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      純機(jī)械過速保護(hù)裝置觸發(fā)后事故配壓閥不能及時響應(yīng)的原因分析及處理

      2019-03-08 05:17:18楊應(yīng)武吳書林
      水電與抽水蓄能 2019年1期
      關(guān)鍵詞:圖拉壓閥油路

      楊應(yīng)武,吳書林

      (阿壩水電開發(fā)有限公司,四川省成都市 610041)

      0 引言

      某水電站為混流式機(jī)組,裝機(jī)容量為3×40MW,水輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速187.5r/min,飛逸轉(zhuǎn)速375r/min,額定水頭58.5m。水輪機(jī)調(diào)速器液壓系統(tǒng)由油壓裝置、主配壓閥、事故配壓閥、機(jī)械過速保護(hù)裝置組成。其中,機(jī)械過速保護(hù)裝置由圖拉博提供。水輪機(jī)過速保護(hù)主要有電氣一級過速保護(hù)、電氣二級過速保護(hù)以及機(jī)械過速保護(hù)。其過速保護(hù)響應(yīng)順序?yàn)殡姎庖患夁^速保護(hù)114%(且主配拒動)→電氣二級過速保護(hù)142%→機(jī)械過速保護(hù)150%。

      水電站1號機(jī)組在進(jìn)行靜態(tài)模擬調(diào)試時發(fā)現(xiàn),當(dāng)機(jī)械過速保護(hù)裝置(下文稱:圖拉博)動作后,其事故配壓閥未能及時響應(yīng)關(guān)閉導(dǎo)葉。從此現(xiàn)象可以判斷,機(jī)械過速保護(hù)裝置未能及時控制事故配壓閥關(guān)閉導(dǎo)葉。在實(shí)際運(yùn)行中的機(jī)組若發(fā)生此現(xiàn)象,將會因?qū)~滯后關(guān)閉引起機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速上升,甚至可能發(fā)生機(jī)組飛逸的現(xiàn)象[1]。如果不能徹底解決此問題,將會對機(jī)組的安全運(yùn)行帶來較大隱患,本文將通過因素排查法,利用理論計(jì)算,查找問題的根源,介紹其處理方法,為同行參考。

      1 原因分析

      1.1 事故配壓閥工作原理

      如圖1所示,正常情況下事故配壓閥P腔通入壓力油,O腔排油。同時,壓力油罐常壓油經(jīng)機(jī)械過速裝置及事故配壓閥電磁閥3→2腔,進(jìn)入事故配壓閥下腔R腔推動活塞向上移動。此時事故配壓閥只是串接在調(diào)速器主配壓閥到導(dǎo)葉接力器的控制油路中,即D→C與B→A各自相通,確保油路暢通。

      圖1 調(diào)速器液壓系統(tǒng)圖Figure 1 Hydraulic system diagram of governor

      當(dāng)機(jī)組甩負(fù)荷時,如果調(diào)速器發(fā)生故障,事故配壓閥電磁閥動作,此時事故配壓閥R腔泄油回路為1→4→5;當(dāng)機(jī)械過速動作時,其事故配壓閥下腔泄油回路為1→2→3→6→7,此時R腔油路切斷同時排壓,事故配壓閥上腔油壓推動活塞向下移動,切斷主配壓閥控制導(dǎo)葉開關(guān)的油路。與此同時事故配壓閥壓力油腔P→接力器關(guān)腔C,事故配壓閥排油腔O→接力器開腔A,從而使壓力油進(jìn)入導(dǎo)葉接力器關(guān)閉腔,使接力器迅速關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)機(jī)組過速狀態(tài)下的緊急停機(jī)[2]。

      1.2 原因分析

      根據(jù)工作原理可知,機(jī)械過速保護(hù)動作后,事故配壓閥通過下腔與回油管接通,活塞下移切斷主配壓閥,連通接力器開關(guān)腔實(shí)現(xiàn)導(dǎo)葉關(guān)閉,確保機(jī)組得到保護(hù)。當(dāng)出現(xiàn)響應(yīng)時間滯后,造成不能及時關(guān)閉導(dǎo)葉的主要原因有如下幾點(diǎn):

      (1)活塞與活塞缸出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。當(dāng)圖拉博動作后,在活塞上下油腔形成了油壓差,如果活塞有卡阻現(xiàn)象時,上腔油壓不能及時推動活塞下移,將會遲緩事故配壓閥的動作時間。

      (2)壓力油油質(zhì)差造成事故配壓閥內(nèi)部油孔有堵塞。如果事故配壓閥內(nèi)部油孔有堵塞現(xiàn)象,當(dāng)圖拉博動作后,由于油路不暢通,供油或泄油不及時均會延緩事故配壓閥動作時間。

      (3)圖拉博油路不暢。由于圖拉博控制油和回油油路均與事故配壓閥連接,因此,圖拉博動作后如果其油路不暢通仍然會延緩事故配壓閥動作時間。

      (4)泄油管路設(shè)計(jì)偏小。如果泄油管路直徑偏小,將會造成泄油流量受限,致使泄油不暢,依然會影響事故配壓閥活塞動作時間。

      1.3 原因排查

      根據(jù)上述原因分析,技術(shù)人員按照因素排除法,逐一對可能產(chǎn)生的原因進(jìn)行了檢查、試驗(yàn)。

      (1)檢查之前對3臺機(jī)組機(jī)械過速保護(hù)裝置進(jìn)行測試,當(dāng)圖拉博動作后,1、2、3號機(jī)組導(dǎo)葉關(guān)閉響應(yīng)時間分別為5.68s、5.12s、6.2s??梢钥闯?,3臺機(jī)組均有事故配壓閥不能及時響應(yīng)的現(xiàn)象。

