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      鋁電解生產(chǎn)中均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的探索

      2019-03-04 02:39:20何智軍陳金輝陸國磊
      有色冶金節(jié)能 2019年1期
      關(guān)鍵詞:煙管集氣凈化系統(tǒng)

      何智軍 陳金輝 陸國磊

      (廣西百礦鋁業(yè)有限公司,廣西 田陽 533615)

      0 前言

      干法凈化技術(shù)是近40年逐漸發(fā)展起來的新技術(shù),因具有高效、經(jīng)濟、穩(wěn)定可靠、凈化效率高等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用。所謂干法凈化就是直接用鋁電解的生產(chǎn)原料——氧化鋁做吸附劑,吸附鋁電解煙氣中的HF等有害成分,回收的載氟氧化鋁再返回到電解槽生產(chǎn)使用的過程。電解鋁煙氣干法凈化技術(shù)日趨成熟,目前,國內(nèi)大部分電解鋁企業(yè)均采用成熟的干法凈化技術(shù)。

      在電解鋁煙氣干法凈化生產(chǎn)過程中,均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓可以減少電解煙氣無組織排放,改善作業(yè)環(huán)境,減少電解槽熱損失,促進電解槽工藝技術(shù)平穩(wěn),提高煙氣凈化系統(tǒng)集氣效率,是實現(xiàn)煙氣凈化系統(tǒng)超低排放氟化物的關(guān)鍵技術(shù)條件。本文就如何實現(xiàn)電解槽負壓均衡調(diào)節(jié)展開探索。

      1 提高煙氣凈化系統(tǒng)集氣效率的途徑

      煙氣干法凈化技術(shù)最主要的優(yōu)勢是提高集氣效率。所謂集氣效率就是有效捕集生產(chǎn)過程散發(fā)的氟化物等有害煙氣,集氣效率的高低是衡量凈化系統(tǒng)優(yōu)劣的一個重要標志。目前,國內(nèi)電解鋁設(shè)計的凈化系統(tǒng)集氣效率一般在98.5%以上,但是由于對電解槽負壓管理并不是很到位,實際集氣效率一般只有90%左右??梢酝ㄟ^以下途徑提高凈化系統(tǒng)的集氣效率,其中最重要的是均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓:

      1)規(guī)范電解槽操作管理,密閉槽蓋板,減少電解槽煙氣泄漏。

      2)均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓,確保負壓在一個合理范圍內(nèi),有效捕集電解槽生產(chǎn)過程中氟化物等有害煙氣。

      3)加強對除塵器的維護,定期對除塵器濾袋進行檢查,保障有效過濾面積。

      4)加強排煙風機的穩(wěn)定運行,調(diào)整風門開啟角度滿足設(shè)計排煙量需求。

      5)減少供配料系統(tǒng)進入凈化系統(tǒng)的正壓氣體,如電解質(zhì)、氟化鹽料倉打料的氣體及超濃相輸送的氣體等[1]。

      2 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓

      2.1 電解槽負壓的企業(yè)管理現(xiàn)狀

      目前,電解鋁企業(yè)的電解槽容量、排煙量、煙氣凈化系統(tǒng)等存在不同差異,多數(shù)企業(yè)并未對電解槽適用多少負壓作出明確的規(guī)定,一般對電解槽支煙管閥門開度按照離排煙干管“近小遠大”的原則進行調(diào)節(jié),以目測電解槽無煙氣直接泄漏到廠房為主,方法較為簡單直接,看似閥門開度合理,實際每一臺電解槽之間風量差異卻很大。個別企業(yè)不夠重視電解槽負壓的均衡,采取的調(diào)節(jié)措施較為簡單,管理粗放,非常不利于電解生產(chǎn)。

