丁志偉,李嘉奇,趙靖影,張明輝,殷昌盛,何理
(1.中國石油集團工程技術(shù)研究院有限公司,北京 102206;2.西南油氣田分公司勘探事業(yè)部,成都 610000;3.西南油氣田分公司開發(fā)事業(yè)部,成都 610021;4.中國石油天然氣股份公司塔里木油田分公司,新疆庫爾勒 841000;5.渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司,河北任丘 062552;6.川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,成都 610052)
鎣北1井是西南油氣田分公司在四川盆地川東地區(qū)華鎣山北段曾家山西潛伏構(gòu)造布置的一口預(yù)探井,為探索下古生界震旦系燈四段、寒武系龍王廟組,兼探洗象池組地層含氣性,對尋找后備氣藏,拓展資源戰(zhàn)略空間具有重要意義。
鎣北1井采用φ333.4 mm鉆頭鉆至井深3660 m中途完鉆,擬下入φ273.05 mm套管固井,封固上部相對低壓地層,為下步鉆進創(chuàng)造條件。該井在本開鉆井期間漏層分布廣,在993.00~3308.98 m井段均有分布,在長興組、龍?zhí)督M、茅口組、韓家店組、小河壩組、洗象池組、高臺組累計有20個漏層,最大漏速82 m3/h,中途完鉆鉆井液密度為1.20 g/cm3,通過軟件模擬推算地層ECD值為1.24 g/cm3,固井施工井漏風(fēng)險大;油氣顯示活躍,在鉆井過程中,龍?zhí)督M、茅口組、梁山組、龍馬溪組、十字鋪組、桐梓組、洗象池組、高臺組、長興組存在22個油氣顯示,其中桐梓組(2365.50~2367.00 m)全烴峰值高達95.6497%,井漏和氣竄共存,安全密度窗口窄(1.20~1.24 g/cm3),固井防竄防漏的漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計難度大,固井施工過程兼顧壓穩(wěn)和防漏風(fēng)險大;環(huán)空間隙大,井眼不規(guī)則,混漿嚴重,影響頂替效率和固井質(zhì)量;低溫低密度水泥漿強度低及發(fā)展慢,候凝時間長,竄氣風(fēng)險大。
針對該井存在的上述固井技術(shù)難點,采用正注反擠固井施工方案,正注水泥漿封固2400~3660 m,采用密度為1.23 g/cm3低密度高強度韌性防氣竄水泥漿體系封固2400~3000 m井段,密度為1.90 g/cm3常規(guī)密度韌性防竄水泥漿體系封固3000~3660 m井段;反擠裸眼段490~2400 m井段,采用密度為1.23 g/cm3低密度高強度韌性防氣竄水泥漿體系;反擠重合段0~490 m井段,采用密度為1.90 g/cm3常規(guī)密度韌性防竄水泥漿體系。
低密度高強度韌性防竄水泥漿體系采用玻璃微珠為減輕材料,配合微硅、懸浮穩(wěn)定劑DRK-3S、增強材料DRB-1S、早強劑DRA-1S,確保了低密度水泥漿體系的沉降穩(wěn)定性,水泥石強度發(fā)展快;結(jié)合具有火山灰活性的膨脹增韌材料DRE-300S[1],促進了水泥水化反應(yīng)速率,提高了水泥漿的強度,縮短了水泥漿稠化過渡時間,水泥漿SPN值均小于3,具有良好的防氣竄性能[2-5]。
膨脹增韌材料DRE-3S與水泥水化產(chǎn)物反應(yīng)生成具有晶格膨脹的晶體物質(zhì),使水泥石表現(xiàn)出微膨脹特性。另外利用膨脹增韌材料DRE-300S中的增韌材料自身的低彈性模量實現(xiàn)了水泥石的低彈性模量,保障了水泥石的結(jié)構(gòu)完整性[6-9],防止后期作業(yè)因井筒溫度壓力變化,引發(fā)環(huán)空微間隙,導(dǎo)致環(huán)空帶壓。低溫下,早強劑DRA-1S促進增強材料DRB-1S中的超細水泥水化反應(yīng),超細水泥水化產(chǎn)物通過顆粒級配提高堆積密實度,從而提高水泥石低溫下的抗壓強度[10-13]。
