摘 要:火力發(fā)電廠中省煤器排灰由于具有溫度高、自身顆粒粗、比重大等特點(diǎn),運(yùn)行期間頻繁出現(xiàn)堵管和輸灰超時(shí)等現(xiàn)象,一直是氣力輸送系統(tǒng)比較難以解決的問(wèn)題。如果機(jī)組運(yùn)行期間不能正常投運(yùn),大顆粒灰塵不僅對(duì)空預(yù)器、脫硝設(shè)備、低溫省煤器造成堵塞,更嚴(yán)重的還將造成低溫省煤器的磨損泄漏,從而影響蓄熱元器件的換熱效果和電除塵器輸灰困難。大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司2×630MW機(jī)組#3、4爐省煤器利用大修機(jī)會(huì),通過(guò)改變灰斗至倉(cāng)泵的落灰管布局、增加金屬膨脹節(jié)、修正排灰管的參數(shù)、優(yōu)化運(yùn)行程序、增加雜物清理箱、倉(cāng)泵扶正及出口管防磨處理,另外將部分新型栓塞閥更換為先導(dǎo)式栓塞閥等一系列措施后,一次投運(yùn)成功,達(dá)到了預(yù)期的效果。
關(guān)鍵詞:省煤器;治理;改造;探索
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.10.180
0 引言
先導(dǎo)式栓塞閥輸送系統(tǒng)的工作原理:
根據(jù)輸灰管管徑、輸送介質(zhì)、輸送距離及輸灰管現(xiàn)場(chǎng)彎頭布置等不同,設(shè)計(jì)每隔一定距離加裝氣力輸送器,倉(cāng)泵進(jìn)氣采用底部靜壓進(jìn)氣,倉(cāng)泵進(jìn)氣口采用減壓閥,輸送時(shí)倉(cāng)泵內(nèi)保持一定的低于氣源壓力的恒壓,壓力的高低設(shè)計(jì)取決于總氣源壓力和要求的輸送量,壓力高則出灰速度快輸送效率就高。在倉(cāng)泵出口處是滿管輸送,當(dāng)介質(zhì)輸送到一定距離會(huì)產(chǎn)生堵管情況時(shí),此時(shí)安裝在管道上的氣力輸送器會(huì)自動(dòng)檢測(cè)輸灰管內(nèi)的壓力,當(dāng)管道內(nèi)的壓力達(dá)到設(shè)備開(kāi)啟的壓力時(shí),閥門會(huì)自動(dòng)打開(kāi)向管道內(nèi)進(jìn)氣,管道內(nèi)的介質(zhì)受到進(jìn)氣的擾動(dòng),會(huì)自動(dòng)疏松,此點(diǎn)的堵管現(xiàn)象消除,此時(shí)閥門自動(dòng)關(guān)閉,管道內(nèi)的介質(zhì)繼續(xù)向前運(yùn)動(dòng)。
1 系統(tǒng)概述
先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞輸送系統(tǒng)是在新型栓塞輸送系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了技術(shù)突破性革新,在完全具備新型栓塞輸送系統(tǒng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,又增加了獨(dú)特的先導(dǎo)功能。在具備了先導(dǎo)功能的技術(shù)上,低壓輸送、節(jié)能方面得到了突破性進(jìn)展。
先導(dǎo)式栓塞閥是低壓節(jié)能栓塞輸送系統(tǒng)的主要設(shè)備,它是智能型的全機(jī)械產(chǎn)品,無(wú)電控元件,動(dòng)作準(zhǔn)確使用壽命長(zhǎng)(5~8年),無(wú)易損件,每隔一定距離安裝在輸灰管道上,可以智能感知輸灰管道內(nèi)的壓力,當(dāng)達(dá)到設(shè)定值時(shí)可以智能開(kāi)啟、關(guān)閉,無(wú)須程序控制,每個(gè)先導(dǎo)式栓塞閥都可以自主工作,主要參數(shù)如下:
先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞輸送系統(tǒng)的工作流程、特點(diǎn):
1.1 工作流程
(1)裝料時(shí)間:裝料時(shí)間一般有二種控制方式,一種是時(shí)間、一種是料位信號(hào),但先導(dǎo)式系統(tǒng)最好要達(dá)到料位信號(hào)最佳,讓倉(cāng)泵盡可能的多裝料,一次的輸送量越多越好。
(2)只保留一個(gè)主進(jìn)氣,因?yàn)閭}(cāng)泵內(nèi)滿料,讓倉(cāng)泵迅速升壓,以啟動(dòng)栓塞系統(tǒng)工作
(3)栓塞系統(tǒng)被啟動(dòng)后,先導(dǎo)式系統(tǒng)觸發(fā),永遠(yuǎn)啟動(dòng)介質(zhì)流動(dòng)方向的一個(gè)栓塞閥自動(dòng)啟動(dòng)。
