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      CFB鍋爐環(huán)保項目SNCR工藝優(yōu)化提效研究

      2019-05-31 06:45:30鄭文凱鄧雨生段倫博
      安全、健康和環(huán)境 2019年4期
      關鍵詞:高負荷噴槍石灰石

      鄭文凱,鄧雨生,段倫博

      (1.中國石化茂名分公司熱電分部,廣東茂名 525000 2.東南大學,江蘇南京 210096)

      0 前言

      隨著國家環(huán)保標準的提高,超低排放已經成為熱電企業(yè)的環(huán)保目標[1]。某煉化企業(yè)自備電廠CFB鍋爐所采用的燃料為煙煤和石油焦,石油焦是煉化企業(yè)的副產品,含有高硫分、高熱值、著火點溫度高、難燃燒等特點。CFB鍋爐環(huán)保項目采用的脫硝方法為SNCR,使用的還原劑為尿素,SNCR系統投用后,雖然能使NOX排放量顯著下降,達到低于超低排放標準50 mg/m3要求,但是尿素用量明顯超量,導致企業(yè)脫硝成本增加,且在一定程度上使得氨逃逸量上升[2],對廢水達標排放造成影響。為了進一步降低企業(yè)脫硝成本,對SNCR工藝進行優(yōu)化提效勢在必行。目前國內對煤焦混燒CFB鍋爐SNCR工藝進行優(yōu)化提效研究甚少。本研究主要通過現場調節(jié)鍋爐運行參數以及通過CFD數值模擬來對鍋爐脫硝系統進行研究,得到一個較佳的運行方案,為同類CFB鍋爐SNCR系統工藝優(yōu)化起到指導和借鑒作用。

      1 設備及工藝條件

      1.1 鍋爐設計參數條件

      CFB鍋爐設計額定蒸汽量410 t/h,過熱蒸汽壓力9.81 MPa,過熱蒸汽溫度540 ℃,總燃料量為53.49 t/h。CFB鍋爐的燃料為煙煤∶石油焦=4∶1,CFB鍋爐入爐燃料低位發(fā)熱量為23.79 MJ/kg,粒徑要求≤10 mm。CFB鍋爐設計還原劑尿素,總氮含量≥46%,年消耗量為1 506 t。

      2 數據采集與分析

      2.1 測試工況

      本次測試對煤焦混燒CFB鍋爐進行了不同負荷下不同氧量的調整,并對石灰石、飛灰再循環(huán)量進行了調整變化,以研究這些因素對NOX生成和脫除的影響。310,360,390 t/h負荷工況下的試驗情況如表1所示。NOx測試儀器采用美國Thermo公司42i型化學發(fā)光NO-NO2-NOX分析儀,NOx的測量范圍為0~150 mg/m3,精度為0.5%。

      表1 不同負荷測試工況

      其中,對于尿素開關關停試驗而言,人為將尿素噴槍分為3層,其中每臺鍋爐爐膛每側配備6支噴槍,從高度上分,由上至下每相鄰兩支噴槍為1層,共分為3層。

      2.2 NOX產生測試結果分析

      圖1為310 t/h低負荷下氧含量對NOX產生的影響,當氧含量由3%增加至4%時,吸收塔后NOX含量上升了14 mg/m3。但當氧含量超過一定數值(4%)后,再增加(5%)并不能顯著影響脫硝效果。圖2為390 t/h高負荷下氧含量對NOX產生的影響,發(fā)現當氧含量由3%增加至4%時,NOX含量上升了34.6 mg/m3,上升幅度較大,這也再一次說明無論是在高負荷還是較低負荷下,氧含量都不宜超過3%。因此控制好氧含量有利于減少NOX排放,可以提升脫硝效率,同時也可以在一定程度上減少還原劑用量和風機電耗,降低運行成本[3]。

      圖1 310 t/h負荷下氧含量對NOX產生的影響

      圖2 390 t/h負荷下氧含量對NOX產生影響

      由圖3可以看出在未投入尿素時,石灰石的加入會使得NOX生成量增加,鍋爐內加入石灰石脫硫,需慎重選取石灰石添加量。單純從降低NOX量的角度來說,不投入石灰石最好,但是實際上不投石灰石極易導致SO2排放超標,對濕法脫硫系統帶來很大挑戰(zhàn),因而綜合考慮,認為石灰石轉速在1.5 r/min左右時較為適宜。圖4為其他兩種負荷下,投入尿素之后所測得吸收塔后NOX濃度隨石灰石量的變化情況,發(fā)現均是出現先升高后降低的趨勢,說明石灰石量的多少不僅會影響NOX的源排放,也會影響脫硝效率,在負荷360 t/h左右時,選用1.5 r/min石灰石較為適宜,而在高負荷390 t/h左右運行時選用較低轉速1 r/min左右。