      (2)直接手動將機(jī)組事故配壓閥事故停機(jī)電磁閥投入,事故配壓閥及接力器動作響應(yīng)時間均小于1s,滿足廠家技術(shù)文件要求。經(jīng)過電磁閥動作試驗(yàn),可以判斷,事故配壓閥本體活塞并無卡組現(xiàn)象,事故配壓閥內(nèi)部油路暢通。

      (3)對機(jī)械過速裝置的油路進(jìn)行檢查。分別對常壓管路Q、控制油管路A和泄油管路O接入0.7MPa壓縮空氣進(jìn)行吹掃檢查。檢查未發(fā)現(xiàn)油管路有任何堵塞及無雜渣現(xiàn)象,管路通氣正常。從感官上觀測,3支油管路出氣量基本一致。

      (4)將圖拉博拆除返廠檢測。根據(jù)廠內(nèi)動作試驗(yàn),圖拉博本體動作正常,反應(yīng)及時,油路暢通。

      (5)通過對電磁閥、管路及活塞檢查、試驗(yàn)結(jié)果分析,電磁閥動作正常、連接油管路暢通、事故配壓閥活塞無卡組現(xiàn)象,圖拉博油路暢通,設(shè)備本體無異常。因此,需要對事故配壓閥與圖拉博相連的泄油管路進(jìn)行核算。

      2 泄油管路核算

      從事故配壓閥運(yùn)動結(jié)構(gòu)看,如圖2所示,活塞行程為25mm,上下端面有效受力面積分別為S1=35.04cm2、S2=50.24cm2,壓力油油壓為P=4.0MPa,下腔R油管路為φ10×1mm銅管。筆者認(rèn)為,通過變水頭孔口出流計(jì)算方法可以驗(yàn)證管路設(shè)計(jì)是否合理。

      圖2 活塞運(yùn)動結(jié)構(gòu)模型圖Figure 2 Model diagram of piston motion structure

      2.1 計(jì)算泄油管嘴橫截面積S3

      式中S3——泄油管嘴橫截面積,m2;

      d——泄油管嘴直徑,m;

      π——常量,一般取3.14。

      2.2 計(jì)算活塞下移時間t

      根據(jù)變水頭孔口出流計(jì)算式[3]:

      式中t——活塞下移時間,s;

      H——活塞下移行程,m;

      S2——活塞下端面積,m2;

      S3——泄油管嘴橫截面積,m2;

      g——常數(shù),重力加速度,取10m/s2;

      μ——常數(shù),圓柱形外管路的流量系數(shù),取0.82。

      根據(jù)計(jì)算結(jié)果看,與3臺機(jī)組實(shí)測值偏差均不大于1s,考慮測量誤差因素,基本符合事實(shí)??梢猿醪脚袛?,其泄油管路直徑設(shè)計(jì)偏小。

      2.3 泄油管管徑核算

      按照廠家技術(shù)文件要求,事故配壓閥響應(yīng)時間不應(yīng)大于1s。即tˊ≤1s,此時按照式(2)可計(jì)算出泄油管的直徑。

      解得:

      式中′——泄油管嘴核算橫截面積,m2;

      H——活塞下移行程,m;

      S2——活塞下端面積,m2;

      t′——活塞下移時間,設(shè)1s;

      g——常數(shù),重力加速度,取10m/s2;

      μ——常數(shù),圓柱形外管路的流量系數(shù),取0.82。

      根據(jù)泄油管嘴核算橫截面積,計(jì)算核算后管路直徑d′:

      解得:

      式中d′——泄油管直徑,cm;

      S3′——泄油管嘴核算橫截面積,m2;

      π——常量,取3.14。

      根據(jù)上述原因分析可知,機(jī)械過速裝置泄油管路管徑偏小造成了事故配壓閥泄流不暢通,不能及時向下移動活塞關(guān)閉導(dǎo)葉?,F(xiàn)場測量事故配壓閥及過速裝置控制油管接口尺寸均為G28管螺紋,因此可將所有控制油管改為?28×3不銹鋼管。經(jīng)更換后,模擬試驗(yàn)機(jī)械過速動作試驗(yàn),導(dǎo)葉關(guān)閉響應(yīng)時間小于1s,滿足要求。

      3 結(jié)束語

      在機(jī)組調(diào)試過程中,靜態(tài)模擬試驗(yàn)時,試驗(yàn)人員關(guān)注的是機(jī)械過速保護(hù)裝置動作靈敏度及事故配壓閥關(guān)機(jī)時間。動態(tài)試驗(yàn)時,一般機(jī)組轉(zhuǎn)速上升至試驗(yàn)轉(zhuǎn)速時為了保證機(jī)組安全,試驗(yàn)人員都會立即手動關(guān)閉導(dǎo)葉至全關(guān),然后檢查機(jī)械過速裝置和事故配壓閥是否正確動作。因此,機(jī)械過保護(hù)裝置動作后事故配壓閥的響應(yīng)速度經(jīng)常被忽略。本文以某水電站1號機(jī)組為例,更多關(guān)注了保護(hù)動作后事故配壓閥的響應(yīng)速度問題,簡要介紹了水輪機(jī)機(jī)械過速保護(hù)裝置動作后,事故配壓閥不能及時響應(yīng)的原因和處理方法,為同行技術(shù)人員提供一些借鑒經(jīng)驗(yàn)。

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