孫煜晗 張顯威
摘 要:空壓機作為制造廠最常用的設(shè)備之一,其所產(chǎn)生的廉價、適用的壓縮空氣能源倍受許多家企業(yè)青睞。根據(jù)某企業(yè)統(tǒng)計,空氣壓縮系統(tǒng)總成本中,運轉(zhuǎn)能源消耗費用占約75%,壓縮系統(tǒng)初期購置費用僅占總成本的約12%,其高額的運轉(zhuǎn)能源消耗費用無形中增加了企業(yè)的運營成本;更為嚴(yán)重的是,空壓機主機磨損、小功率多臺設(shè)備并聯(lián)供氣、管路布置不合理等均可造成巨大的能源浪費。因此設(shè)計一套安全可靠、節(jié)能高效、壓力穩(wěn)定的空氣壓縮系統(tǒng)已成為企業(yè)的迫切需求。
關(guān)鍵詞:空壓機;能源浪費;節(jié)能高效
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.011
1 空壓機改造前運行狀況
空壓機系統(tǒng)是某公司的生產(chǎn)動力輔助設(shè)備,其能源消耗達到企業(yè)總能耗的15.6%;合成車間低壓空壓系統(tǒng)主要包括6臺90kW單級螺桿機空壓機及其冷干機等設(shè)備,運行方式為4用2備。目前該車間壓縮空氣系統(tǒng)老舊,使用年限較長致使主機磨損,排氣量降低、設(shè)備利用率低下;控制仍采用早期手動控制方式,加卸載靠上下限設(shè)定壓力運行,壓力偏高區(qū)域段運行;單級壓縮螺桿空壓機組,輸入比功率較高而利用率低,不屬于國家節(jié)能認(rèn)證設(shè)備;另外整個系統(tǒng)管網(wǎng)布置混亂,彎頭較多且不符合規(guī)范要求,造成額外的壓力損失;以上造成了電能浪費。經(jīng)現(xiàn)場實測,該空壓機系統(tǒng)加載率為86%-92%,運行壓力在5.9-6.8KPa,比功率為8.2kW/m3/min,此比功率高于GB19153-2009《容積式空氣空壓機能效限定值及能效等級》中“一般用噴油式單螺桿空壓機的能效等級”3級要求,屬于高能耗設(shè)備,因此進行改造是很有必要的。
2 節(jié)能改造方案分析
(1)整合節(jié)能改造。根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)用量以及后續(xù)的增量計算,未來將運行6臺空壓機,造成沒有備用設(shè)備的生產(chǎn)安全隱患,同時能源浪費擴大化,對現(xiàn)有6臺空壓機進行整合,選用3臺220kW兩級壓縮空壓機設(shè)備替換,減少每臺設(shè)備單獨經(jīng)過獨立的過濾系統(tǒng)時會造成一定的壓力損失,避免引發(fā)管網(wǎng)壓力偏低而壓縮機供氣壓力升高,降低電力消耗,滿足用氣終端供氣要求。
(2)高效設(shè)備節(jié)能改造。改造后空壓機為兩級壓縮永磁變頻空壓機,主機采用大小不同的兩組螺桿轉(zhuǎn)子,實現(xiàn)合理的壓力分配,降低了每次壓縮的壓縮比。比功率達到5.81kW/m3/min,為一級能效機組。改造后運行方式為2用1備,其中1臺為變頻控制,運行時為1工頻與1變頻配合,根據(jù)現(xiàn)場的實際用氣按需輸出,變頻智能調(diào)速恒壓供氣,保障工頻一直處于加載狀態(tài),避免空壓機頻繁加卸載,保護空壓機,啟動時減輕電網(wǎng)的負荷,同時變頻和工頻可切換(變頻故障時不影響機器使用)。將輸出壓力設(shè)定在恒壓輸出(精確到0.1Bar)可節(jié)省過壓造成的浪費,同時延長氣動工具的壽命,提高輸氣質(zhì)量,既保障了穩(wěn)定生產(chǎn)又能達到能效最大化。
