蔣韋庚
摘 要:自某電廠#705機DEH改造后,汽機調(diào)速油系統(tǒng)便時常出現(xiàn)油壓波動及偏低情況,對此,本文分別對該廠#705調(diào)速保油系統(tǒng)、供油系統(tǒng)進行實時跟蹤與調(diào)查,且改造、升級設(shè)備,以此來消除所存在的油壓波動、偏低情況,為該機器的穩(wěn)定、安全運行提供切實保障。
關(guān)鍵詞:汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng);DEH改造;調(diào)速油壓
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.10.186
某電廠配套的#705機,在2016年時有過一次大修,對調(diào)速保系統(tǒng)開展過以此DEH改造。當啟動整個機組后,油系統(tǒng)主油泵的進口油壓,以及主油泵的出口油壓、安全油壓、調(diào)速油壓等,均比較低,而且還出現(xiàn)無規(guī)律波動情況。這給整個機組的正常、安全運行造成了較大隱患。經(jīng)系統(tǒng)化調(diào)查得知,造成上述情況的原因可能是注油器的噴嘴板存在磨損,或者是主油泵葉輪出現(xiàn)磨損情況。本文就此原因作一分析,指出具體的處理對策。
1 設(shè)備概況
某電廠#705機即為N125-135/535型超高壓中間再熱凝氣式汽輪機,與之配套的有高壓主汽閥2個,以及中壓聯(lián)合閥2個、高壓調(diào)節(jié)閥4個。另外,所采用的是液壓式的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。旋轉(zhuǎn)阻尼將轉(zhuǎn)速信號向油壓訊號轉(zhuǎn)換,然后借助放大器放大處理,便會形成二次油壓,而二次油壓經(jīng)電磁閥,輸送到各個油壓轉(zhuǎn)換器,對各油壓轉(zhuǎn)換器輸出的三次調(diào)節(jié)油壓施加控制,最終便可達到控制高中油壓動機動作的目的。除此之外,經(jīng)此操作,還能改變調(diào)節(jié)閥的開度以及中壓聯(lián)合汽門的開度,達到調(diào)節(jié)或改變整個機組的功率、轉(zhuǎn)速的目的。在啟動機組時,操縱氣動閥會將二次油壓予以改變,持續(xù)升速,并網(wǎng)且根據(jù)實際需要,加減負荷。
保安系統(tǒng)包含四部分,即電磁閥、手動停機裝置、危急遮斷油門與危急遮斷器。各保干部套動作之后,均會泄去安全油壓,將聯(lián)合汽門、主汽門關(guān)閉,與此同時,還能借助危急繼動器,將二次油壓泄去,關(guān)閉汽門。為了防止保安系統(tǒng)復(fù)置過程中出現(xiàn)重要聯(lián)合汽門與主汽門再次開啟情況,系統(tǒng)通常會設(shè)置一個專門的輔助油門,于停機的同時,將高壓啟動油路自動切斷。
2 改造前后的設(shè)備狀況
(1)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。新增部件有測速傳感器、4對LVDT及4個油動機控制集成塊;拆除部件由同步器與液壓放大器;保留部件有2個油壓轉(zhuǎn)換器,2個活動試驗油門,2個中壓油動機。(2)保安系統(tǒng)。保留部件為噴油活動試驗裝置、危急遮斷器、手動危急遮斷器及危急遮斷油門等;拆除部件有電超速電磁閥、磁力斷油門、危急繼動器及啟動閥。新增部件有安全油壓力開關(guān)組件、危急遮斷油門復(fù)位集成塊、AST遮斷集成塊及啟動油控制集成塊等。
3 故障現(xiàn)象分析
(1)改造之后,因機組在升速過程中,以及機組在并網(wǎng)時,調(diào)速油泵始終處于并列運行狀態(tài),所以,沒有異常情況發(fā)生。(2)如果機組完成并網(wǎng),調(diào)速油泵停止運行,只有主油泵維持工作,當為整個系統(tǒng)提供油源時,主油泵除了進出口油壓之外,還能對油壓速度進行調(diào)節(jié),使油壓始終維持在安全狀態(tài),減少油壓波動情況。如果機組工況發(fā)生改變,那么會有比較低的低限油壓,造成機組在運行時,調(diào)速油泵因系統(tǒng)油壓<0.88MP,而出現(xiàn)頻繁自啟動情況。因此,此種運行方式會對機組的安全、穩(wěn)定運行造成較大影響。(3)針對主油泵來講,由于其進口油壓為0.036MP,且波動頻繁,有著并不大的范圍。主油泵調(diào)速油壓與出口油壓僅1.02MP,較設(shè)計標準,明顯偏低。此外,還存在著比較顯著的油壓波動,范圍大且頻繁。因主油泵出口油壓于調(diào)速油壓均出現(xiàn)頻繁波動情況,受此影響,啟動油壓與安全油壓會隨之而發(fā)生改變。
4 改進措施
(1)當機組處于正常運行狀態(tài)時,依據(jù)其所出現(xiàn)的故障情況,對導(dǎo)致油壓偏低的原因進行分析,同時還需分析油壓波動的原因,圍繞這兩點來開展工作:針對一級注油器來講,其流道與噴嘴孔徑與要求不相符,受此影響,主油泵的流量不足,以及其進口壓力低,有著比較低的效率。(2)借助小修時機,以解體的方式檢查一級注油器;在一級注油器的噴嘴板上,一共有噴嘴5個,其分布呈現(xiàn)為梅花狀。對于中間的噴嘴而言,其直徑為9mm,其它噴嘴的直徑則為8.1mm。依據(jù)相關(guān)公式,能夠?qū)娮熘睆接嬎愠鰜?,即中間噴嘴直徑為9.2mm,其它則為8.9mm。對一級注油器噴嘴板孔徑進行修正后,從中得知一級注油器的進出口油壓有大幅提升,提升幅度達到0.5公斤,此值較設(shè)計值,明顯偏小。(3)由本文可知,在調(diào)整一級注油器噴嘴孔徑的大小時,因未能調(diào)至最大值,并且也未修正噴嘴于擴散管當中的軸向位置,針對擴散管當中的噴管來講,在將其向出口方向進行2mm調(diào)整后,沒有影響油壓,依據(jù)廠商建議,詳細檢查噴嘴板,從中發(fā)現(xiàn),噴嘴板的流道并不是特別光滑,存在拉毛痕跡,此外,在其進口源上,也與廠商要求不相符,也就是噴嘴板的進出口源需要比較尖銳,沒有圓角過度,并且也沒有磨損與凹槽。對此,重新加工噴嘴板,調(diào)整一級注油器噴嘴孔徑,使其達極限值。
5 結(jié)語
綜上,在對汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行DEH改造后,調(diào)速油壓會出現(xiàn)波動情況,通過分析其原因得知,其由多種因素所造成,通過對相關(guān)設(shè)備加以改進與優(yōu)化,有助于調(diào)速油壓波動情況的減輕,實現(xiàn)系統(tǒng)的更高效、更可靠運轉(zhuǎn)。
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