薛 輝
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦,山西 呂梁 033100)
店坪煤礦206運(yùn)輸順槽位于井田二采區(qū),巷道以東為井田邊界,以南為工作面實(shí)煤區(qū),以西為采區(qū)大巷,以北為204工作面。206運(yùn)輸順槽設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為1775m,巷道斷面規(guī)格為寬×高=4.5×3.0m,巷道沿9#煤層頂?shù)装迤叫芯蜻M(jìn),工作面標(biāo)高為+927m;巷道存在偽頂主要以炭質(zhì)泥巖為主,平均厚度為0.5m,直接頂主要以砂質(zhì)泥巖為主,平均厚度為6.7m,基本頂主要以中砂巖為主平均厚度為7.0m,巷道采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)施工工藝,截至目前巷道已掘進(jìn)720m。
206運(yùn)輸順槽掘進(jìn)期間頂板主要含水層為石炭系太原組巖溶裂隙含水層,水位標(biāo)高為+934.5—+937m,主要由灰?guī)r及砂質(zhì)泥巖組成,巖體裂隙發(fā)育,與頂板平均間距為7.5m;灰?guī)r含水層賦水不均勻,局部存在富水區(qū),通過(guò)地質(zhì)鉆探預(yù)計(jì)巷道掘進(jìn)至300m、520m、870m、1150m、1560m處局部頂板存在富水區(qū),預(yù)計(jì)總積水量達(dá)4716m3,積水區(qū)水壓在0.8-1.3MPa之間;受煤層開(kāi)采影響,冒落裂隙帶發(fā)育,水源主要通過(guò)頂板裂隙、垮落和構(gòu)造進(jìn)入工作面,回采過(guò)程中局部頂板出現(xiàn)裂隙淋水,對(duì)掘進(jìn)產(chǎn)生一定影響。
由于206運(yùn)輸順槽四鄰關(guān)系明確,且巷道頂板上部為5#煤層未進(jìn)行采掘活動(dòng),四鄰無(wú)采空區(qū)和小窯破壞區(qū)域,周邊巷道排水系統(tǒng)完善,所以掘進(jìn)期間不受不受周邊及頂板上部采空區(qū)積水影響;巷道底板主要以粗砂巖為主,平均厚度為17.5m,通過(guò)電法勘探顯示,底板無(wú)富水區(qū)。
1)206運(yùn)輸順槽從巷道開(kāi)口50m開(kāi)始進(jìn)行探放水施工,每個(gè)鉆場(chǎng)共布置3個(gè)鉆孔,鉆孔間距為1.5m,鉆孔布置在距巷道頂板1.8m處,鉆孔深度為70m,允許掘進(jìn)距離為100m,超前距離為20m,鉆孔傾角為6°,鉆孔水平角為±12°。
2)根據(jù)工作面水文地質(zhì)條件發(fā)現(xiàn),巷道主要受頂板裂隙含水層水威脅,水位標(biāo)高在+934.5~+937m,巷道在前期探放水施工時(shí)鉆孔深度不符合要求,鉆孔終孔位置未達(dá)到積水水位標(biāo)高,而且巷道斷面相對(duì)較大,僅布置三個(gè)探水鉆孔,對(duì)積水區(qū)域探測(cè)范圍較?。煌ㄟ^(guò)前期探測(cè)發(fā)現(xiàn),巷道在50m~700m共布置30個(gè)探水鉆孔,其中在200m以及500m處共有4個(gè)鉆孔出現(xiàn)涌水,放水量?jī)H為230m3,其它28個(gè)鉆孔為干孔,探水施工后巷道掘進(jìn)時(shí)頂板仍然出現(xiàn)淋水現(xiàn)象,威脅巷道安全掘進(jìn),導(dǎo)致巷道掘進(jìn)效率大大降低,日掘進(jìn)量?jī)H為3.5m/d。
1)206運(yùn)輸順槽前期探水鉆孔安裝孔口管后采用水泥砂漿進(jìn)行封孔,封孔長(zhǎng)度為8m(擴(kuò)孔深度為8.0m),封孔3h后進(jìn)行耐壓試驗(yàn),耐壓值為0.9MPa。
