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      跳格拆換二次襯砌在茶林頂隧道人行橫洞襯砌病害處治設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

      2019-02-27 02:59:14韓自強(qiáng)葉建虎
      北方交通 2019年2期
      關(guān)鍵詞:橫洞人行圍巖

      陳 棚,余 順,韓自強(qiáng),葉建虎

      (招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 重慶市 400067)

      1 隧道概況

      茶林頂隧道位于廣東省廣昆高速公路粵境河口至平臺(tái)段(簡稱云梧高速),是國家高速公路“7918”網(wǎng)中第十八橫(廣州至昆明高速公路)的組成部分。茶林頂隧道位于茶林頂重丘山嶺區(qū),主要巖性有上泥盆統(tǒng)榴江組砂巖、中泥盆統(tǒng)東崗嶺組白云質(zhì)灰?guī)r、頁巖等,地下水類型為基巖裂隙水及第四系松散層孔隙水。為雙洞四車道分離式隧道,設(shè)計(jì)速度80km/h,其中左洞長2691m,右洞長2600m。RK124+910(原設(shè)計(jì)樁號(hào)RK73+387)位置人行橫洞全長約68m,該段巖體為灰?guī)r;圍巖由弱-微風(fēng)化組成,裂隙發(fā)育,巖石破碎,強(qiáng)度較高,III級(jí)圍巖,節(jié)理裂隙發(fā)育帶,大部分存在破碎帶或物探異常帶,富水。

      茶林頂隧道在2010年6月30日通車,已經(jīng)運(yùn)營近8年。2015年云梧高速全線隧道定期檢查及2016年關(guān)于茶林頂隧道RK124+910位置人行橫洞專項(xiàng)檢查期間,發(fā)現(xiàn)茶林頂隧道RK124+910位置人行橫洞局部段落兩側(cè)邊墻存在呈對稱性的縱向裂縫、斜向裂縫,并與環(huán)向裂縫交匯,橫洞內(nèi)兩側(cè)排水溝積水較多,且襯砌裂縫近期發(fā)展較快,深度較深。為了確保隧道運(yùn)營安全,經(jīng)過業(yè)主對方案的討論,擬采用跳格拆換二次襯砌方案對茶林頂隧道RK124+910位置人行橫洞進(jìn)行結(jié)構(gòu)加固處治。

      2 病害檢測

      2.1 表觀病害檢查

      RK124+910橫洞洞身共有23處病害:環(huán)向裂縫10條,縱向裂縫3條,斜向裂縫8條,浸滲2處。該橫洞“+38.0~+49.5”和“+49.5~+57.5”(樁號(hào)以從左線往右線為前進(jìn)方向)兩模襯砌的兩邊邊墻環(huán)向裂縫、縱向裂縫、斜向裂縫交織,邊墻局部位置裂縫將襯砌分割成“塊狀”,橫洞內(nèi)兩側(cè)排水溝積水較多,局部邊墻縱、環(huán)向裂縫深度已超過10cm,橫洞襯砌病害有明顯發(fā)展跡象。

      2.2 地質(zhì)雷達(dá)探測

      RK124+910位置人行橫洞5條二次襯砌雷達(dá)測線共檢測65個(gè)點(diǎn),合格點(diǎn)數(shù)63個(gè),合格率97%,設(shè)計(jì)二次襯砌厚度為30cm,最小二次襯砌厚度為25.3cm。二次襯砌5條雷達(dá)測線中共檢測出4處連續(xù)脫空,最大脫空長度6m,最大高度約9~11cm,襯砌裂縫嚴(yán)重段“+38.0~+57.5”邊墻和拱部測線不存在脫空。

      2.3 混凝土強(qiáng)度檢測

      以單?;炷翞閱挝?,對人行橫洞“+38.0~+49.5”、“+49.5~+57.3”的2?;炷翉?qiáng)度采用回彈法檢測。根據(jù)檢測結(jié)果,“+38.0~+49.5”回彈強(qiáng)度58.9MPa,“+49.5~+57.3”回彈強(qiáng)度41.8MPa,均滿足設(shè)計(jì)要求(設(shè)計(jì)強(qiáng)度20MPa)。

      2.4 橫洞實(shí)際寬度、高度量測

      本次抽檢橫洞5個(gè)斷面的實(shí)際寬度和高度,5個(gè)抽檢斷面樁號(hào)為“+10”、“+20”、 “+30”、“+40”、“+50”(從左線往右線),5個(gè)斷面實(shí)際寬度、高度檢測結(jié)果表明實(shí)測斷面的寬度都大于原設(shè)計(jì)寬度,局部高度也略有富余。

