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      淺談高壓變頻器幾種故障分析及處理

      2019-06-11 07:16:42張佳音
      科學(xué)與財富 2019年9期
      關(guān)鍵詞:高壓變頻器故障處理故障分析

      張佳音

      摘 要: 介紹了發(fā)電廠一次風(fēng)機、凝結(jié)水泵等輔機設(shè)備高壓變頻器系統(tǒng)幾種故障分析及處理。通過高壓變頻器的工作原理對變頻器的故障現(xiàn)象、故障原因及處理措施的描述,總結(jié)異步電動機變頻器故障處理經(jīng)驗,進一步提高變頻器長周期穩(wěn)定運行,有效發(fā)揮其節(jié)能作用。

      關(guān)鍵詞: 高壓變頻器;故障分析;故障處理;防范措施

      一次風(fēng)機、凝結(jié)水泵等轉(zhuǎn)機是火力發(fā)電廠重要的輔機設(shè)備,其運行穩(wěn)定性直接影響著機組的安全及經(jīng)濟指標(biāo)。目前無論家用還是工業(yè)用調(diào)速傳動裝置,都可使用變頻器傳動方式來實現(xiàn),其中風(fēng)機和泵類機械的節(jié)能效果最為顯著。故在火力發(fā)電機組中高壓變頻器得到了廣泛的應(yīng)用。但由于多數(shù)火力發(fā)電廠運行年數(shù)較多,變頻器運行時間多數(shù)已超過了10年以上,因元件老化及特殊運行工況下,變頻器故障頻繁發(fā)生,給機組的長周期及經(jīng)濟運行帶來了隱患。所以準(zhǔn)確地排除故障,保證高壓變頻器穩(wěn)定運行是目前火力發(fā)電廠電氣專業(yè)需要研究的重要問題之一。

      1 變頻器節(jié)能原理

      火力發(fā)電廠為了維持正常運行,設(shè)置了各類水泵及風(fēng)機設(shè)備,廠用能耗主要來自這些轉(zhuǎn)動設(shè)備,由于容量設(shè)計和工作條件的原因,多水泵、風(fēng)機類負載都存在不同程度的電能浪費,在煤炭價格上漲、電網(wǎng)負荷空間狹小的今天,節(jié)約能源已經(jīng)是發(fā)電企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重中之重。

      傳統(tǒng)的風(fēng)機、水泵流量的設(shè)計均以運行最大需求來設(shè)計,但在實際使用中,由于生產(chǎn)需要、季節(jié)溫度變化等原因,往往比設(shè)計流量小的多。通常情況下其流量的調(diào)整基本都采用調(diào)整閥門或檔板的開度來實現(xiàn),這種控制方法實質(zhì)是通過改變管網(wǎng)阻力大小來改變流量,當(dāng)所需流量減少時,過剩的風(fēng)機、水泵功率將導(dǎo)致壓力增加造成很大的能量損耗。

      由流體力學(xué)原理可知:流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的開平方成正比,功率與轉(zhuǎn)速的開三次方成正比。故變頻器可在保持閥門、擋板開度不變的前提下,通過改變風(fēng)機的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)流量,實質(zhì)就是通過減少流體動力來節(jié)省電能。采用變頻控制方式可從根本上消除風(fēng)機、水泵設(shè)備在不同工作條件下出現(xiàn)動力浪費的現(xiàn)象及擋板、閥門調(diào)節(jié)時產(chǎn)生的阻力,使風(fēng)機、水泵運行在最佳工作狀態(tài)。

      2 變頻器系統(tǒng)組成

      某發(fā)電廠一次風(fēng)機、凝結(jié)水泵高壓變頻器主體結(jié)構(gòu)包括旁路柜、變壓器柜、模塊柜、控制柜。

      2.1旁路柜

      可在故障情況下執(zhí)行工頻旁路運行功能,輸入高壓電源線從該柜進入變壓器柜,到電機的輸出電源線也從該柜引出,凝結(jié)水泵變頻器未設(shè)計旁路柜,電源線直接進入變頻器柜。