      隨著電解鋁企業(yè)規(guī)?;a(chǎn)的擴大,槽容量逐漸向大型化發(fā)展,凈化系統(tǒng)處理風量也大幅提升,除塵器入口可以獲得較高的負壓,但是作用到電解槽的負壓確存在高低不均的情況,每臺電解槽負壓很難做到等量控制,在電解槽支煙管檢測點測得的負壓值偏差較大(表1),有的高達500 Pa以上,有的不足100 Pa,存在著過度排煙和排煙不足的情況。因此,集氣效率無法達到設(shè)計要求,散發(fā)到廠房的無組織煙氣量較多,作業(yè)環(huán)境惡化,不利于電解槽生產(chǎn)。

      表1 某電解鋁廠電解一車間的電解槽檢測點負壓記錄表 Pa

      2.2 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的必要性

      2.2.1 影響凈化系統(tǒng)的集氣效率

      電解槽負壓不均衡,凈化系統(tǒng)集氣效率差,就不能最大限度地捕集電解槽熔煉產(chǎn)生的氟化物;回收氟化物總量減少,返回電解車間使用的氧化鋁載氟含量相應(yīng)減少,電解槽氟化鋁單耗指標提高,企業(yè)就要增加氟化鋁的購買費用。凈化系統(tǒng)長期處于較低的集氣效率狀態(tài),將增加排煙風機的負荷,電能消耗明顯上升,甚至?xí)斐蔁煿芊e料坍塌的風險;同時,無組織排放增加,企業(yè)環(huán)保不達標,給環(huán)境帶來污染,企業(yè)面臨罰款甚至關(guān)停的風險;散發(fā)到電解車間的煙氣,作業(yè)環(huán)境惡化,不利于員工身心健康。

      2.2.2 影響槽溫的控制

      在槽型、生產(chǎn)技術(shù)等條件相同的情況下,鋁電解生產(chǎn)過程中排出的氟化物等氣體基本上是相等的,如果支煙管負壓檢測點的壓力超過350 Pa,槽膛內(nèi)微負壓就會上升,槽外大量低溫空氣穿過蓋板縫隙進入槽內(nèi),導(dǎo)致保溫層溫度較低,影響槽溫控制;如果支煙管負壓在450 Pa以上,槽膛內(nèi)微負壓會更大,甚至可以達到30 Pa以上,槽內(nèi)保溫層溫度散失更快,電解槽就需要適當調(diào)高電壓來保持正常生產(chǎn)的熔煉溫度,或者添加保溫材料,電能及原材料消耗增大,影響電解槽生產(chǎn)。

      2.2.3 排煙管網(wǎng)的設(shè)計要求

      電解槽支煙管負壓檢測點的壓力大小和電解槽槽膛內(nèi)壓力成正比,檢測點負壓越大,槽膛內(nèi)壓力就越大,反之就越??;電解槽槽膛內(nèi)的壓力并不大,實際上是一個微負壓狀態(tài),一般規(guī)定為5~10 Pa[1];壓力大穿過蓋板縫隙進入槽膛內(nèi)空氣量增加,壓力小煙氣穿過蓋板散發(fā)到廠房內(nèi),都不利于電解槽的正常排煙。

      電解車間廠房通常有幾百米至上千米的長度,每棟廠房內(nèi)配置的電解槽臺數(shù)有幾十臺到一百余臺不等,兩端的電解槽相距幾百米,很難做到每臺槽等量排煙,從而最遠端的電解槽就不能保證集氣效率。想要做到等量排煙就必須保持排煙干管全長上的靜壓恒定。通常風管的全壓損失是沿著長度方向增加的,要使靜壓保持不變,必須使動壓沿著氣流方向逐漸降低,也就是說,風管截面積應(yīng)沿著氣流方向逐漸擴大。因此,采用變徑排煙干管,盡量縮短排煙干管長度,減少拐彎,減少較大閥門的使用,一般干管上連接電解槽支煙管不宜超過20臺(圖1),否則排煙干管最近端與最遠端阻力差距過大,電解槽負壓很難靠支煙管閥門調(diào)節(jié)[2]。