      3 病害原因分析

      經(jīng)現(xiàn)場查看,并結(jié)合竣工圖及檢測報(bào)告,分析該段在橫洞二次襯砌厚度、強(qiáng)度均滿足設(shè)計(jì)要求、邊墻和拱部測線少量存在脫空的情況下裂縫發(fā)展嚴(yán)重,推斷橫洞襯砌裂縫主要是由于該段地質(zhì)條件較差造成。根據(jù)竣工資料及2016年專項(xiàng)檢測報(bào)告分析,橫洞處于斷層破碎帶段、圍巖富水,推斷因襯砌背后圍巖松弛對襯砌形成作用力、或襯砌背后水壓力較大使襯砌產(chǎn)生裂縫的可能性較大。

      4 隧道原設(shè)計(jì)

      人行橫洞采用復(fù)合式襯砌,III級(jí)圍巖段初期支護(hù)采用5cm厚噴射混凝土、二次襯砌采用30cm厚C20模筑混凝土,路面采用10cm厚C20混凝土(如圖1所示)。拱墻布設(shè)PVC復(fù)合排水板,襯砌背后設(shè)置環(huán)向盲管,將襯砌背后地下水引至縱向排水管中,然后通過Φ5橫向?qū)軐⒌叵滤谅穫?cè)邊溝中。排水溝深5cm,寬10cm。

      5 病害處治設(shè)計(jì)

      檢測結(jié)果表明茶林頂隧道RK124+910位置人行橫洞存在二次襯砌持續(xù)開裂、局部二次襯砌脫空、拱腳積水等問題,襯砌結(jié)構(gòu)承載力有所下降,因此建議對襯砌結(jié)構(gòu)進(jìn)行病害處治,以提高隧道襯砌結(jié)構(gòu)的承載能力。

      初期設(shè)計(jì)方案建議比選采用“現(xiàn)有二襯內(nèi)側(cè)增設(shè)鋼筋混凝土套襯加固+加密橫向泄水孔+底板增設(shè)邊墻鋼筋混凝土支撐梁” 或“現(xiàn)有二襯內(nèi)側(cè)開槽嵌拱+噴混+防排水改造” 的方案。但襯砌裂縫后期發(fā)展較快,深度較深,原處治方案內(nèi)輪廓可能會(huì)侵入建筑限界等情況;通過專家論證比選及對隧道長期安全性考慮,最終確定該人行橫洞采用“重新拆換二次襯砌+防排水改造”方案,改善當(dāng)前結(jié)構(gòu)安全水平。為確?,F(xiàn)場拆換二次襯砌施工安全,作業(yè)時(shí)間及空間條件極其有限,并避免拆換過程中出現(xiàn)重大塌方等不可控險(xiǎn)情,擬采用“跳格拆換二次襯砌+臨時(shí)工字鋼防護(hù)+超前小導(dǎo)管”相結(jié)合的方案;同時(shí)徑向注漿加固圍巖,以發(fā)揮圍巖的自承能力;加密兩側(cè)拱腳橫向泄水孔,加大兩側(cè)水溝寬度和深度并接至主洞側(cè)排水溝。

      5.1 病害處治方案

      (1)斷面測量與復(fù)核,并確定處治段落。

      (2)施作臨時(shí)鋼架,鋼架與二次襯砌表面間采用木楔塊塞緊,焊接鋼架間的縱向連接筋。

      (3)進(jìn)行襯砌背后徑向注漿加固圍巖。

      (4)進(jìn)行跳格拆除二次襯砌及防水板,超前注漿,局部拆除臨時(shí)支撐,每個(gè)循環(huán)拆除二次襯砌長度建議不超過3m。

      (5)破除路面,擴(kuò)挖仰拱。

      (6)綁扎仰拱鋼筋預(yù)留接頭并施作仰拱及回填。

      (7)鋪掛拱墻防水板及排水系統(tǒng)。

      (8)疏通并接長拱腳處原有泄水管,再按縱向間距3m來加密預(yù)埋泄水管,出水管口用廢棄布料包裹封口。

      (9)加寬加深人行橫洞左右兩側(cè)拱腳處的水槽,直至與主洞排水溝相接。

      (10)綁扎拱墻鋼筋并施作拱墻二次襯砌(主筋縱向間距20cm/根,箍筋環(huán)向間距30cm/根,C30模筑混凝土),并拆除或新增臨時(shí)鋼架。

      (11)對下一段二次襯砌進(jìn)行拆換,重復(fù)上述(4)~(10)步驟,直至完成所需處治段落。

      (12)拆除出水管口處廢棄布料,恢復(fù)泄水通暢。

      圖1 人行橫洞原設(shè)計(jì)襯砌斷面圖

      (a)拆換段襯砌配筋圖

      (b)拆換段襯砌結(jié)構(gòu)圖圖2 拆換段新建二次襯砌圖

      5.2 二次襯砌跳格拆換設(shè)計(jì)

