張 震, 張兵兵, 朱 虹, 章 妍
(中石油大連液化天然氣有限公司,遼寧大連116600)
目前LNG接收站常用的儲罐壓力控制方式是通過處理罐內(nèi)BOG實現(xiàn)。LNG接收站BOG處理工藝見圖1。
圖中為4種LNG接收站BOG的處理工藝。下面分別就各個處理工藝的特點,以及在接收站生產(chǎn)運營過程中各個處理工藝合理運用的時間段予以分析說明。
圖1 LNG接收站BOG處理工藝
① BOG低壓處理工藝
BOG低壓處理工藝指將BOG經(jīng)過BOG壓縮機壓縮后裝車,通過CNG氣瓶車外銷給用戶。通過調(diào)節(jié)BOG壓縮機的負荷以及裝車量來控制處理BOG,進而調(diào)節(jié)儲罐壓力。這種方式一般在LNG接收站冷卻投產(chǎn)過程中應(yīng)用較廣泛,因為在接收站冷卻投產(chǎn)過程將產(chǎn)生大量BOG,這些BOG大多數(shù)通過火炬燃燒掉,為了節(jié)能減排設(shè)置CNG處理工藝可以降低接收站投產(chǎn)成本。在接收站零外輸工況下,為了下次外輸時能快速恢復(fù)生產(chǎn),啟動LNG儲罐內(nèi)一臺低壓泵對接收站進行保冷,使接收站的管道和設(shè)備處于冷態(tài)。在這種工況下儲罐靜態(tài)蒸發(fā)產(chǎn)生BOG以及保冷產(chǎn)生的BOG無法被再冷凝器冷凝處理,最好的方法就是通過BOG壓縮機壓縮后外銷,避免為了維持儲罐壓力而通過火炬排放造成浪費。
② BOG高壓壓縮處理工藝
BOG高壓壓縮處理工藝指直接采用BOG高壓壓縮機將儲罐內(nèi)的BOG壓縮至與接收站外輸管網(wǎng)壓力相同后,直接通過外輸管網(wǎng)外輸至下游用戶。此工藝適用于外輸管網(wǎng)壓力較小(2 ~3 MPa)的LNG接收站。站內(nèi)儲罐壓力一般為10~20 kPa,所以采用BOG壓縮機高壓壓縮功能耗比較大,目前很少采用。
③ BOG再冷凝處理工藝
在接收站正常外輸工況下,儲罐壓力的控制是通過調(diào)節(jié)接收站內(nèi)BOG壓縮機的負荷來調(diào)節(jié)的。儲罐中的BOG經(jīng)過壓縮機壓縮后進入再冷凝器的頂部,與從低壓輸送總管分流進入再冷凝器頂部的深冷低壓的LNG 在再冷凝器的填料層進行直接接觸冷凝液化,冷凝后的液體與另一部分低壓輸送總管的LNG經(jīng)過充分混合后,經(jīng)過LNG高壓泵加壓,送至LNG氣化器氣化后送至外輸管網(wǎng)供給下游用戶使用[1]。這種BOG的處理方式最常用也最經(jīng)濟。
④ 火炬放空處理工藝
上述3種BOG處理工藝都是接收站正常工況下的處理工藝,而在一些特殊工況下,例如接收站大修,或是極低外輸量情況下,以及某些緊急工況下如儲罐內(nèi)LNG產(chǎn)生翻滾,瞬間釋放大量的BOG,儲罐壓力會瞬間升高,為保證儲罐不會因高壓而損壞,接收站都會設(shè)計安裝火炬。在用其他方法都無法控制儲罐壓力時,才能采用火炬放空,放空氣體會產(chǎn)生溫室效應(yīng),污染環(huán)境,而且造成浪費,正常工況是不會使用的。
⑤ BOG綜合處理工藝
目前國內(nèi)的LNG接收站一般都是調(diào)峰型接收站,隨季節(jié)變化下游用戶用氣量浮動比較大。特別是夏季外輸量低,加之氣溫比較高,BOG蒸發(fā)率也比較高。當(dāng)外輸?shù)陀谝欢ǔ潭葧r,再冷凝器處理BOG的能力也會降低,此時就可與BOG低壓或高壓壓縮處理工藝相結(jié)合。為保證儲罐安全使用,接收站必須設(shè)計火炬,造成資源浪費,一般不建議使用。
在LNG接收站運營周期內(nèi),非卸船工況下儲罐壓力比較穩(wěn)定;卸船工況下儲罐壓力波動大,不易控制,因此對卸船工況及非卸船工況下儲罐壓力的變化以及控制方式的優(yōu)化進行說明。
① 卸船工況中儲罐壓力的控制優(yōu)化
原始卸船工況要求,在卸船前接收站需要提高BOG壓縮機的負荷,降低儲罐壓力至14~15 kPa,為卸船做準備。這種準備主要是由于在船岸卸料臂對接完成后,要對卸料臂進行預(yù)冷至-140 ℃,為卸載LNG做準備。經(jīng)過大連LNG接收站實踐統(tǒng)計,有3座16×104m3LNG儲罐的接收站,在預(yù)冷3條卸料臂的過程中儲罐壓力升高約2 kPa,壓力升高較高。