2)由于206運(yùn)輸順槽掘進(jìn)煤層為石炭系9#煤層,煤層發(fā)育不穩(wěn)定,膠結(jié)穩(wěn)定性差且相對(duì)松軟,而水泥砂漿進(jìn)行封孔時(shí)粘性差,在前期進(jìn)行探放水施工期間共計(jì)發(fā)生2次因水壓大發(fā)生噴管事故,而且放水期間位于孔口0.5m范圍內(nèi)煤體出現(xiàn)嚴(yán)重滲水現(xiàn)象。
由于206運(yùn)輸順槽前期探放水施工期間安全措施不到位,經(jīng)常發(fā)生探水施工安全事故,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1)頂板破碎、冒落:9#煤層頂板存在偽頂,主要以炭質(zhì)泥巖維護(hù),平均厚度為0.5m,直接頂主要以砂質(zhì)泥巖為主且裂隙發(fā)育,不穩(wěn)定,鉆孔施工期間受震動(dòng)影響,巷道頂板出現(xiàn)局部破碎、冒頂現(xiàn)象,在前期探水施工期間共計(jì)發(fā)生兩次頂板冒落事故,最大冒落高度達(dá)1.9m。
2)局部瓦斯涌出量大:由于9#煤層直接頂裂隙發(fā)育,局部區(qū)域賦存高濃度瓦斯,前期巷道在400m布置探水鉆孔時(shí)受F1斷層影響,鉆孔瓦斯涌出量大,工作面平均瓦斯?jié)舛冗_(dá)1.5%,導(dǎo)致工作面出現(xiàn)瓦斯超限斷電現(xiàn)象。
為了進(jìn)一步提高探放水施工效率,店坪煤礦對(duì)工作面原探水鉆孔各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,具體如下:
1) 工作面共布置五個(gè)探水鉆孔(1#、2#、3#、4#、5#),鉆孔布置在距頂板1.0m處,鉆孔間距為1.0m,鉆孔與巷道成10°仰角布置,鉆孔深度為100m,鉆孔直徑為75mm,巷道允許掘進(jìn)距離為70m,超前距為30m,如圖1所示。
2)其中1#鉆孔為中孔,水平角為0°,2#鉆孔水平角為6°,3#鉆孔水平角為12°,4#鉆孔水平角為-6°,5#鉆孔水平角為-12°;1#-5#鉆孔控制幫距為20m,控制頂距為8.5m。
為了防止放水期間煤壁滲水現(xiàn)象,以及噴孔事故發(fā)生,店坪煤礦通過(guò)技術(shù)研究決定采用聯(lián)合技術(shù)進(jìn)行封孔。
1)當(dāng)探水鉆孔鉆進(jìn)9.0m后停止繼續(xù)鉆進(jìn),采用直徑為150mm三翼擴(kuò)孔鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔,擴(kuò)孔深度為8.0m,并及時(shí)清理孔內(nèi)煤屑。
2)在鉆孔上下左右四個(gè)方向距鉆孔間距為0.5m處各施工一個(gè)注漿孔,注漿孔直徑為30mm,深度為9.5m;注漿孔施工完后采用專(zhuān)用注漿泵依次向各個(gè)鉆孔內(nèi)注射馬麗散與催化劑配比為1:1的馬麗散漿液,待煤體漿液滲出時(shí)停止注漿。
3)注漿2小時(shí)后安裝孔口管,孔管口長(zhǎng)度為8.0m,直徑為120mm,在孔口管與孔口壁之間間隙處插入直徑為20mm的注漿小管,并由里向外向孔內(nèi)注射配比為膨脹劑、固體速凝劑、水以及425#水泥配比為1:1:5:5混合而成的膨脹水泥。如圖2所示:
圖2 206運(yùn)輸順槽探放鉆孔聯(lián)合封孔工藝施工示意圖
4)注漿封孔3h后采用注水耐壓試驗(yàn)檢驗(yàn)封孔質(zhì)量,注水壓力不得低于2.0MPa,注水期間孔口管未出現(xiàn)竄動(dòng),煤壁未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象且維持0.5h以上視為封孔合格。
3.3.1 頂板安全管理
