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      一步加藥法在650MW超臨界機(jī)組脫硫廢水零排放預(yù)處理中的研究與應(yīng)用

      2019-05-29 10:47:42王濤沈迎張勇任乾超
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年14期
      關(guān)鍵詞:旋流器三聯(lián)廢水處理

      王濤 沈迎 張勇 任乾超

      摘 要:針對(duì)某電廠2X650MW機(jī)組脫硫廢水“三聯(lián)箱”處理系統(tǒng)處理能力不足、產(chǎn)水水質(zhì)難以達(dá)標(biāo)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高、噸水處理電耗高、以及藥劑安全隱患等問(wèn)題,按照“一步加藥法”高效絮凝處理工藝,對(duì)該電廠2X650MW機(jī)組脫硫廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行了利舊改造,解決了當(dāng)前脫硫廢水三聯(lián)箱處理工藝技術(shù)中易堵塞系統(tǒng)設(shè)備與管道的問(wèn)題,運(yùn)行連續(xù)穩(wěn)定,為脫硫廢水最終實(shí)現(xiàn)零排放創(chuàng)造了良好的條件。

      關(guān)鍵詞:650MW超臨界機(jī)組;一步加藥法;脫硫廢水;達(dá)標(biāo)排放

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.14.186

      0 引 言

      某電廠2×650MW機(jī)組煙氣脫硫采用濕法脫硫,系統(tǒng)產(chǎn)生的脫硫廢水中含有的雜質(zhì)主要是懸浮物、過(guò)飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽以及重金屬,其中很多是國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的一類污染物。由于脫硫廢水的水質(zhì)不同于其它的工業(yè)廢水,因此必須對(duì)脫硫廢水進(jìn)行單獨(dú)處理。原脫硫廢水處理系統(tǒng)采用“三聯(lián)箱”工藝(又稱作三箱五藥),原設(shè)計(jì)處理能力為25m?/h,自2007年建成以來(lái),由于脫硫廢水高含鹽、高濁度、高硬度、高氯化物、高硫酸根,尤其是含有世衛(wèi)組織和我國(guó)嚴(yán)格控制的一類污染物等;且受燃煤、脫硫工藝水質(zhì)、脫硫劑等的影響,脫硫廢水水質(zhì)成分復(fù)雜、經(jīng)常性波動(dòng)很大。系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中存在如下問(wèn)題,造成系統(tǒng)難以穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備一直處于停運(yùn)狀態(tài)。

      1 實(shí)施脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放改造必要性

      隨著國(guó)務(wù)院《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施,以及推行排污許可證制度,排水標(biāo)準(zhǔn)日益提高,企業(yè)自證守法的難度提高,脫硫廢水外排存在極大環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。因此,因此該電廠迫切需要進(jìn)行脫硫廢水綜合治理,實(shí)現(xiàn)脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放的目標(biāo)。2015年4月2日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,對(duì)企業(yè)的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量均提出了嚴(yán)格要求[1]。隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,電廠廢水零排放工作被提上日程。在電廠各類廢水中,脫硫廢水水質(zhì)成份最復(fù)雜、含鹽量最高、水質(zhì)最差,是全廠廢水達(dá)標(biāo)排放工作的重點(diǎn)與難點(diǎn),是達(dá)標(biāo)排放工作的關(guān)鍵步驟之一。

      該電廠現(xiàn)有脫硫廢水處理工藝在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在以下問(wèn)題:

      (1)旋流器出水含固率高,導(dǎo)致后續(xù)處理設(shè)施的處理負(fù)荷增大,特別是一次澄清池,水中的懸浮物都隨水流出。

      (2)三聯(lián)箱攪拌器槳葉小,攪拌力度不夠,藥劑不能很好的混勻。

      (3)三聯(lián)箱體外圍四周未進(jìn)行加固,整個(gè)箱體已出現(xiàn)擠壓變形,存在安全隱患。

      (4)處理廢水藥劑投加種類較多,藥泵多,設(shè)備維護(hù)復(fù)雜,污泥量大。

      (5)二次澄清池刮泥機(jī)槳葉已腐蝕,無(wú)法刮泥,嚴(yán)重影響水質(zhì)澄清效果,直接影響出水水質(zhì)。

      因上述設(shè)備異常及工藝弊端的存在使得脫硫廢水整套系統(tǒng)已無(wú)法正常運(yùn)行,目前出水帶有明顯黃色泥漿,機(jī)組脫硫廢水無(wú)法達(dá)到達(dá)標(biāo)排放的要求。

      2 改造技術(shù)路線確定

      目前脫硫廢水預(yù)處理成熟工藝為化學(xué)沉淀法,大多數(shù)已投運(yùn)脫硫廢水零排放處理工程選用了早期隨脫硫島建設(shè)的“三聯(lián)箱”系統(tǒng)。以最大程度利舊降低工程造價(jià),本工程主要對(duì)傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”工藝及“一步法”高效絮凝工藝進(jìn)行對(duì)比選擇。