a. LNG接收站卸船工藝流程及進料方式
LNG接收站卸船工藝流程見圖2。
大型LNG儲罐設(shè)計有兩種進料管道,儲罐頂部進料管道和儲罐底部進料管道。兩種不同組成的LNG不經(jīng)混合放置在一個儲罐中,會形成兩個液層(分層),發(fā)生翻滾現(xiàn)象[2-4]。翻滾一旦發(fā)生,下液層中累計儲存的熱量將會以BOG的形式立刻釋放出來,造成儲罐壓力的劇增,嚴重的情況會損壞儲罐[5]。由于船方的LNG與儲罐中的LNG存在密度差,為了防止翻滾現(xiàn)象的發(fā)生,卸船過程中為了使兩種LNG充分混合,原始卸船進料方式依據(jù)密度進行選擇。當(dāng)船上LNG密度低于儲罐內(nèi)LNG密度,采取下進料方式;當(dāng)船上LNG密度高于儲罐內(nèi)LNG密度,采取上進料方式。
b. 接卸某船過程中儲罐壓力的變化
大連LNG接收站接卸某船過程中,進料方式不同儲罐壓力的變化見圖3。
由圖3可以看出,AB段前150 min,依據(jù)密度單獨選擇1#儲罐底進料閥HCV102打開時,隨卸料的進行,儲罐壓力逐漸上升,儲罐壓力上升了2.75 kPa。由此可看出,僅根據(jù)密度選擇進料方式存在壓力難以控制的弊端。
根據(jù)圖2,儲罐底進料一方面會對儲罐內(nèi)部已有的LNG進行擾動,造成儲罐內(nèi)LNG的揮發(fā);另一方面由于來自船方所卸載的LNG經(jīng)過船艙LNG泵加壓以及通過卸料管道后,此LNG相對于儲罐內(nèi)已有的LNG溫度較高,由于熱量的輸入,會加大儲罐內(nèi)LNG的揮發(fā)。兩方面的影響都會造成儲罐內(nèi)BOG增加,導(dǎo)致儲罐壓力上升。此BOG只能通過向船方返氣或送往再冷凝器冷凝處理。
圖2 LNG接收站卸船工藝流程
圖3 進料方式不同儲罐壓力的變化
c.優(yōu)化后卸船進料方式的選擇
在生產(chǎn)過程中經(jīng)過不斷的探索,發(fā)現(xiàn)在密度差允許的范圍內(nèi),通過頂進料與底進料進料量的合理分配可有效地控制儲罐壓力。優(yōu)化后卸船進料方式的選擇見表1。表中ρC為船上LNG密度,單位為kg/m3,ρg為儲罐內(nèi)LNG密度,單位為kg/m3。
表1 優(yōu)化后卸船進料方式的選擇
圖3中,優(yōu)化后的進料方式,對于控制儲罐壓力的效果顯著。由于卸船過程中卸料管道的壓力基本上維持在0.2 MPa,比較穩(wěn)定,而且頂進料閥與底進料閥的型號一樣,只要維持儲罐頂進料閥與底進料閥總相對開度和維持在100%,則卸料量基本不變,頂進料閥和底進料閥的相對開度比例實際上就是LNG進液的分配比例。大連LNG接收站有3座儲罐,LNG儲罐氣相空間是相連通的,所以無論何時儲罐間壓力均相等,彼此之間也相互影響。
圖3中第150 min儲罐壓力持續(xù)上升至19.22 kPa時,關(guān)小底進料閥HCV102相對開度至75%,同時打開頂進料閥HCV101,相對開度為15%,此時,儲罐壓力迅速下降,見圖3中BC段。
圖中CD段為頂進料閥HCV101相對開度減小至8%,底進料閥HCV102開至80%以后,儲罐壓力緩慢上升,此段上升速率低于AB段上升速率。當(dāng)儲罐壓力上升至D點(儲罐壓力20.16 kPa)時,加大頂進料閥HCV101至相對開度為15%,同時減小底進料至相對開度為75%后,儲罐壓力開始持續(xù)下降至18.97 kPa, 如圖3中DE段所示,持續(xù)了約60 min。隨后調(diào)整頂進料閥HCV101至相對開度為10%,底進料閥HCV102至相對開度為85%,儲罐壓力開始回升至19.34 kPa,如圖中EF段所示,持續(xù)了60 min左右。緊接著恢復(fù)至頂進料閥HCV101相對開度至15%,底進料閥HCV102至相對開度為80%,儲罐壓力開始緩慢平滑地下降,下降至G點17.98 kPa。由GH段內(nèi)開始進入180 min的平衡狀態(tài),此時罐內(nèi)BOG與給船方返回的BOG量和經(jīng)再冷凝器冷凝處理BOG量之和相等。
