朱光榮
摘要:文章通過對4M12Q四列M型四級二氧化碳壓縮機的參數(shù)及無油注潤滑改造進行分析,希望可以為同行業(yè)的相關技術起到拋磚引玉的作用
關鍵詞:4M12Q四列M型四級二氧化碳壓縮;無油注潤滑技術;優(yōu)點;改造;經(jīng)濟效益
1 前言
4M12Q四列M型四級二氧化碳壓縮是我公司重要設備之一,均屬于往復式活塞壓縮機,為了提高往復運動部件的使用壽命及改善氣缸的工作表面,二、三、四級缸中均帶有缸套,材料為球墨鑄鐵QT600-3,在活塞組件、填料組件等相對運動部件表面均通過注油器注入潤滑油,形成油膜,減小磨擦磨損及冷卻磨擦表面,但隨著過多潤滑油進入系統(tǒng),工藝原料氣體受到污染,YM氣化爐中進入油氣存在爆管的危險,后系統(tǒng)甲醇合成、二甲醚裝置催化劑受損,二氧化碳壓縮機出口氣帶有油氣,嚴重影響各裝置安全穩(wěn)定及長周期運行。為消除事故的發(fā)生,保護催化劑的使用性能及壽命,阻止壓縮機出口氣體受到污染。因此,我公司于2014年3月開始逐步對三臺二氧化碳壓縮機的氣缸及填料進行無油潤滑改造。
2 無油潤滑的概念
無油潤滑是指采用自潤滑材料制造活塞環(huán)、導環(huán)(支承環(huán))和填料,實現(xiàn)氣缸部分無油潤滑。其主要材料有含填充劑的填充聚四氟乙烯(PTFE,F(xiàn)4)、石墨和尼龍(PA)等。在聚四氟乙烯中加入玻璃纖維、玻璃粉、陶瓷和石棉粉等,能增加抗壓和耐磨性能,降低收縮率;填充銅、青銅等能提高導熱性和機械強度;填充石墨、二硫化鉬等能提高耐磨和導熱性。所以填充聚四氟乙烯具有優(yōu)良的耐磨性和較高的化學穩(wěn)定性,適應的溫度較寬,是一種較為理想的無油潤滑材料。自潤滑材料在庫侖力的作用下,能使本身的分子脫離本體,整齊地排列在氣缸和環(huán)的接觸面上,因而有利于相對摩擦運動,即起到自潤滑作用。
3 4M12Q四列壓縮機改為無油潤滑的優(yōu)點
3.1 由于氣體不帶油,從而減少或消除油污沉積在換熱器管壁上的可能性,提高了換熱效率,減少了氣體阻力損失。
3.2 可以取消注油器,油分離等設備,因而降低了系統(tǒng)阻力,壓力可相對提高,有利于增加產(chǎn)量。
3.3 可以節(jié)約潤滑油,據(jù)估測,一臺4M12Q四列M型四級二氧化碳壓縮機一年省油600kg左右。
3.4 由于使用了自潤滑材料的填料函密封元件,基本上可省去對原金屬填料函繁重的刮研工作量,檢修工作量為原來的1/6,而且大大降低了勞動強度。
3.5 提高了氣缸、汽缸套、活塞桿的使用壽命。
3.6 提高了冷卻效果,由于壓縮空氣不含油分,因而取消了油分離器,顯著提高了冷卻器的冷卻效果。
3.7 減少了非生產(chǎn)檢修時間和開車用電。
4 4M12Q四列二氧化碳壓縮機填料無油潤滑工作原理
在工作狀態(tài)下,密封圈被壓縮氣體由高壓側(cè)推向低壓側(cè),在壓力差的使用下,密封圈和阻流環(huán)緊密貼合,阻流環(huán)與另一只填料盒底面緊密貼合,靠氣體壓力達到自緊密封,阻止了氣體的徑向泄漏。密封圈的外圓有拉簧拉緊力與氣體壓力作用,使密封圈抱緊活塞桿,阻止氣體的軸向泄漏,保證密封。密封環(huán)的開口量為2mm,當密封圈內(nèi)徑磨損后,環(huán)的內(nèi)圓會作徑向收縮自動地對磨損進行一定量的補償,阻流環(huán)材質(zhì)采用FH-1金屬塑料復合材料,避免了“冷流”變形。
填料是壓縮機的一個重要組成部分,由于填料函工作壽命不長易泄漏,造成原料氣損失,環(huán)境污染,被迫經(jīng)常停車更換。經(jīng)常停車維修更會消耗大量人力、物力,并且影響機臺的正常運行和其出率,因此能否保證填料函長周期無泄漏運行是壓縮機管理中的一件大事。
當前,我們利用無油潤滑技術,有效地解決了壓縮機包括高壓段填料在內(nèi)的填料函的長周期有效密封問題,使壓縮機能確保長周期無泄漏運行。
5 4M12Q四列壓縮機改無油潤滑的技術