      圖3 360 t/h負荷下石灰石量對NOX產生影響

      圖4 其它負荷下石灰石量對NOX產生影響

      為了研究不同區(qū)域噴入不同尿素量對脫硝效果的影響,本次測試對CFB鍋爐在360 t/h負荷下對尿素量在20~110 kg/h的范圍內,氨氮比在0.3~1.55進行了變化,由圖5可以看出隨著尿素量的增加,NOX量下降十分顯著,但是一方面需要降低NOX排放量[4],另一方面又要降低氨逃逸的量和脫硝成本。對CFB鍋爐脫硝系統進行了后續(xù)的噴槍開關調節(jié),圖6中尿素噴槍開關1代表噴槍全開的狀況,2表示只開2區(qū)即僅開上半部3對,投入尿素總量不變。關停噴槍過程各工況下對應的總尿素噴入量不變,調整結果發(fā)現關閉下半部分噴槍之后,3種負荷下吸收塔后NOX排放量均上升,其中以360 t/h負荷下尤為明顯,認為關閉下半部區(qū)域噴槍對脫硝過程影響較大,后續(xù)進一步模擬驗證。

      圖5 360 t/h負荷下尿素量對NOX產生影響

      圖6 不同負荷下關停噴槍對NOX產生影響

      2.3 脫硫廢水檢測結果

      通過對爐后脫硫廢水的成分進行檢測發(fā)現,化學需氧量(即COD)數據為3 550 mg/L,高于120 mg/L,氨氮含量數據為465 mg/L,大于50 mg/L,超出國家標準允許范圍[5],脫硫廢水需到凈化水裝置進行后處理達標方可排放。

      3 SNCR脫硝數值模擬

      通過獲取出口煙氣中O2濃度、NOx濃度及氨逃逸等相關參數,基于CFD建模的方法研究出高效可靠的噴氨優(yōu)化調整策略及方法,圖7為在煤∶焦=4∶1燃料下,320t/h負荷下NOX及還原劑在爐內的分布狀況,可以看到,在尿素噴射點之前,NOX還原反應基本未發(fā)生,說明當前噴射狀況下還原反應主要發(fā)生在爐膛之后的旋風分離器內,再一次印證了旋風分離器是脫硝反應主場所這一說法[6]。

      圖7 320 t/h負荷下NOX分布云圖

      通過研究尿素和NOX分布云圖就可以較為清楚地觀察到關閉不同區(qū)域噴槍對還原劑與氮氧化物混合效果的影響,為關停噴槍、減少噴槍使用數量提供一定的指導。

      每臺旋風分離器前豎直分布了6支噴槍,將這6支噴槍在高度上分為3層,每一層包含2支。序號1為旋分器前噴槍全開的情況,2為關閉上層噴槍,3為關閉中層,4為關閉下層的狀況。圖8為調整投入尿素量之后關停不同區(qū)域噴槍的脫硝效果圖和氨逃逸結果圖,發(fā)現無論是哪一種負荷下,當關閉下層噴槍之后,脫硝效果明顯變差,而關閉最上層噴槍之后,影響不大,認為對于這種爐型而言,上部噴槍可適當關閉,下部位置起到主要作用。同時發(fā)現在當前尿素投入量下,脫硝效率較低,因而可以加大投入量[7]。圖9為改變尿素用量之后的脫硝效果圖和氨逃逸結果圖,在320 t/h負荷下,隨著尿素量的增加,吸收塔后NOX含量下降,但同時氨逃逸也增加,而經過計算,發(fā)現減少尿素用量至90 kg/h之后,NOX含量顯著下降,可較好地滿足要求。建議在各負荷投入尿素量及氨逃逸計算值如表2所示。

      4 結論

      a)在鍋爐燃料煤∶焦=4∶1摻燒比例下,無論是在高負荷還是較低負荷下,從降低NOx生成量的角度,氧含量都不宜超過3%。

      圖8 關停噴槍脫硝狀況和氨逃逸結果

      圖9 不同尿素用量脫硝效率和氨逃逸結果

      b)石灰石量的多少不僅會影響NOX的源排放,亦會影響脫硝效率,所以適當的石灰石投入量有助于減少NOX排放,建議在煤∶焦=4∶1的摻燒比例下,在常用負荷360 t/h左右時,選用1.5 r/min石灰石添加量。

      表2 理論計算結果

      c)通過模擬計算,對比關停不同區(qū)域噴槍之后的脫硝效率發(fā)現,當前運行工況下,下半部噴槍起到主要的脫硝作用,可適當減少上半部噴槍、提升下半部噴槍的尿素噴入量來提高CFB鍋爐環(huán)保項目脫硝效率。

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