摘 要:本文對某軋鋼廠水處理電氣系統(tǒng)進行了全面介紹,對該系統(tǒng)存在的風(fēng)險進行了系統(tǒng)性分析,并提出了針對性改造措施,預(yù)期相關(guān)措施實施后,能夠大大提高該水處理電氣系統(tǒng)運行可靠性。
關(guān)鍵詞:軋鋼廠;水處理;電氣風(fēng)險;優(yōu)化改造
某軋鋼廠產(chǎn)線投產(chǎn)于上世紀(jì)80年代,配套有相應(yīng)的水處理設(shè)施,承擔(dān)著給軋機及加熱爐等相關(guān)設(shè)備進行冷卻的功能。水處理設(shè)施按照工藝,主要分為A(清循環(huán)系統(tǒng))、B(層流冷卻系統(tǒng))、C(濁循環(huán)水處理系統(tǒng))、D(除鐵系統(tǒng))及E(污泥脫水系統(tǒng))等系統(tǒng)。同時,設(shè)有專門的水處理變電所,給以上水處理設(shè)備供電及進行操作和控制。水處理電氣系統(tǒng),大致分為6kV高壓供電系統(tǒng)、380V低壓配電系統(tǒng)、380低壓MCC傳動系統(tǒng)及PLC控制系統(tǒng),投運于上世紀(jì)80年代末,元器件均主要采用德國西門子公司進口產(chǎn)品。其6kV高壓電源引自上級35kV變電所,通過35/6kV變壓器給水處理高壓水泵電機及水處理區(qū)域變壓器等相關(guān)設(shè)備供電,根據(jù)負(fù)載的不同,采用了斷路器柜(進線及變壓器負(fù)載)和接觸器柜(水泵電機負(fù)載)兩種類型柜型。380V低壓配電系統(tǒng),根據(jù)水處理工藝劃分,設(shè)有六段母線,以每三段為一組的方式分為兩組,每組之間設(shè)有兩個母聯(lián)開關(guān),MCC電源分別取自以上六段母線。另設(shè)有一臺事故柴油發(fā)電機,供水處理變電所意外停電時緊急供電,以保證設(shè)備安全。控制系統(tǒng)主要采用S7-400及S7-300系列PLC,按照工藝設(shè)備類別,供劃分為ZA、ZB、ZC、FA、FB、FC及WT等7個子系統(tǒng),以實現(xiàn)對水處理設(shè)備的遠(yuǎn)程操作及監(jiān)視功能。該區(qū)域變電所單線系統(tǒng)圖如下:
由于電氣設(shè)備使用時間長,遠(yuǎn)狀態(tài)劣化,以及后續(xù)對水處理工藝的優(yōu)化改造等,對水處理電氣系統(tǒng)進行了多次改造,主要改造內(nèi)容有:
高壓系統(tǒng)在2013年對高壓系統(tǒng)繼保進行了升級更換,并增加了后臺監(jiān)控系統(tǒng),2014年對部分高壓接觸器柜接觸器進行了更換,同年,對無功補償及濾波設(shè)備保護進行了改造,2017年對原高壓斷路器柜進行了整體更換,對之前改造剩下的高壓接觸器進行了更換,同時對所有接觸器柜二次控制回路及控制電源進行了優(yōu)化。
低壓系統(tǒng)由于工藝的幾次改進,分批次逐步增加了幾面低壓柜,并拆除了部分現(xiàn)場設(shè)備。
PLC控制系統(tǒng)由于工藝系統(tǒng)的改變,1997年ZA系統(tǒng)增加了兩面PLC柜,其后,又由于工藝系統(tǒng)的變化,此次增加的設(shè)備(主要是過濾器)又劃到C系統(tǒng),PLC程序進行了適應(yīng)性調(diào)整。2005年對水處理電氣系統(tǒng)PLC進行了升級改造,2012年對儀表PLC進行了升級改造,并完成了儀表和電氣PLC的整合。改造完成后,水處理PLC主要分為ZA、ZB、ZC、FA、FB、FC及WT共7個子系統(tǒng),其中,ZA、ZB、ZC為S7-400冗余系統(tǒng),各子系統(tǒng)間通過Profibus-DP通訊方式進行大量數(shù)據(jù)交換。
