謝 鑫,劉德榮,陳 楠,鄧通通
(中國聯(lián)合工程公司,浙江杭州310052)
本項目高速車軸生產(chǎn)線年產(chǎn)車軸約4萬根,產(chǎn)品覆蓋客貨車車軸、城軌/地鐵車軸、高速車軸。生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備主要為環(huán)形加熱爐、快鍛液壓機(jī)組、連續(xù)式熱處理線。高速車軸熱加工生產(chǎn)線工藝流程如圖1所示:
圖1 車軸熱加工生產(chǎn)線工藝流程圖
車軸生產(chǎn)線鋼坯信息管理及跟蹤系統(tǒng)主要涉及到MES系統(tǒng)、環(huán)形加熱爐系統(tǒng)(含入爐讀碼裝置)、快鍛機(jī)組(含鍛后矯直)、鍛后連續(xù)熱處理系統(tǒng)(含鍛后冷床及上料掃碼裝置)之間的信息交互及跟蹤。在線采集單件車軸產(chǎn)品在加熱、鍛造、熱處理和成品檢驗環(huán)節(jié)的關(guān)鍵數(shù)據(jù),實現(xiàn)車軸產(chǎn)品全生命周期跟蹤。
車軸生產(chǎn)線MES管理服務(wù)器設(shè)置在工廠的自動化信息部機(jī)房,在環(huán)形爐控制室(與鍛機(jī)共用)、連續(xù)熱處理線控制室分別設(shè)置了MES管理工程師站,環(huán)形爐系統(tǒng)設(shè)置信息管理工控機(jī)、入爐讀碼信息管理上位機(jī)、環(huán)形爐PLC,快鍛機(jī)組設(shè)置信息管理服務(wù)器、鍛機(jī)PLC,熱處理線設(shè)置自動貼標(biāo)及掃碼工控機(jī)、熱處理控制PLC。它們之間采用超五類UTP或光纜連接,構(gòu)成工業(yè)以太網(wǎng),在同一網(wǎng)段給每個站點分配獨立的IP地址,采用TCP/IP協(xié)議進(jìn)行通信。總體架構(gòu)如圖2所示。
2.1.1 環(huán)形爐與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信
(1)生產(chǎn)換批時下發(fā)計劃:生產(chǎn)換批時,MES系統(tǒng)下發(fā)生產(chǎn)批信息到環(huán)形爐工控機(jī),工控機(jī)收到數(shù)據(jù)后存儲在本地生產(chǎn)任務(wù)數(shù)據(jù)庫中。
(2)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的讀?。涸谏a(chǎn)過程中,MES系統(tǒng)每隔十分鐘要讀取環(huán)形爐的爐溫、壓力、流量、裝爐支數(shù)、出爐支數(shù)等生產(chǎn)數(shù)據(jù),環(huán)形爐的這些生產(chǎn)數(shù)據(jù)存儲在環(huán)形爐PLC中,建立對應(yīng)的DB塊,并實時刷新,由MES系統(tǒng)根據(jù)需要直接讀取即可。
(3)鋼坯信息的讀?。涸诃h(huán)形爐PLC中,針對出爐鋼坯建立獨立的DB塊,當(dāng)對應(yīng)的鋼坯出爐后,環(huán)形爐PLC更新對應(yīng)的DB塊內(nèi)鋼坯信息,并發(fā)送出料信號給MES系統(tǒng),當(dāng)MES系統(tǒng)收到出爐完成信號,立即到環(huán)形爐相應(yīng)的DB塊中讀取正在出爐的鋼坯的信息。
(4)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理及報表生成:環(huán)形爐把生產(chǎn)信息及出爐鋼坯信息實時發(fā)送給MES系統(tǒng),同時,這些信息在環(huán)形爐工控機(jī)上也必須至少保留3個月,本地生成班報表、日報表,而月報表、年報表由MES系統(tǒng)整理生成。
2.1.2 鍛機(jī)與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信
鍛機(jī)從環(huán)形爐獲取鋼坯件次號以后,利用件次號從MES數(shù)據(jù)庫的計劃列表中讀取計劃信息。待鍛壓完成后,形成鍛壓工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù),存儲在鍛機(jī)的管理服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中,MES系統(tǒng)定時來讀取這些生產(chǎn)數(shù)據(jù),以供分析、統(tǒng)計,并形成報表。
2.1.3 連續(xù)熱處理與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信
(1)熱處理準(zhǔn)備時,操作工在MES工程師站畫面上選擇熱處理批號,同時MES將該批熱處理的設(shè)定代碼發(fā)送給熱處理PLC。當(dāng)上料處工人掛好料以后,掃碼發(fā)送給MES系統(tǒng),MES校驗該軸是否屬于該熱處理批號,并發(fā)送判斷信號給熱處理。
(2)熱處理掃碼上料時,掃碼機(jī)將車軸號傳輸?shù)絇LC的DB塊中,同時激活MES系統(tǒng)。MES利用車軸號從計劃表中獲取熱處理批號、工藝路徑編號等信息,把這些信息寫入熱處理PLC提供的DB塊中,形成生產(chǎn)工藝。