水泥漿中摻入中低溫緩凝劑DRH-1L和抗鹽降失水劑DRF-1S,使其稠化時間可調(diào),保障了施工安全。因此,低密度高強度韌性防竄水泥漿體系具有沉降穩(wěn)定性好、零析水、稠化時間可調(diào)等良好的綜合性能,且水泥石彈性模量小于7 GPa,具有微膨脹特性,領(lǐng)漿頂部30 ℃下48 h強度為9.5 MPa,循環(huán)溫度62 ℃下24 h強度為14.5 MPa,62 ℃下靜膠凝強度7.5 h起強度,正注和反擠水泥漿性能均滿足固井施工要求。實驗數(shù)據(jù)見表1,水泥漿配方如下。
1#(正注水泥漿領(lǐng)漿)四川嘉華G級水泥+50%玻璃微珠+15%DRB-1S+8%DRE-3S+4%防竄增韌材料DRT-1S+4%DRA-1S+5%微硅+1.3%分散劑DRS-1S+1.1%穩(wěn)定劑DRK-3S+3.5%DRF-1S+0.8% DRH-1L+0.5%消泡劑DRX-1L+0.5%抑泡劑DRX-2L+105%現(xiàn)場水,密度為1.23 g/cm3
2#(正注水泥漿尾漿)四川嘉華G級水泥+6%增韌材料DRE-1S+4%DRT-1S+0.8%DRS-1S+2.5%DRF-1S+5%微硅+0.5%DRH-1L+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+46%現(xiàn)場水,密度為1.90 g/cm3
3#(反擠水泥漿領(lǐng)漿)四川嘉華G級水泥+15%DRB-1S+8%DRE-3S+4%DRT-1S+50% 玻璃微珠+4%DRA-1S+1.3%DRS-1S+1.1%DRK-3S+5%微硅+3.5%DRF-1S+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+105.8%現(xiàn)場水,密度為1.23 g/cm3
表1 正注和反擠水泥漿性能
4#(反擠水泥漿尾漿)四川嘉華G級水泥+6%DRE-1S+4%DRT-1S+0.8%DRS-1S+5%微硅+2.5%DRF-1S+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+46.5%現(xiàn)場水,密度為1.90 g/cm3
配套開發(fā)了抗污染沖洗隔離液,該隔離液具有抗污染、沖洗、隔離一體化的三重特性,其中使用高溫懸浮劑DRY-S1、DRY-S3可提高體系沉降穩(wěn)定性;沖洗液DRY-1L、DRY-2L為親油表面活性劑、親水表面活性劑,配合使用具有良好的潤濕反轉(zhuǎn)作用,提高界面親水性,增強了二界面與水泥漿基體的膠結(jié)作用力;棱形材料DRW-2S為棱形顆粒,強化井壁的物理沖刷作用力,提高沖洗效率;抗污染劑DRP-1L是通過螯合、絡(luò)合、同種電荷排斥等作用降低了絮凝結(jié)構(gòu)內(nèi)聚力,提高水泥漿與鉆井液的相容性和污染漿體的流動性,保障固井施工安全。該抗污染沖洗隔離液密度為1.12 g/cm3,漏斗黏度為36 s,62 ℃沉降穩(wěn)定性為0.01 g/cm3。其配方如下。
抗污染沖洗隔離液 現(xiàn)場水+3%DRY-S1+3%DRY-S3+6%DRY-1L+3%DRY-2L+25%DRW-2S+0.5%DRX-1L+6%DRP-1L
