楊華富
(大方綠塘煤礦有限責(zé)任公司,貴州 畢節(jié) 551700)
6中S204回風(fēng)順槽為6中S204工作面的回風(fēng)巷道,煤層厚度平均3.55m,平均傾角6°,沿6中煤層傾向向上掘進(jìn),煤層底板標(biāo)高處于+1800~+1900之間,地表標(biāo)高為+1985~+2275m,埋深處于185~425m。6中S204回風(fēng)順槽實(shí)測(cè)煤層瓦斯含量7~15m3/t,瓦斯壓力為 0.23-1.10MPa,堅(jiān)固性系數(shù) f為 0.46~0.55,瓦斯放散初速度平均為34,煤層透氣性系數(shù)0.3424~1.2752,鉆孔流量衰減系數(shù)為0.0112~0.0404。
超高壓水力割縫技術(shù)就是通過(guò)對(duì)水流進(jìn)行加壓處理,使水流能夠高速的噴射而出,從而切割、沖擊鉆孔段的煤層,切割完的煤體會(huì)釋放一定程度的應(yīng)力并形成一條不連續(xù)的裂縫,在煤體內(nèi)原始應(yīng)力和瓦斯壓力的雙重作用下,煤體的破壞和破壞又會(huì)進(jìn)一步加劇,在合適的條件下,甚至能夠貫通相鄰的鉆孔,加大瓦斯流動(dòng)性。水力割縫之后的鉆孔內(nèi)部形成的眾多裂隙,有助于瓦斯的流動(dòng)和釋放,使得抽取瓦斯的難度會(huì)很大程度的降低,抽取效率也會(huì)增加。
6中S204回風(fēng)順槽煤巷條帶共設(shè)計(jì)7個(gè)順層鉆孔,其中2、4、6#鉆孔進(jìn)行水力割縫,每隔3m割一刀,每個(gè)鉆孔割縫12-13刀,其余1、3、5、7#鉆孔為卸壓抽采孔。其鉆孔布置設(shè)計(jì)平面圖如圖1所示。
圖1 6中S204回風(fēng)順槽煤巷條帶順層鉆孔布置設(shè)計(jì)平面圖
表1 6中S204回風(fēng)順槽的2、4、6#割縫鉆孔
在 6中S204回風(fēng)順槽 H3+158-218m的 2、4、6#鉆孔割縫試驗(yàn)過(guò)程,每個(gè)鉆孔割縫12-16刀,每刀排屑量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表1所示。
試驗(yàn)階段煤孔段割縫間距為3m,以2、4#割縫鉆孔進(jìn)行分析,割縫刀數(shù)為12-16刀,單刀割縫實(shí)際時(shí)間約3-5min,單孔割縫時(shí)間約為3小時(shí),單孔出煤量3.8-4.2t,平均每刀割縫排屑量為0.26-0.32t。其割縫半徑計(jì)算公式如式(1)所示。
式中:π為圓周率3.14;M為割縫后排出煤屑量t;r為割縫后縫隙的半徑m;H為割縫后縫隙的高度m,根據(jù)地面試驗(yàn)割縫后產(chǎn)生縫隙的高度約為0.01m;K為割縫后產(chǎn)生煤屑的碎漲系數(shù),K=1.1~1.3;γ為煤的容重,γ=1.55t/m3。
把割縫形成的縫隙視為一個(gè)圓柱體,根據(jù)公式(1)反算在每刀平均排出煤屑量M=0.26-0.32t的條件下,割縫后形成縫槽半徑r=2.02~2.24m。
在進(jìn)行6中S204回風(fēng)順槽H3+158-218m的4#鉆孔割縫試驗(yàn)時(shí),分別試驗(yàn)30、50、70、100MPa割縫壓力的返渣情況。
當(dāng)割縫試驗(yàn)壓力小于70MPa時(shí),煤體被切割為均為的小顆粒,粒度為0.5~1.5cm,在水和螺旋鉆桿的共同作用下,順利排到孔口,割縫過(guò)程中未出現(xiàn)堵孔現(xiàn)象,6中S204回風(fēng)順槽回風(fēng)瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.30%,無(wú)瓦斯涌出異?,F(xiàn)象。當(dāng)割縫壓力增大至100MPa時(shí),鉆孔孔口返渣量大,偶有堵孔現(xiàn)象,因此確定6中S204回風(fēng)順槽煤層的割縫的合理壓力為60-70MPa。
超高壓水力割縫鉆孔施工完成后立即封孔聯(lián)抽,每天分別對(duì)試驗(yàn)孔及頂板抽采巷鉆場(chǎng)預(yù)抽鉆孔的抽采純量觀(guān)測(cè)及記錄,并對(duì)頂板抽采巷抽采鉆孔割縫前及上一評(píng)價(jià)單元順層鉆孔的單孔抽采純量數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如圖2、圖3所示。
由圖2分析可知,采用高壓水力割縫后,順層鉆孔單孔平均抽放純量為0.031~0.059m3/min,與上一評(píng)價(jià)單元采順層鉆孔平均單孔抽放純量為0.013~0.018m3/min相比單孔瓦斯抽放純量提高了2.4倍以上;由圖3分析可知,采用高壓水力割縫前,8號(hào)鉆場(chǎng)平均單孔抽放純量為0.00036~0.00205m3/min,采用高壓水力割縫技術(shù)后,單孔平均抽放純量為0.026~0.058m3/min,可見(jiàn)采用采用高壓水力割縫后,頂抽巷平均單孔抽放純量提高了72倍以上。
