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      東方百萬機組節(jié)能達標運行調整探討

      2019-06-25 02:33:33盧意
      中國科技縱橫 2019年9期

      盧意

      摘 要:隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,火電裝機容量的不斷加大,對節(jié)能環(huán)保要求也不斷提高。同時國內(nèi)外燃煤燃油價格的攀升,發(fā)電成本隨之上升,節(jié)能降耗工作愈發(fā)顯得突出。本文針對東方1000MW超超臨界機組在生產(chǎn)運營期各項節(jié)能指標達標措施進行梳理,從發(fā)的運行角度在機、爐、電三個專業(yè)方面展開分析,為機組實現(xiàn)高效穩(wěn)定運行提供參考意見。

      關鍵詞:超超臨界;節(jié)能達標;調整方案

      中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)09-0158-02

      國內(nèi)某發(fā)電公司#3#4機組為2*1000MW超超臨界機組,三大主機設備均由東方電氣集團公司供貨。該項目在設計上有若干創(chuàng)新和亮點,如采用煙氣余熱利用、鄰爐加熱啟動、汽動引風機、微油點火、雙循環(huán)脫硫工藝、“四大管道”采用彎管技術、圓截面煙道、單列高壓加熱器、四機一控、四臺爐公用一條輸煤棧橋,側煤倉布置,主廠房運轉層標高優(yōu)化由17m降到15.50m、現(xiàn)場總線技術應用建設數(shù)字化電廠等。

      這些設計創(chuàng)新和亮點,減少了機組的能耗,提高了機組的可靠性和自動化程度。該發(fā)電公司高度重視節(jié)能降耗工作,在基建期提出投產(chǎn)運營后生產(chǎn)指標要求(供電標煤耗目標值≤290g/kWh,奮斗值≤289.1g/kWh。發(fā)電水耗目標值≤0.37kg/kWh,奮斗值≤0.2846kg/kWh。綜合廠用電率目標值≤4.2%,奮斗值≤3.92%)。現(xiàn)結合本廠實際設計和調試方案,借鑒同類型機組在節(jié)能方面采取的若干措施,從發(fā)電運行角度,提出若干節(jié)能達標運行調整方案以下方案以供參考。

      1 1000MW超超臨界機組鍋爐專業(yè)節(jié)能達標調整措施

      1.1 精心組織鍋爐燃燒調整各項試驗

      (1)優(yōu)化制粉系統(tǒng)風煤比曲線,在保證不發(fā)生堵磨的前提下,降低一次風壓設定值,使各臺磨煤機風門開度達到60%以上,減少磨煤機風門的節(jié)流損失,減少一次風機的電耗。(2)優(yōu)化動態(tài)分離器的轉速調節(jié),維持最佳的煤粉細度,降低不完全燃燒損失。值長要根據(jù)入爐煤質變化情況,及時下達指令通過設置分離器轉速偏置,保證爐內(nèi)最佳燃燒工況。(3)相同負荷下一、二次風量進行調整,根據(jù)不同風量下鍋爐尾部氧量的變化、排煙溫度的變化、飛灰含碳量的變化、鍋爐磨煤機送引一次風機單耗的變化,進行參數(shù)結果對比,從中找到一個最佳運行方式。(4)進行一次風管流量調平,使磨煤機出口各粉管流量均衡。同時通過調節(jié)一二次風配風,提高燃燒效率,盡量減少鍋爐左右側汽溫偏差,過熱器和再熱器兩側出口的汽溫偏差分別小于5℃和10℃。(5)根據(jù)鍋爐負荷,適當提高二次風擋板的開度,降低節(jié)流損失,減少送風機電耗。(6)通過燃燒調整控制最佳過量空氣系數(shù)。根據(jù)氧量-負荷曲線,調節(jié)送風機出力,保持最低氧量運行,維持合適的過量空氣系數(shù)。

      1.2 優(yōu)化制粉系統(tǒng)運行方式

      (1)依據(jù)煤質特性,在保證磨煤機運行安全的前提下,適當提高磨煤機出口溫度設定值。運行中保持冷風門關閉。同時通過提高磨出口一次風溫度,改變一次風中冷熱風的分配比例,從而對空預器的換熱產(chǎn)生影響,并最終達到降低鍋爐排煙溫度的目的。(2)在保證煤粉細度合格的前提下,合理調整給煤量和風量,盡可能保持磨煤機最大出力。(3)維持合適的磨煤機通風量,降低排煙損失。保證磨煤機熱一次關斷門的嚴密性,在磨停運時,減少或不用對磨煤機通風。加強對冷一次風門漏風缺陷治理。(4)經(jīng)常對磨煤機的電流進行比較,發(fā)現(xiàn)有電流增大現(xiàn)象時,及時聯(lián)系設備部確認是否屬于磨輥磨損,必要時進行堆焊。(5)根據(jù)機組負荷合理選擇磨煤機運行臺數(shù),降低制粉系統(tǒng)電耗和鍋爐氧量。優(yōu)化煤層運行方式,盡量運行相鄰磨煤機,合理分配各煤層煤量。(6)根據(jù)磨煤機磨碗差壓的大小來控制給煤量,以保證磨煤機的最佳載煤量。(7)維持適當?shù)囊淮物L壓。確保一次風機出口擋板和一次風道擋板處于全開位置。(8)加強電廠入廠煤來源管理,保證來煤相對穩(wěn)定,避免由于煤質差異太大,而使排煙溫度升高。