實驗使用清水和該抗污染沖洗隔離液分別沖洗鉆井液,旋轉(zhuǎn)黏度計以100 r/min的轉(zhuǎn)速沖洗干凈轉(zhuǎn)子的時間分別為40、30 s,使用清水沖洗后轉(zhuǎn)筒表面有輕微油水膜,而使用該抗污染沖洗隔離液沖洗的轉(zhuǎn)筒表面無油水膜,沖洗干凈,說明該抗污染沖洗隔離液沖洗效果良好,可保障固井施工安全。
對該抗污染沖洗隔離液進行了污染實驗,結(jié)果見表2。由污染實驗結(jié)果可知,由于抗污染隔離液的間隔作用,水泥漿與鉆井液7∶3混漿初始稠度由24 Bc降低至水泥漿與隔離液混漿的13 Bc,混漿流動性明顯改善,避免了水泥漿與鉆井液直接接觸增稠,降低井漏風(fēng)險及井下復(fù)雜情況。
表2 抗污染沖洗隔離液污染實驗
1)鉆井期間漏失嚴重,漏層分布廣,累計20個漏層,最大漏速為82 m3/h,推算井底ECD為1.24 g/cm3,固井施工井漏風(fēng)險大。針對井漏風(fēng)險,采取如下配套工藝技術(shù)措施:①優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu),設(shè)計正注低密度水泥漿封固2400~3000 m井段,常規(guī)密度水泥漿封固3000~3660 m井段,兼顧壓穩(wěn)和防漏,為反擠施工創(chuàng)造條件;②設(shè)計抗污染沖洗隔離液密度為1.12 g/cm3,具有抗污染、沖洗、隔離、降低注替過程環(huán)空液柱壓力四重特性;③設(shè)計入井清水10 m3,領(lǐng)漿配漿水20 m3,密度為1.0 g/cm3,進一步降低注替過程環(huán)空液柱壓力,從而降低施工井漏風(fēng)險。
2)油氣顯示活躍,在鉆井過程中,存在22個油氣顯示,全烴峰值高達95.65%,兼顧壓穩(wěn)和防漏漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計困難,固井施工過程井漏風(fēng)險大。針對壓穩(wěn),采取如下配套工藝技術(shù)措施:①創(chuàng)新采用正注(低密度+常規(guī)密度)和反擠(低密度+常規(guī)密度)施工工序,較單純采用常規(guī)密度正注反擠更能確保水泥漿返高,同時能兼顧壓穩(wěn)和防漏;②采用常規(guī)密度防竄水泥漿體系,稠化時間短、強度發(fā)展快的尾漿封隔井底活躍的層位,為反擠施工創(chuàng)造條件;③固井施工前,充分循環(huán)洗井一個循環(huán)周以上,消除后效,降低竄氣風(fēng)險。
3)井底溫度低,低溫條件下低密度水泥漿體系頂部強度發(fā)展慢。優(yōu)化水泥漿配方:①摻入早強劑DRA-1S,提高低密度水泥漿頂部強度發(fā)展及早期強度;②采用玻璃微珠、增強材料DRB-1S、微硅、水泥顆粒級配,提高水泥漿的致密性,實現(xiàn)緊密堆積;③摻入懸浮穩(wěn)定劑DRK-3S,提高低密度水泥漿體系沉降穩(wěn)定性。
4)環(huán)空大,井眼不規(guī)則(1700~1900 m井段存在“大肚子”),套管居中度不易保證,頂替效率不易保障,影響固井質(zhì)量。采取如下配套工藝技術(shù)措施:①適當(dāng)增加扶正器,重合段3根套管一只φ320 mm普通剛性扶正器,裸眼井段2根套管一只φ320 mm螺旋倒角剛性扶正器,保證套管居中度,有利于提高沖洗頂替效率;②注替施工排量為1.8~2.4 m3/min,實現(xiàn)紊流頂替,提高沖洗頂替效率;③采用軟件模擬計算沖洗頂替效率,為施工參數(shù)設(shè)計提供依據(jù)。
5)其他配套工藝措施。