(3)MES系統(tǒng)根據(jù)熱處理PLC半小時采樣信號及下線信號,從熱處理PLC中讀取半小時爐溫記錄與工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)。其中,進(jìn)出冷床時間記錄與熱處理的時間記錄獨立采集,這些數(shù)據(jù)傳送到MES系統(tǒng)中以后合并成一張表單。
圖2 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖
因為鍛機(jī)處鋼坯為高溫紅料,沒法通過掃碼讀取鋼坯信息,鋼坯的識別只能依靠環(huán)形爐與鍛機(jī)之間的數(shù)據(jù)交換。
2.2.1 環(huán)形爐提供給鍛機(jī)的數(shù)據(jù)
環(huán)形爐提供給鍛機(jī)的數(shù)據(jù)為軸坯輸送到位信號、車軸號。依靠這些數(shù)據(jù)來識別來料鋼坯。
2.2.2 鍛機(jī)提供給環(huán)形爐的數(shù)據(jù)
鍛機(jī)提供給環(huán)形爐的數(shù)據(jù)為要料信號、故障信號。當(dāng)環(huán)形爐收到鍛機(jī)的要料信號后,環(huán)形爐自動出料,并將鋼坯輸送至指定位置。環(huán)形爐信息管理及物料跟蹤界面如圖3所示。
圖3 環(huán)形爐信息管理界面
軸坯鍛壓完成后,經(jīng)過矯直、冷床后,重新自動貼碼。在重新貼碼之前,矯直、冷床環(huán)節(jié)的來料識別及一些連鎖只能依靠快鍛機(jī)與熱處理的數(shù)據(jù)通信。
2.3.1 鍛機(jī)給熱處理的信號數(shù)據(jù)
(1)看門狗信號;
(2)送料連鎖信號,在收到這個信號之前,禁止送料輥運(yùn)行;
(3)送料完成信號,收到這個信號以后,允許送料輥運(yùn)行;
(4)軸坯長度信號,用于冷床內(nèi)對中控制;
(5)車軸ID號;
(6)取料連鎖信號,表示矯直機(jī)取料中,禁止矯直輥運(yùn)行;
(7)矯直完成取料信號,矯直輥允許運(yùn)行。
2.3.2 熱處理給鍛機(jī)的信號數(shù)據(jù)
(1)看門狗信號;
(2)運(yùn)走完成信號、運(yùn)料連鎖信號:送料輥正在運(yùn)行,禁止送料動作;
(3)車軸到位信號:車軸到矯直機(jī)取料位,允許矯直機(jī)取料,沒收到此信號,則禁止取料。
在環(huán)形爐進(jìn)料端及連續(xù)熱處理線的上料位置設(shè)置識標(biāo)系統(tǒng),當(dāng)軸坯到達(dá)工序的入口位置,通過識標(biāo)系統(tǒng)掃碼獲得車軸身份證ID號(車軸號),依據(jù)車軸號檢索出該車軸的相關(guān)信息以備本工序使用。
2.4.1 環(huán)形爐與識標(biāo)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信
(1)環(huán)行爐入爐時,自動識標(biāo)裝置讀取軸坯二維碼,發(fā)送至環(huán)形爐,匹配出當(dāng)前鋼坯的鋼坯信息,形成識標(biāo)結(jié)果及鋼坯信息,接下來進(jìn)行入爐跟蹤。
(2)環(huán)行爐PLC發(fā)送給識標(biāo)裝置的連鎖信號有鋼坯到位信號、掏爐信號(因為此時掏出來的料為高溫?zé)崃希乐棺R標(biāo)掃碼儀的鏡頭被烤壞,識標(biāo)裝置一旦收到掏料信號,會自動把鏡頭縮回保護(hù));識標(biāo)裝置發(fā)送給環(huán)形爐PLC的信號為識標(biāo)成功或識標(biāo)失敗信號。
(3)環(huán)行爐上料時如果識標(biāo)掃碼不成功,由操作工根據(jù)現(xiàn)場標(biāo)識的情況進(jìn)行處理,如果能目視識別內(nèi)容,則人工補(bǔ)錄,如果不能人工識別標(biāo)識內(nèi)容,則當(dāng)前鋼坯做下線處理,不允許入爐。
2.4.2 熱處理與識標(biāo)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信
熱處理上線時,掃碼槍掃描二維碼信息到熱處理系統(tǒng)的PLC指定的DB數(shù)據(jù)塊,由MES系統(tǒng)根據(jù)掃描到的ID號判斷當(dāng)前軸坯是否屬于本熱處理批次之內(nèi),如屬于本批次,則下發(fā)熱處理工藝所需要的數(shù)據(jù)至熱處理PLC。如果不屬于本批次,則在熱處理上位機(jī)及現(xiàn)場的掃碼終端同步顯示錯誤信息,不允許當(dāng)前軸坯上線,提醒操作工做下線處理。
熱加工是高速車軸生產(chǎn)線中極為重要的一個環(huán)節(jié),必須對生產(chǎn)過程信息進(jìn)行采集、記錄及保存,以便追溯。通過以太網(wǎng)把環(huán)形爐、快鍛機(jī)組、熱處理、MES系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)串接起來,各系統(tǒng)之間進(jìn)行快速而可靠的數(shù)據(jù)交換,系統(tǒng)驗收使用至今已有將近一年時間,使用可靠穩(wěn)定,實時自動采集加熱、鍛造、熱處理和成品檢驗關(guān)鍵工序的信息,一方面為全線自動化生產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支撐,大大減少了生產(chǎn)線人工的投入,同時實現(xiàn)了車軸產(chǎn)品信息的可追溯性和全生命周期跟蹤管理,為實現(xiàn)智能制造及智能工廠打下了基礎(chǔ)。