方 蕓
(浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司 浙江杭州 310012)
某熱電廠新建2×350MW超臨界燃煤供熱發(fā)電機(jī)組,其煙氣脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,煙氣處理量為1404159 Nm3/h,入口SO2濃度為1977mg/Nm3,脫硫效率達(dá)到98.24%,出口SO2濃度為35mg/Nm3,滿足國家發(fā)改委、環(huán)保部和國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃》中SO2排放濃度不高于35 mg/Nm3的要求。
在FGD系統(tǒng)運(yùn)行過程中,除了煙氣流速、漿液pH值及停留時間,還有煙氣在塔內(nèi)的流場和塔內(nèi)的結(jié)構(gòu)對脫硫效率都有一定的影響,為確保能達(dá)到98.24%的脫硫效率,我們將采取以下措施:
通過適當(dāng)提高塔內(nèi)煙氣流速,來加劇吸收塔內(nèi)煙氣與吸收劑液滴之間的紊流,增加氣液接觸面積,并能托住塔內(nèi)液滴,促其增加在吸收區(qū)的停留時間,增強(qiáng)氣液傳質(zhì),以提高脫硫效率。但煙氣流速過大容易造成吸收液溢出和煙氣帶水,從而增加除霧器的負(fù)擔(dān),并加大吸收塔阻力,從而增加引風(fēng)機(jī)能耗,因此吸收塔中煙氣流速以選擇3.5~3.8m/s為宜。
煙氣中SO2與吸收漿液接觸后發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
漿液的pH值較低有利于石灰石的溶解和CaSO3·1/2 H2O的氧化,但pH值過低,具有較強(qiáng)的腐蝕性。而漿液的pH值較高則有利于SO2的吸收,但的pH值過高,易導(dǎo)致漿液中SO32-和CO32-離子濃度的相對增加,從而促使CaSO3和CaCO3在石灰石顆粒表面結(jié)晶。因此吸收塔內(nèi)漿液的pH值應(yīng)控制在5.2~6.0之間。
漿液在吸收塔漿液池內(nèi)停留的時間長,有利于漿液中的石灰石顆粒與SO2充分反應(yīng),使反應(yīng)生成的CaCO3有足夠的時間完全氧化成CaSO4,以獲得純度高的石膏。但漿液停留時間過長則增大漿液池的容積,并導(dǎo)致氧化空氣量和攪拌器電機(jī)功率增大。因此在保證漿液的停留時間達(dá)到吸收劑溶解時間的情況下,即停留4.3min,可適當(dāng)?shù)匮娱L停留時間。
吸收塔內(nèi)增設(shè)托盤是以傳統(tǒng)空塔噴淋技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合CFD數(shù)值模擬完成了吸收塔整體結(jié)構(gòu)、內(nèi)部構(gòu)件和相關(guān)技術(shù)的集成優(yōu)化,對托盤的開孔率進(jìn)行分區(qū)調(diào)整,使得煙氣分布更加均勻。托盤通常布置在噴淋層的下方,這樣即可以避免托盤的結(jié)垢、堵塞,還可以緩和托盤所處的腐蝕環(huán)境。
托盤技術(shù)相對其他增效技術(shù)而言,能夠以較低的液氣比和阻力損耗來實(shí)現(xiàn)脫硫增效。一方面,托盤上方形成持液層,煙氣以鼓泡的方式穿過持液層,既增加了煙氣在吸收塔中的停留時間,又增加了氣液兩相的傳質(zhì)面積,從而提高了脫硫效率;另一方面,托盤上方持液層的pH比漿液池的pH要低,能夠加速石灰石的溶解,從而在提高脫硫效率同時,能夠有效降低液氣比。
本工程脫硫裝置采用一爐一塔,每臺吸收塔的煙氣處理能力為單臺機(jī)組100%BMCR工況時的煙氣量。吸收塔主要性能參數(shù)及設(shè)備參數(shù)如下表:
吸收塔在不同脫硫效率下主要的性能參數(shù)及設(shè)備參數(shù)(單臺):
綜上所述,選擇合適的煙氣流速、漿液pH值及停留時間,再通過煙氣流場模擬實(shí)驗(yàn)優(yōu)化吸收塔內(nèi)流場及塔內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能達(dá)到更高的脫硫效率,滿足節(jié)能減排的要求。