      2.1 方案一:“三聯(lián)箱”工藝

      目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣泛的脫硫廢水化學(xué)沉淀工藝為中和/沉淀/絮凝工藝。其主要流程見下圖。

      從上圖可知,常規(guī)脫硫廢水處理工藝核心為中和/沉淀/絮凝。脫硫廢水通過(guò)緩沖水池后進(jìn)入反應(yīng)器,首先在中和池內(nèi)調(diào)節(jié)脫硫廢水的pH,一般采用的堿性中和劑為 NaOH或Ca(OH)2,在中和池箱將脫硫廢水的pH值調(diào)節(jié)至9.0~9.5之間,在該pH范圍內(nèi),廢水中的Zn2+、Cu2+、Ni2+、Fe3+等大部分重金屬離子會(huì)生成氫氧化物沉淀被去除;中和反應(yīng)箱出水進(jìn)入沉降箱,在沉降箱內(nèi)加入可溶性硫化物,使脫硫廢水中的Hg2+、Pb2+、As3+等金屬離子形成金屬硫化物沉淀,進(jìn)一步去除脫硫廢水中重金屬離子;沉降池出水進(jìn)入絮凝箱,通過(guò)投加絮凝劑(FeCl3或PFS)及助凝劑(PAM),使脫硫廢水中細(xì)小顆粒進(jìn)一步碰撞結(jié)合成為大顆粒;脫硫廢水經(jīng)反應(yīng)器處理后進(jìn)入澄清池,在重力作用下沉淀,澄清池底部沉降污泥定期通過(guò)污泥泵輸送至污泥處置系統(tǒng)進(jìn)行處理,澄清池上清液溢流至清水池;處理完后脫硫廢水在進(jìn)入清水池前,通過(guò)投加鹽酸對(duì)出水pH值進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)投加次氯酸鈉對(duì)COD進(jìn)行去除。通過(guò)上述反應(yīng)后,出水重金屬、懸浮物、COD、pH等指標(biāo)滿足廢水排放限值要求[2]。

      該技術(shù)最大特點(diǎn)是集中和、沉淀、絮凝三反應(yīng)區(qū)于一箱體。通過(guò)不同分區(qū)分別加入石灰、有機(jī)硫、絮凝劑和助凝劑完成pH調(diào)整、飽和硫酸鈣結(jié)晶析出、混凝、絮凝反應(yīng)等,使生成的絮凝物能在澄清器中沉淀、分離出來(lái)。

      2.2 方案二:“一步法”高效絮凝工藝

      “一步法”高效絮凝是針對(duì)脫硫廢水具有高含鹽、高濁度、高硬度、高氯化物、高硫酸根;含有重金屬、氟化物、硫化物、氨氮、硅、有機(jī)物等特點(diǎn),近年來(lái)開發(fā)成功的一種脫硫廢水處理新工藝,并于2016年10月-2017年7月分別在大唐太原第二發(fā)電廠和國(guó)電菏澤發(fā)電公司進(jìn)行了大型工業(yè)試驗(yàn)[3]。其出水指標(biāo)全部滿足DL/T997-2006《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》標(biāo)準(zhǔn),世衛(wèi)組織和我國(guó)嚴(yán)格控制的一類污染物指標(biāo)優(yōu)于該標(biāo)準(zhǔn)。其主要工藝流程見下圖:

      脫硫廢水先經(jīng)廢水旋流器,對(duì)廢水進(jìn)行旋流濃縮,高濃度濃縮液返回吸收塔,旋流器低濃度出水進(jìn)入高效絮凝反應(yīng)器加藥處理。高效絮凝反應(yīng)器出水流入一次澄清池,經(jīng)過(guò)固液分離后,清水流入廢水箱達(dá)標(biāo)排放;一次澄清池底部污泥通過(guò)污泥泵打入板框壓濾機(jī),脫水后的干污泥外運(yùn)處置。

      2.3 技術(shù)方案比較

      對(duì)脫硫廢水預(yù)處理系統(tǒng)方案一、方案二進(jìn)行比較,結(jié)果見下表。

      方案一出水水質(zhì)不穩(wěn)定,經(jīng)常難以滿足脫硫廢水達(dá)標(biāo)處理要求,方案二出水水質(zhì)穩(wěn)定,滿足脫硫廢水達(dá)標(biāo)處理要求。方案一工藝成熟穩(wěn)定,應(yīng)用廣泛,但投資及運(yùn)行費(fèi)用高于方案二。針對(duì)現(xiàn)有工藝的具體情況,本著充分利用現(xiàn)有可用設(shè)備,利用現(xiàn)有建設(shè)場(chǎng)地,利用現(xiàn)有可用管線的建設(shè)原則,推薦方案二作為公司脫硫廢水預(yù)處理方案,即“一步法”高效絮凝工藝。

