舒藝,劉曉勇,任貴河
(寶武集團(tuán)八鋼公司股份煉鐵廠)
八鋼B高爐有效容積2500m3,于2009年2月28日建成投產(chǎn)。2018年12月開始,該高爐1#鐵口偏西第二塊冷卻壁(TE1274)、3#鐵口偏西第二塊冷卻壁(TE1276)、標(biāo)高9.2m處爐缸溫度開始升高,至2019年4月熱電偶溫度顯示內(nèi)環(huán)最高溫溫度達(dá)590℃,嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。為了消除隱患,煉鐵二分廠緊急成立護(hù)爐小組,通過溝通交流,對爐缸側(cè)壁溫度異常升高的原因進(jìn)行分析,并采取了應(yīng)對措施。
B高爐爐缸采用大塊炭磚加陶瓷杯墊結(jié)合的結(jié)構(gòu),爐缸結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。爐底水冷封板上滿鋪1層石墨碳塊,其上滿鋪2層半石墨焙燒碳塊、1層微孔碳磚和1層超微孔碳磚,爐底厚度2000mm。上設(shè)兩層剛玉莫來石陶瓷墊,高度800mm。爐缸陶瓷杯外側(cè)環(huán)砌進(jìn)口超微孔碳磚。爐缸上部環(huán)砌國產(chǎn)半石墨焙燒碳塊,死鐵層和鐵口區(qū)域的碳磚局部加厚。爐缸碳磚內(nèi)砌剛玉質(zhì)陶瓷杯。爐缸及風(fēng)口段采用光面鑄鐵冷卻壁;爐腹、爐腰、爐身下部采用銅冷卻壁。高爐采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),軟水總循環(huán)水量5096 m3/h,進(jìn)水溫度控制在45±2℃,水溫差控制在6℃。
圖1 爐缸結(jié)構(gòu)示意圖
自2018年12月開始,B高爐1#鐵口下方,標(biāo)高9.2m處位號TE-1274爐缸溫度;3#鐵口下方,標(biāo)高9.2m處位號TE-1276爐缸溫度出現(xiàn)明細(xì)上升趨勢,至2019年4月TE-1274熱電偶監(jiān)測最高溫溫度達(dá)590℃。爐缸側(cè)壁TE-1274、TE-1276溫度變化趨勢圖,如圖2。
通過計(jì)算得出:1#鐵口右下方TE-1273(74)監(jiān)測點(diǎn)原碳磚厚度為1590mm,現(xiàn)在殘存碳磚厚度為469mm。3#鐵口左下方TE-1275(76)監(jiān)測點(diǎn)原碳磚厚度1590mm,殘存碳磚厚度為683mm。
圖2 爐缸側(cè)壁TE-1274、TE-1276溫度變化趨勢(治理前的溫度變化)
(1)爐缸區(qū)域爐墻內(nèi)部有氣隙。爐皮與冷卻壁之間,冷卻壁與爐缸環(huán)碳之間存在氣隙,風(fēng)口區(qū)域的煤氣流在此之間的氣隙中流竄,傳遞熱量,導(dǎo)致爐缸區(qū)域碳磚溫度升高、冷卻壁冷卻進(jìn)出水水溫差升高、爐皮溫度升高。
(2)爐缸區(qū)域內(nèi)部環(huán)碳碳磚出現(xiàn)環(huán)裂現(xiàn)象,影響傳熱。因碳磚溫度無法正常向外傳遞出去,造成爐缸溫度升高。
(3)長期的淺鐵口出鐵,導(dǎo)致該鐵口周圍區(qū)域爐缸內(nèi)碳磚沖刷侵蝕加劇,造成爐缸碳磚溫度升高。正常生產(chǎn)時(shí),1#、3#鐵口深度均維持在3100~3300mm,但在2018年12月至2019年4月,此爐缸碳磚溫度升高期間,鐵口深度只能維持在2500~2800mm。
(4)該區(qū)域位于鐵口中心線以下1m位置,由于長期爐缸環(huán)流的影響此,易造成爐缸側(cè)壁陶瓷杯受到侵蝕,使1150℃等溫線在爐缸此部位外移,造成熱電偶監(jiān)測溫度升高。
針對爐缸側(cè)壁溫度升高情況,從2019年4月開始采取配加高鈦礦護(hù)爐措施,鈦負(fù)荷控制在10~12kg/t。在配加高鈦礦護(hù)爐過程中,關(guān)注爐缸側(cè)壁溫度變化情況,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度變化及時(shí)調(diào)整高鈦礦用量,防止鈦礦用量過高造成爐缸不活、渣鐵流動性過差鐵水粘罐的情況發(fā)生。