(3)智能化改造。改造后空壓機使用智能管理系統(tǒng),可將處于各地的空壓機通過互聯(lián)網(wǎng)加入到云計算平臺,可實時監(jiān)控系統(tǒng)下的空壓機,發(fā)現(xiàn)空壓機運行中存在的問題,能夠查詢完整的報警歷史曲線,以便對故障進行推斷和預(yù)防,提供空壓機的節(jié)能分析報告,可為后續(xù)發(fā)現(xiàn)節(jié)能改造空間,降低運行成本,提供技術(shù)支持。
(4)供氣管道改造。通過系統(tǒng)性的規(guī)劃設(shè)計,每條管路、彎頭及輔助裝置配置更加合理,減少每條供氣管路的壓力損耗,同時采用更加節(jié)能的鋁合金代替原無縫鋼管管道,其防腐性可將泄露的風(fēng)險降到最低,減少不必要的浪費;鋁質(zhì)內(nèi)光滑表面能以更少壓降提供更多的空氣,從而顯著的降低運行成本,保障用氣末端的壓力。
3 節(jié)能效果及經(jīng)濟效益分析
(1)節(jié)能改造前用氣成本。該車間空壓機系統(tǒng)每立空氣耗電0.136kW,24小時運行,每天壓縮空氣預(yù)計用量為12.44萬立,耗電量為1.69萬kWh,每年運行330天,電價每度0.63元。
每年電費=年用電量×電價=1.69×330×0.63元/kWh=351.73萬元/年。
(2)空壓機系統(tǒng)改造后的效益。改造后空壓機比功率為5.81kW/m3/min,每立空氣耗電0.097kW,每立空氣可節(jié)電0.039kW,每天可節(jié)省電費3056.51元。
每年節(jié)省電費=3056.51×330=100.86萬元/年。
4 改造后優(yōu)點
(1)安全可靠。空氣主要用于制取氮氣和儀表氣源,一旦出現(xiàn)問題會造成不良影響。改造后空壓機采用大轉(zhuǎn)子低轉(zhuǎn)速主機、角接觸球高效軸承,可靠性更加穩(wěn)定。運行方式改為2用1備,聯(lián)合控制,保障緊急停機或故障的供氣穩(wěn)定。同時采用雙回路供電,進一步提升供氣安全。
(2)節(jié)能降耗。改造后節(jié)能率達到28.68%,有效降低空氣運行成本和維護成本,在醫(yī)藥行業(yè)市場壓力逐漸增大的環(huán)境下,有效降低成本,可增加市場競爭力。
(3)恒壓供氣。由于改造后是1工頻與1變頻配合,變頻控制具有精確的壓力控制能力,使壓力-轉(zhuǎn)速-功率達到動態(tài)平衡,空氣壓力輸出與用戶需求的氣量相匹配,使管網(wǎng)的系統(tǒng)壓力變化保持在要求范圍內(nèi),有效地提高了工況的質(zhì)量。
(4)節(jié)省人工。由兩個車間空壓站合并為一個集中供氣的空壓站,可減少一個站人工,同時實現(xiàn)智能控制以后,能夠遠程實時監(jiān)測空壓機運行狀態(tài),減少員工勞動強度。
(5)降低噪音。改造后空壓機采用低噪音主機,低轉(zhuǎn)速離心風(fēng)扇以及變頻油冷風(fēng)扇,同時對殼體和壓縮機進氣消音,噪音與原系統(tǒng)比較下降約20至25分貝。
5 結(jié)束語
空壓機系統(tǒng)做為公司的生產(chǎn)輔助設(shè)備和動力設(shè)備,其穩(wěn)定性和運行成本直接關(guān)乎公司的效益。改造后空壓機系統(tǒng)既實現(xiàn)安全、可靠、恒壓供氣,又提高空壓機運行效率,達到最佳節(jié)能效果,進一步提升公司市場競爭力。
參考文獻:
[1]田郭毅.空壓機節(jié)能運行措施探討[J].內(nèi)江科技,2018(06).
[2]宋韌,劉淑婷.空壓機節(jié)能改造新技術(shù)應(yīng)用研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2012(06).
[3]楊銀初,何海崗,王志藝,余琳玲.基于雙永磁變頻兩級壓縮技術(shù)的空壓機節(jié)能改造[J].機電工程技術(shù),2018(03).
作者簡介:孫煜晗(1988-),女,遼寧鞍山人,本科,助理工程師,研究方向:空壓站設(shè)計。