李延鵬 潘玲玲 喻 磊 李文輝 劉 巖 王瑞平,2
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各種調查和測試結果表明,汽車噪聲是目前城市環(huán)境中最主要的噪聲源。近年來,由于汽車在城鄉(xiāng)的普及和汽車工業(yè)技術的不斷進步,控制汽車的噪聲污染越來越引起人們的重視。在我國,根據(jù)國家標準要求[1-2],分別對車外、車內的噪聲控制標準進行了定義。
機油泵是發(fā)動機潤滑系統(tǒng)的重要組成部分,它的主要作用是保證發(fā)動機在各轉速下都能提供足夠數(shù)量的機油,以維持足夠的機油壓力,保證發(fā)動機各運動件及摩擦副的潤滑。
轉子式機油泵在運轉時,機油泵腔內壓力會存在波動,特別是高低壓轉換時,壓力波動異常明顯。另外,機油泵腔內的渦流、空化都會導致機油泵運轉時發(fā)生振動,產生機油泵噪聲問題。
某車型搭載轉子式機油泵發(fā)動機時,在整車NVH測試以及臺架NVH測試時,發(fā)現(xiàn)存在階次異響問題。
整車NVH測試時,在3擋滑行工況,存在11階、22階、33階、44階明顯異響,在4擋WOT工況,高頻嘯叫明顯,主要異響階次為33階,NVH采集數(shù)據(jù)如圖1所示。
圖1 整車NVH測試頻譜圖
發(fā)動機在半消音室模擬空載、半載、滿載的情況下,均出現(xiàn)階次異響,主要階次為11階、22階、33階、44階、55階等,NVH采集數(shù)據(jù)如圖2所示。
圖2 發(fā)動機NVH測試頻譜圖
階次是機油泵轉速對應的諧振頻率成分的別稱,與轉速相當?shù)幕绢l率稱為1階,轉速對應頻率的n倍的諧振頻率稱為n階。根據(jù)零部件的固有頻率及對應的轉速比,可初步確認發(fā)動機階次噪聲的來源[3]。同時可通過零部件的壓力脈動值進行傅立葉轉換,得到頻域圖,通過頻域與階次噪聲頻譜進行比較,確認階次異響的來源,該方法相對比較準確[4-5]。
在機油泵上對應地選取監(jiān)測點,如圖3所示。對機油泵其中一個監(jiān)測點Point01,通過傅里葉轉換,將壓力脈動值轉換為頻域圖,如圖4所示。可以看出,發(fā)動機階次噪聲來源于機油泵,如圖5所示。同理可得其余監(jiān)測點的情況。
圖3 機油泵壓力波動監(jiān)測點示意圖
圖4 Point01頻域圖
圖5 Point01機油壓力波動幅值
機油泵腔室壓力分布如圖6所示。從圖6可以看出,機油壓力波動最大位置發(fā)生在轉子進出油腔區(qū)域,此時轉子內機油從低壓區(qū)進入高壓區(qū),壓力發(fā)生劇烈變化,該位置是機油泵階次噪聲的主要來源。
圖6 機油泵腔室壓力分布圖
圖7 與圖8分別為機油泵內腔出油腔與進油腔機油流動情況。
圖7 機油泵內腔出油腔機油流動情況
圖8 機油泵內腔進油腔機油流動情況
從圖7、圖8所示的機油泵內部流動情況可以看出,機油泵進出油腔存在不同程度的渦流和空化問題,易引起機油泵進出機油不順暢,導致機油壓力脈動,造成機油泵階次噪聲問題。
對圖3所示的機油泵壓力波動監(jiān)測點示意圖上6個監(jiān)測點進行壓力脈動分析,分析結果如圖9所示。
圖9 機油泵各監(jiān)測點機油壓力脈動示意圖
從圖9可以看出,所有監(jiān)測點均存在不同程度的壓力波動情況,相對于其他監(jiān)測點,位于機油泵低壓區(qū)轉換高壓區(qū)位置監(jiān)測點Point01的機油壓力波動較大,是機油泵的主要階次噪聲源。