      跳格拆換二次襯砌施工步序如下:

      (1)架設(shè)臨時(shí)拱拱架及縱向連接筋。

      (2)破除首段(95cm)二次襯砌混凝土,打入超前鋼花管支護(hù)。

      (3)拆除緊鄰段(205cm)臨時(shí)鋼支撐,破除該段二次襯砌混凝土。

      (4)模筑首模鋼筋混凝土二次襯砌(300cm),割除超前小導(dǎo)管出露部分。

      (5)跳一模二次襯砌,破除第二段二次襯砌,打入超前小導(dǎo)管。

      (6)拆除該模二次襯砌緊鄰段臨時(shí)鋼支撐,破除該段二次襯砌混凝土。

      (7)模筑第二模鋼筋混凝土二次襯砌,割除超前小導(dǎo)管出露部分。

      (8)拆建臨時(shí)鋼架,破除第三段二次襯砌,打入超前小導(dǎo)管。

      (9)拆除該段二次襯砌緊鄰段臨時(shí)鋼支撐,破除該段二次襯砌混凝土。

      (10)模筑第三模鋼筋混凝土二次襯砌,割除超前小導(dǎo)管出露部,并進(jìn)入下一循環(huán)施工。

      (11)待所有二次襯砌拆換完成后,最后再拆除新增的輔助臨時(shí)鋼拱架。

      具體施作過程詳見圖3。

      6 結(jié)論

      (1)人行橫洞運(yùn)營后出現(xiàn)持續(xù)嚴(yán)重性病害目前還較少,針對其相應(yīng)的病害處治方法也較少。由于人行橫洞斷面較小、作業(yè)面較窄、大型機(jī)械不能展開等特點(diǎn),并結(jié)合后期運(yùn)營安全及造價(jià)、病害嚴(yán)重程度等綜合情況,最終采用常規(guī)的拆換二次襯砌方案。該方案造價(jià)較低、施工風(fēng)險(xiǎn)小、耐久性好、技術(shù)成熟。

      (a)架設(shè)臨時(shí)拱拱架及縱向連接筋,破除首段混凝土,打入超前鋼花管

      (b)拆除緊鄰段臨時(shí)鋼支撐,破除該段二襯混凝土

      (c)模筑首模二襯,并跳一模二襯,破除第二段二襯,拆除該模二襯緊鄰段臨時(shí)鋼支撐,破除該段二襯混凝土

      (d)模筑第二模二襯,拆建臨時(shí)鋼架,破除第三段二襯,拆除該段二襯緊鄰段鋼支撐,破除該段二襯混凝土

      (e)模筑第三模鋼筋混凝土二襯,割除超前小導(dǎo)管出露部分,并進(jìn)入下一循環(huán)圖3 跳格拆換二次襯砌施工步序圖

      (2)常規(guī)的連續(xù)拆換二次襯砌具有施工風(fēng)險(xiǎn)較大、前后擾動(dòng)大、工期偏長、作業(yè)面窄等特點(diǎn),本次采用的跳格拆換二次襯砌相對于連續(xù)拆換二次襯砌減小了施工風(fēng)險(xiǎn)、前后擾動(dòng),縮短了工期,增加了作業(yè)面。

      (3)臨時(shí)鋼支撐+超前小導(dǎo)管+跳格拆換二次襯砌+徑向注漿加固圍巖提高了施工安全性及可操作性,具有推廣應(yīng)用的價(jià)值,希望能為以后主洞隧道及人行橫洞、車行橫洞初期支護(hù)及二次襯砌拆換處治時(shí)提供新思路、新方法。

      (4)無仰拱段人行、車行橫洞出現(xiàn)持續(xù)性嚴(yán)重病害時(shí),如需要拆換二次襯砌時(shí),建議可向下擴(kuò)挖仰拱,并對仰拱二次襯砌進(jìn)行配筋加強(qiáng),優(yōu)化力學(xué)性能,提升襯砌穩(wěn)定性及安全性。

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