崔 彬,劉 曉,汪方武,付玉通,楊 松
(中國(guó)石化 臨汾煤層氣分公司,山西 臨汾 041000)
氮?dú)馀菽瓑毫鸭夹g(shù)是20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)壓裂技術(shù),具有攜砂能力強(qiáng),濾失小,較易造長(zhǎng)而寬的裂縫,地層傷害較小等特點(diǎn),特別適用于低壓、低滲、易水敏儲(chǔ)層改造。該技術(shù)在美國(guó)煤層氣井壓裂增產(chǎn)中應(yīng)用已相當(dāng)普遍,黑勇士盆地的煤層氣開(kāi)采大多數(shù)都采用氮?dú)馀菽瓑毫压に?。目前?guó)內(nèi)煤層氣井還沒(méi)有規(guī)模化的應(yīng)用,僅在鄂爾多斯盆地東南大寧、吉縣地區(qū)4口井[1]和沁水盆地北部壽陽(yáng)地區(qū)8口井[2]、南部潘河區(qū)塊2口井[3]、柿庒區(qū)塊5口井[4]開(kāi)展過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn),取得了較好效果。前期的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)主要是在埋深1 000 m以淺的中淺煤層氣井,針對(duì)埋深大于1 200 m的深煤層氣井尚未開(kāi)展過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。2016年11月中國(guó)石化臨汾煤層氣分公司在延川南煤層氣田西南部深煤層區(qū)域開(kāi)展了2口井氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂,取得了較好的增產(chǎn)效果,平均單井日產(chǎn)氣量增幅超過(guò)1 000 m3。從分析延川南煤層氣田深煤層氣井低產(chǎn)原因出發(fā),從技術(shù)原理評(píng)價(jià)了氮?dú)馀菽瓑毫褜?duì)深層高應(yīng)力煤儲(chǔ)層的適應(yīng)性,并現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展2口井氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行了綜合分析。以期對(duì)氣田西南部區(qū)域低產(chǎn)井措施增產(chǎn)提供依據(jù),同時(shí)為深煤層有效改造工藝的選擇提供方向。
延川南煤層氣田位于鄂爾多斯盆地東南緣,處于渭北隆起與晉西撓褶帶交匯處,構(gòu)造平緩穩(wěn)定,整體為西傾單斜構(gòu)造,中部北東向的白鶴-中垛斷裂帶將氣田分為東西兩側(cè),東部為譚坪構(gòu)造帶,西部為萬(wàn)寶山構(gòu)造帶。煤層氣開(kāi)發(fā)主力煤層為下二疊統(tǒng)山西組2號(hào)煤層,東部譚坪構(gòu)造帶2號(hào)煤層埋深較淺,埋深600~1 000 m,平均880 m,向西埋深逐漸增加,萬(wàn)寶山構(gòu)造帶2號(hào)煤層埋深1 000~1 500 m,平均1 300 m。鏡質(zhì)體反射率2.0%~3.1%,含氣量從東往西隨埋深增加逐漸增大,平均11.3 m2/t。區(qū)內(nèi)共有煤層氣生產(chǎn)井908口,產(chǎn)氣井?dāng)?shù)794口,平均單井產(chǎn)量已超過(guò)千方,整體表現(xiàn)出較好的產(chǎn)氣效果,但位于氣田西南部深埋深區(qū)域的129口井呈現(xiàn)區(qū)域性低產(chǎn),平均產(chǎn)氣量低于500 m3/d。
影響煤層氣井產(chǎn)能的因素可分為2個(gè)大的方面:①資源條件:主要影響參數(shù)是煤層含氣性,這決定了煤層氣產(chǎn)出的物質(zhì)基礎(chǔ);②產(chǎn)出條件:主要影響參數(shù)是煤層滲透性[5-6]。通過(guò)與高產(chǎn)區(qū)參數(shù)對(duì)比(表1)表明,含氣性方面延川南煤層氣田西南部位于高礦化度滯留環(huán)境,保存條件好,探井取心測(cè)試含氣量大于13.5 m3/t,排采井解吸壓力大于7.5 MPa,反映該區(qū)域具有良好的含氣性,具備煤層氣高產(chǎn)的資源基礎(chǔ)。滲透性方面氣田西南部煤層埋深大、應(yīng)力高,煤層原始滲透率極低,通過(guò)有效的壓裂改造提升滲透性是獲得較高產(chǎn)能的前提。前期該區(qū)域壓裂改造采用活性水壓裂,壓裂過(guò)程中施工壓力高,加砂困難易砂堵,反應(yīng)壓裂砂近井筒堆積,壓裂改造效果不理想。在壓后排采過(guò)程中,氣井的產(chǎn)液特征表現(xiàn)出低產(chǎn)液;產(chǎn)氣特征表現(xiàn)出緩慢降壓持續(xù)低產(chǎn)氣,快速降壓短期高產(chǎn)后快速遞減,反應(yīng)解吸供氣半徑小,通過(guò)單井?dāng)?shù)值模擬表明,氣井壓降漏斗呈陡直狀,泄壓解吸范圍集中在近井筒附近。
表1 西南部低產(chǎn)區(qū)與高產(chǎn)區(qū)參數(shù)對(duì)比
綜合分析認(rèn)為,該區(qū)域埋深大、低滲透的地質(zhì)條件下,水力加砂壓裂工藝與地質(zhì)的適應(yīng)性不足[7-8],有效支撐裂縫半長(zhǎng)短,泄壓解吸半徑小是該區(qū)域低產(chǎn)的主要原因。探索有效的壓裂改造工藝,提升壓裂縫有效支撐長(zhǎng)度是提高該區(qū)域氣井產(chǎn)量主要方法。
