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      脫介弧形篩的工藝效果分析

      2019-03-29 12:26:04吳朝蕩苑金朝魏松陽張旭磊段程鵬
      煤炭加工與綜合利用 2019年1期
      關(guān)鍵詞:篩面精煤弧形

      吳朝蕩,苑金朝,魏松陽,楊 曌,張旭磊,段程鵬

      (1.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300; 2.唐山國華科技國際工程有限公司,河北 唐山 063020)

      1 概 述

      弧形篩是一種固定弧形條縫篩,其篩面在縱向呈圓弧形,篩條橫向排列。料漿以一定的速度沿切線方向給入篩面,離心力的作用使料漿層緊貼篩面運(yùn)動(dòng)。被切割的這部分含有細(xì)粒的料漿,在離心力的作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)物,未被切割的部分含有粗粒的料漿,越過篩條成為篩上產(chǎn)物。該篩具有處理量大,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)工作量較小,投資費(fèi)用少等優(yōu)點(diǎn)。在選煤廠,弧形篩廣泛用于液固比相對(duì)較大的物料預(yù)先脫水、脫泥和脫介。21世紀(jì)以來,重介質(zhì)選煤工藝技術(shù)在我國得到大面積的推廣,脫介弧形篩已普遍采用,但有關(guān)其工藝效果的介紹,在公開刊物上少有刊載。為此本文專門對(duì)脫介弧形篩在梗陽選煤廠的工業(yè)性試驗(yàn)作一分析。

      山西梗陽選煤廠是由北京國華科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱國華科技)設(shè)計(jì)的煉焦煤選煤廠,年處理能力3.0 Mt,采用的是原料煤不脫泥、不分級(jí),以無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器為核心的工藝及設(shè)備。2016年8月山西梗陽選煤廠對(duì)新更換篩面的精煤、中煤脫介弧形篩進(jìn)行了工業(yè)性檢測,全廠共采用4臺(tái)OSB362060型精煤脫介弧形篩和2臺(tái)OSB362060型中煤脫介弧形篩,其結(jié)構(gòu)見圖1。該篩篩面寬3.60 m,長2.13 m,面積7.67 m2,篩縫寬度1.00 mm,開孔率為40.00%。

      圖1 OSB362060型脫介弧形篩結(jié)構(gòu)示意

      2 檢測數(shù)據(jù)

      2.1 物料性質(zhì)

      脫介弧形篩的物料性質(zhì)見表1。由表1可知:精煤脫介弧形篩入料磁性物含量為29.60%,而中煤脫介弧形篩入料磁性物含量為76.10%。兩者差別甚大,原因之一是磁性物在一段旋流器中亦受到離心力場的作用,隨輕產(chǎn)物攜帶而出的懸浮液中水量大、磁性物少,隨重產(chǎn)物攜帶出的懸浮液水量少、磁性物多;另一個(gè)原因可能是梗陽選煤廠購入的磁性物粒度組成偏粗。精煤、中煤脫介弧形篩入料濃度分別為36.16%和66.26%,也是前述原因造成的。

      表1 脫介弧形篩物料性質(zhì)

      精煤、中煤脫介弧形篩單位長度泄介量分別為162 m3/(m·h)和59 m3/(m·h),這兩個(gè)數(shù)值與國華科技公司常規(guī)設(shè)計(jì)取值相比偏低,這從側(cè)面反映出梗陽選煤廠脫介弧形篩在設(shè)計(jì)選型時(shí)留有足夠的富余量,也是梗陽選煤廠介耗達(dá)到0.5 kg/t的有力保障。

      2.2 粒度組成

      脫除磁性物后的弧形篩入料及產(chǎn)物的粒度組成(小于2 mm)見表2。

      據(jù)表2數(shù)據(jù)分析如下:

      (1)入料粒度組成。0.075 mm以下細(xì)粒均是精煤和中煤弧形篩入料的主導(dǎo)粒級(jí),其產(chǎn)率分別為57.80%和80.15%。從二者的粒度特性曲線看(見圖2),都呈凹形,直觀定性地表明它們都是以細(xì)粒級(jí)為主,而中煤弧形篩入料粒度組成更為細(xì)化。從二者的平均粒徑看,后者是前者的0.53倍,定量地表征它們的差別。入料粒度組成粗細(xì)必然影響弧形篩的工藝效果。

      表2 脫介弧形篩粒度組成

      圖2 弧形篩入料粒度特性曲線

      (2)篩上物粒度組成。由于精煤弧形篩入料粒度組成較粗,所以篩上物粒度組成也相應(yīng)較粗,兩者的平均粒徑分別為0.653 mm和0.493 mm。

      (3)篩下物粒度組成。由于弧形篩篩面是新更換的,所以兩者篩下物中幾乎沒有大于1.0 mm的粒級(jí)。因?yàn)楹Y面為條縫形,所以也可以斷定該選煤廠煤泥的微觀形態(tài)是粒狀的,扁長狀幾乎沒有。兩種弧形篩入料中小于0.075 mm細(xì)粒產(chǎn)率差別較大,所以篩下物中細(xì)粒的產(chǎn)率也存在較大的差別。兩者的平均粒徑分別為0.118 mm和0.069 mm,后者是前者的0.58倍。