①通井技術(shù)措施。對阻卡井段進行反復(fù)劃眼,確保井眼暢通、無阻卡、無沉砂,確保套管順利下到設(shè)計井深。通井鉆具組合如下:第一次通井:φ333.4 mm鉆頭+雙母接頭+φ330 mm扶正器1只+φ228.6 mm鉆鋌3根+原鉆具組合;第二次通井:φ333.4 mm鉆頭+雙母接頭+φ330 mm扶正器1只+φ228.6 mm鉆鋌1根+φ325 mm扶正器1只+φ228.6 mm鉆鋌1根+φ325 mm扶正器1只+φ228.6 mm鉆鋌1根+原鉆具組合。
通井必須注意噸位變化,不能猛提猛放,以防阻卡;每次遇阻噸位不能超過5 t,對掛卡、遇阻及全角變化率大的井段必須加強劃眼,通井到位后堅持短程起下鉆并大排量循環(huán)鉆井液不少于2個循環(huán)周,使井眼干凈、無垮塌、無沉砂、無后效。
②管串組合。引鞋+管鞋+套管(φ273.05 mm×TP110TS×13.84 mm×TPCQ)×5根+浮箍+套管(φ273.05 mm ×TP110TS×13.84 mm×TPCQ)×5根+浮 箍+套 管(φ273.05 mm×TP110TS×13.84 mm×TPCQ)×323根+雙公短節(jié)+套管掛+聯(lián)入。
套管下入井深3658 m;口袋長度為2 m;設(shè)計碰壓位置為井深3558 m;下水泥塞100 m。
1)套管強度。套管尺寸×鋼級×壁厚×扣型為φ273.05 mm×TP110TS×13.84 mm×TPCQ,質(zhì)量為90.33 kg/m,抗拉強度為8549 kN,抗擠強度為49.7 MPa,抗內(nèi)壓強度為67.3 MPa。
2)套管強度校核條件。強度校核方法為三軸應(yīng)力校核,地層水密度為1.05 g/cm3,儲層類型為氣層,下開最大鉆井液密度為2.10 g/cm3,套管類型為技術(shù)套管,下開最小鉆井液密度為1.47 g/cm3,未考慮彎曲,天然氣相對密度為0.55 g/cm3,掏空系數(shù)取100%。
3)套管強度校核結(jié)果。套管位置為0~3658 m井段,段長為3658 m;套管累計質(zhì)量為330.42 t;套管抗拉強度安全系數(shù)為3.12;套管抗擠安全系數(shù)為1.15;套管抗內(nèi)壓安全系數(shù)為1.22。
4)套管強度校核曲線。采用三軸應(yīng)力強度校核方法對管柱進行抗拉、抗擠、抗內(nèi)壓強度校核,校核曲線如圖1套管強度校核曲線所示。由圖1可以看出,三軸抗拉強度隨井深的增加而降低,井口最后1根套管所受的抗拉載荷最高,為管柱的浮重;管柱按100%掏空系數(shù)校核,抗擠強度隨井深的增加而增大,井底套管所受抗擠強度最大,為管外液柱壓力;抗內(nèi)壓強度由于管柱底部有液柱壓力的擠壓作用,抗內(nèi)壓強度隨井深的增加而降低。
1)扶正器安放原則。重合段為0~490 m井段,每3根套管安放1只外徑為φ320 mm的普通鋼性扶正器,一共需要15個;裸眼井段為490~3658 m井段,每2根套管安放1只外徑為φ320 mm的螺旋倒角鋼性扶正器,一共需要144個。
2)套管居中度計算結(jié)果。套管居中度模擬結(jié)果圖2所示。由圖2可知,重合段套管居中度為72.99%,裸眼段套管居中度為62.31%,平均值為67.6%,滿足固井規(guī)范中的大于67%的要求。良好的套管居中有利于提高沖洗頂替效率,保障水泥環(huán)均勻性,提高固井質(zhì)量。
圖1 套管強度校核曲線
圖2 套管居中度模擬