綜合上述機油泵階次噪聲來源確認及原因分析可知,機油泵的階次噪聲產生的原因主要是由于機油泵的壓力分布、高低油壓轉換、機油壓力脈動、進出油腔渦流和空化等因素產生激勵源,造成機油泵轉子在高速轉動過程中產生振動,最終形成階次噪聲。
結合機油泵階次噪聲原因分析,根據(jù)機油泵主要的階次噪聲源,對機油泵內部結構進行優(yōu)化。
圖10為機油泵泵體和泵蓋優(yōu)化點示意圖。
圖10 機油泵泵體和泵蓋優(yōu)化點示意圖
從圖10可以看出,在機油泵泵體、泵蓋處低壓轉向高壓區(qū)域增加“鼻梁”結構,以解決機油泵轉子運轉時機油的出油量瞬間增大的問題,使低壓區(qū)到高壓區(qū)平穩(wěn)過渡,避免產生突然的油壓波動,造成階次噪聲問題。特別要注意的是,該鼻梁結構與機油泵轉子的齒形吻合越好,改善效果越明顯。
圖11為機油泵出油腔優(yōu)化示意圖,圖12為機油泵進油腔及轉子腔優(yōu)化示意圖。
圖11 機油泵出油腔優(yōu)化示意圖
圖12 機油泵進油腔及轉子腔優(yōu)化示意圖
從圖11、圖12可以看出,對機油泵進出油腔進行優(yōu)化,避免結構突變,改為斜坡平緩過渡結構,在滿足機油泵內腔深度的前提下,將機油泵內腔不必要的空間進行填平。以上優(yōu)化措施都是從避免或降低機油泵內腔渦流和空化的角度出發(fā)。
圖13為機油泵內腔轉子支撐面優(yōu)化示意圖。
圖13 機油泵內腔轉子支撐面優(yōu)化示意圖
從圖13可以看出,對機油泵內腔轉子支撐面進行優(yōu)化,使轉子支撐面分布更均衡,受力更均勻,這樣轉子在外部激勵源的影響下,受力更均勻,運轉更平穩(wěn),可減少轉子自身運行過程中的振動,降低或避免階次噪聲問題。
上述機油泵內腔優(yōu)化改善措施實施后,通過仿真分析及樣件測試評估可知,改善效果明顯,機油泵階次噪聲問題得到了有效解決。
圖14為優(yōu)化前后機油泵腔室壓力分布對比。
圖14 優(yōu)化前后機油泵腔室壓力分布對比
從圖14所示的對比可以發(fā)現(xiàn),機油泵優(yōu)化后,高低壓轉換區(qū)域壓力波動明顯減弱。
圖15為Point01機油壓力波動幅值優(yōu)化前后對比,圖16為Point01優(yōu)化前后頻域圖對比。
圖15 Point01機油壓力波動幅值優(yōu)化前后對比
圖16 Point01優(yōu)化前后頻域圖對比
從圖15、圖16可以看出,對于壓力波動最大的監(jiān)測點Point01,優(yōu)化后,壓力波動幅值明顯降低,階次噪聲明顯下降。
圖17為半消聲室機油泵優(yōu)化前后測試對比,圖18為半消聲室機油泵優(yōu)化前后各階次點測試對比。
從圖17、圖18可以看出機油泵各階次噪聲明顯降低,改善效果明顯。
原機油泵運行時,在駕駛室內可聽到從前艙發(fā)動機發(fā)出明顯的噪聲。經過優(yōu)化后,駕駛室內主觀評價較好,未發(fā)現(xiàn)明顯的機油泵階次噪聲問題,NVH評分滿足要求。
圖17 半消聲室機油泵優(yōu)化前后測試對比
圖18 半消聲室機油泵優(yōu)化前后各階次點測試對比
通過仿真分析手段可確認階次噪聲的來源,是一種較為可靠的分析手段。
機油泵的階次噪聲問題主要是由機油泵內腔的壓力分布不合理、轉子運行時低壓區(qū)向高壓區(qū)轉換過程中的機油壓力波動以及機油泵內腔渦流和空化等因素造成,針對上述造成機油泵階次噪聲的因素,可通過優(yōu)化機油泵的內腔結構來避免或降低,達到降低機油泵階次噪聲的目的。
優(yōu)化措施中,在機油泵內腔低壓區(qū)轉向高壓區(qū)域增加“鼻梁”結構設計,可有效改善機油泵腔內壓力波動問題,大大降低機油泵階次噪聲的幾率。