      圖1 排煙干管與支煙管、電解槽設(shè)置示意圖

      由圖1可知,凈化系統(tǒng)排煙干管直徑沿著Ⅰ段排煙干管向Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段隨著氣流方向逐漸增大,排煙干管直徑在700~2 200 mm,跨度較大,并通過支煙管和氣動蝶閥與16臺電解槽相連接,隨著靠近干管距離的遠近,三通位置全壓是不一樣的。假設(shè)將圖1的101#~116#電解槽支煙管閥門開啟角度調(diào)節(jié)成一致,獲得的負壓卻是不一樣的,越靠近Ⅳ段直徑較大的排煙干管,三通位置的全壓就越大,電解槽所獲得的負壓也就越大;反之,越靠近干管直徑小的Ⅰ段,三通位置的全壓就越小,電解槽所獲得的負壓就越低,無法做到對電解槽產(chǎn)生的煙氣均勻排出,而每臺電解槽的排煙量基本上是一樣的。因此,為了實現(xiàn)對每臺槽均衡排煙,就必須對支煙管閥門開啟角度進行合理調(diào)節(jié),以保障每臺電解槽產(chǎn)生的煙氣能均勻排出,從而使凈化系統(tǒng)獲得較高的集氣效率[3]。

      2.3 420 kA電解槽生產(chǎn)所需的理論負壓

      2.3.1 電解槽支煙管閥門不同開啟角度下負壓及流速的變化

      以某電解鋁廠為例,首先對單臺電解槽實際所需負壓進行測試,短暫關(guān)閉單臺電解槽支煙管閥門,槽內(nèi)煙氣通過蓋板縫隙向廠房散發(fā),然后逐步調(diào)節(jié)支煙管閥門開度,通過調(diào)節(jié)電解槽支煙管閥門不同的開啟角度,測量電解槽的負壓和風速,見表2。當開啟角度調(diào)整到46°時,電解槽蓋板縫隙有少量煙氣直接散發(fā)到槽罩蓋板外;當繼續(xù)調(diào)節(jié)開度到39°時,已經(jīng)基本上沒有煙氣向外散發(fā);當繼續(xù)調(diào)節(jié)開度到32°時,已經(jīng)完全沒有煙氣向外散發(fā),廠房明亮通透。

      表2 不同開度下的支煙管閥門的負壓和流速

      注:支煙管閥門開啟角度在0°為全開狀態(tài),在“90°”為全關(guān)狀態(tài),故支煙管閥門開啟角度數(shù)值越小,開度越大;開啟角度數(shù)值越大,開度越小。

      2.3.2 單臺電解槽理論排煙量的計算

      對電解槽排煙量的計算一直存在爭議,理論上生產(chǎn)1 t鋁水的煙氣量是一致的,但由于槽體長而且槽蓋板密閉不均勻,進入槽內(nèi)的空氣量就不均勻,另外還受到溫度變化的影響,因此,單臺槽排煙量的計算相對比較困難,有一定的差異。一般通過以下兩種理論方式計算單臺電解槽排煙量(某電解鋁廠420 kA電解槽實際槽膛尺寸為管道內(nèi)徑600 mm、槽膛長度17.5 m、槽膛寬度4.2 m)。

      1)按管道氣體流量的標準計算公式來計算:

      (1)

      式中:V——氣體在標準狀態(tài)下的體積流量,Nm3/h;

      d——管道內(nèi)徑,m;

      ω——管內(nèi)氣體在標準狀態(tài)下的流速,m/s。

      按照式(1)計算的標準狀態(tài)下的單槽排煙量結(jié)果見表3。

      表3 標準狀態(tài)下單槽排煙量的計算

      2)按照實際生產(chǎn)計算排煙量。傘形排煙集氣罩理論上電解生產(chǎn)所產(chǎn)生的煙氣量很小,僅約占單臺槽排煙量的1%左右,因此電解槽排煙量主要取決于槽體結(jié)構(gòu)。杜麗[4]等專家經(jīng)過多年的探索與實踐,總結(jié)出一套簡便實用的電解槽排煙量計算公式:

      Q=3 600(L+W)Hν/η

      (2)