維護(hù)好鐵口是防止側(cè)壁溫度波動和保證爐缸長壽的最基本要求。當(dāng)鐵口深度逐步降低,爐缸側(cè)壁溫度逐步升高,超過200℃時(shí),必須調(diào)整炮泥成分,提高炮泥質(zhì)量,使炮泥耐渣鐵沖刷并易與磚襯結(jié)合成牢固的保護(hù)層。在鐵口日常管理中,打泥量控制在300kg/次,鐵口深度穩(wěn)定在2900-3100mm;提高出鐵準(zhǔn)點(diǎn)率、控制鐵口單次出鐵量和出鐵時(shí)間,以平衡1#、3#鐵口的出鐵量。這些措施的實(shí)施對緩解B高爐側(cè)壁溫度的升高發(fā)揮了積極作用。
將冷卻水的進(jìn)水溫度降至45℃,嚴(yán)格控制冷卻水進(jìn)水溫度,確保進(jìn)水溫度在規(guī)定的45±1℃。
通過優(yōu)化高爐操作,抑制邊緣氣流、活躍中心、減弱渣鐵環(huán)流沖刷侵蝕,遏制爐缸側(cè)壁溫度升高。
采取這些護(hù)爐措施后,爐缸側(cè)壁溫度控制程度并未達(dá)到理想的效果,在這期間,曾多次發(fā)生因溫度過高而被迫限風(fēng)生產(chǎn)的情況。
2019年5月10日對風(fēng)口布局、進(jìn)風(fēng)面積進(jìn)行了調(diào)整,將爐缸側(cè)壁溫度較高的上方30#風(fēng)口堵死,風(fēng)口面積由0.3269m2縮小到0.3156m2。
針對B高爐高爐爐缸侵蝕情況,制定了相應(yīng)的規(guī)章制度,加強(qiáng)檢查維護(hù),要求風(fēng)口平臺必須有人維護(hù)。嚴(yán)格按照規(guī)章制度對爐體各段冷卻壁水溫進(jìn)行檢測并記錄:當(dāng)水溫差出現(xiàn)異常波動時(shí),增加檢查頻次,爐缸水溫差半小時(shí)檢測一次,爐皮溫度每班檢測兩次;要求值班工長密切關(guān)注爐缸側(cè)壁溫度變化趨勢,每兩個(gè)小時(shí)記錄一次熱偶溫度;崗位人員對異常情況要及時(shí)向相關(guān)人員匯報(bào),并采取有效措施。
為了消除串煤氣對爐缸溫差及側(cè)壁溫度的影響,對高爐爐缸區(qū)域進(jìn)行壓力灌漿。實(shí)施方案明確了高爐灌漿料選擇高導(dǎo)熱碳焦灌漿密封料以及灌漿位置、開孔直徑及深度、灌漿壓力、保壓時(shí)間等。于2019年4月19日、5月20日兩次對爐缸進(jìn)行帶風(fēng)灌漿作業(yè),此次灌漿在爐缸區(qū)域共計(jì)開孔32個(gè)(灌漿孔開孔分布如圖所3所示)。合計(jì)壓入量2200kg。高爐爐缸灌漿料必須具有的性能:灌注時(shí)具有非常好的流動性能,灌注后具有低溫和中高溫固結(jié)性能;具有良好的導(dǎo)熱性能、非常高的常溫、高溫強(qiáng)度及非常好的體積穩(wěn)定性。
圖3 灌漿孔開孔分布圖
針對爐缸側(cè)壁碳磚溫度升高現(xiàn)狀,B高爐采取了一系列治理措施:4月19日實(shí)施爐缸第一次灌漿,灌漿量10t;4月29日按護(hù)爐計(jì)劃開始實(shí)施;5月10日利用休風(fēng)機(jī)會調(diào)整風(fēng)口面積堵30#風(fēng)口;5月20日實(shí)施爐缸第二次灌漿處理,灌漿量12t。最終爐缸側(cè)壁TE-1274、TE-1276溫度呈現(xiàn)下降變化趨勢。爐缸四周的煤氣被有效封堵,異常溫度現(xiàn)象得到有效治理,消除了影響高爐安全生產(chǎn)的重大隱患。爐缸側(cè)壁TE-1274、TE-1276溫度變化趨勢如圖4所示。
圖4 爐缸側(cè)壁TE-1274、TE-1276溫度變化趨勢(治理后的溫度變化)
(1)高鈦礦能起到護(hù)爐效果,但鐵水中鈦含量要控制合理,鈦合量太高易造成爐缸不活、渣鐵流動性差、鐵水粘罐,鈦合量太低則起不到護(hù)爐效果。
(2)加強(qiáng)鐵口日常管理對處理鐵口下面?zhèn)缺跍囟壬哂蟹e極作用。
(3)在保持高爐穩(wěn)定順行的前提下,合理控制爐內(nèi)邊緣與中心兩股氣流,保持爐缸中心活躍,可有效降低渣鐵環(huán)流沖刷侵蝕。
(4)灌漿可有效消除爐墻內(nèi)部有氣隙,關(guān)鍵是灌漿料、灌漿孔的選擇及灌漿過程的控制要恰當(dāng)。