張志強 藩苗苗 蒿秋軍
我單位理運行著三臺高干度注汽鍋爐設(shè)備,高干度注汽鍋爐設(shè)備對水質(zhì)的要求比一般鍋爐更加嚴格。膜式反滲透水處理設(shè)備是高干度注汽鍋爐給水的重要保障,具有產(chǎn)水水質(zhì)好、脫鹽率高、節(jié)約再生用鹽等優(yōu)點,能夠很好的滿足高干度注汽鍋爐設(shè)備的用水需求。但反滲透設(shè)備元件十分精密,同時存在維護要求高,維修成本高的缺點。
一、現(xiàn)狀調(diào)研與分析
注汽二隊的膜式反滲透設(shè)備利用反滲透原理可以極大的降低水處理中間水箱的電導率,再經(jīng)過樹脂罐對殘余硬度進行吸收,達到鍋爐給水硬度為0的目的。建站初期,膜式反滲透設(shè)備能將水的電導率由1000μS/cm降至15μS/cm,脫鹽率高達98.5%,膜式反滲透設(shè)備清洗周期為30天,樹脂罐再生周期為40天,相比于常規(guī)水處理,極大的減少了再生用鹽的消耗,節(jié)約了注汽成本。但由于設(shè)備每天24小時不間斷運行,隨設(shè)備運行時數(shù)不斷增長,巨大的工作壓力使膜式反滲透內(nèi)部元件出現(xiàn)各種問題,膜式反滲透設(shè)備的產(chǎn)水質(zhì)與量較建站初期均大幅下滑:2017年1月,膜式反滲透設(shè)備清洗周期僅為8天,提高了設(shè)備保養(yǎng)費用,且產(chǎn)水電導率高達400μS/cm,這導致樹脂罐再生周期縮短至4天,提高了再生用鹽的消耗,能夠節(jié)約注汽成本的優(yōu)勢越來越小。此外,由于設(shè)備結(jié)構(gòu)限制,對反滲透膜產(chǎn)水能力的檢測僅能以大支為單位進行(一大支內(nèi)包含6小支),每一大支內(nèi)部小支產(chǎn)水能力有好有壞,若整支進行更換,更換費用巨大,造成極大的資金浪費。
二、主要做法
針對膜式反滲透設(shè)備目前出現(xiàn)的種種問題,注汽二隊采取“加強反滲透產(chǎn)水檢測”、“改進設(shè)備保養(yǎng)方式”兩方面措施進行應對。
(一)加強反滲透制水檢測
(1)加強日常檢測
自膜式反滲透設(shè)備產(chǎn)水電導率突破400μS/cm起,注汽二隊決定將對膜式反滲透設(shè)備的日常檢測方式由對設(shè)備整體產(chǎn)水進行檢測變?yōu)檎w與每一大支分別進行檢測,并每天做好記錄。通過對產(chǎn)水質(zhì)量的動態(tài)觀察,結(jié)合當天設(shè)備運行工況,總結(jié)設(shè)備產(chǎn)水質(zhì)量變化的規(guī)律,分析影響設(shè)備產(chǎn)水質(zhì)量的因素,進而找到影響設(shè)備產(chǎn)水質(zhì)量的原因。
通過對產(chǎn)水水質(zhì)與工況對比分析,發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)水水量下降,提高增壓泵頻率時,膜式反滲透設(shè)備某大支產(chǎn)水電導率激增。初步判斷反滲透內(nèi)部小支膜之間的密封圈出現(xiàn)問題:由于增壓泵頻率提高,導致反滲透設(shè)備內(nèi)部壓力增大,導致密封圈失效,濃水躥入產(chǎn)水區(qū)域,導致產(chǎn)水電導率激增。
(2)改進檢測方式
注汽二隊通過對現(xiàn)場設(shè)備布局進行研究,在902#、903#水處理設(shè)備上加裝一套單支膜檢測流程,可將對膜式反滲透設(shè)備的檢測精度精確到小支,從而準確對每一小支反滲透膜的產(chǎn)水情況進行檢測,作為是否需要更換的依據(jù),從而減少了更換膜組件的費用,避免了資金的浪費。同時,在沒有檢測任務時,可將該流程并聯(lián)至反滲透流程中,以增加制水量,提高鍋爐使用效率。
(二)改進設(shè)備保養(yǎng)方式
膜式反滲透設(shè)備元件精密,設(shè)備對運行環(huán)境、保養(yǎng)方法的要求也十分嚴格。首先,為保障膜式反滲透設(shè)備產(chǎn)水,減少因結(jié)垢導致的制水量下降,在設(shè)備運行過程中需要使用隔膜泵不斷將阻垢劑打入設(shè)備。原先阻垢劑的加入位置位于反滲透增壓泵下游,快速的流速容易使阻垢劑未能與水充分混合就達到反滲透設(shè)備,未能使阻垢劑完全被利用,浪費了藥品。因此,注汽二隊將阻垢劑加入口挪至中間水箱上游,將阻垢劑加入流程后流入中間水箱,使阻垢劑與水得到充分的混合,再到達膜式反滲透設(shè)備,提高了阻垢劑的利用率,以減少藥品消耗。
此外,化學藥劑的選擇對膜式反滲透設(shè)備化學清洗效果起到?jīng)Q定性因素,注汽二隊近期不斷嘗試使用不同化學藥劑對膜式反滲透設(shè)備進行化學清洗,并對比不同藥劑清洗的效果,以找到最適合膜式反滲透設(shè)備的清洗藥劑。
三、主要效果
1、提高了產(chǎn)水質(zhì)量。通過對小支膜之間的密封圈進行更換,使反滲透產(chǎn)水電導率由400μS/cm降低至76μS/cm,極大的提高了膜式反滲透設(shè)備產(chǎn)水水質(zhì),降低了樹脂罐工作壓力,使樹脂罐再生周期由4天延長至7天,節(jié)約了再生用鹽。
2、降低了設(shè)備維修費用。通過單支膜檢測設(shè)備對小支反滲透膜分別進行檢測,從每一大支內(nèi)找出需要更換的小支反滲透膜,其他的小支反滲透膜可以繼續(xù)使用,從而降低了更換反滲透膜的費用。將單支檢測流程并聯(lián)至反滲透流程上,提高了設(shè)備制水量,從一定程度上延長了設(shè)備清洗周期。
3、通過更改阻垢劑加入口位置和選擇合適化學清洗藥劑,一個減少了膜式反滲透設(shè)備制水衰減速度,一個提高化學清洗效果,從而延長了膜式反滲透設(shè)備清洗周期,減少了藥品消耗以及對清洗用水的消耗。
設(shè)備維護費用從某種意義上來說也是注汽成本的一部分,通過觀察設(shè)備運行規(guī)律、改造設(shè)備流程等方法都能一定程度上的減少設(shè)備維護費用,從而降低注汽成本。維護成本的降低不僅要從不足之處想辦法,中間管理、使用環(huán)節(jié)也是需要重視的領(lǐng)域。還有其他降低設(shè)備維護費用的方法,需要我們舉一反三,去落實在生產(chǎn)的方方面面。