朱彥昊
摘要:本文介紹了大慶煉化公司煉油二廠1.8Mt/a ARGG車間,以大慶常壓渣油及減壓渣油為原料生產(chǎn)汽油、柴油,液態(tài)烴等產(chǎn)品。隨著近年來加工原油的多樣化和劣質(zhì)化日趨嚴(yán)重,催化裂化裝置設(shè)備、管線的腐蝕問題越來越突出,特別是分餾頂循系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)集油箱腐蝕泄露,換熱器管束泄漏等情況,經(jīng)常需要對(duì)集油箱進(jìn)行焊接或更換,對(duì)換熱器芯子進(jìn)行堵漏或更換,不僅造成生產(chǎn)波動(dòng)而且增加了裝置的生產(chǎn)成本,從而對(duì)裝置的安全、長周期運(yùn)行造成了嚴(yán)重影響。本文對(duì)腐蝕機(jī)理進(jìn)行了分析,針對(duì)裝置頂循系統(tǒng)泄漏而采取相應(yīng)的行之有效的腐蝕監(jiān)測(cè)與防護(hù)措施,對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行調(diào)整,并提出了應(yīng)對(duì)頂循腐蝕的措施,及時(shí)消除隱患,使設(shè)備的腐蝕處于受控狀態(tài),從而保證裝置的長周期運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:催化裂化;頂循;腐蝕
一、1.8Mt/a ARGG裝置概況
大慶煉化公司煉油二廠1.8Mt/a ARGG裝置是中國石化北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的全提升管反應(yīng)器、反應(yīng)再生并列式的催化裂化裝置,設(shè)計(jì)加工量1.8Mt/a ,原料為大慶常壓渣油和減壓渣油。在1999年10月建成,重油裂解裝置采用重油轉(zhuǎn)化和抗重金屬污染能力強(qiáng),選擇性好的催化劑為生產(chǎn)用催化劑,以生產(chǎn)富含丙烯、異丁烯和異丁烷的液化氣和生產(chǎn)高辛烷值汽油為主要產(chǎn)品。由于原料中含鹽量增加設(shè)備腐蝕問題嚴(yán)重,不僅造成環(huán)境污染,影響產(chǎn)品質(zhì)量,最終影響安全生產(chǎn)。2009年進(jìn)行MIP技術(shù)改造,采用中國石化股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(RIPP)開發(fā)的MIP-CGP工藝,裝置規(guī)模不變。
二、頂循系統(tǒng)
2018年4月份開工正常后,發(fā)現(xiàn)頂循頂循低溫?zé)崴畵Q熱器E-10210/1-2泄漏,出入口閥關(guān)不嚴(yán)。頂循環(huán)回流流量達(dá)不到正常生產(chǎn)值,流量只能保持在180-240t/h(檢修前是430t/h),頂循泵出口壓力1.3-1.7MPa(檢修前是1.9 MPa),車間目前通過增加冷回流量80-85t/h(檢修前是15t/h),提高分餾塔中部溫度的辦法能夠維持頂循環(huán)量。
1、流程敘述
分餾塔現(xiàn)有頂循系統(tǒng)下部為28層舌型塔盤,頂循系統(tǒng)為2.2米高規(guī)整填料。頂循油從分餾塔上部填料下集油箱抽出,經(jīng)頂循泵P-10209/1-2至氣分脫丙烷塔底重沸器E-13002N換熱后返回ARGG裝置,經(jīng)頂循氣分熱水換熱器E-10210/3-4、頂循低溫?zé)崴畵Q熱器E-10210/1-2、再部分經(jīng)冷路頂循除鹽水換熱器E-10210/5、頂循冷卻器E-10210/6-7換熱后,再經(jīng)頂循調(diào)節(jié)閥FIC1203后返回分餾塔。
2、操作參數(shù)
分餾塔運(yùn)行壓力0.12MPa,頂循由分餾塔抽出130-145℃,經(jīng)氣分E-13002N返回后溫度120℃,再經(jīng)E-10210/1-4后冷卻至98℃,經(jīng)E-10210/5-7后冷卻至90℃后返塔。換熱器E-10210殼程設(shè)計(jì)壓力2.5MPa,溫度200℃;管程設(shè)計(jì)壓力2.5MPa,溫度200℃。
3、泄漏情況
2016年7月檢修E-10210/1-2換芯子,2018年4月泄漏,換熱器因出入口閥關(guān)不嚴(yán),切不出來。2018年4月份裝置開工時(shí)(非正常停工分餾塔未檢修),一中段回流迅速建立起來,但頂循環(huán)回流建立比較困難。頂循環(huán)回流泵出口閥開大一些,頂循泵出口壓力就下降,流量降低,逐漸開始泵抽空。即使冷回流流量保持在100 t/h,頂循流量也同樣偏低。對(duì)比以前開工時(shí)頂循泵出口壓力發(fā)現(xiàn),不啟泵時(shí)出口壓力0.3MPa,啟泵調(diào)節(jié)壓力最高1.7 MPa。開工正常后隨著輕柴油抽出溫度提高至195℃左右,冷回流流量控制在80 t/h左右。頂循量能保持在220-270t/h(檢修前是430t/h),頂循泵出口壓力1.3-1.7MPa。經(jīng)分析初步結(jié)論為頂循集油箱泄漏或腐蝕導(dǎo)致焊縫開裂,造成集油箱內(nèi)液層低,致使頂循泵入口壓頭低,導(dǎo)致頂循泵流量不足。
4、腐蝕原因分析