      3 改造效果評(píng)價(jià)

      費(fèi)縣公司脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放改造于2018年12月31日改造完成,2019年1月1日至2019年1月26日脫硫廢水系統(tǒng)分體及168調(diào)試,調(diào)試完成后各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定。

      3.1 改造后指標(biāo)分析

      改造后脫硫廢水出水、壓濾機(jī)泥餅含水率達(dá)到《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)(DL/T997-2006》、《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置、混合填埋用泥質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)第一類污染物最高允許排放濃度、第二類污染物最高允許排放濃度的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及污泥含水率的要求,具體出水水質(zhì)如下表所示:

      3.2 改造后設(shè)備可靠性

      改造兩臺(tái)石膏旋流器和一臺(tái)廢水旋流器安裝符合現(xiàn)場(chǎng)使用需要,管路與原有管路進(jìn)行對(duì)接,實(shí)現(xiàn)了旋流分離的效果。通過(guò)對(duì)三臺(tái)旋流器進(jìn)行溢流密度和底流密度的連續(xù)運(yùn)行監(jiān)測(cè),其中石膏旋流器溢流密度在1059-1090kg/m3,底流均保持大于1200kg/m3;廢水旋流器溢流密度在1065-1073kg/m3,底流密度在1095-1123kg/m3。三臺(tái)旋流器在進(jìn)水壓力滿足設(shè)備運(yùn)行要求的前提下,設(shè)備均可實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用。

      本次改造恢復(fù)三聯(lián)箱系統(tǒng)的加藥反應(yīng)功能,增設(shè)石灰乳加藥裝置和干粉投加裝置,整個(gè)廢水系統(tǒng)只需添加兩種藥劑,一改以往工藝需要添加四種藥劑的運(yùn)行工況,從設(shè)備占用空間和運(yùn)行維護(hù)方面,大大減少了后續(xù)工作量。

      本次改造針對(duì)二次澄清池池體嚴(yán)重變形和傾斜,刮泥機(jī)損壞的實(shí)際情況,對(duì)變形的二次澄清池新增設(shè)四根支腿加固整體結(jié)構(gòu),然后對(duì)已變形的池體進(jìn)行變形修復(fù)矯正,對(duì)基礎(chǔ)平臺(tái)進(jìn)行粉刷抹面,同時(shí)對(duì)支腿進(jìn)行素混凝土防護(hù),以減少外界條件所導(dǎo)致的腐蝕;針對(duì)刮泥機(jī)的損壞情況,原有刮泥機(jī)軸已腐蝕和變形,更換為316L不銹鋼材質(zhì),在脫硫廢水環(huán)境中具有優(yōu)良的抗鹽抗腐蝕性能。

      3.3 改造后經(jīng)濟(jì)效益

      通過(guò)實(shí)施一步加藥法脫硫廢水預(yù)處理改造,噸水處理電耗由9.5kWh/m3下降至5.2kWh/m3,按年處理脫硫廢水125000m3[注:年運(yùn)行5000h,處理能力25m3/h]計(jì)算,年節(jié)電537500kWh,按我廠上網(wǎng)電價(jià)0.422元/度計(jì)算,節(jié)電可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為226825元。

      通過(guò)實(shí)施一步加藥法脫硫廢水預(yù)處理改造,處理每噸廢水加藥成本降低4.4元,按年處理脫硫廢水125000m3預(yù)期每年藥品費(fèi)用可節(jié)約550000元。

      每年產(chǎn)生綜合效益為226825元+550000元=776825元。

      3.4 改造后社會(huì)效益

      通過(guò)改造,成功解決了脫硫廢水處理系統(tǒng)處理能力不足、產(chǎn)水水質(zhì)難以達(dá)標(biāo)、以及藥劑安全隱患等問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益十分顯著,為“節(jié)能減排”和“污染物控制”工作做出了貢獻(xiàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]高原,陳智勝.新型脫硫廢水零排放的處理方案[J].華電技術(shù),2008,30(04):73-75.

      [2]徐建剛.石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水處理[J].電力科技與環(huán)保,2010,26(04):33-34.

      [3]劉進(jìn).火力發(fā)電廠廢水零排放技術(shù)方案[J].華電技術(shù),2017,9(39):58-62.

      作者簡(jiǎn)介:王濤(1991-),男,山東臨沂人,碩士研究生,注冊(cè)能源管理工程師,主要從事火電機(jī)組節(jié)能理論、節(jié)能技術(shù)及鍋爐燃燒穩(wěn)定性的研究。

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