      2.2 變壓器柜

      裝有移相變壓器,原邊繞組為高壓直接輸入,副邊繞組為各個功率模塊提供交流輸入電壓。副邊繞組通過移相技術(shù),對電網(wǎng)諧波污染小,使電網(wǎng)輸入側(cè)的諧波總量降低到4%以下,滿足IEEE519-1992的諧波抑制標(biāo)準(zhǔn)。

      2.3 模塊柜

      內(nèi)部模塊設(shè)計為三相6個功率模塊串聯(lián)方式,每相功率模塊輸出串聯(lián)后構(gòu)成逆變主回路,輸出高壓正弦波直接驅(qū)動高壓電機。

      2.4 控制柜

      裝有變頻器的控制系統(tǒng),包括主控系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng),用戶I/O端子。控制柜為變頻器工作的指揮中心,所有通訊、遠控、保護、告警等功能均在此盤柜內(nèi)實現(xiàn)。

      3 變頻器故障現(xiàn)象及原因分析

      3.1 霍爾傳感器故障

      3.1.1故障現(xiàn)象

      某發(fā)電廠3號爐甲、乙一次風(fēng)機變頻器均出現(xiàn)了相同現(xiàn)象,即變頻器故障跳閘,自動切至工頻運行,DCS變頻器故障信號顯示重故障,變頻器報文顯示“輸入過流”。

      3.1.2故障原因及處理

      (1)檢查故障時變頻器輸入電流曲線,發(fā)現(xiàn)變頻器輸入采集電流出現(xiàn)了突然增大現(xiàn)象,超過了變頻器過流保護定值,導(dǎo)致過流保護動作,造成變頻器重故障跳閘。

      (2)檢查6千伏電源開關(guān)柜輸出電流曲線,發(fā)現(xiàn)開關(guān)側(cè)電流未發(fā)生突變現(xiàn)象。

      (3)變頻器輸入端霍爾傳感器、與6千伏電源開關(guān)輸出端電流互感器在一次系統(tǒng)中安裝位置一致,所以無論在運行中或是在故障時,兩處電流值也應(yīng)一致。故判斷一次系統(tǒng)并未發(fā)生故障,故障原因應(yīng)為霍爾傳感器二次側(cè)輸出故障或變頻器采樣板故障造成,因采樣板出現(xiàn)故障概率相對較小,且造價昂貴,故將更換霍爾傳感器作為第一處理方案。

      (4)變頻器電源輸入及輸出側(cè)的A、C相各安裝了一支霍爾傳感器,B相電流由軟件計算得出,更換全部傳感器后投入運行,未再發(fā)生此故障。

      3.1.3預(yù)防措施

      (1)建議對于高壓變頻器輸入、輸出霍爾傳感器每5年更換一次,并使用由變頻器廠家提供的霍爾傳感器。

      (2)定期查看變頻器模擬量采集報文,發(fā)現(xiàn)有電流突變、擺動等情況,及時停運變頻器進行處理。

      3.2 變頻器主控制板故障

      3.2.1故障現(xiàn)象

      某發(fā)電廠凝結(jié)水泵變頻器自動停機,工頻備用泵未聯(lián)啟。DCS未發(fā)出變頻器故障信號,變頻器就地報文顯示“高壓掉電”。47分鐘后,高壓開關(guān)自動分閘,無任何故障告警及操作記錄。

      3.2.2故障原因及處理

      (1)變頻器停運及開關(guān)自動跳閘原因

      查閱DCS曲線,變頻器停運前運行電流平穩(wěn),無突變現(xiàn)象,無任告警信號,判斷一次系統(tǒng)正常?!案邏旱綦姟毙盘柸∽愿邏洪_關(guān)輔助接點,檢查高壓開關(guān)未跳閘,各輔助接點接觸可靠,判斷開關(guān)正常。變頻器發(fā)出“高壓掉電”告警后,延時3S告警未消失,應(yīng)發(fā)處重故障信號,同時跳高壓開關(guān),但實際并未發(fā)出。變頻器停運47分鐘后,變頻器發(fā)出了跳高壓開關(guān)指令,使高壓開關(guān)分閘。

