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      某300MW機(jī)組脫硝系統(tǒng)全斷面采樣裝置及精度噴氨控制技術(shù)改造方案探討

      2019-04-27 07:39:38薛方明
      山東化工 2019年7期
      關(guān)鍵詞:噴氨預(yù)器入口

      薛方明

      (華電電力科學(xué)研究院有限公司北京分院,北京 100160)

      超低負(fù)荷下,煙氣流場分布更為不均勻,雖然SCR系統(tǒng)有導(dǎo)流板調(diào)整流場均勻性,但效果并不明顯[1-2]。流場的不均勻就意味著煙氣濃度場的不均勻性增大,在這種惡劣情況下若簡單的采用NOX濃度檢測來控制噴氨量,勢必會導(dǎo)致氨逃逸不均勻性增大。此時(shí)如果沒有精確的氨逃逸測量技術(shù)做支持,會加劇硫酸氫銨的生成,對機(jī)組的安全運(yùn)行造成長期的影響。

      通過在脫硝反應(yīng)器入口、出口加裝噴氨均勻性全斷面煙氣采樣裝置,實(shí)時(shí)監(jiān)測運(yùn)行期間脫硝反應(yīng)器入口全斷面流速流場,脫硝反應(yīng)器出口全斷面NOX濃度場,可實(shí)時(shí)評估運(yùn)行中脫硝SCR反應(yīng)器每個(gè)催化劑模塊的脫硝效率、脫硝反應(yīng)器入口煙氣流速場偏差、脫硝反應(yīng)器斷面NOX濃度分布,利用NOX濃度分布狀況,結(jié)合流速場偏差,進(jìn)行脫硝噴氨調(diào)整優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)噴氨調(diào)節(jié)的分區(qū)精準(zhǔn)控制,減少氨逃逸率,減少系統(tǒng)噴氨量,減少催化劑堵塞和空預(yù)器堵塞現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排環(huán)保,有利于機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行。

      1 技術(shù)改造目的、改造及試驗(yàn)方案

      脫硝反應(yīng)器全斷面采樣裝置及精度噴氨控制技術(shù)改造技術(shù)目的主要有以下5點(diǎn):(1)脫硝反應(yīng)器入口全斷面煙氣流場偏差監(jiān)測及分析評估;(2)脫硝反應(yīng)器出口全斷面煙氣NOX濃度分布監(jiān)測;(3)脫硝反應(yīng)器精確噴氨調(diào)整試驗(yàn);(4)催化劑模塊動態(tài)脫硝效率監(jiān)測;(5)合理控制噴氨量,減少空預(yù)器腐蝕堵塞,達(dá)到節(jié)能效果。

      改造及試驗(yàn)方案如下:(1)脫硝反應(yīng)器第一層催化劑上部布置一套均勻性全斷面煙氣采樣裝置,根據(jù)機(jī)組反應(yīng)器空間狀況,一般采用側(cè)墻布置;(2)脫硝反應(yīng)器第三層催化劑下部布置一套均勻性全斷面煙氣采樣裝置,根據(jù)機(jī)組反應(yīng)器空間狀況,一般采用側(cè)墻布置;(3)選擇機(jī)組典型性負(fù)荷、脫硝運(yùn)行特殊工況,進(jìn)行脫硝反應(yīng)器入口斷面煙氣流場偏差分布監(jiān)測,出具脫硝反應(yīng)器煙氣流速流場偏差分析評估報(bào)告;(4)選擇機(jī)組典型性負(fù)荷、脫硝運(yùn)行特殊工況,進(jìn)行脫硝反應(yīng)器出口全斷面NOX濃度場,尤其是每各分區(qū)催化劑模塊的脫硝性能;(5)根據(jù)脫硝反應(yīng)器出口全斷面NOX濃度分布、結(jié)合入口煙氣流場及NOX監(jiān)測狀況,分區(qū)調(diào)節(jié)反應(yīng)器入口噴氨小門,進(jìn)行精確噴氨調(diào)整試驗(yàn),精確調(diào)整整臺反應(yīng)器各個(gè)分區(qū)噴氨手動閥;(6)不同催化劑模塊運(yùn)行狀態(tài)下動態(tài)脫硝效率分析試驗(yàn)。

      2 裝備配置及布置示意

      脫硝反應(yīng)器全斷面采樣裝置及精度噴氨控制技術(shù)改造供貨范圍見表1(單臺機(jī)組配備情況)。

      表1 技術(shù)改造供貨范圍

      脫硝反應(yīng)器全斷面采樣裝置布置見圖1。

      圖1 脫硝采樣裝置安裝位置示意圖

      3 預(yù)期效果

      (1)整臺反應(yīng)器入口斷面網(wǎng)格化均勻補(bǔ)點(diǎn),反應(yīng)器入口全斷面煙氣流場監(jiān)測覆蓋率100%。

      (2)依據(jù)脫硝反應(yīng)器催化劑模塊布置狀況,反應(yīng)器出口斷面網(wǎng)格化均勻布點(diǎn),出全斷面煙氣NOX濃度監(jiān)測覆蓋率100%。

