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      一例鉆柱穩(wěn)定器斷裂原因分析及措施

      2019-05-30 08:28:06郝宙正劉禹銘胡國金
      石油礦場機械 2019年3期
      關(guān)鍵詞:穩(wěn)定器鉆柱外徑

      郝宙正,李 波,左 凱,劉禹銘,胡國金

      (中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300452)

      穩(wěn)定器是鉆具結(jié)構(gòu)的重要組成部分,對于穩(wěn)定下部鉆具、改善鉆頭工作環(huán)境、提高井身質(zhì)量具有重要作用[1]。在鉆進過程中,穩(wěn)定器斷裂事故時有發(fā)生[2-3],不僅延長了鉆井工期,而且增加了施工成本。國內(nèi)外研究機構(gòu)對提升穩(wěn)定器性能方面做了大量研究[4-5],但未完全解決穩(wěn)定器的斷裂問題。本文以南海西部油氣田某探井為例,闡述了2起因穩(wěn)定器斷裂而造成的鉆井事故。基于簡支梁模型對鉆柱“A-B”危險截面進行了受力分析,同時對取樣試件宏觀斷口形貌與金相組織進行了觀察,分析其斷裂原因,并提出合理建議與措施,對于保證鉆井作業(yè)安全具有重要意義。

      1 井況介紹

      1.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      該探井基本數(shù)據(jù):井型為直井,設(shè)計井深3 795.00 m,預(yù)測井底溫度155 ℃。?444.50 mm (17英寸)井段巖性預(yù)測為厚層箱狀灰色含礫粗砂巖和中粗砂巖夾薄層雜色泥巖。鉆具轉(zhuǎn)速60~80 r/min, 鉆壓60~92 kN, 轉(zhuǎn)矩4.10~8.10 kN·m。泵排量70.00 L/s,泵壓12.20~14.40 MPa。井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 某探井井身結(jié)構(gòu)示意

      1.2 事故描述

      1) 第1起井下事故。為便于后續(xù)電測和下套管作業(yè),進行短起倒劃眼作業(yè),倒劃眼至一開508.00 mm(20英寸)套管鞋處,泵壓由14.00 MPa快速降至12.50 MPa,鉆具轉(zhuǎn)矩由7.80 kN·m降至6.10 kN·m,懸重略微下降。起鉆至井口,發(fā)現(xiàn)?444.50 mm (17英寸)穩(wěn)定器母扣根部斷裂。井下“落魚”為:?444.50 mm鉆頭(長度0.48 m)+浮閥接頭(浮閥/測斜座)(長度0.67 m)+2根?203.20 mm鉆鋌(長度9.15 m)+?444.50 mm穩(wěn)定器(長度2.03 m),“落魚”總長21.48 m。

      2) 第2起井下事故。二開鉆進至1 636.00 m,泵壓由13.50 MPa快速降至11.20 MPa,鉆具轉(zhuǎn)矩由7.50 kN·m降至5.90 kN·m,懸重略微下降。起鉆至井口,發(fā)現(xiàn)?444.50 mm (17英寸)穩(wěn)定器母扣根部斷裂。井下“落魚”為:?444.50 mm鉆頭(長度0.48 m)+浮閥接頭(浮閥/測斜座)(長度0.67 m)+2根?203.20 mm鉆鋌(長度9.15 m)+?444.50 mm穩(wěn)定器(長度2.10 m),“落魚”總長21.55 m。

      兩次打撈均采用打撈筒,并且均成功撈獲“落魚”。打撈鉆具組合:撈筒(長度1.85 m)+?203.20 mm變扣(長度0.80 m)+?393.70 mm穩(wěn)定器(長度2.20 m)+配合接頭(631×DSHT55)+9根?139.70 mm加重鉆桿+配合接頭(DSHT55×631)+?203.20 mm震擊器+配合接頭(631×DSHT55)+若干?139.70 mm鉆桿。

      2 斷裂原因分析

      2.1 鉆柱受力分析

      鉆進過程中,穩(wěn)定器受力情況與鉆柱基本相同,主要承受軸向力、轉(zhuǎn)矩及彎矩[6-7]。由鉆柱組合可知,PDC鉆頭和穩(wěn)定器最大外徑435.30 mm,與井壁近似貼合,因此穩(wěn)定器以下鉆柱剛度大,彎曲變形幾乎為零。穩(wěn)定器以上鉆鋌、震擊器及加重鉆桿等組件最大外徑203.20 mm,與井壁間隙大,鉆柱剛度小?;诤喼Я耗P秃喕@具,穩(wěn)定器以上鉆柱為懸臂梁,穩(wěn)定器最大外徑處為“固定端”,其余部分為“活動端”,越靠近固定端彎矩越大。因此,穩(wěn)定器內(nèi)螺紋處是鉆柱中最薄弱點(A-B截面),如圖2所示。

      圖2 穩(wěn)定器結(jié)構(gòu)示意

      查閱材料力學(xué)[8]及相關(guān)書籍,A-B截面最大應(yīng)力計算式為:

      (1)