我廠的三臺4M12Q四列二氧化碳壓縮機原四段填料為巴氏合金,滿負荷時三臺全開,每臺二氧化碳壓縮機都有一臺注油器,對壓縮機的12個注油點進行注油,在使用中不僅需注入高級潤滑油,而且壽命很短,一組填料有時用上一個月就泄漏、被迫更換。一、二、三段缸都各設有一個分離器,分離了原料氣中的大部分油氣,但仍然有部分油氣夾帶在原料氣中,工藝原料氣體受到污染,嚴重影響各裝置安全穩(wěn)定及長周期運行。為了從根本上解決這一問題,我對其進行了改造,全部換成了無油潤滑。但是,要通過改為無油潤滑以解決壓縮氣體不帶油份及使用壽命問題,必須在4M12Q四列二氧化碳壓縮機的結(jié)構(gòu)與材質(zhì)上,以及操作使用上采取正確的技術措施,才能達到改造目的。
5.1 增設中間體刮油器、擋油盤
為使曲軸箱內(nèi)的潤滑油不被帶入氣缸,可在主機上增設水平,垂直兩列氣缸與機身之間的中間體,并在中間體依靠曲軸箱側(cè)設置刮油器,最大限度地將活塞桿上的油分刮下來,以杜絕可能被活塞桿從曲軸箱帶出微量油分進入缸體,確保原料氣無油分存在。
5.2 導向環(huán),活塞環(huán)用填充聚四氟乙烯制造
因為填充聚四氟乙烯活塞環(huán)具有比較好的化學穩(wěn)定性,耐高溫達250度。低溫達-200℃,能在氣缸金屬表面形成一層薄膜,摩擦因數(shù)小,具有良好的自潤滑性能,不用注油,因而可獲得純凈的壓縮空氣。
5.3 設置填充聚四氟乙烯密封環(huán)
在原氣缸端放置刮油環(huán),密封圈的空腔內(nèi),改為設置用填充聚四氟乙烯材料制造的密封圈,可大大提高密封效果。
5.4 氣缸改造
去掉注油器,堵死氣缸上的注油孔,生產(chǎn)實踐證明二氧化碳壓縮機改為無油潤滑的技術措施是可行的,實際運行效果表明。改造后的壓縮機使用性能與同類無油潤滑壓縮機相同。改選和增設的零部件大部分廠家可自行加工。改造后填料具有結(jié)構(gòu)簡單、取材方便、密封性能好、使用壽命較長、裝拆方便、成本低廉等優(yōu)點,密封圈內(nèi)徑可以根據(jù)活塞桿外徑尺寸配車,即便活塞桿外徑磨損了3mm左右,仍能繼續(xù)使用。
6 改造后的經(jīng)濟效益
6.1 每組填料可使用一年左右,比原來的有油潤滑金屬填料使用壽命提高了好幾倍。
6.2 簡化了結(jié)構(gòu),填料的零部件減少且大部分可自己加工。
6.3 節(jié)約大量昂貴的高級潤滑油,以每年運轉(zhuǎn)330天計算,每臺機每年可節(jié)油近600kg。
6.4 解決了氣缸填料長期嚴重泄漏,改善了車間環(huán)境,保障了工人的身體健康。
6.5 節(jié)約了維修費用,活塞桿可多次重復使用,無油潤滑填料比金屬填料價低30%左右,且易于加工裝配。
6.6 節(jié)約電費,原新裝配的有油潤滑金屬填料需空車磨合8個小時。無油潤滑填料只需磨合15分鐘,即可投入使用。
6.7 以上各項總計每臺機四段填料改為無油潤滑后,每年至少可節(jié)約資金3000元。
結(jié)語
改造后壓縮機氣缸和活塞環(huán)的工作條件得到了非常大的改善,使用壽命長,可靠性好,運動部件的可靠性也大大提高了,易損件的消耗下降。運行可靠性提高后,停機次數(shù)減少及檢修工作量減小,設備故障率降低,運轉(zhuǎn)率得到了提高,維修費用大大降低,壓縮機達到了高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、節(jié)能的新水平。這不僅降低了能耗,還保障了系統(tǒng)輸送無油氣的氣體,起到了保護氣化爐和甲醇合成、二甲醚催化劑的目的。此項改造投資少但效果顯著,既消除了安全隱患,又取得了很好的經(jīng)濟效益,保證了裝置的長周期穩(wěn)定運行。
參考文獻
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(作者單位:云南省紅河州開遠市解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司(二甲醚廠))