第660 min開始,船方減少了返氣量,造成HI段內(nèi)儲罐壓力上升,此時因為船艙壓力過高無法再接收儲罐返氣。在第780 min,儲罐壓力為20.95 kPa,調(diào)整1#儲罐底進料閥HCV102至相對開度為65%,關(guān)小頂進料閥HCV101至相對開度為10%,打開2#儲罐頂進料閥HCV201至相對開度為15%給2#儲罐進料。從圖3中可見,IJ段儲罐壓力降低效果顯著。
d. 儲罐壓力下降原因分析
由圖3中BC段、DE段、FG段、IJ段可見,只要加開頂進料閥相對開度,加大頂進料量,儲罐壓力就明顯下降。原因分析如下。
頂部進料LNG對儲罐壓力的作用分兩方面。一方面,頂進料進入罐內(nèi)的LNG揮發(fā),低溫BOG與罐內(nèi)溫度較高的BOG產(chǎn)生了熱交換,降低了儲罐內(nèi)BOG的溫度,甚至由于溫度的降低冷凝了部分罐內(nèi)BOG,形成LNG液滴,降低了罐內(nèi)BOG量,進而導(dǎo)致儲罐壓力下降。另一方面,LNG從頂部的沖擊作用會對罐內(nèi)已有的LNG產(chǎn)生較大的擾動,造成罐內(nèi)LNG表面揮發(fā),加之LNG從儲罐頂部噴下,其本身也會有BOG揮發(fā),兩種作用都會使罐內(nèi)BOG量增加,導(dǎo)致儲罐壓力上升。實際數(shù)據(jù)曲線顯示,這兩種作用的結(jié)果是造成儲罐壓力降低,表明頂部進料的降溫冷凝作用起主要作用。
e. 2#儲罐頂進料BOG溫度變化
卸船中2#儲罐頂進料閥HCV201相對開度為15%, 2#儲罐頂進料BOG溫度變化見圖4。
圖4 2#儲罐頂進料BOG溫度變化
從圖中可以看出,2#儲罐頂進料閥HCV201相對相對開度為15%時,隨著頂進料的進行,罐頂BOG的溫度在60 min內(nèi)由-122.48 ℃降至-140.82 ℃,罐內(nèi)BOG的溫度降低十分明顯。
而圖3中2#儲罐實際工況顯示,只要有頂進料儲罐壓力就明顯下降,可知頂進料LNG對儲罐內(nèi)BOG的降溫和冷凝作用大于其揮發(fā)作用,所以儲罐壓力下降。
f.小結(jié)
卸船時LNG儲罐壓力難以控制,通過實踐操作優(yōu)化為頂進料和底進料配合的方式,合理調(diào)整頂進料閥、底進料閥的相對開度,控制儲罐壓力效果顯著。
② 非卸船工況中儲罐壓力的控制優(yōu)化
在非卸船工況中影響儲罐壓力的因素主要是儲罐的靜態(tài)蒸發(fā)產(chǎn)生的BOG,控制儲罐的靜態(tài)蒸發(fā)率,除了儲罐使用保冷性好的填充材料外,還可通過提高儲罐的運行壓力減小儲罐的靜態(tài)蒸發(fā)率。接收站非卸船工況下一般原始控制壓力維持在18 kPa。大連接收站夏季外輸400×104m3/d時儲罐壓力在17 kPa左右時,需要兩臺BOG壓縮機,其中1臺BOG壓縮機負荷率為75%,另一臺負荷率為100%,再冷凝器冷凝處理BOG量約為10.3 t/h。優(yōu)化后當(dāng)儲罐壓力維持在21 kPa左右時,只需一臺BOG壓縮機100%負荷率,再冷凝器冷凝處理儲罐BOG量約為6.2 t/h??芍岣邇薜倪\行壓力理論上可以減小BOG的蒸發(fā)率,實際運行中也是可行的。
在非卸船工況下可能存在零外輸工況,在這種工況下再冷凝器無法使用,隨著外界熱量不斷進入,儲罐內(nèi)不斷揮發(fā)BOG造成壓力上升。通過優(yōu)化卸船工況的經(jīng)驗可知,可通過儲罐頂部的噴淋管降低儲罐的壓力。過冷的LNG從頂部噴淋管不斷噴淋,與儲罐內(nèi)揮發(fā)的BOG形成對流熱交換,不僅可以充分降低儲罐內(nèi)BOG的溫度,而且此種方法類似于再冷凝器的原理,可以冷凝液化部分BOG,使罐內(nèi)的壓力降低。在出現(xiàn)LNG翻滾現(xiàn)象等緊急工況時,也可通過此種方式在一定范圍內(nèi)控制儲罐的壓力。
① 卸船時LNG儲罐壓力難以控制,通過實踐操作優(yōu)化為頂進料和底進料配合的方式,合理調(diào)整頂進料閥、底進料閥的相對開度,控制儲罐壓力效果顯著。
② 非卸船工況下,通過提高儲罐運行壓力降低儲罐的靜態(tài)蒸發(fā)率,此種優(yōu)化方式節(jié)省了BOG壓縮機的能耗。
③ 將卸船工況下優(yōu)化控制儲罐壓力的原理推廣到儲罐壓力異常升高的工況(零外輸和發(fā)生翻滾)中,為緊急工況下維持儲罐壓力具有重要意義。