      式中:σmax是截面最大應(yīng)力,MPa;Mmax是截面處最大彎矩,N·mm;W是截面抗彎系數(shù),mm3。

      圓環(huán)抗彎截面系數(shù)計算式為:

      (2)

      式中:D是圓環(huán)截面外徑,mm;d是截面螺紋內(nèi)徑,mm。

      結(jié)合式(1)~(2)可知,最大彎曲應(yīng)力與圓環(huán)截面最大彎矩成正比,與抗拉截面系數(shù)成反比??箯澖孛嫦禂?shù)W綜合反映了截面形狀與尺寸對彎曲應(yīng)力的影響。

      當(dāng)鉆柱承受交變彎矩時,先假設(shè)穩(wěn)定器內(nèi)螺紋B點承受最大的壓應(yīng)力,則A點承受最大拉應(yīng)力。當(dāng)鉆柱旋轉(zhuǎn)180°后,B點壓應(yīng)力逐漸減小至0,拉應(yīng)力則逐漸增大至最大值,A點情況則正好相反,因此鉆柱每轉(zhuǎn)1圈,B點承受的應(yīng)力變化也是1個周期。鉆柱長時間在這種交變應(yīng)力狀態(tài)下,內(nèi)螺紋根部應(yīng)力集中處就容易產(chǎn)生疲勞裂紋,在軸向力和轉(zhuǎn)矩共同作用下,進一步加速了疲勞裂紋擴展,導(dǎo)致穩(wěn)定器因疲勞裂紋而斷裂。

      2.2 螺紋牙底裂紋分析

      對穩(wěn)定器的內(nèi)螺紋進行了縱向取樣,螺紋牙底的形貌如圖3,靠近斷口的螺紋牙底發(fā)現(xiàn)1條裂紋。磨拋后裂紋整體形貌如圖4所示,裂紋起源于螺紋牙底,開始裂紋較為平直,內(nèi)部存在黑色的泥漿腐蝕產(chǎn)物,當(dāng)裂紋延伸至4 mm左右,裂紋形貌發(fā)生改變,裂紋由原來的橫向走勢變?yōu)榭v向走勢,并且裂紋逐漸變寬。經(jīng)觀察斷口附近的顯微組織為回火索氏體+鐵素體,切片金相組織符合原材料熱處理工藝要求,如圖5。

      圖3 取樣試件

      圖4 裂紋形貌(拋光態(tài),50×)

      結(jié)合螺紋牙底裂紋整體形態(tài)及宏觀斷口形貌,可以推斷疲勞裂紋是造成穩(wěn)定器斷裂的根本原因,當(dāng)疲勞裂紋擴展到一定深度后,應(yīng)力集中現(xiàn)象更加明顯,加劇了“A-B”截面斷裂的速度。

      3 建議措施

      3.1 優(yōu)選穩(wěn)定器

      3.2 改進穩(wěn)定器結(jié)構(gòu)

      南海西部油氣田埋藏淺、地層疏松易出砂[9],鉆井過程中,經(jīng)常遇見井眼縮頸、變形及井壁臺階等復(fù)雜井況,鉆具上提困難。解決此問題常采用倒劃眼作業(yè),即利用鉆具穩(wěn)定器的肩部先修整井壁,待穩(wěn)定器上提通過后,再利用鉆頭修整井壁,但常規(guī)穩(wěn)定器肩部磨損嚴(yán)重和倒劃眼問題突出。目前,通過在穩(wěn)定器螺旋工作面上安裝切削齒,增加切削功能[10-11](如圖6),能夠在鉆井過程中對井眼起到切削和修復(fù)平整的作用,使井眼軌跡達到理想狀態(tài),改善倒滑眼過程穩(wěn)定器“A-B”截面受力狀態(tài),有效提高短起倒劃眼效率,為鉆井作業(yè)節(jié)省時間和費用。

      4 結(jié)論

      1) 通過對南海西部油田2起穩(wěn)定器斷裂事故進行闡述,基于簡支梁模型對鉆柱“A-B”截面進行了受力分析,同時對試件宏觀斷口形貌與金相組織進行觀察,認(rèn)為螺紋牙底疲勞裂紋是造成穩(wěn)定器斷裂的根本原因。

      2) 穩(wěn)定器打撈外徑相對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的打撈外徑減小25.30 mm, 從而降低了穩(wěn)定器承載能力。因此,穩(wěn)定器選取需嚴(yán)格執(zhí)行SY/T5051—2016相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在條件允許情況下,適當(dāng)增加穩(wěn)定器打撈外徑。

      3) 通過在穩(wěn)定器螺旋工作面上安裝PDC切削齒,增加切削功能,改善倒劃眼過程中穩(wěn)定器“A-B”截面受力狀態(tài),降低穩(wěn)定器斷裂風(fēng)險。

      4) 建議對鉆柱“A-B”截面所承受交變載荷進行計算??勺儚降箘澭鄯€(wěn)定器在復(fù)雜井況具有更好的適應(yīng)性,對提高短起倒劃眼效率,節(jié)省鉆井作業(yè)時間和費用具有重要意義,應(yīng)作為下一步重點研究對象。

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