前文分析可知,活性水壓裂在深煤層壓裂施工過(guò)程中施工壓力高、加砂困難易砂堵,壓裂改造效果不佳。除了活性水壓裂液,目前現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的壓裂液主要還有胍膠壓裂液和泡沫壓裂液,胍膠壓裂液雖然具有較好的攜砂能力,但高分子有機(jī)物易被煤層吸附,同時(shí)煤層氣井壓裂后要緩慢排采,壓裂液不能快速返排,容易堵塞污染地層。泡沫壓裂液具有濾失性小造縫能力強(qiáng)、黏度高攜砂能力強(qiáng)、用液量少、助排效果好等特征,可以有效造長(zhǎng)縫并有效支撐;同時(shí)用液量少減小對(duì)煤儲(chǔ)層的傷害;助排效果好利于壓裂液快速返排[9-15]。從技術(shù)原理上分析,氮?dú)馀菽w系能夠較好的適用高應(yīng)力深煤層地質(zhì)條件。在明確氣田西南部深煤層低產(chǎn)原因和氮?dú)馀菽w系較好適應(yīng)性基礎(chǔ)上,開(kāi)展了2口井氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂采用油管注入方式施工,在壓裂施工過(guò)程中,先用泡沫發(fā)生器產(chǎn)生一定質(zhì)量的泡沫,然后經(jīng)高壓三通與加入起泡劑的水基攜砂液混合,從而形成均勻、穩(wěn)定的泡沫體系進(jìn)行加砂施工,在頂替液中加入消泡劑有效消泡。2口井壓裂主要施工參數(shù)為X1井液氮用量84.5 m3,施工排量2.0~2.7 m3/min,加砂量 28 m3,X2井液氮用量 115 m3,施工排量 2.1~2.4 m3/min,加砂量 38 m3。
從2口井泡沫壓裂施工曲線(圖1、圖2)可以看出,與第1次活性水壓裂加砂過(guò)程存在砂堵,加砂不連續(xù)不同,泡沫壓裂施工壓力平穩(wěn),主裂縫延伸性好,加砂較連續(xù)。從2次壓裂施工參數(shù)對(duì)比可以看出(表2),氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂用液量比活性水壓裂減少50%以上,平均施工砂比提高接近1倍,達(dá)到15%,反應(yīng)出泡沫體系良好的造縫效果和攜砂性能。
圖1 X1井壓裂施工曲線
圖2 X2井壓裂施工曲線
表2 活性水與氮?dú)馀菽瓑毫褏?shù)對(duì)比
從2口井重復(fù)壓裂前后的生產(chǎn)曲線對(duì)比(圖3、圖4)可以看出,氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂后,2口井的見(jiàn)氣周期明顯縮短,產(chǎn)液量、產(chǎn)氣量大大提升,反應(yīng)儲(chǔ)層滲透性得到有效改善。X1井產(chǎn)液量由0.12 m3/d提升至1.2 m3/d,見(jiàn)氣周期由123 d縮短至28 d,產(chǎn)氣量由200 m3/d增至最高1 800 m3/d,目前穩(wěn)產(chǎn)在1 500 m3/d左右;X2井產(chǎn)液量由0.18 m3/d提升至0.94 m3/d,見(jiàn)氣周期由390 d縮短至18 d,產(chǎn)氣量由100 m3/d增至1 050 m3/d,仍呈進(jìn)一步上漲趨勢(shì)。
圖3 X1井生產(chǎn)曲線
圖4 X2井生產(chǎn)曲線
為進(jìn)一步定量評(píng)價(jià)氮?dú)馀菽瓑毫迅脑煨Ч?,依?jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)通過(guò) Blasingame、Agarwal-Gardner、NPI 3種現(xiàn)代產(chǎn)量遞減分析圖版定量評(píng)價(jià)了2口井重復(fù)壓裂前后有效裂縫半長(zhǎng)的變化。結(jié)果表明,對(duì)比活性水壓裂,氮?dú)馀菽瓑毫延行е瘟芽p半長(zhǎng)明顯延長(zhǎng),X1井和X2井有效支撐裂縫半長(zhǎng)分別由33 m和12 m增加至63 m和50 m(圖5)。綜合壓裂施工參數(shù)、排采效果以及有效裂縫半長(zhǎng)評(píng)價(jià)對(duì)比,表明氮?dú)馀菽瓑毫厌槍?duì)延川南氣田西南部大埋深、高應(yīng)力儲(chǔ)層具有較好的適應(yīng)性,取得了較好的增產(chǎn)改造效果。
圖5 有效裂縫半長(zhǎng)對(duì)比
延川南西南部區(qū)域煤層埋深大,高礦化度滯留環(huán)境,保存條件好,具備高產(chǎn)的資源基礎(chǔ),埋深大、應(yīng)力高地質(zhì)條件下活性水壓裂工藝適應(yīng)性不足,有效支撐裂縫半長(zhǎng)短是該區(qū)域低產(chǎn)的主要原因。氮?dú)馀菽瓑毫洋w系具有濾失性低、攜砂能力強(qiáng),低傷害、助返排的特征,能夠較好的適應(yīng)高應(yīng)力深煤層壓裂改造。首次在國(guó)內(nèi)深煤層氣井開(kāi)展氮?dú)馀菽瓑毫熏F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,取得顯著增產(chǎn)效果:施工壓力平穩(wěn),砂比提高,加砂連續(xù),壓后有效支撐裂縫半長(zhǎng)增大,排采見(jiàn)氣周期縮短,產(chǎn)液量、產(chǎn)氣量明顯提升。為我國(guó)深部煤層氣有效開(kāi)發(fā)改造工藝選擇提供了參考和方向。