李 維,代 鋒,左 星
(1中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)處2中石油西南油氣田公司四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司3中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院)
李 維等.存在井間干擾的頁巖氣井精細(xì)控壓技術(shù)應(yīng)用.鉆采工藝,2019,42(5):103-105
四川長寧區(qū)塊是國家頁巖氣重點(diǎn)開發(fā)區(qū)塊,呈現(xiàn)“井工廠”布井方式、平臺密集、規(guī)模大、產(chǎn)量高等特點(diǎn)。隨著勘探開發(fā)的推進(jìn),待鉆井受同一平臺或鄰近平臺已壓裂井、投產(chǎn)井的影響逐漸顯現(xiàn),井間干擾導(dǎo)致地層壓力系統(tǒng)敏感、窗口狹窄,給現(xiàn)場鉆井工作造成諸多難題。文章以N209H29-12井為例,分析其作業(yè)難點(diǎn)、對策和實施效果,擬為今后采用精細(xì)控壓技術(shù)[1-3]解決類似井鉆井難題提供借鑒。
N209H29-12井是中國石油西南油氣田公司部署在長寧頁巖氣區(qū)塊的一口開發(fā)井,設(shè)計井深5 562 m,目的層為龍馬溪組。該井2018年7月28日開鉆,2019年1月7日采用?215.9 mm鉆頭鉆至設(shè)計井深完鉆,在電測過程中發(fā)生井漏。
該井采用1.98 g/cm3的油基鉆井液電測作業(yè),在設(shè)備對接、開泵泵送過程發(fā)生井漏失返,與鄰平臺壓裂返排井N209H7-3連通。橋漿多次堵漏未果,密度逐漸降至1.88 g/cm3,開泵循環(huán)井漏,平均漏速23.3 m3/h,停泵則返吐(開泵漏失量13 m3左右,停泵后返吐量在10 m3左右),同時發(fā)現(xiàn)返出鉆井液中油水比明顯降低(N209H7-3井返排液進(jìn)入N209H29-12井井筒),鉆井液密度最低至1.50 g/cm3,造成鉆井液性能變差,黏度增大,開泵環(huán)空憋堵,井下復(fù)雜進(jìn)一步惡化,無法正常施工作業(yè)。兩井形成“井間干擾”后,處理復(fù)雜,30 d共計漏失油基鉆井液1 527 m3。
N209H29-12井施工作業(yè)難點(diǎn):
(1)本井在完鉆后,電測過程中發(fā)生井漏,因此不能準(zhǔn)確確定漏點(diǎn)位置。
(2)與鄰平臺井N209H7-3井連通,形成“井間干擾”。兩口井井筒壓力彼此相互影響,N209H29-12井持續(xù)井漏與返吐不利于井筒壓力恒定的控制,增加施工作業(yè)難度。
(3)地層返出液體造成鉆井液性能變差,可能引起環(huán)空蹩泵和井壁失穩(wěn)等問題;持續(xù)返吐還可能誘發(fā)N209H7-3井地層出氣,增加井控風(fēng)險。
(4)常規(guī)高密度鉆井液吊灌起鉆,鉆井液漏失量大,可能進(jìn)一步增大地層壓力(鄰平臺井井筒壓力)易造成返吐,增大施工難度。
(5)常規(guī)固井方式,水泥漿漏失嚴(yán)重,固井過程頂替效率低;中途停泵期間易造成返吐,影響固井質(zhì)量。
精細(xì)控壓作業(yè)總體思路:①避免嚴(yán)重井漏或返吐,保持地層壓力穩(wěn)定(鄰平臺井井筒壓力);②確定安全密度窗口;③通井、起鉆、下套管、固井過程,保持井筒壓力當(dāng)量密度在安全密度窗口范圍內(nèi)。
根據(jù)地層返吐液體特點(diǎn)(為鄰平臺井返排壓裂液和油基鉆井液混合物,可視為不可壓縮流體),采用水力學(xué)模型計算并結(jié)合地面微流監(jiān)測,通過井筒壓力實時計算與進(jìn)出口流量對比,實時調(diào)節(jié)井筒壓力。
由于不確定漏點(diǎn)具體位置,無法準(zhǔn)確測定漏點(diǎn)的安全密度窗口。因此,本井以鉆具在井底循環(huán)作為參考點(diǎn),測量不漏不吐臨界狀態(tài)時的施工參數(shù),模擬井筒壓力安全密度窗口,指導(dǎo)井筒壓力控制。
起鉆采用帶壓起鉆和重漿帽結(jié)合的方式[4-5]。帶壓起鉆是為平衡地層壓力并降低抽汲壓力,始終保持井筒壓力處于恒定狀態(tài);重漿帽方式是為消除套壓對鉆具形成的上頂力,避免鉆具重量過低發(fā)生“放火箭”事故,注入重漿帽后進(jìn)行連續(xù)吊灌起鉆,可基本維持井筒壓力的穩(wěn)定狀態(tài)。
