2~C5烷烴組分進(jìn)行有效回收,是提高油田輕烴產(chǎn)量、減少輕烴資源浪費(fèi)、增加原油穩(wěn)定裝置經(jīng)濟(jì)效益亟待解決的問(wèn)題。

      1 問(wèn)題提出

      某油田油氣廠原油穩(wěn)定裝置主要處理聯(lián)合輸油站的不穩(wěn)定原油,來(lái)油經(jīng)加熱爐加熱后進(jìn)入穩(wěn)定塔進(jìn)行氣液分離,塔頂氣相經(jīng)空冷器、水冷器冷卻后進(jìn)入回流罐,液相作為輕烴產(chǎn)品外輸,而未被冷凝的氣相經(jīng)不凝氣回收系統(tǒng)壓縮冷卻后進(jìn)入三相分離器,其中的液相為輕烴產(chǎn)品外輸至輕烴儲(chǔ)罐,分離出的不凝氣作為燃料氣供加熱爐使用,工藝流程圖見(jiàn)圖1。受不凝氣壓縮機(jī)工作效率及冷卻能力限制,每年約有265萬(wàn)Nm3的不凝氣被燒掉,折合輕烴產(chǎn)品約4417噸,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到2650萬(wàn)元以上。

      表2 不凝氣進(jìn)、出吸收塔組分變化對(duì)比表(單位:mol%)

      表3 改造后的不凝氣回收系統(tǒng)的新增經(jīng)濟(jì)效益及能耗消費(fèi)明細(xì)

      圖1 原油穩(wěn)定裝置工藝流程圖

      2 改造方案

      利用相似相容原理,當(dāng)氣相烷烴接觸液相烷烴時(shí),不凝氣中的C2~C5烷烴組分被液態(tài)輕烴所吸收,增加了輕烴中的C2~C5烷烴組分含量,從而實(shí)現(xiàn)回收不凝氣中的C2~C5烷烴組分,并最終達(dá)到增加輕烴產(chǎn)量的目的。

      為此,油氣廠原穩(wěn)裝置對(duì)原設(shè)計(jì)的不凝氣回收系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造,此次改造新建吸收塔1座、吸收泵2臺(tái)及吸收泵房1個(gè)。具體改造后的工藝流程如下:將自產(chǎn)不凝氣回收裝置三相分離器的不凝氣,引入吸收塔底部;原穩(wěn)回流泵出口液態(tài)輕烴做為吸收劑由吸收塔頂部進(jìn)入,在塔內(nèi)與自下而上的不凝氣逆向流動(dòng),使氣相中的C2+組分被輕烴吸收。吸收塔頂部的出來(lái)的氣相成為干氣作為加熱爐燃料,吸收塔底部抽出的輕烴做為產(chǎn)品外輸至輕烴儲(chǔ)罐。改造后工藝流程圖見(jiàn)圖2。

      圖2 不凝氣回收裝置改造后的工藝流程圖

      3 效果分析

      (1)實(shí)際運(yùn)行情況。新增的不凝氣吸收裝置主要運(yùn)行控制指標(biāo)見(jiàn)表1。

      (2)不凝氣組分變化情況。不凝氣吸收裝置投用后,委托石油工業(yè)原油及石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)進(jìn)、出吸收塔的不凝氣組分進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。

      由表2和圖3可以看出,吸收后的不凝氣中C2+組分明顯減少,C2~C5組分的體積分?jǐn)?shù)由37.81 mol %減少到22.77 mol %,吸收效果較明顯。

      表1 新增的不凝氣吸收裝置主要運(yùn)行控制指標(biāo)

      圖3 不凝氣進(jìn)、出塔組分變化對(duì)比圖

      (3)吸收率計(jì)算。

      根據(jù)公式?A=(Y1-Y2)/Y1

      式中:?A——吸收百分比,%;

      Y1——不凝氣中重組分吸收前的摩爾比,mol%;

      Y2——不凝氣中重組分吸收后的摩爾比,mol%。

      計(jì)算出裝置的吸收效率為51.5%。

      (4)不凝氣量及輕烴產(chǎn)量變化情況。通過(guò)計(jì)量進(jìn)、出吸收塔的不凝氣量,不凝氣量由平均8000Nm3/d減少至5180Nm3/d。通過(guò)計(jì)量進(jìn)、出吸收塔的輕烴量,輕烴產(chǎn)品平均增量 5.42t/d。

      4 經(jīng)濟(jì)效益核算

      目前新增的不凝氣吸收裝置累計(jì)運(yùn)行205天,共增產(chǎn)輕烴1110t,增加產(chǎn)值666.6萬(wàn)元。由于不凝氣回收系統(tǒng)減少了作為燃料氣的不凝氣量,因此增加了外購(gòu)天然氣量153×104Nm3,同時(shí)新增的2臺(tái)22kW吸收泵電量消耗10.82×104kW·h。

      (1)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。新增的不凝氣吸收裝置的經(jīng)濟(jì)效益及能耗消費(fèi)明細(xì)表如表3所示。

      由上表可計(jì)算出最終經(jīng)濟(jì)效益為429.04萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益520萬(wàn)元左右。

      (2)投資回收期。不凝氣回收系統(tǒng)改造項(xiàng)目總投資為240萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)計(jì)每年可創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算,該項(xiàng)目的投資回收期為0.46年。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)增設(shè)不凝氣吸收裝置對(duì)原有不凝氣回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,是一種有效的回收原油穩(wěn)定裝置自產(chǎn)不凝氣中C2~C5烷烴組分的方案,其吸收率達(dá)到50%以上,在增加油田輕烴產(chǎn)量的同時(shí),減少輕烴資源的浪費(fèi),并可創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)收益。

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