圖2 順層鉆孔單孔割縫前后平均純流量對(duì)比
圖3 頂抽巷穿層鉆孔割縫前平均純流量對(duì)比
本試驗(yàn)段實(shí)施高壓水射流切縫技術(shù)的鉆孔施工及割縫時(shí)間為3d,預(yù)抽時(shí)間為13d,效果檢驗(yàn)指標(biāo)最大殘余瓦斯含量為7.3m3/t,達(dá)到了消突和抽采達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行巷道掘進(jìn)。
表2 時(shí)情況對(duì)比表
從表2鉆孔施工時(shí)間、抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間的數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出:實(shí)施高壓水射流割縫鉆孔工程量減少,抽采達(dá)標(biāo)用時(shí)得以減少。實(shí)施高壓水射流割縫與未實(shí)施高壓水射流割縫用時(shí)情況對(duì)比數(shù)據(jù)可以分析得到,煤層實(shí)施高壓水射流割縫后,抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間縮短85%以上,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
6中S204回風(fēng)順槽(H3+158-218m)掘進(jìn)期間實(shí)測(cè)的區(qū)域驗(yàn)證的鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)K1值處于0.02~0.16ml/g.min1/2之間、鉆屑量 S值處于1.6~2.0kg/m之間,均未超過(guò)《防突規(guī)定》推薦的工作面突出預(yù)測(cè)指標(biāo)臨界值0.5ml/g.min1/2、6.0kg/m且所測(cè)指標(biāo)較為穩(wěn)定,未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,期間炮后回風(fēng)瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.24%,最大絕對(duì)瓦斯涌出量為1.17m3/min,未出現(xiàn)異常瓦斯涌出的情況,實(shí)現(xiàn)了4天掘進(jìn)40m的煤層巷道安全快速掘進(jìn)。
在6中S204回風(fēng)順槽外段沿6中煤層掘進(jìn)過(guò)程中,按上一個(gè)評(píng)價(jià)單元設(shè)計(jì),需施工51個(gè)順層預(yù)抽孔和173個(gè)頂板穿層排孔。在采用超高壓水力割縫技術(shù)之后,煤巷條帶每60m循環(huán)僅施工順層預(yù)抽鉆孔數(shù)至7個(gè),每循環(huán)可減少鉆孔工程量11937m,其中減少順層鉆孔工程量約3060m和穿層鉆孔工程量約8877m。
采用超高壓水力割縫增透措施在綠塘煤礦6中S204回風(fēng)順槽(H3+158-218m)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),并對(duì)其抽采效果進(jìn)行考察分析,得出如下結(jié)論:
1)綠塘煤礦6中煤層采用超高壓水力割縫增透措施后經(jīng)濟(jì)效益和安全效益提高明顯,煤層透氣性顯著增加,瓦斯抽采效率大幅度提高。
2)超高壓水力割縫技術(shù)可以提高預(yù)抽鉆孔抽采量,順層割縫單孔平均抽放純量為0.031~0.059 m3/min,是采用原工藝鉆孔的2.4倍以上;頂板巷穿層割縫單孔平均抽放純量為0.026~0.058m3/min,是割縫前的72倍以上。
3)超高壓水力割縫技術(shù)可以大幅減少預(yù)抽鉆孔工程量,減少預(yù)抽鉆孔工程量11937m,與原計(jì)劃相比,減少大約3個(gè)月的抽采時(shí)間,也大幅度縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間。
4)6中S204回風(fēng)順槽(H3+158-218m)掘進(jìn)期間的區(qū)域驗(yàn)證指標(biāo)不超標(biāo)和回風(fēng)流瓦斯?jié)舛炔怀?,掘進(jìn)速度明顯提高,利于實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。