重漿帽返出前,井筒壓力處于平衡狀態(tài),采用常規(guī)方式下套管;當(dāng)重漿帽返出后,逐漸提高井口套壓,補(bǔ)償因重漿帽返出減少的井筒壓力,進(jìn)行帶壓下套管。
采用合適的鉆井液密度和控壓值,進(jìn)行控壓固井作業(yè)。水泥漿注入過程控制套壓在低限值,停泵過程補(bǔ)償循環(huán)摩阻,確保井筒壓力始終等于或略大于地層壓力,使固井作業(yè)處于“不吐、微漏”狀態(tài),避免地層流體進(jìn)入井筒,污染水泥漿影響固井質(zhì)量。
(1)井身結(jié)構(gòu)。N209H29-12井井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表1。
表1 N209H29-12井井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表
N209H29-12井采用精細(xì)控壓技術(shù)后,下鉆到底,摸索了安全密度窗口,重新調(diào)整了鉆井液密度,控制井筒壓力當(dāng)量在安全密度窗口內(nèi),有效解決了因“井間干擾”造成的又漏又吐的井下復(fù)雜問題,圓滿完成了后期施工作業(yè)。
2.1 下鉆通井
安裝精細(xì)控壓鉆井設(shè)備后,開始下鉆通井,出套管鞋后(2 203 m)每700 m循環(huán)一次。循環(huán)過程發(fā)現(xiàn)返出鉆井液受污嚴(yán)重,最低密度1.50 g/cm3,油水比由85∶15↓70∶30,并且從4 130 m處開始有遇阻現(xiàn)象,在4 130 ~4 150 m、4 507~4 515 m、4 590~4 604 m、4 738~4 742 m、5 020~5 030 m、5 108~5 120 m、5 144~5 161 m井段進(jìn)行劃眼,最大扭矩22 kN·m,劃眼耗時長且漏失加快(漏速由3 m3/h↑10 m3/h),停泵伴隨返吐現(xiàn)象。為避免地層水進(jìn)一步進(jìn)入井筒污染鉆井液,造成井壁失穩(wěn),后期根據(jù)下鉆返漿量控壓1~3 MPa下鉆。
當(dāng)劃眼至5 304 m,下放更加困難,漏速進(jìn)一步加大(↑15 m3/h),繼續(xù)下探存在較大風(fēng)險。為避免持續(xù)井漏與返吐加劇井下復(fù)雜,影響本井后期作業(yè)和鄰平臺井N209H7-3井期投產(chǎn),將5 304 m作為本井套管最終下深。
2.2 摸索密度窗口
在前期常規(guī)施工作業(yè)認(rèn)識基礎(chǔ)上,初步采用1.85 g/cm3的鉆井液置換井筒混漿,建立循環(huán),結(jié)合地面微流監(jiān)測,根據(jù)進(jìn)出口流量平衡,逐漸調(diào)節(jié)鉆井液密度和排量,測量不同參數(shù)條件下的井漏、返吐臨界點(diǎn)。表2為在井深5 304 m,采用密度1.83 g/cm3的鉆井液,測量的不漏、不吐臨界點(diǎn)參數(shù)。
表2 不漏、不吐臨界點(diǎn)參數(shù)摸索情況
采用井筒壓力計算公式(1),循環(huán)狀態(tài)下,可模擬臨界狀態(tài)的井筒壓力分布及安全密度窗口[6-8](模擬參數(shù):密度1.83 g/cm3、排量22.8 L/s、控壓0~0.5 MPa、鉆井液屈服值5.5 Pa、塑性黏度50 mPa·s),圖1為采用臨界狀態(tài)施工參數(shù)模擬的井筒壓力安全密度窗口,將其作為井筒壓力控制依據(jù)。
靜止?fàn)顟B(tài)下,循環(huán)摩阻為0,一旦確定臨界狀態(tài)的鉆井液密度,就可以確定套壓控制范圍。根據(jù)現(xiàn)場測量情況,鉆井液密度為1.83 g/cm3時,其套壓控制范圍為2.6~3 MPa。
式中:ph—H井深的井筒壓力,MPa;pl—H井深處的液柱壓力,MPa;pb—井口套壓,MPa;pf—H井深處的循環(huán)摩阻,通常采用水力學(xué)模型模擬計算,MPa。