      1.3 加強鍋爐運行期間各參數(shù)調整

      (1)鍋爐運行期間,盡量保證“壓紅線”運行,使鍋爐出口蒸汽壓力溫度達到設計值。在升降負荷時,運行人員提前進行主、再熱汽溫控制,維持主再熱汽溫在要求范圍內(nèi)。(2)加強入爐煤煤質化驗監(jiān)督工作,防止由于煤質偏離設計值導致再熱器超溫,或由于運行調整不當?shù)仍蛟斐稍贌崞鳒p溫水流量偏大,而最終導致機組循環(huán)效率下降。實際運行過程中,要保持再熱器減溫水門盡量關閉。(3)根據(jù)機組負荷合理選擇磨煤機運行臺數(shù),降低制粉系統(tǒng)電耗和鍋爐氧量。優(yōu)化煤層運行方式,盡量運行相鄰磨煤機,合理分配各煤層煤量。(4)優(yōu)化吹灰管理,保證吹灰效果,及時投運吹灰器。但吹灰所消耗的蒸汽也隨之增加。同時也應考慮吹灰能力和對受熱面的磨損,因此必須通過分析試驗,確定最佳吹灰頻率和受熱面先吹、后吹、維持等方案。

      1.4 鍋爐漏風管理

      (1)降低一次風壓力的同時,加強運行期間空預器漏風監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)空預器漏風量較大時,及時調整密封間隙。保證空氣預熱器的漏風率在投產(chǎn)第一年內(nèi)不高于5.5%,運行1年后不高于7%。(2)干除渣系統(tǒng)爐底漏風較大,平時加強漏風排查,人孔、檢查孔等應及時關閉。(3)在鍋爐大、小修中及日常運行中,針對鍋爐本體及制粉系統(tǒng)進行查漏和堵漏工作,檢查各個連接法蘭密封、膨脹節(jié)處密封,鎖氣器是否嚴密及爐本體密封,特別應檢查爐底水封槽、爐頂密封及磨煤機冷風門能否關嚴。

      1.5 脫硫系統(tǒng)運行優(yōu)化

      (1)石灰石漿液供給量及漿液循環(huán)泵優(yōu)化運行。在不同負荷、不同入口SO2濃度時,確定最佳的漿液循環(huán)泵組合方式、最佳的ph設定值以及氧化風機的投運臺數(shù)。(2)調整吸收塔液位,使得脫硫裝置在滿足環(huán)保排放要求的情況下,脫硫系統(tǒng)耗電率最低及運行成本最小。(3)海水溫度降至10℃,停運電解制氯運行,降低電能消耗。(4)入廠的石灰石顆粒進行不定期抽查,發(fā)現(xiàn)顆粒不合格要及時提出問題。

      1.6 燃料卸煤運行方式優(yōu)化

      通過合理安排卸煤系統(tǒng)啟動、停運時間,科學調度卸船機停運時間,減少卸煤皮帶機空轉時間。

      2 1000MW超超臨界機組汽機專業(yè)節(jié)能達標調整措施

      2.1 提高汽輪機通流性能

      (1)通過汽機性能試驗,保證在THA工況下,汽輪機缸效率以及熱耗率達到設計水平,汽輪機的熱耗率不大于7432kJ/kWh,否則應檢查原因。(2)進行變壓運行范圍試驗:機組變工況運行時,在某負荷轉換點,保持機組負荷穩(wěn)定,進行定壓和滑壓運行的切換試驗,并通過試驗確定機組滑壓運行方式的壓力變化率。(3)通過汽輪機進汽試驗,優(yōu)化各負荷段調門調節(jié)開度曲線,最大可能降低調門造成的節(jié)流損失。(4)運行中加強對調節(jié)級壓力及各監(jiān)視段壓力監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)參數(shù)變化要進行認真分析比對,是否為通流級葉片結垢。(5)注意軸封漏氣量,及時調整軸封壓力,漏氣量較大時應分析原因,在檢修時段進行軸封系統(tǒng)密封間隙的調整。