      3 工藝效果分析

      選煤廠脫介弧形篩應(yīng)該具備如下3個(gè)功能:一是脫介;二是脫水;三是脫泥并回收質(zhì)量合格的粗煤泥。經(jīng)計(jì)算,梗陽選煤廠脫介弧形篩的工藝效果見表3。

      表3 梗陽選煤廠脫介弧形篩工藝效果

      由表3可知:

      (1)精煤、中煤脫介弧形篩入料中(小于2 mm)的磁性物脫除率分別為96.81%和96.57%,這兩個(gè)數(shù)值是相當(dāng)高的,表明弧形篩是介質(zhì)脫除系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié),良好的脫介性能保障了介質(zhì)高效回收,絕大部分磁性物被弧形篩脫除至篩下物里?;⌒魏Y入料中(小于2 mm)的磁性物僅有3.19%和3.42%跟隨篩上物進(jìn)入脫介振動(dòng)篩,大大降低了脫介振動(dòng)篩的工作負(fù)荷。

      煤炭粒徑的大小與其攜帶磁性物多少有關(guān),粒度越大者其混雜的磁性物就越少。如果弧形篩磁性物含量測試包含了大于2 mm粒級(jí),則磁性物脫除率還要高一些。

      (2)精煤、中煤脫介弧形篩脫水率分別為95.47%和96.00%,選煤廠生產(chǎn)中在振動(dòng)脫介篩上還要噴水脫介,所以對(duì)于脫介弧形篩泄水能力要求并不太嚴(yán)格,只需保障篩面不大量串水。實(shí)際上,弧形篩的脫水、脫介作用是同時(shí)發(fā)生的,大部分介質(zhì)粉是以水為流動(dòng)載體實(shí)現(xiàn)透篩過程的,因此較高的脫水性能必然同步形成較好的脫介效果。

      雖然中煤弧形篩的實(shí)際處理量比精煤弧形篩小得多,但以上二項(xiàng)指標(biāo)相差甚小,這可能是中煤弧形篩入料粒度組成細(xì)、濃度高所造成的。所以影響脫介弧形篩工藝效果的因素除了單位處理量外,入料粒度組成和濃度也是不可忽視的。

      (3)弧形篩屬于固定篩分設(shè)備范疇,伴隨著脫水脫介過程,物料同時(shí)進(jìn)行篩分分級(jí),因此可用分配曲線來表征其工藝效果。

      分配曲線是通過各個(gè)粒度級(jí)的分配率繪制的一條光滑曲線,理想的分配曲線是一條垂直于橫坐標(biāo)的直線,即粒度小于分級(jí)粒度的物料全部進(jìn)入篩下物,而粒度大于分級(jí)粒度的物料全部進(jìn)入篩上物。但是實(shí)際的分級(jí)不可避免地存在誤差,有一部分細(xì)物料混雜到篩上物中,也有一部分粗物料透篩進(jìn)入篩下物中,使得分配曲線成為S形。顯而易見,曲線越平緩,錯(cuò)配物越多,分級(jí)效果越差。由分配曲線求得的可能偏差表征的是篩分設(shè)備分級(jí)的精確程度。

      本次試驗(yàn),精煤、中煤脫介弧形篩可能偏差分別為0.233 mm和0.181 mm,精煤的效果不如中煤,這主要是由于精煤弧形篩處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中煤弧形篩造成的。兩種弧形篩的分配率見表4,分配曲線見圖3。

      表4 脫介弧形篩分配率

      圖3 脫介弧形篩篩上物分配曲線

      (4)在弧形篩圓弧包角的范圍內(nèi),因離心力作用,煤漿以切向速度越過篩板篩條,傳統(tǒng)上認(rèn)為被切割進(jìn)入篩下物的顆粒直徑約為篩縫寬度的1/2,即篩縫寬度決定了分級(jí)粒度的大小。梗陽選煤廠精煤、中煤脫介弧形篩篩縫寬度為1 mm,因此其分級(jí)粒度約為0.5 mm。由表4可知,精煤、中煤脫介弧形篩分級(jí)粒度分別為0.66 mm和0.58 mm,這兩個(gè)數(shù)值與習(xí)慣值基本吻合。