模擬注替過程,井口壓力為2~10 MPa,如圖3所示。由圖3可知,固井施工前期入井隔離液、清水密度比鉆井液低,泵壓逐漸升高,當(dāng)密度為1.90 g/cm3的尾漿入井量達到一定量時,管內(nèi)壓力與管外液柱壓力和環(huán)空摩阻達到平衡,泵壓顯示為0。隨著替漿清水逐漸增加,管內(nèi)液柱壓力降低,同時入井隔離液、沖洗液逐漸返出環(huán)空,管外液柱壓力也逐漸降低,管內(nèi)壓力與管外液柱壓力和環(huán)空摩阻達到平衡時,泵壓顯示為0;替漿后期,水泥漿返出環(huán)空后,泵壓逐漸增加。
圖3 固井施工中井口壓力模擬
井底(3660 m)、關(guān)注點(顯示段3390.00~3391.00 m)、關(guān)注點(漏層高臺組3308.50~3308.98 m井段)ECD如圖4所示。
圖4 模擬注替施工過程井底、關(guān)注點ECD
由圖4可以看出,模擬注替過程,井底ECD為1.18~1.29 g/cm3;高臺組顯示段3390.00~3391.00 m當(dāng)量密度為1.17~1.25 g/cm3,頂替到位可以壓穩(wěn)氣層;漏層高臺組3308.50~3308.98 m井段當(dāng)量密度為1.17~1.25 g/cm3,注替施工過程井漏風(fēng)險小。
鉆井過程中排量為50 L/s,φ228.6 mm鉆鋌處鉆井液流速為0.85 m/s,按φ273.05 mm套管外返速0.85 m/s設(shè)計施工排量為35 L/s;綜合井下實際情況和頂替效率,設(shè)計固井施工排量為30~40 L/s。根據(jù)固井施工漿柱結(jié)構(gòu)、固井施工參數(shù),模擬不同注替排量下全井頂替效率,模擬結(jié)果如圖5~圖7所示。
圖5 鉆井液注替排量為30 L/s時頂替效率模擬
圖6 鉆井液注替排量為35 L/s時頂替效率模擬
由圖5~圖7可知,模擬注替排量為30 L/s,全井平均頂替效率為93.15%;擬注替排量為35 L/s,全井平均頂替效率為95.27%;擬注替排量為40 L/s,全井平均頂替效率為96.68%,注替排量為35 L/s與40 L/s頂替效率相差不大,綜合考慮頂替效率和井下復(fù)雜情況等因素,固井施工注替排量取35 L/s。
圖7 鉆井液注替排量為40 L/s時頂替效率模擬
根據(jù)鎣北1井φ273.05 mm套管固井存在的技術(shù)難點,采用低密度高強度韌性防竄水泥漿技術(shù)、抗污染沖洗隔離液一體化技術(shù)、軟件模擬、優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu)、正注反擠等配套技術(shù),順利完成了該井的固井施工。測井解釋結(jié)果為,固井質(zhì)量合格率為85%,優(yōu)質(zhì)率為65%,保證了固井施工安全和固井質(zhì)量,實現(xiàn)了對套管鞋、井口段、主要顯示地層進行了良好封固,為鎣北1井下步鉆進創(chuàng)造條件。
1.開發(fā)的低密度高強度韌性防竄水泥漿,領(lǐng)漿稠化時間為182 min,30 ℃領(lǐng)漿頂部48 h強度為9.5 MPa,領(lǐng)漿循環(huán)溫度(62 ℃)24 h強度為14.5 MPa,水泥石彈性模量為5.8 GPa。該水泥漿具有良好的綜合性能,滿足現(xiàn)場固井施工對水泥漿性能的要求。
2.創(chuàng)新采用低密度和常規(guī)密度水泥漿進行正注反擠,兼顧壓穩(wěn)和防漏,確保施工順利。
3.采用低密度高強度韌性防竄水泥漿、抗污染沖洗隔離液技術(shù)、軟件模擬、優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu)、正注反擠等配套工藝技術(shù)措施,有效保證了鎣北1井φ273.05 mm套管固井順利施工,固井質(zhì)量合格率為85%,優(yōu)質(zhì)率為65%。