重油裂解車間加工原料為常壓渣油和減壓渣油,與蠟油催化裂化相比原料中有害物質(zhì)硫化物增加1~2倍。加工硫化合物含量高的原料時(shí),生產(chǎn)大量的H2S、HCL、RSH、HCN等酸性物質(zhì),與液相水共存時(shí),對(duì)金屬產(chǎn)生濕硫化氫腐蝕。頂循換熱器E-10210/1-2換熱管材質(zhì)為20#鋼,耐腐蝕性差,工作環(huán)境為HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境。油品中的硫、氯等雜質(zhì),與分餾塔高溫油氣中的氮氧化物反應(yīng)生成NH4Cl,最終在分餾塔頂?shù)蜏貐^(qū)結(jié)晶析出。NH4Cl會(huì)對(duì)塔盤造成嚴(yán)重的垢下腐蝕及磨損腐蝕。,冷回流的注入,會(huì)導(dǎo)致分餾塔頂部溫度低于漏點(diǎn)溫度而出現(xiàn)液態(tài)水,這為低溫HCl-H2S-NH3-H2O型腐蝕創(chuàng)造了條件,也加劇了頂部塔盤的腐蝕程度。
腐蝕環(huán)境中HCl主要來源于原料中的無機(jī)鹽類和有機(jī)氯化物,其中無機(jī)鹽類和有機(jī)氯化物,在一定溫度下水解成HCl分子式表示如下:
MgCl2+2H2O-Mg(OH)2+2HCl
CaCl2+2H2O-Ca(OH)2+2HCl
腐蝕環(huán)境中S主要來源于原料油中的含硫化合物例如:硫醚、RSH、噻吩等在高溫下分解產(chǎn)生。
H2S和HCl的沸點(diǎn)都非常低,一般會(huì)伴隨著油氣積聚在分餾塔頂,由于頂循系統(tǒng)中夾帶大量的冷凝水,HCl-H2S-H2O腐蝕介質(zhì)進(jìn)入頂循系統(tǒng),腐蝕頂循換熱器。H2S和HCl共同作用,使設(shè)備的腐蝕速率大大加快。H2S可以使鋼鐵表面形成FeS保護(hù)膜,附著在鋼鐵表面,F(xiàn)eS保護(hù)膜是一種松散的腐蝕產(chǎn)物,易脫落,無保護(hù)作用,溫度越高,腐蝕越快。HCl存在時(shí),保護(hù)膜會(huì)受到破壞,失去作用,再次被H2S腐蝕,如此循環(huán)反復(fù),加速腐蝕。而換熱器E-10210/1-2所處環(huán)境正好為冷凝水析出的溫度,存在HCl-H2S-H2O腐蝕。
Fe+2HCl→FeCl2+H2↑
Fe+H2S→FeS+H2↑
Fe+2HCl→FeCl2+H2↑
5、調(diào)整及優(yōu)化措施
現(xiàn)ARGG裝置通過增加冷回流量80-85t/h(檢修前是15t/h),提高分餾塔中部溫度的辦法提高分餾塔中上部負(fù)荷能夠維持頂循環(huán)量,保證汽油干點(diǎn),在裝置檢修前保證裝置正常運(yùn)行,同時(shí)嚴(yán)格監(jiān)控頂循泵出入口壓力,防止頂循泵抽空,造成裝置波動(dòng)。適當(dāng)提高分餾塔頂溫及頂循抽出溫度及返塔溫度,設(shè)置溫度報(bào)警值,減少蒸汽在塔頂?shù)睦淠?/p>
控制粗汽油罐界位平穩(wěn),保證有足夠的靜止時(shí)間使油水分離,加強(qiáng)冷回流脫水,防止冷回流帶水。
在頂循系統(tǒng)低點(diǎn)頂循冷換設(shè)備放空閥及三通閥放空處定期脫水,防止存水帶入頂循系統(tǒng)內(nèi)造成腐蝕。
嚴(yán)格按照腐蝕管理手冊(cè)控制頂循系統(tǒng)注入緩蝕劑,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分餾塔頂含硫污水的腐蝕監(jiān)測(cè),保證鐵離子濃度小于3mg/L。
建議
(1)對(duì)頂循系統(tǒng)冷換設(shè)備進(jìn)行腐蝕掛片、測(cè)厚,定期監(jiān)控。
(2)頂循系統(tǒng)增加水洗流程,水洗頂循系統(tǒng)溶水性鹽。
(3)嚴(yán)格按照腐蝕手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)注入氨水、緩蝕劑。監(jiān)控頂循油品質(zhì),出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整。
(4)檢修時(shí)對(duì)設(shè)備材質(zhì)升級(jí),由20#鋼升級(jí)為不銹鋼,我車間E-10210/6-7芯子為不銹鋼,目前運(yùn)行良好。
(5)加強(qiáng)對(duì)分餾塔頂含硫污水的腐蝕監(jiān)測(cè),對(duì)工藝流程中反映設(shè)備腐蝕程度及介質(zhì)腐蝕性的參數(shù)(如鐵離子含量、氯離子含量、硫化氫含量、PH值等)進(jìn)行定期分析,并根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)調(diào)整工藝操作。
(6)在停工檢修時(shí)對(duì)頂循集油箱組織專人進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)集油箱腐蝕嚴(yán)重或者焊縫開焊及時(shí)進(jìn)行更換或補(bǔ)焊,對(duì)于冷換設(shè)備按照規(guī)程進(jìn)行清洗,打壓。
參考文獻(xiàn):
[1] 馬伯文,催化裂化裝置技術(shù)問答.
[2] 催化裂化裝置腐蝕與防護(hù)導(dǎo)則