(4)布置在輸灰管道上的栓塞閥開(kāi)啟壓力各不相同,根據(jù)輸送現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)進(jìn)氣,哪里堵管哪里進(jìn)氣,不堵管的地方不進(jìn)氣,以達(dá)到最佳輸送效率。
(5)本系統(tǒng)的工作原理容易明晰,栓塞系統(tǒng)是主動(dòng)力,先導(dǎo)式是預(yù)動(dòng)力,是一個(gè)完美的組合。
1.2 先導(dǎo)式系統(tǒng)的特點(diǎn)
(1)先導(dǎo)式低壓節(jié)能栓塞輸送系統(tǒng)在先導(dǎo)功能主動(dòng)力與預(yù)動(dòng)力的作用下就避免了新型栓塞輸送系統(tǒng)存在輸送時(shí)間不穩(wěn)定,壓力不穩(wěn)定,輸送時(shí)間長(zhǎng)的這一現(xiàn)象,使輸送時(shí)間更加穩(wěn)定、壓力更加穩(wěn)定、輸送時(shí)間相應(yīng)的減少等特點(diǎn)。
(2)先導(dǎo)式栓塞閥是在原有的自動(dòng)成栓閥基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新,在保留了原來(lái)新型栓塞技術(shù)所有功能的同時(shí),還具備了先導(dǎo)功能。真正實(shí)現(xiàn)了低壓(輸送氣源壓力只要求在0.3Mpa以下)、低磨損(低流速、高濃度輸送)、超低耗能(節(jié)能率在50%-70%),同時(shí)實(shí)現(xiàn)永不堵管。
2 運(yùn)行中存在問(wèn)題及原因分析
大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司2×630MW機(jī)組#3、4爐省煤器輸灰系統(tǒng)于2008年建成投產(chǎn),由北京克萊德貝爾格曼物料輸送有限公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。#3、4爐省煤器灰斗分別設(shè)置1套除灰系統(tǒng),七個(gè)灰斗對(duì)應(yīng)七臺(tái)倉(cāng)泵串聯(lián)運(yùn)行。設(shè)計(jì)出力為5.0t/h,灰溫400℃,省煤器至灰?guī)焖骄嚯x:#3爐約270m,#4爐約350m。一期干灰?guī)煨痘蚁到y(tǒng)包括1臺(tái)汽車散裝機(jī)、1臺(tái)雙軸加濕攪拌機(jī)和庫(kù)頂安裝1臺(tái)布袋除塵器。
2.1 目前存在的主要問(wèn)題
(1)省煤器輸灰系統(tǒng)倉(cāng)泵嚴(yán)重傾斜,下料管、伸縮節(jié)變形扭曲嚴(yán)重,造成下料不暢;
(2)輸灰壓縮空氣用量大,飛灰流速高造成管道尤其是耐磨彎頭、倉(cāng)泵出口下部磨損嚴(yán)重;
(3)運(yùn)行期間頻繁出現(xiàn)堵管和輸灰超時(shí)等現(xiàn)象,致使省煤器的投入率不足40%。
2.2 原因分析
(1)#3、4爐省煤器輸灰系統(tǒng)運(yùn)行可靠性差。由于省煤器灰斗的沉降灰較粗,系統(tǒng)投運(yùn)后,經(jīng)常發(fā)生輸灰管道堵塞,輸灰困難,管道振動(dòng)嚴(yán)重,并引起輸灰管排架多處支架變形、管卡脫開(kāi)、管道移位;
(2)2015年在輸灰管線上更換的部分新型柱塞閥構(gòu)件老化,彈簧緊力不足,致使輸灰返送至輸氣膠皮管,引起輸灰困難;
(3)#3、4爐省煤器倉(cāng)泵發(fā)生不同程度的泵體傾斜,主要原因是灰斗落料管膨脹節(jié)的補(bǔ)償量設(shè)計(jì)不足。省煤器灰斗熱態(tài)時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的熱位移,徑向、軸向可達(dá)150mm和280mm,因此下料管上的伸縮節(jié),目前采用普通形式的膨脹節(jié),不能有效補(bǔ)充省煤器灰斗的膨脹量。其中部分落灰管道金屬膨脹節(jié)已經(jīng)變形和磨穿,失去補(bǔ)償作用;
(4)輸灰壓縮空氣用量大,飛灰流速高造成管道磨損,管壁由8mm磨損至2—3mm,致使跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。
3 可行性論證及施工要求
3.1 可行性論證
從灰斗北側(cè)下方開(kāi)一個(gè)下料口,朝向倉(cāng)泵側(cè),將省煤器的灰斗南側(cè)壁板拆除,以北側(cè)下料口為低點(diǎn)重新焊接北側(cè)壁板,內(nèi)部加裝弧形隔板(東西側(cè)和南側(cè)高于弧形板最低中心線,如果有灰落下,第一