      通過以上分析確定為變頻器主板故障,誤發(fā)“高壓掉電”及跳高壓開關(guān)指令。

      (2)備用凝結(jié)水泵未聯(lián)啟原因

      凝結(jié)水泵變頻運行時,備用泵聯(lián)啟條件為:凝結(jié)水泵高壓開關(guān)跳閘或變頻器重故障。凝結(jié)水泵變頻器停運后并未發(fā)出重故障告警,且在停運47分鐘后高壓開關(guān)方跳閘,兩個條件均未滿足,故備用泵未能聯(lián)啟。

      (3)對變頻器主控制板進行更換,重新輸入?yún)?shù),再次投入運行后,未再發(fā)生此故障。

      3.2.3預(yù)防措施

      (1)建議每8年對變頻器主板進行一次升級或更換。

      (2)為確保備用泵可靠聯(lián)啟,在熱工邏輯中增加系統(tǒng)壓力條件,當(dāng)壓力降低到指定數(shù)值后,用三取二方式聯(lián)啟備用泵。

      3.3 變頻器因制動力作用而啟動失敗

      3.3.1故障現(xiàn)象

      某發(fā)電廠因空氣預(yù)熱器故障導(dǎo)致半側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)停運,故障處理后進行系統(tǒng)恢復(fù)。變頻啟動甲一次風(fēng)機時,變頻器報重故障,直接切至工頻啟動運行;同時風(fēng)機出口擋板DCS內(nèi)顯示故障;查閱一次風(fēng)機變頻器報文,顯示“輸出過流”。擋板門故障處理結(jié)束后,再次停止一次風(fēng)機,由工頻切換至變頻運行。啟動時同樣出現(xiàn)了“輸出過流”故障,由變頻切至工頻運行。

      3.3.2故障原因及處理

      (1)第一次啟動故障原因

      風(fēng)機出口擋板門關(guān)閉不嚴(yán),風(fēng)機停運后由于反向風(fēng)力作用,使電機處于反向旋轉(zhuǎn)狀態(tài),啟動過程中出現(xiàn)較大的制動力,造成變頻器輸出過流,報重故障。

      (2)第二次啟動故障原因

      由于工頻切換變頻操作過程較快,風(fēng)機因慣性作用未完全停止,處于正轉(zhuǎn)狀態(tài),約5HZ頻率。在變頻器啟動時,輸出頻率設(shè)置為0HZ逐步提升至給定頻率 10HZ,電機實際頻率與變頻器初始頻率不一致,出現(xiàn)了較大的制動力,造成變頻器輸出過流,報重故障。

      為驗證以上結(jié)論,進行第三次切換啟動,條件為:將風(fēng)機人為制動到0轉(zhuǎn)速后,用變頻器啟動,風(fēng)機可正常啟動。

      3.3.3預(yù)防措施

      (1)一次風(fēng)機變頻器啟動前,應(yīng)就地檢查風(fēng)機是否處于靜止?fàn)顟B(tài),如有正向或反向旋轉(zhuǎn)情況,需查明原因,并對風(fēng)機進行制動后再啟動。

      (2)對變頻器啟動邏輯進行修改,分為三次啟動,前兩次啟動為瞬啟-瞬停,用作風(fēng)機的制動,使風(fēng)機趨近于零轉(zhuǎn)速,第三次啟動為變頻器的正式啟動。

      4 結(jié)束語

      近年來,高壓變頻器出現(xiàn)故障的頻率在逐年升高,主要原因是變頻器使用年限過長,主板、采樣板、功率模塊、霍爾傳感器等主要元件出現(xiàn)老化現(xiàn)象,在日常運行及維護中很難對以上元件的完好程度進行判斷。且因各元件的老化及特殊運行條件的出現(xiàn),導(dǎo)致故障現(xiàn)象更為多樣化,增大了在發(fā)生故障時進行判斷的難度。目前高壓變頻器各元件價格昂貴,對于多數(shù)企業(yè)來說,很難一次性進行更新。所以在日常的運行維護中,除了做好定期清掃、檢查外,還要根據(jù)各類元件發(fā)生故障的頻率和類別進行統(tǒng)計分析,合理的安排更換時機。

      參考文獻

      [1] ?韓安榮. 通用變頻器及其應(yīng)用. 北京機械工業(yè)出版社,2000.1.

      [2] ?流體力學(xué)(第3版). 清華大學(xué)出版社,2015.7.

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