      式中:Q——單槽排煙量,m3/h;

      L——槽膛長度,m;

      W——槽膛寬度,m;

      η——槽罩集氣效率,取0.98;

      H——槽罩斜面至罩內(nèi)排煙道抽風口距離,取1 m;

      ν——槽罩內(nèi)排煙道抽風口控制風速,取經(jīng)驗數(shù)據(jù)0.125 m/s。

      根據(jù)某電解鋁廠420 kA電解槽實際槽膛尺寸(除去槽殼壁厚),計算單臺槽排煙量為9 964 m3/h。

      由以上計算數(shù)據(jù)可知,在相同產(chǎn)能情況下,電解槽容量越大排煙量越小,第1種計算方法是在管道氣體標準狀態(tài)下計算的流量,實際生產(chǎn)中并沒有這么大的排煙量;第2種計算方法與生產(chǎn)中排煙量比較接近。因此,420 kA電解槽單槽排煙量參照第2種計算方式,對電解槽支煙管閥門開啟角度進行調(diào)整,使電解槽獲得正常生產(chǎn)所需負壓,滿足排煙量需求。

      2.3.3 420 kA電解槽生產(chǎn)需求的負壓值

      電解槽的排煙量與生產(chǎn)過程中的煙氣溫度及壓力有關(guān)系,計算時必須經(jīng)過溫度及壓力的修正才能更加符合實際工況,計算公式如下:

      (3)

      式中:Q——單槽排煙量,m3/h;

      d——管道內(nèi)徑,m;

      ω——管內(nèi)氣體在標準狀態(tài)下的流速,m/s;

      N——氣體在載流截面處的壓力,MPa;

      T——絕對溫度,273.15 ℃;

      t——氣體在載流截面處的實際溫度,℃。

      按照式(3)計算,在一定溫度下(140 ℃),不同負壓電解槽的不同流量結(jié)果見表4。

      表4 經(jīng)過溫度及壓力修正后的電解槽排煙量

      通過計算得知,在電解槽整體密封條件較好的情況下,調(diào)節(jié)電解槽支煙管負壓在300 Pa時,經(jīng)過溫度和壓力修正后的煙氣流量為9 788 m3/h,最接近單臺槽理論計算排煙量9 964 m3/h;其次是負壓在350 Pa時,煙氣流量為10 199 m3/h,也比較接近9 960 m3/h。因此,理論上,420 kA電解槽負壓在300~350 Pa時,集氣效率可以得到保障。

      2.4 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的應(yīng)用

      電解鋁企業(yè)的電解槽容量、排煙量、槽型等存在不同差異,電解槽對負壓的需求也不一樣[5]。以某電解鋁廠420 kA電解槽為例,雖然每臺電解槽最理想的負壓是300~350 Pa,但是由于影響凈化系統(tǒng)集氣效率的因素很多,而且每臺電解槽支煙管與凈化系統(tǒng)排煙干管聯(lián)通,調(diào)節(jié)時相互作用,互相影響,呈現(xiàn)出此消彼長的狀態(tài),始終處在一個波動范圍。因此,很難做到每臺電解槽負壓相等,只能控制在一個合理的區(qū)間。

      2.4.1 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的方法

      首先要對所有電解槽負壓進行實測(表1),作為原始數(shù)據(jù)進行分析,然后開始第一次調(diào)節(jié),運行一周或數(shù)周后復(fù)測所有電解槽負壓,再對較高和較低的電解槽負壓支煙管開度進行微調(diào),然后繼續(xù)實測、調(diào)整。經(jīng)過技術(shù)人員連續(xù)4次對每臺電解槽負壓進行現(xiàn)場測量、分析計算,從開始的粗調(diào)到逐步實現(xiàn)精細調(diào)節(jié),最終摸索出比較合理的負壓是270~300 Pa,廠房煙氣效果最為理想,此范圍既滿足了電解槽正常排煙所需又不過度排煙,既減少了無組織排放,又提高了集氣效率。技術(shù)人員定期檢查槽上部集氣罩和排煙干管均沒有發(fā)現(xiàn)煙道有積料的情況,說明負壓控制在270~300 Pa是符合生產(chǎn)實際需求的。