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時(shí)間落到下料口,避免飛灰板結(jié)),弧形口下沿和下料管的下沿完好對(duì)正,并且有合理的安息角,便于下灰通暢。本次改造數(shù)據(jù),灰倉(cāng)原容積:20.2m?,改造后的容積13.98m?,約減少了6m?。灰倉(cāng)的原重量(滿灰情況,飛灰比重按0.85m?/t)18419.9Kg,改造后的現(xiàn)重量13343.3Kg,約減少了重量5076.6Kg。故此不改變運(yùn)行設(shè)備的情況下,本次改造滿足設(shè)計(jì)、運(yùn)行要求,也滿足設(shè)備論證條件。
3.2 技術(shù)要求
(1)下料口與省煤器灰斗接口處使用DN300的管道至垂直距離下方,再變徑至DN200的管道,至省煤器倉(cāng)泵的進(jìn)料閥的上口。
(2)設(shè)備安裝順序:省煤器灰斗(北側(cè))落灰口—手動(dòng)插板閥—130°彎頭—DN200落灰管—2個(gè)伸縮節(jié)—雜物清理箱—?dú)鈩?dòng)進(jìn)料閥—倉(cāng)泵。
(3)使用兩個(gè)伸縮節(jié)完全克服上下、左右、橫向、縱向的熱脹冷縮余量。施工時(shí)必須把倉(cāng)泵、進(jìn)氣組件、輔助進(jìn)氣、輸灰管道等全部調(diào)正,然后對(duì)正上部設(shè)備改造。本項(xiàng)目伸縮節(jié)選用不銹管伸縮節(jié),膨脹量設(shè)計(jì)±400mm。
(4)泵底三通耐磨處理。1)除銹、粗化處理:為了確保除銹和粗化質(zhì)量,采用噴砂或者人工打磨對(duì)金屬表面進(jìn)行徹底除銹和毛化處理,完全除去金屬表面的氧化皮等雜物,呈現(xiàn)均勻一致的金屬本色。2)清潔與防護(hù):打磨之后,要用干燥、清潔的壓縮空氣對(duì)打磨面進(jìn)行掃塵,吹凈粘附表面的粉塵,并用吸塵器進(jìn)行吸塵。同時(shí)用BY55油污清洗劑進(jìn)行清洗。同時(shí)要求盡量縮短打磨后到完成涂膠施工的間隔時(shí)間,在金屬表面沒(méi)有被二次氧化之前開(kāi)始涂膠。3)對(duì)磨損處進(jìn)行修復(fù)。抹BY924耐磨修補(bǔ)劑(應(yīng)涂在干燥、干凈、粗糙的表面。使高分子材料進(jìn)一步交聯(lián)成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。能顯著提高涂層的綜合性能),一次涂抹的厚度最多在4-5公分,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況嚴(yán)重可進(jìn)行多次的修復(fù),但每次都需待上次初固后方可做下次,直至到倉(cāng)泵內(nèi)壁修復(fù)平整即可。否則,壓縮空氣流動(dòng)不均勻會(huì)導(dǎo)致管道局部磨損加劇。
(5)博亞BY924耐磨修補(bǔ)劑打底修復(fù)平整有兩種方法:1)當(dāng)BY924膏狀快速修補(bǔ)劑在泵底三通內(nèi)部用毛刷涂抹后,為方便均勻涂抹,防止沾手可以在修補(bǔ)劑上撒一層灰;等到修補(bǔ)劑氧化后再用99.9%的丙酮去掉粘在修補(bǔ)劑上的灰,最后再涂上一層修補(bǔ)劑進(jìn)行抹平即可。缺點(diǎn)是:BY924膏狀快速修補(bǔ)劑氧化太慢,天氣好至少需要2天方可干透;2)當(dāng)BY924膏狀快速修補(bǔ)劑在泵底三通內(nèi)部用毛刷涂抹后,用99.9%無(wú)水乙醇粘到乳膠手套上,就可直接用手將修補(bǔ)劑涂抹平整。優(yōu)點(diǎn):這樣處理BY924膏狀快速修補(bǔ)劑既不會(huì)粘手又可以快速干透不影響工期。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)省煤器輸灰系統(tǒng)的優(yōu)化改造,不僅消除了省煤器輸灰管道振動(dòng)、倉(cāng)泵傾斜的隱患;更是解決了省煤器輸灰系統(tǒng)頻繁堵塞及磨損速度快的問(wèn)題,既有效地提高了設(shè)備投入率,又延長(zhǎng)了輸灰系統(tǒng)的使用壽命。同時(shí)減少了設(shè)備維護(hù)工作量及跑冒滴漏現(xiàn)象對(duì)環(huán)境造成的嚴(yán)重污染。
參考文獻(xiàn):
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[3]江西博亞高新技術(shù)有限公司.博亞BY924膏狀快速修補(bǔ)劑、博亞BY55油污清洗劑使用說(shuō)明書(shū)[S].
作者簡(jiǎn)介:劉武魁(1967-),男,河南靈寶人,本科,工程師,研究方向:火力發(fā)電廠電除塵器、除渣系統(tǒng)。