      (5)眾所周知,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限已達(dá)0.25 mm,這可以理解為無論是低密度的精煤,還是中間密度的中煤、高密度的矸石,分選下限均已達(dá)0.25 mm,所以大于0.25 mm的粗粒盡量在篩上回收,避免進(jìn)入重介質(zhì)系統(tǒng)重復(fù)分選,該粒級(jí)物料在系統(tǒng)中過度積聚還會(huì)產(chǎn)生次生煤泥,影響分選及脫介效果。

      精煤脫介弧形篩篩下小于0.25 mm細(xì)粒級(jí)正配效率達(dá)到95.77%,篩上大于0.25 mm粗粒級(jí)正配效率為68.76%,篩分效率64.53%;中煤脫介弧形篩篩下小于0.25 mm細(xì)粒級(jí)正配效率達(dá)到95.87%,篩上大于0.25 mm粗粒級(jí)正配效率為80.54%,篩分效率76.41%。作為篩分設(shè)備,篩下小于0.25 mm細(xì)粒級(jí)正配效率達(dá)到95.77%和95.87%,佐證了細(xì)粒透篩效率高,脫泥效果好。

      該廠的精煤弧形篩和中煤弧形篩實(shí)際分級(jí)粒度為0.66 mm和0.58 mm,大量的0.5~0.25 mm粒級(jí)物料透篩進(jìn)入篩下物,因此梗陽選煤廠0.25 mm粗粒級(jí)正配效率僅為68.76%和80.54%。該值制約了綜合篩分效率沒有突破80%,有待進(jìn)一步提升,并且兩者差距較大,分析認(rèn)為這是由于中煤弧形篩入料濃度大,接近分級(jí)粒度的顆粒其透篩量有所降低而導(dǎo)致。從20世紀(jì)至今選煤工程設(shè)計(jì)中脫介弧形篩的篩縫寬度一直為1 mm,無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限已經(jīng)達(dá)到0.25 mm,這必然造成大量質(zhì)量已經(jīng)合格的0.5~0.25 mm粒級(jí)物料進(jìn)入合格介質(zhì)中,在旋流器內(nèi)重復(fù)分選。

      弧形篩的處理能力與篩面的開孔率有關(guān),篩面的開孔率計(jì)算式:

      式中:d為篩縫寬度;b為篩背寬度。

      增加篩縫寬度d或減小篩背寬度b,均有利于提高篩面的開孔率與處理能力。對(duì)篩縫寬度、篩背寬度的選擇既要考慮弧形篩的處理能力,也要考慮分級(jí)粒度??梢栽诒WC篩面開孔率的同時(shí),將目前的篩縫寬度1.00 mm和篩背寬度1.50 mm適當(dāng)減小。

      4 結(jié) 語

      梗陽選煤廠工業(yè)性試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:脫介弧形篩脫介能力強(qiáng),磁性物脫除率高達(dá)96.81%和96.57%;脫水性能優(yōu)異,脫水率高達(dá)95.47%和96.00%;考核該設(shè)備的分級(jí)性能時(shí),小于0.25 mm的細(xì)粒脫泥率良好,分別達(dá)到95.77%和95.87%,但對(duì)已經(jīng)得到有效分選的0.5~0.25 mm粒級(jí)煤泥的回收不盡人意,有待進(jìn)一步提升。

      工業(yè)性試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,脫介弧形篩是重介系統(tǒng)脫介的主要環(huán)節(jié),提高弧形篩的工藝性能,對(duì)于選煤廠有以下3個(gè)方面的好處:一是有助于進(jìn)一步提高脫介篩的脫介效率,降低全廠的介質(zhì)消耗;二是在保證脫介指標(biāo)的前提下,現(xiàn)場的脫介篩振幅或振次可適當(dāng)降低,隨之設(shè)備的噪聲和機(jī)械維修量亦可降低,同時(shí)篩面噴水可相應(yīng)減小,磁選機(jī)入料量也可降低;三是在保證弧形篩處理能力的前提下減小分級(jí)粒度,盡可能多回收0.5~0.25 mm粒級(jí)物料,避免重復(fù)分選和不必要的粗煤泥循環(huán)。對(duì)于待建廠,脫介弧形篩能力提高后,配套的振動(dòng)脫介篩和磁選機(jī)臺(tái)數(shù)就可以減少,基建費(fèi)用和生產(chǎn)費(fèi)用皆可降低。以梗陽選煤廠的精煤脫介篩為例,若將磁性物脫除率提高一個(gè)百分點(diǎn),即由96.81%提高到97.81%時(shí),精煤脫介篩的脫介量將相應(yīng)減少31.34%,這個(gè)數(shù)值是非??捎^的。

      期望對(duì)脫介弧形篩進(jìn)行更多的工業(yè)性檢測試驗(yàn),以積累大量翔實(shí)、可靠的數(shù)據(jù);對(duì)脫介弧形篩(包括篩面)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn),以促進(jìn)選煤事業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。

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