由于農(nóng)民知識技能少,紅寺堡區(qū)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用困難, 技術(shù)問題成為制約一些優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的瓶頸。此外,由于人力資本存量低,很多扶貧資金由于操作、開發(fā)不當(dāng),不僅沒有產(chǎn)生遞增效應(yīng),反而使這些投資損失殆盡,有些甚至還背上了沉重的債務(wù)包袱,陷入了“人力資本水平低—素質(zhì)技能不強(qiáng),難以進(jìn)入資本市場,沒有創(chuàng)新精神—貧困”的惡性循環(huán)之中。
圖1 井筒壓力安全密度窗口
2.3 起鉆作業(yè)
起鉆采用帶壓起鉆+重漿帽方式,井段2 000~5 304 m實施控壓起鉆,在井段2 000 m注入重漿帽后常規(guī)起鉆。
在井段2 000~5 304 m起鉆過程控制套壓2.6~3.0 MPa,始終保持不漏或微漏狀態(tài)起鉆(漏速小于1 m3/h),避免出現(xiàn)返吐情況,圖2為控壓起鉆過程進(jìn)出口流量、套壓情況??貕浩疸@至井深2 000 m(套管鞋以上200 m左右),注入1.96 g/cm3重漿帽75 m3,附加壓力2.6 MPa,再連續(xù)灌漿常規(guī)起鉆,灌入量正常,沒有發(fā)生地層返吐狀況。
圖2 控壓起鉆過程進(jìn)出口流量、套壓情況
2.4 下套管作業(yè)
由于下入的?139.70 mm套管在水平井段需要使用?202 mm和?205 mm扶正器確保套管居中,前2 000 m套管下入過程無法使用旋轉(zhuǎn)控制頭,只能敞井下鉆;下至套管鞋后,安裝旋轉(zhuǎn)頭,分段排出重漿帽后,再控壓下鉆。
實施過程中,先常規(guī)下套管至2 000 m,出口返液正常。安裝旋轉(zhuǎn)頭后,采用地面微流監(jiān)測,根據(jù)返出量調(diào)節(jié)套壓0~3 MPa,控壓下套管至5 298 m,并分段循環(huán)排出高密度鉆井液。套管下到位后,循環(huán)發(fā)現(xiàn)返出少量1.70~1.90 g/cm3的鉆井液,說明井下依然存在返吐情況。隨后循環(huán)處理鉆井液,保持進(jìn)出口密度為1.83 g/cm3,為控壓固井做好準(zhǔn)備。
2.5 控壓固井作業(yè)
控壓固井[9]前,探索合理固井排量。當(dāng)排量21~22 L/s,井口不控壓,進(jìn)出口流量基本平穩(wěn),并以此為依據(jù),制定了固井過程壓力控制表(見表3)。
表3 固井工序及控壓值設(shè)定
固井過程,根據(jù)水泥漿注入量和鉆井液返出量實時調(diào)節(jié)控壓值。整個固井過程平穩(wěn)順利,入口排量21~22 L/s,返出量19~21 L/s,停泵控壓值2.5~2.7 MPa,碰壓正常,環(huán)空憋壓1.5 MPa候凝,后期套管試壓合格,控壓固井過程漏失水泥漿共計6 m3。
2.6 試驗效果評價
(1)本井電測作業(yè)過程與鄰平臺井壓裂返排井N209H7-3井井筒互竄,形成“井間干擾”,造成又漏又吐井下復(fù)雜局面。采用精細(xì)控壓技術(shù)后,根據(jù)確定的井筒壓力安全密度窗口合理調(diào)節(jié)鉆井液密度和井口套壓,維持恒定井筒壓力狀態(tài),僅用8 h恢復(fù)了施工,用時12 d便完成通井、起鉆、下套管、固井后續(xù)施工作業(yè),共計漏失鉆井液188.9 m3,較常規(guī)鉆井減少漏失87.6%,處理復(fù)雜時間縮短98.9%。
(2)根據(jù)地層返吐液體的特點(diǎn),固井過程通過進(jìn)出口流量對比,合理控制井筒壓力,既避免嚴(yán)重井漏,又防止地層液體返吐,實現(xiàn)了最優(yōu)固井排量,保障了固井質(zhì)量,合格率高達(dá)85.6%,控壓固井過程漏失水泥漿僅6 m3。
(1)采用精細(xì)控壓技術(shù),保持井筒壓力平穩(wěn),減小井漏或返吐程度,是維持地層壓力相對穩(wěn)定,解決“井間干擾”井下復(fù)雜的關(guān)鍵。
(2)針對地層返吐液體(不可壓縮流體)特點(diǎn),通過地面微流監(jiān)測返出量調(diào)節(jié)套壓是本井精細(xì)控壓作業(yè)成功的重要手段。
(3)本井依據(jù)不漏不吐臨界狀態(tài)測量施工參數(shù),模擬井筒壓力安全密度窗口,并結(jié)合地面微流監(jiān)測,進(jìn)行井筒壓力控制。該措施解決了漏點(diǎn)位置及安全密度窗口無法準(zhǔn)確確定,不能合理控壓的難題,為后期施工作業(yè)順利進(jìn)行提供了技術(shù)保障。