      (3)通過精確分區(qū)噴氨調(diào)整試驗(yàn),反應(yīng)器出口全斷面NOX濃度分區(qū)偏差率小于10%。

      (4)空預(yù)器和催化劑層堵塞狀況明顯減少,SCR反應(yīng)器和空預(yù)器阻力改善明顯,空預(yù)器壓差下降,提升鍋爐效率。

      (5)同等工況負(fù)荷下,脫硝噴氨量明顯減少,噴氨總量下降不小于10%。

      (6)同等工況負(fù)荷下,氨逃逸率下降不小于10%。

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      (1)節(jié)約液氨使用成本。脫硝機(jī)組斷面NOX濃度不均勻度(濃度相對標(biāo)準(zhǔn)偏差)一般大于50%,加裝脫硝噴氨全斷面采樣裝置后,可實(shí)時(shí)監(jiān)測脫硝催化劑層脫硝效率,依據(jù)煙氣斷面各區(qū)域NOX的濃度,實(shí)現(xiàn)噴氨的精細(xì)化調(diào)整,可將脫硝出口斷面NOX濃度不均勻度降低到10%以內(nèi),提高噴氨脫硝的有效性,從而大大減少噴氨損失。按利用小時(shí)數(shù)4300 h、裝機(jī)容量300MW、液氨2600元/t和提高噴氨效率10%計(jì)算,單臺機(jī)組每年可節(jié)約液氨約150 t,折合人民幣約20萬元。

      (2)減少催化劑和空預(yù)器堵塞,降低供電煤耗。由于噴氨的精細(xì)化調(diào)整,提高了噴氨脫硝的效率,在保持脫硝效率一定的條件下,降低了整體噴氨用量,避免了無效噴氨,降低了氨逃逸濃度,有效減少了催化劑層堵塞和空預(yù)器堵塞現(xiàn)象,大大降低機(jī)組運(yùn)行阻力。按利用小時(shí)數(shù)4300 h、裝機(jī)容量300 MW、標(biāo)煤單價(jià)700 元/t、降低供電煤耗0.15 g/kWh、年發(fā)電量31億千瓦時(shí)計(jì)算,年節(jié)標(biāo)煤約465 t,折合人民幣約18萬。

      (3)延長催化劑使用壽命,精準(zhǔn)更換催化劑,避免催化劑模塊的無效更換。在運(yùn)行狀態(tài)下對催化劑模塊精準(zhǔn)體檢,從而快速掌握整個(gè)催化劑層的運(yùn)行狀況,結(jié)合等級檢修情況精準(zhǔn)更換失效催化劑模塊,減少催化劑損失。保守估計(jì)按每年節(jié)約催化劑模塊15 m3算,催化劑模塊1.7萬元/m3算,折合人民幣約26萬元。

      (4)減少空預(yù)器清洗工作頻次,減少安全風(fēng)險(xiǎn)。脫硝機(jī)組噴氨不均導(dǎo)致的氨逃逸,是空預(yù)器冷端飛灰堵塞的主要原因,全斷面采樣裝置的應(yīng)用,可有效減少空預(yù)器清洗沖洗工作頻次,減少空預(yù)器高壓人工清洗帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。以單臺機(jī)組年減少空預(yù)器清洗1次,清洗費(fèi)用10萬/臺次計(jì),年節(jié)約費(fèi)用10萬元。

      (5)改善空預(yù)器漏風(fēng)。氨逃逸率的大大減少,降低了空預(yù)器堵塞風(fēng)險(xiǎn),脫硝系統(tǒng)煙氣阻力減小,導(dǎo)致空預(yù)器預(yù)熱端壓差下降,進(jìn)而減小空預(yù)器漏風(fēng)率,提高鍋爐熱一次風(fēng)和熱二次風(fēng)風(fēng)溫,提升鍋爐熱效率。

      綜上所述,加裝脫硝噴氨全斷面采樣裝置后,可實(shí)時(shí)評估催化劑層斷面噴氨均勻性分布,在線監(jiān)測催化劑模塊的脫硝效率,實(shí)現(xiàn)噴氨的精準(zhǔn)控制,從而節(jié)約液氨成本、減少催化劑和空預(yù)器堵塞、延長催化劑模塊使用壽命,每年可累計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約80萬元。除此之外,還能減少空預(yù)器及整個(gè)煙道系統(tǒng)的腐蝕,延長設(shè)備使用壽命,同時(shí)減少催化劑模塊檢修項(xiàng)目的檢修工期。

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