該軋鋼廠水處理電氣系統(tǒng)雖然歷經(jīng)多次改造,但大多數(shù)改造均沿用原來的設(shè)計思路,或者是僅僅對部分元器件、部分系統(tǒng)進行局部改造,對生產(chǎn)運行中暴露出來的低可靠性系統(tǒng)風(fēng)險,并沒有從源頭上進行徹底消除。對在現(xiàn)場實際應(yīng)用中形成的電氣系統(tǒng)成熟可靠的控制理念,在改造項目中沒有得到很好的應(yīng)用。隨著現(xiàn)代生產(chǎn)的進步,以及成本競爭的壓力,鋼廠對穩(wěn)定、安全生產(chǎn)的要求越來越高,也就對電氣系統(tǒng)的可靠性、容錯性提出了更高的要求,局限于80年代設(shè)備及技術(shù)水平的電氣系統(tǒng)設(shè)計理念,已不能滿足現(xiàn)代生產(chǎn)管理的需要。該電氣系統(tǒng)主要風(fēng)險及應(yīng)對措施如下:
(1)高壓系統(tǒng)采用單路電源供電。按照《鋼鐵企業(yè)電力設(shè)計手冊》要求,軋鋼水處理設(shè)施負(fù)載應(yīng)劃分為一級或者是二級負(fù)荷,對于一級及二級負(fù)荷,均要求由兩路電源供電。一路電源供電的方式可靠性較低,一旦該電源出現(xiàn)故障,將造成整個水處理變電所停電,水處理所有設(shè)備全停,一些在軋機停軋過程中及停軋后一段時間仍需要繼續(xù)冷卻的設(shè)備對保安系統(tǒng)可靠性的要求較高,水處理全停電造成的安全風(fēng)險較大,對連續(xù)生產(chǎn)的影響較大,且恢復(fù)供電難度較大,時間長。根據(jù)實際運行經(jīng)驗表明,采用兩路電源供電的水處理系統(tǒng)變電所全停電的概率極低,而在出現(xiàn)一路失電的情況下,能夠通過對母聯(lián)開關(guān)的操作,迅速恢復(fù)供電,風(fēng)險可控。目前,比較成熟而可靠的做法是,采用兩路進線兩個母線開關(guān)單母線三分段的方式,通過負(fù)載的合理分配和運行方式的配合,能夠?qū)崿F(xiàn)在任何一路電源故障時,均可避免造成同一組水泵全停的事故,運行可靠性及安全性大大提高。
(2)給高壓水泵電機供電的高壓真空接觸器柜采用交流系統(tǒng)作為合閘電源,交流系統(tǒng)電源取自低壓MCC柜,由于低壓MCC柜負(fù)載種類繁多,供電可靠性不高,工藝上并不是很重要的低壓系統(tǒng)故障造成高壓設(shè)備跳機的風(fēng)險較大,在運行過程中,發(fā)生多次低壓系統(tǒng)的故障造成高壓水泵跳機從而故障擴大化。同時,由于軋鋼水處理工藝特點,軋鋼主產(chǎn)線每月均會安排一次定期停機檢修,而部分水處理高壓水泵等設(shè)備在此期間卻仍要維持運轉(zhuǎn),這種生產(chǎn)模式造成水處理設(shè)備在每月的主軋線定修也沒法停機,導(dǎo)致低壓MCC柜停電檢查及檢修機會很少,低壓系統(tǒng)隱患及故障難以早期發(fā)現(xiàn)及處理。同時,原高壓接觸器柜各柜間連鎖用電源沒有可靠隔離,柜內(nèi)缺陷處理風(fēng)險較高,在處理故障高壓接觸器柜故障時,容易造成其他無故障的高壓設(shè)備跳機。由于技術(shù)的進步,直流屏容量大幅增加,同時成本也降低,直流屏能滿足合閘大電流的沖擊,可通過將交流合閘電源改為直流電源,通過蓄電池的儲能作用,可實現(xiàn)高壓系統(tǒng)和低壓系統(tǒng)的相互隔離,低壓系統(tǒng)故障不會影響到高壓系統(tǒng),同時,給低壓系統(tǒng)停電檢修及檢查提供了機會。通過對原高壓接觸器柜二次控制回路的改造,在每路控制電源進入該柜子后,經(jīng)過控制電源小開關(guān)引入柜內(nèi),實現(xiàn)高壓接觸器柜控制電源柜間的隔離,大大提高運行可靠性。