      2.2 保持最佳真空系數(shù),消除真空系統(tǒng)漏點并提高凝汽器效率

      (1)定期進行真空系統(tǒng)嚴密性試驗,保證真空下降速度不≤0.270KPa/min,分析真空下降原因,積極組織查漏并發(fā)現(xiàn)真空系統(tǒng)漏點。(2)根據(jù)季節(jié)和海水溫度情況,合理調配循環(huán)水泵運行臺數(shù),維持最佳真空,保證凝結水過冷度不大于2℃,降低循環(huán)水泵電耗。(3)完善凝泵變頻器和除氧器上水調門調節(jié)邏輯。低負荷時,凝泵變頻維持凝結水壓力,除氧器上水調門調除氧器水位,這樣既保證凝結水個用戶有足夠的壓力又節(jié)約了凝泵的電耗。高負荷時,凝泵變頻維持除氧器水位,除氧器上水調門調凝結水壓力,這時除氧器上水調門開度大,減少了節(jié)流損失。(4)保證膠球清洗裝置的投運和膠球回收率,保證凝汽器鈦管清潔。(5)做好真空泵密封水冷卻器運行工況的監(jiān)控防止由于循環(huán)水水質非常差、循環(huán)水升壓泵入口濾網(wǎng)堵塞等原因,造成真空泵密封水冷卻能力不足而導致的真空泵出力下降。

      2.3 做好加熱器端差參數(shù)分析及運行調整

      (1)通過對各加熱器水位調整試驗,確定合理的加熱器運行水位,降低加熱器端差,提高凝結水、給水溫度。(2)低負荷階段低加疏水不能逐級自流,導致熱量損失時,應考慮進行設備改造,在疏水管頂部加裝抽空氣管抽走不凝結氣體。

      2.4 循環(huán)水系統(tǒng)運行方式優(yōu)化

      (1)根據(jù)循環(huán)水溫度、真空和負荷情況,優(yōu)化循環(huán)泵運行方式。(2)對循環(huán)水系統(tǒng)的熱控邏輯部分進行優(yōu)化完善,保證備用泵壓力低和跳閘后聯(lián)動,實現(xiàn)兩臺機組在確保真空的情況下實現(xiàn)單循泵運行。(3)做好循環(huán)水系統(tǒng)一次、二次濾網(wǎng)運行維護工作,定期進行清理,尤其海水冷卻的機組,做好夏季澡類和微生物的清理工作。

      2.5 消除機側各疏水閥門內(nèi)漏

      (1)運行過程中,加強對就地各疏水閥門的內(nèi)漏巡檢。發(fā)現(xiàn)疏水閥門后溫度異常升高是,要及時聯(lián)系檢修進行緊固,并利用檢修計劃消除內(nèi)漏。(2)加強一級大旁路后溫度以及高加大旁路泄露監(jiān)視。特別是針對鴻電新投產(chǎn)機組,尤其要加強對系統(tǒng)疏水以及閥門內(nèi)漏等缺陷的統(tǒng)計和消缺工作。

      3 1000MW超超臨界機組電氣專業(yè)節(jié)能達標調整措施

      3.1 積極開展輔機設備能耗統(tǒng)計對比工作,分析廠用電率高的具體原因并出臺針對性措施

      (1)做好每日生產(chǎn)報表,及時發(fā)現(xiàn)各系統(tǒng)電耗偏高的原因,提出有針對性的措施。(2)加強小指標管理,開展單項指標對比、小指標競賽等多種形式活動,充分挖掘機組潛力,推廣調節(jié)指標好的先進經(jīng)驗。(3)建立獎懲制度,充分調動全體生產(chǎn)人員的積極性。(4)加強對標管理,學習指標先進的兄弟電廠的先進經(jīng)驗。

      3.2 加強照明系統(tǒng)管理優(yōu)化

      (1)各配電室照明,可采取進入時開燈,出門時關燈的人為控制辦法。(2)爐側照明采用光控開關。(3)汽機廠房的照明可根據(jù)光線的強度手動開關。

      3.3 加強停運機組管理,多方面減少廠用電消耗

      機組停運后,輔機油站停運條件滿足時及時停止,機組停運后及時停運可以不運行的設備,減少輔助設備的用電量。

      4 結語

      節(jié)能降耗工作任重而道遠,特別是新投產(chǎn)機組,在節(jié)能降耗工作上大有可為。發(fā)電企業(yè)應該安全的基礎上去追求機組的最大經(jīng)濟效益,要以科學發(fā)展觀為指導,通過不斷的探索和實踐,打造出一個更節(jié)約、更環(huán)保的現(xiàn)代化節(jié)能電廠。

      參考文獻

      [1] 任永青.發(fā)電廠節(jié)能降耗的探討[J].科技資訊,2012(13):125.

      [2] 李青,潘焰平,宋淑娜.火力發(fā)電廠節(jié)能減排手冊[M].中國電力出版社,2010.

      [3] 中國大唐集團公司火電機組能耗指標分析指導意見[Z].

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