      電解車間嚴格要求員工作業(yè)遵守操作規(guī)程,同時換極作業(yè)每個工區(qū)不能超過2臺(含2臺),而且單臺槽開啟蓋板數(shù)量控制在3塊內(nèi),作業(yè)完成后必須將所有蓋板蓋嚴實,縫隙≤0.5 mm,不得出現(xiàn)漏氣情況,促進了負壓的有效利用。

      2.4.2 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的注意事項

      技術(shù)人員調(diào)節(jié)電解槽支煙管閥門,既要考慮到滿足電解槽生產(chǎn)使用負壓需求,還要平衡兩棟電解廠房之間的總負壓不出現(xiàn)明顯偏差,每次對2個電解廠房電解槽負壓實測數(shù)據(jù)進行分析,計算調(diào)節(jié)量大小,綜合平衡后進行調(diào)節(jié)。為了保證數(shù)據(jù)能夠真實反映電解槽負壓狀況,調(diào)節(jié)支煙管閥門開度要避開電解車間更換陽極和打開槽蓋板的作業(yè),待作業(yè)結(jié)束后進行。

      3 均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓的效果

      3.1 載氟氧化鋁載氟含量增加

      凈化后生成的載氟氧化鋁中載氟含量的多少是直接反應(yīng)凈化系統(tǒng)集氣效率高低的最重要指標,電解槽實現(xiàn)合理的負壓控制,凈化系統(tǒng)的集氣效率可以達到設(shè)計的98.5%。電解生產(chǎn)的氟化物被高效捕集到凈化系統(tǒng)中,與來自反應(yīng)器定量投放的循環(huán)氧化鋁和新鮮氧化鋁進行吸附反應(yīng),吸附效果提高,凈化后的氧化鋁載氟含量穩(wěn)定提高并保持,而生成的載氟氧化鋁可以返回電解車間使用,又可減少電解車間生產(chǎn)對氟化鋁的消耗,一舉兩得。電解槽負壓調(diào)節(jié)前載氟含量只有0.82%~0.95%;均衡調(diào)節(jié)電解槽負壓后,載氟含量穩(wěn)定控制在0.9%~1.25%,載氟效果比較理想。

      3.2 噸鋁氟化鋁單耗降低

      載氟含量增加,可以減少電解槽生產(chǎn)對氟化鋁的消耗。某電解鋁廠2017年的氟化鋁單耗情況見表5。

      表5 2017年某電解鋁廠氟化鋁單耗統(tǒng)計

      由表5可知,2017年1—6月份調(diào)節(jié)前氟化鋁單耗18.4 kg/t-Al,7—12月份調(diào)節(jié)后氟化鋁單耗為16.1 kg/t-Al,噸鋁氟化鋁單耗下降了2.3 kg。氟化鋁單價按市場均價0.98萬元/t計算,則2017年下半年節(jié)約氟化鋁資金約349萬元。

      4 結(jié)束語

      負壓對電解槽生產(chǎn)非常重要,影響到凈化系統(tǒng)集氣效率,隨著工況會發(fā)生一些局部的改變,建議企業(yè)每年安排專人,進行2次以上的測試和調(diào)整。各電解鋁企業(yè)由于使用的電解槽容量不盡相同,生產(chǎn)過程中排煙量大小不一樣,每個企業(yè)電解槽負壓的合理區(qū)間也是不一樣的,需要技術(shù)人員進行實地的測試并合理制定。每臺電解槽保持合理的負壓,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害煙氣可以被均勻抽走,減少無組織排放,有利于改善電解車間作業(yè)環(huán)境;而且隨著集氣效率的提高凈化效率也得到保障,氟化物排放濃度低于國家環(huán)保標準(≤3 mg/m3),達到環(huán)保要求;同時,可以實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗、節(jié)約資金的目的。

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