(3)380V低壓配電及MCC系統(tǒng)使用超30年,狀態(tài)老化,近年來故障率明顯上升。同時,由于低壓負(fù)載在各段低壓母線上的分配不均,一個故障點可能會造成同一組水處理工藝水泵全停,從而影響軋線部分設(shè)備斷水,影響安全生產(chǎn)的事故。其控制電源也采用了交流及直流系統(tǒng),且有220V、60V、48V、24V等各種電壓等級,造成停電的故障點較多。可通過改造項目,對低壓系統(tǒng)設(shè)備進行整體更新改造,同時對負(fù)載進行重新分配,使任何單一故障點不會造成同一組泵全部停機,大大提高系統(tǒng)可靠性。同時,也需要對低壓柜控制電源和控制模式進行優(yōu)化,減少控制電源種類和數(shù)量,以提高其自身工作可靠性。
(4)該水處理所有設(shè)備采用了PLC單點控制方式,該控制方式需要PLC持續(xù)發(fā)指令“1”設(shè)備才能維持運轉(zhuǎn),當(dāng)PLC故障無法發(fā)送指令時,設(shè)備就停機。同時,設(shè)備信號點在各板卡及機架上分布不均,目前同組所有主要設(shè)備采用同一PLC板卡控制,任何一板卡故障均有可能造成同一組泵全部停機進而影響軋線生產(chǎn)。各PLC機架間供電電源無可靠隔離,電源故障時,也容易造成設(shè)備大面積停機,導(dǎo)致故障范圍擴大,給故障原因分析造成很大困難??赏ㄟ^對控制原理的改造,改成PLC雙脈沖的方式來控制,當(dāng)需要設(shè)備運行時,發(fā)出“啟動”脈沖信號,當(dāng)設(shè)備需要停止時,發(fā)出“停止”脈沖信號,設(shè)備運行過程中,通過電氣回路自保運行狀態(tài),可規(guī)避正常運行過程中,PLC突發(fā)故障造成設(shè)備的停機。通過對PLC控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計,使同組工藝設(shè)備分布于不同PLC板卡或者是機架,并對各板卡控制電源進行隔離,運行可靠性能大幅提高。
(5)該區(qū)域設(shè)備沒有獨立于PLC的繼電器控制方式,PLC故障時,無及時恢復(fù)生產(chǎn)的手段,必須將PLC故障排除后,才能恢復(fù)生產(chǎn)運行,造成故障時間延長??赏ㄟ^對控制回路的改造,增加設(shè)備獨立的繼電器控制模式,當(dāng)PLC故障無法快速恢復(fù)時,設(shè)備能切換至繼電控制方式,及時恢復(fù)設(shè)備運轉(zhuǎn)。
以上風(fēng)險分析及曾經(jīng)發(fā)生的故障記錄表明,該軋鋼廠水處理系統(tǒng)電氣故障造成主軋線停止生產(chǎn)的因素繁多,極易造成故障擴大化事件,嚴(yán)重威脅軋鋼廠的持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。且該系統(tǒng)發(fā)生故障后,供快速恢復(fù)生產(chǎn)的手段相當(dāng)有限,水處理電氣設(shè)備的可靠性及可維護性得不到保障,進行系統(tǒng)性的優(yōu)化改造已迫在眉睫。基于對現(xiàn)狀風(fēng)險的全面分析,結(jié)合水處理工藝特點,提出針對性的優(yōu)化改造措施,改造措施實施后,預(yù)期該軋鋼廠水處理電氣系統(tǒng)可靠性將有大幅提高。
參考文獻:
[1]陳延鏢.鋼鐵企業(yè)電力設(shè)計手冊.冶金工業(yè)出版社,2013.
作者簡介:袁顯能(1982-),男,本科,工程師,主要從事鋼鐵企業(yè)電氣設(shè)備技術(shù)管理工作。