應(yīng)加強(qiáng)鉆場(chǎng)附近10m范圍內(nèi)頂板及巷幫支護(hù),可采用架設(shè)鋼棚配合超前支護(hù)的方法進(jìn)行維護(hù)。
1)在距鉆場(chǎng)10m處架設(shè)矩形工字鋼棚,鋼棚間距為1.0m,鋼棚棚腿與巷幫、頂梁與頂板之間間隙填塞長(zhǎng)度為1.5m,厚度為5mm,寬度為0.3m木板。
2)鋼棚架設(shè)至距工作面迎頭3.0m處停止架棚,在工作面頂板安裝絲杠式超前支護(hù),共安裝三根橫梁、四根縱梁,縱梁延伸至工作面端頭并采用絲杠將其與頂板接觸嚴(yán)實(shí)。
3.3.2 加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)排放
1)鉆孔施工前應(yīng)在鉆場(chǎng)位置安裝CH4、CO等有害氣體監(jiān)測(cè)裝置,鉆孔施工期間應(yīng)安排專(zhuān)職的瓦斯檢查工對(duì)鉆場(chǎng)及其附近有害氣體檢查。
2)在距鉆場(chǎng)15m處安裝一臺(tái)功率為5kW的局部通風(fēng)機(jī),并將直徑為500mm的柔性風(fēng)筒延伸至工作面,當(dāng)鉆孔施工期間瓦斯超限時(shí)進(jìn)行專(zhuān)用排瓦斯。
3.3.3 其它安全措施
1)鉆孔施工前應(yīng)挖掘一條排水溝并與附近水倉(cāng)相鄰,確保水倉(cāng)容積及配套設(shè)備排水能力滿足排水需要。
2)為了保證鉆機(jī)安裝牢固,防止倒機(jī)事故法師,鉆機(jī)安裝前應(yīng)在安裝位置進(jìn)行起底澆筑,鉆機(jī)安裝后采用“一車(chē)四錨”方法將其與底板固定。
3)鉆水放水期間應(yīng)及時(shí)記錄放水量、放水時(shí)間,并測(cè)水壓,當(dāng)水壓大于1.0MPa時(shí)必須在孔口安裝反壓裝置。
4)鉆孔放水后及時(shí)采用水泥砂漿對(duì)鉆孔進(jìn)行全孔封堵,并在其附近施工一個(gè)檢驗(yàn)孔,檢查積水區(qū)是否完全放水完成,若發(fā)現(xiàn)未完全消除積水隱患必須再次施工探水鉆孔進(jìn)行探放水。
1)通過(guò)對(duì)探水鉆孔優(yōu)化后,206運(yùn)輸順槽在后期掘進(jìn)期間共布置60個(gè)探水鉆孔,其中13個(gè)鉆孔出現(xiàn)流水,共計(jì)放水量達(dá)4270m3,單孔放水量達(dá)38.5m3/h,巷道在后期掘進(jìn)期間頂板未出現(xiàn)局部淋水現(xiàn)象;同時(shí)有效的探放水施工,巷道掘進(jìn)速度提高至8.7m/d,大大提高了巷道掘進(jìn)效率。
2)采用聯(lián)合方法進(jìn)行封孔,提高鉆孔附近破碎煤體膠結(jié)穩(wěn)定性,并使破碎煤體單軸抗壓強(qiáng)度提高至47MPa,后期放水期間未出現(xiàn)煤壁滲水現(xiàn)象;同時(shí)采用注水膨脹水泥的方法進(jìn)行封孔,有效提高了孔口管穩(wěn)固性,在后期放水期間未出現(xiàn)因封孔不牢固,孔口管竄動(dòng)、滲水、涌水現(xiàn)象,造成巷道透水事故。
3)通過(guò)加強(qiáng)探放水施工期間安全管理,有效保證了巷道頂板穩(wěn)定性,避免了因鉆孔瓦斯涌出量大,工作面瓦斯排放不及時(shí),造成瓦斯超限現(xiàn)象;在后期探放水施工期間未發(fā)生一起頂板冒落,施工人員傷亡以及瓦斯超限斷電事故。
霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦通過(guò)技術(shù)研究,對(duì)206運(yùn)輸順槽探放水施工主要存在的問(wèn)題進(jìn)行合理分析,并根據(jù)實(shí)際情況采取了有效措施,實(shí)踐證明采取措施后,提高巷道探放水效率,消除了巷道水害隱患,保證巷道安全快速掘進(jìn),取得了顯著成效。